SlideShare a Scribd company logo
1 of 35
PT SINAR ALUMSARANA
S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t
Panel
Pluncast
S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t
PT SINAR ALUMSARANA
2
Company Profile
PT SINAR ALUM SARANA
Plant 1- Tangerang
Customer & Automotive product
Nama Perusahaan:
PT SINAR ALUM SARANA
Bisnis Utama :
Aluminum & Zinc Casting
Total Karyawan:
1129 Karyawan
Produk:
Komponen Otomotif dan
lainnya
Lokasi :
1.Factory I – Tangerang
Plant
2.Factory II - Karawang
Plant
3.KPI – Tangerang 2 Plant
Website:
www.sinalum.com
Plant 2- Karawang
Plant 3 KPI- Tangerang
 Profil Perusahaan
Struktur Tim Patrol
Struktur Organisasi
Jadwal Aktivitas
Paryono
Andy P
Ryann
Saryono
Angga
Alya
Filosofi
CapTail K59J
PT. HPPP
R – Responsible (Bertanggung jawab)
A – Agile (Tangkas)
Y – Young (Berjiwa muda)
T – Through (Memecahkan masalah hingga selesai)
E – Excellent (Sempurna)
K – knowledge (Memecahkan masalah berdasarkan pengetahuan)
PT.Yutaka Manufacturing
Indonesia
S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t
PT SINAR ALUMSARANA
3
 Alur Proses PT. Sinar Alumsarana
Warehouse Melting Die Casting
Machining
Delivery
Quality Asurance
Shipping
Improvement QCC akan dilakukan di area Die Casting
berdasarkan ruang lingkup kerja Tim Patrol.
1. MENENTUKAN TEMA DAN JUDUL
 Detail alur proses Die Casting
Pada step proses ini
akan dilakukan
improvement QCC
pada proses Injection
1
2
3
4
5
6
7
Nama Keterangan
A. Cylinder Injection Bagian Pengerak pada bagian injection
B. Coupling Sambungan antara plunger rod & cylinder injection
C. Plunger Rod
Pendorong cairan alumunium yang disambungkan ke cylinder
injection dan sebagai jalur cooling system untuk plunger tip
D. Plunger Tip
Bagian injection yang berfungsi untuk mendorong cairan
alumunium di dalam plunger sleeve dan mencegah back splash ke
area plunger rod/ system injection
E. Pipa Pluncast Untuk jalur supply pluncast
Panel
Pluncast
Pipa Pluncast
Plunger
Tip
Plunger
Rod
Coupling
Cyl.
Injection
Pluncast yaitu :
sebagai pelumas tip ketika
membawa cairan dari
dalam sleeve
E
A B C D
S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t
PT SINAR ALUMSARANA
4
3.00%
3.96%
Target Pencapaian
Penurunan Biaya
Consumable pada Die
Casting
+0.96%
mencapai target
87.0
0%
85.6
5%
Target Pencapaian
Effisiensi Produksi
-1,35% untuk
mencapai target
4.50%
3.77
%
Target Pencapaian
NG Die Casting
+0,73% sudah
mencapai target
Pencapaian KPI Departemen Produksi 2022
Berdasarkan Pencapaian KPI Departemen Produksi tahun 2022, maka usulan
tema yang dipilih adalah:
Meningkatkan Pencapaian Effisiensi Produksi Die Casting
Breakdown Data Effisiensi Produksi
**Data dari Januari – Maret 2023
Data Efisiensi Line Produksi
Data Efisiensi Mesin Die Casting pada Line 2
**Data dari Januari – Maret 2023
81.49% 81.33%
79.11%
80.64%
70.00%
75.00%
80.00%
85.00%
90.00%
95.00%
100.00%
Jan-23 Feb-23 Mar-23 AVG
Line 1
Line 2
Line 3
Line 4
Line 5
Line 6
Line 7
Target
68.41%
76.94%
68.92% 71.42%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
Jan-23 Feb-23 Mar-23 AVG
Line 2 DC 1
Line 2 DC 2
Line 2 DC 3
Line 2 DC 4
Line 2 DC 5
Line 2 DC 6
Target
A B
C
1. MENENTUKAN TEMA DAN JUDUL
S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t
PT SINAR ALUMSARANA
5
Breakdown Effisiensi
Rendahnya Efisiensi Line 2 Mesin 5 pada periode Jan-
Mar 2023 disebabkan karena adanya downtime yang
mencapai 28,58% dari loading time.
71.42
%
28.58
%
Operation Time
Down time
Breakdown Downtime Produksi
**Data dari Januari – Maret 2023
Berdasarkan data breakdown downtime pada Line 2 mesin 5 maka judul yang dipilih
yaitu :
337
428
752
506
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Jan-23 Feb-23 Mar-23 AVG
Detail Downtime Produksi (Line II – 5)
Coating
Ganti Ladle
Setting Extractor
Setting Spray
Rod Tarik/ Dorong
Injection Macet
3.39%
2.25%
3.26%
2.97%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
Jan-23 Feb-23 Mar-23 AVG
Target
2.3%
Downtime Produksi (%) Line II - 5
759
558
932
750
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Jan-23 Feb-23 Mar-23 AVG
Downtime Produksi (Menit) Line II-5
D F
E
G
1. MENENTUKAN TEMA DAN JUDUL
2.97%
2.94%
1.36%
5.66%
10.71%
4.94%
PROD-1 PE-1 PPIC
MTC-1 ENG-2 QC
Persentase Operation Time terhadap Loading Time
Periode Jan-Mar 2023
Berdasarkan data breakdown downtime
perdepartemen memang yang paling tinggi yaitu
pada departemen engineering 2.
Namun, karena departemen produksi & pencapaian
downtimenya pun tidak tercapai dari target 2.30%
actual yaitu 2.93% maka kami tetap memilih
perbaikan pada downtime produksi
S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t
PT SINAR ALUMSARANA
6
Item Jan Feb Mar Rata-rata
Downtime Injection
Macet (Menit)
337 428 752 506
Menurunkan Downtime Injection Macet sebesar 23% dari rata-rata downtime injection Macet selama bulan januari s/d maret
 Dasar Penentuan Target
• Qty berdasarkan waktu menit
** Data dari January – March 2023
2. MENENTUKAN TARGET
Target kami
menurunkan Wktu
Downtime Injection
Macet sebesar 170
menit/ bulan
• Target kami menurunkan downtime Injection Macet sebesar 170
menit/ Bulan berdasarkan actual persentase rata-rata downtime
sebesar 2.93% dari bulan januari s/d maret 2023 agar target minimal
persentase downtime tercapai yaitu sebesar 2.30% maka harus
menurunkan sebesar 0.67% atau 170 menit
(Menurunkan ± 23% dari downtime sebelumnya)
 Metode SMART
Faktor Keterangan
Spesific Menurunkan downtime injection macet
Measurable
Target mengurangi downtime injection macet sebesar 170 menit atau 23% agar target injection macet
dapat tercapai yaitu 336 menit / bulan
Achiveable Target pengurangan downtime bisa tercapai
Reasonable/ Realistic Downtime Injection Macet merupakan Downtime tertinggi pada Line DC 2 mesin 5
Time Base Waktu improvement dapat diselesaikan sesuai timeline QCC
506
336
0
200
400
600
Downtime Injection Macet Target
Downtime Injection Macet
S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t
PT SINAR ALUMSARANA
7
 Detail Penentuan tema
Aspek Penurunan Downtime Injection Macet
Quality Menurunkan NG Plunger tip yang disebabkan oleh injection macet menjadi 1 pcs
perbulan
Cost Cost yang disebabkan oleh injection macet akan berkurang.
170 Menit = 10200 detik X Rat proses mesin
(10.200 x 106 = Rp.1.081.200 / Bulan ) Rp.1.081.200 x 12 = Rp.12.974.400 / Tahun
Delivery Dengan menurunkan downtime produksi, total output akan meningkat dikarena
adanya pengurangan downtime 170 menit/ bulan, sehingga potensi keterlambat
delivery akan berkurang.
Safety Proses pergantian tip yang disebabkan oleh injection macet merupakan salah satu
aktivitas kerja yang berisiko tinggi. Dengan menurunkan downtime injection macet
maka potensi kecelakaan kerja di area tersebut akan berkurang.
Moral Operator menjadi jarang melakukan pergantian tip, tenaga yang dikeluarkan untuk
proses tersebut akan berkurang. Operator bisa lebih fokus dalam bekerja.
Productivity Problem Injection Macet berkurang
Meningkatnya Produktifitas produksi karena berkurangnya downtime produksi
sebesar 23%
Environment Tidak berpengaruh
Tema yang dipilih akan berdampak terhadap aspek Quality,Cost, Delivery, Safety, Moral & Productivity
Penentuan tema
menurut QCDSMPE
: Berpengaruh
: Tidak Berpengaruh
2. MENENTUKAN TARGET
S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t
PT SINAR ALUMSARANA
8
 Supply Material
Faktor Item Kontrol Poin Kontrol Kondisi Aktual Kondisi Ideal Potensi
Machine Supply Pluncast Pipa Pluncast
Pluncast mampet/
tidak keluar
Pluncast tidak mampet/
dapat keluar
Ada
Alur Proses Die Casting
OK NG
DIE CLOSE INJECTION SOLIDIFICATION DIE OPEN
SUPPLY
MATERIAL EXTRACTOR SPRAY
1 2 3 4 5 6 7
OK OK OK OK
NG
 Injection
Faktor Item Kontrol Poin Kontrol Kondisi Aktual Kondisi Ideal Potensi
Machine Plunger Rod
Pergerakan
Injection
Pergerakan Plunger rod
bagian coupling oblak
Pergerakan Plunger rod
bagian coupling tidak
oblak
Ada
Method
Pompa
Pluncast
Supply Pluncast
Pluncast tidak
tersupply
Pluncast tersupply Ada
3.A ANALISA MASALAH
Berdasarkan analisa step proses pada die casting terdapat
beberapa suspect downtime tinggi :
S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t
PT SINAR ALUMSARANA
9
Machine
No Faktor Keterangan
1 Machine Dimensi bagian dalam coupling mengalami deformasi
2 Machine Panjang ujung pipa transfer 20 cm
3 Method Posisi handle pipa transfer fix
 Faktor Dominan
Posisi Plunger rod tidak center terhadap
Plunger Sleeve
Pergerakan injection kasar
Coupling (sambungan) antara Plunger
Rod & Cylinder Injection oblak
Method
3.A ANALISA MASALAH
Terjadinya Downtime
injection macet
Man
Environment
Dimensi bagian dalam coupling mengalami deformasi.
Posisi Ujung pipa transfer diatas lubang
sleeve saat pouring material
Posisi handle pipa transfer fix
Butiran pluncast menempel di pipa transfer (Pluncast mampet)
Ada lelehan Material pluncast di dinding pipa
Dinding pipa transfer panas
Butiran pluncast
menyumbat pipa transfer
Area pipa yg terkena panas memiliki
panjang 20 cm
Ada lelehan material pluncast di
dinding pipa
Panjang ujung pipa transfer 20 cm
Pluncast tidak tersupply ke lubang plunger sleeve
Material
S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t
PT SINAR ALUMSARANA
10
Tujuan Solusi Saving Cost
Alternativ
Solusi
Budget Safety Cost
Agar
Dimensi
bagian
dalam
coupling
tidak
mengalami
deformasi
Mengganti material
spacer & mengganti
Coupling yang baru
Mengurangi
downtime
injection
macet
Merubah material
spacer dengan
material yang lebih
kokoh (S45C ganti
dengan VCN)
Coupling baru Rp.
6.000.000 + Spacer
Rp.300.000 = Rp.
6.300.000
Safety Biaya tinggi
Repair bagian yang
mengalami
deformasi (welding
dan machining)
Mengurangi
downtime
injection
macet
Memperbaiki
bagian alur yang
deform
Rp. 150.000
Safety Biaya rendah
Untuk rencana perbaikannya yaitu Repair pada bagian yang mengalami deformasi
1.Solusi Alternative Pergerakan Injection Kasar
4.A MENCARI IDE & MERENCANAKAN PERBAIKAN
Alternative Solution
Legend : OK
Legend : NG
S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t
PT SINAR ALUMSARANA
11
Sebelum Perbaikan Rencana Perbaikan
Terdapat Celah pada Ø94mm bagian dalam coupling
injection
(Deform akibat pemakaian)
Repair bagian yang mengalami deformasi
(welding dan machining)
4.A MENCARI IDE & MERENCANAKAN PERBAIKAN
Ukuran Diameter Coupling bagian dalam tidak sesuai standar karena telah mengalami deformasi.
1
Bagian dalam coupling akan dilakukan repair dengan cara welding dan machining untuk menanggulangi
bagian yang deformasi.
S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t
PT SINAR ALUMSARANA
12
Tujuan Solusi
Saving
Cost
Alternativ Solusi Budget Safety Cost
ujung pipa
transfer
terlalu
panjang
yaitu 20 cm
Modifikasi
ujung pipa
transfer
Mengurangi
Waktu
Downtime
pipa
pluncast
mampet
Repair ujung pipa
dibuat lebih pendek
Rp. 20.000
Safety
Terdapat
Biaya
Ujung pipa
dihilangkan
Rp. 0
Safety Free Cost
Untuk mengurangi waktu downtime pada pluncast akibat pipa pluncast mampet akan dilakukan perbaikan
menghilangkan ujung pipa transfer
2.Solusi Alternative Panjang ujung pipa transfer 20 cm
4.A MENCARI IDE & MERENCANAKAN PERBAIKAN
Legend : OK
Legend : NG
S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t
PT SINAR ALUMSARANA
13
Pipa saluran pluncast terbakar saat
pouring material
Temperatur pipa transfer tinggi
4.A MENCARI IDE & MERENCANAKAN PERBAIKAN
Pluncast meleleh di dalam pipa
saluran  Mampet
Pipa saluran pluncast berada tepat di atas lubang sleeve (Pipa terlalu panjang)
2
Proses pemberian pluncast error karena pipa mampet. Berdasarkan temuan, pipa mampet disebabkan oleh
tingginya termperatur pipa pluncast sehingga lelehan pluncast menumpuk di bagian pipa.
S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t
PT SINAR ALUMSARANA
14
Tujuan Solusi
Saving
Cost
Alternativ
Solusi
Material & Cost
Pengerjaan
Safety Remark
Posisi handle
pipa transfer
fix
Pipa
pluncast
dibuat dapat
bergerak
maju
mundur
Mengurangi
Waktu
Downtime
pipa pluncast
mampet
Modifikasi
Penggerak
menggunakan
system
hydraulic
Biaya Material komponen +
Biaya pengerjaan
pemasangan
= Rp. 2.100.000 Kurang
Safety
Biaya
tinggi
Modifikasi
Penggerak
menggunakan
system
pneumatic
Biaya Material komponen +
Biaya pengerjaan
pemasangan pengerjaan = Rp.
900.000
Safety
Biaya
Rendah
Mengganti
material
pelumasan
Material
diganti menjadi
oli (liquid)
Bagian Produk kotor pada
bagian getting / part NG kotor
Kurang
Safety
Biaya
tinggi
Untuk mengurangi waktu downtime pada pluncast akibat pipa pluncast mampet akan dilakukan perbaikan
pada system pluncast yang dapat bergerak maju mundur dengan pengerak pneumatic
3.Solusi Alternative Posisi handle pipa transfer fix
4.A MENCARI IDE & MERENCANAKAN PERBAIKAN
Legend : OK
Legend : NG
S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t
PT SINAR ALUMSARANA
15
ILUSTRASI SEBELUM QCC
PIPA TRANSFER TIDAK BERGERAK
PIPA TRANSFER
BERGERAK MAJU
MUNDUR
4.A MENCARI IDE & MERENCANAKAN PERBAIKAN
Bagian pipa yang ditandai mengalami kenaikan temperature
akibat paparan api dan panas dari molten pada saat proses
transfer molten dari ladle ke plunger sleeve.
Pipa saluran pluncast berada tepat di atas lubang sleeve (Posisi permanen)
3
RENCANA PERBAIKAN
In Out
Modul
220 V
Power
LS Inject Back
Coil
R1
R2
R3
Sol. Fordward Cyl.
Sol. Blow Pluncast
Sol. Backward Cyl.
Modul Control Pluncast
ILUSTRASI SESUDAH QCC
S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t
PT SINAR ALUMSARANA
16
No Factor What Why How When Where Who
1. MACHINE Dimensi bagian
dalam coupling
mengalami
deformasi
Karena coupling
oblak
Repair bagian yang
mengalami deformasi
(welding dan machining)
12 Apr‘23 PT.SAS Andy P
2. MACHINE Panjang ujung
pipa transfer 20
cm
Karena size pipa
terlalu panjang
Menghilangkan ujung pipa 26 Apr‘23 PT.SAS Alif
3. METHOD Posisi handle
pipa transfer fix
Karena posisi pipa
pluncast selalu
berada diatas posisi
sleeve
(Temperature
panas)
• Modifikasi posisi dan
pergerakan pipa pluncast
• Implementasi system
Transfer pluncast dengan
Cylinder pneumatic
(forwards-backwards)
31 Apr‘23 PT.SAS Saryono &
Ryann
4.A MENCARI IDE & MERENCANAKAN PERBAIKAN
S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t
PT SINAR ALUMSARANA
Aktivitas sesuai planning & sudah close
17
 Jadwal Aktivitas
Rencana
/
Aktual
2023
April Mei Juni Juli Agustus
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
P
1 Welding dan machining
2 Pemasangan Coupling Injection Repair
3 Trial Coupling Injection Repair
4
Modifikasi dengan menghilangkan ujung
pipa
D 5
Modifikasi & Installisasi posisi dan
pergerakan pipa pluncast
C 6
Implementasi system Transfer pluncast
dengan Cylinder pneumatic (forwards-
backwards)
A
7 Trial Pipa Pluncast (forwards-backwards)
8 Back Up Komponen Plunger Rod
9 Evaluasi
A P
C D
Rencana
Aktual
Jadwal Aktifitas
Langkah Aktifitas
Rencana
Aktual
Rencana
Aktual
Rencana
Aktual
Rencana
Aktual
Rencana
Aktual
Rencana
Aktual
Rencana
Aktual
Rencana
Aktual
5.A MELAKSANAKAN PERBAIKAN
S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t
PT SINAR ALUMSARANA
18
No Faktor
Aktifitas Perbaikan Hasil Perbaikan
Tanggal Tempat PIC
Item iIlustrasi/Foto Deskripsi Ilustrasi / Foto
1 MACHINE
Repair coupling
untuk mengindari
deformasi
Bagian permukaan
dalam sudah sesuai
dengan standar
drawing (Tidak
deformasi)
22 Mei‘23 PT.SAS
Andy
Purnomo
5.A MELAKSANAKAN PERBAIKAN
1. Repair bagian Coupling yang deformasi
No Faktor
Aktifitas Perbaikan Hasil Perbaikan Tgl
PIC
Item iIlustrasi/Foto Deskripsi Ilustrasi / Foto
1 METHODE
Membuat konsep
pipa transfer
pluncast
System kerja pipa
transfer bisa
bergerak maju
mundur
2
Juni‘23
Paryono
2 MACHINE
Melepas bagian
ujung pipa
Ujung pipa
menjadi lebih
pendek
31 Apr’
23
Alif
Membuat
rangkaian Handle
pluncast dengan
Cylinder
pneumatic agar
bisa maju
mundur
Saat pluncast
keluar, handle pipa
dapat
maju.Timingnya
bersamaan dengan
cylinder piston
utama
2
Mei’23
Saryono
& Ryann
2. Perbaikan Pipa Pluncast Mampet
Cylinder piston
Utama
Cylinder piston
Handle
S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t
PT SINAR ALUMSARANA
19
Installasi
5.A MELAKSANAKAN PERBAIKAN
S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t
PT SINAR ALUMSARANA
Sebelum Sesudah Jud
NG
OK
OK
20
Coupling Oblak Coupling Masih Oblak
6.A EVALUASI HASIL
Pipa Pluncast Mampet Pipa Pluncast Tidak Mampet
TEMPERATURE PIPA
TRANSFER
BERKURANG
S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t
PT SINAR ALUMSARANA
21
Machine
No Faktor Keterangan
1 Machine Celah antara spacer dengan plunger rod terlalu lebar (4 mm)
 Faktor Dominan
Posisi Plunger rod tidak center terhadap
Plunger Sleeve
Pergerakan injection kasar
Coupling (sambungan) antara Plunger
Rod & Cylinder Injection oblak
Method
3.B ANALISA MASALAH
Downtime injection
macet
Man
Environment
Celah antara spacer dengan plunger rod terlalu
lebar (4 mm)
Material
S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t
PT SINAR ALUMSARANA
22
No Factor What Why How When Where Who
1. MACHINE
Celah antara
spacer dengan
plunger rod
terlalu lebar
(4 mm)
Karena coupling
oblak
Membuat Drawing
baru untuk standar
ketebalan spacer
22 Mei‘23 PT.SAS
Paryono &
Ahmad
4.B MENCARI IDE & MERENCANAKAN PERBAIKAN
Terdapat celah pada
bagian dalam coupling
Spacer
Ukuran ketebalan spacer akan diubah dari 28mm menjadi 31mm sehingga celah yang terbentuk hanya
menyisakan 1 mm.
Drawing Sebelum Perbaikan Drawing Rencana Perbaikan
S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t
PT SINAR ALUMSARANA
23
No Faktor
Aktifitas Perbaikan Hasil Perbaikan
Tanggal Tempat PIC
Item iIlustrasi/Foto Deskripsi Ilustrasi / Foto
1 MACHINE
Rekondisi
coupling untuk
menghindari
oblak
Mengganti
coupling
dengan yang
baru
22
Mei’23
PT.SAS
Andy
Purnomo
2 MACHINE
Membuat
Drawing baru
untuk standar
ketebalan spacer
Spacer dibuat
lebih tebal
(Pembuatan
Spacer sesuai
drawing baru
24
Mei‘23
PT.SAS
Andy
Purnomo
5.B MELAKSANAKAN PERBAIKAN
6.B EVALUASI HASIL
Sebelum Sesudah Jud
OK
Coupling Oblak
Coupling Sudah Tidak Oblak
S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t
PT SINAR ALUMSARANA
68.41%
76.94%
68.92%
73.03%
81.33% 82.22% 83.17%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
JAN FEB MAR APR MEI JUN JULI
Eficiency Line 2 DC 5
337
428
752
107
488
189 109
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23
Downtime Injection Macet
24
6.B EVALUASI HASIL
AVG After
perbaikan
=149 menit
AVG Before
perbaikan =
422 menit
AVG After
perbaikan =
1.47%
AVG Before
perbaikan =
2,70%
AVG Before perbaikan =
73.73%
AVG After perbaikan =
82.70%
3.39%
2.25%
3.26%
1.81%
2.79%
1.59%
1.35%
Target
2,30%
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
4.00%
Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23
Downtime Produksi (%)
S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t
PT SINAR ALUMSARANA
25
6.B EVALUASI HASIL
Rp.550.300 Rp.352.000 Rp.300.000
Rp.5.000.000
Coupling baru Spacer
= Rp.
6.202.300
Biaya Pengeluaran :
Biaya Installasi
Description DT (Menit)
Rata-rata DT Sebelum QCC 422
Rata-rata DT Sesudah QCC 149
Penurunan Downtime 273
Benefit lain :
Saving Cost dalam 1 tahun - Biaya Modifikasi
Rp.20.835.360 – Rp.6.202.300 =
Rp.14.633.060 / tahun (Untuk 1 mesin)
273 Menit = 16.380 detik X Rat proses mesin
(16.380 x 106 = Rp.1.736.280 / Bulan )
Rp.1.736.280 x 12 = Rp.20.835.360 / Tahun
S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t
PT SINAR ALUMSARANA
26
Berdasarkan Data rata-rata Downtime Produksi pada seluruh Line, yang paling tinggi yaitu Downtime Injection
Macet maka kami akan melakukan yokodoshi pada seluruh mesin
Note : Line 2 & Line 7 karena Downtime terbesar ke-2, Start Yokodoshi 17 Juli 2023.
6.B EVALUASI HASIL
0.000%
0.100%
0.200%
0.300%
0.400%
0.500%
0.600%
0.700%
0.800%
DT Injection Macet DT Coating DT Ganti Ladle DT Setting Spray DT Setting Extractor DT Rod Tarik/
Dorong
Detail Downtime Perline (%)
Line 1
Line 2
Line 3
Line 4
Line 5
Line 6
Line 7
S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t
PT SINAR ALUMSARANA
27
Telah dilakukan Yokodoshi pada 21 mesin atau sekitar 47% dari mesin yang ada dan masih next on progress
6.B EVALUASI HASIL
Line 1 Line 2 Line 3 Line 4 Line 5 Line 6 Line 7 Line 8
I - 1 II - 1 III - 1 IV - 1 V - 1 VI - 1 VII - 1 VIII- 1
I - 2 II - 2 III - 2 IV - 2 V - 2 VI - 2 VII - 2
I - 3 II - 3 III - 3 IV - 3 V - 3 VI - 3 VII - 3
I - 4 II - 4 III - 4 IV - 4 V - 4 VI - 4 VII - 4
I - 5 II - 5 III - 5 IV - 5 V - 5 VII - 5
I - 6 II - 6 III - 6 IV - 6 V - 6 VII - 6
I - 7 V - 7 VII - 7
I - 8
I - 9
LEGEND : ORIGINAL 1 MESIN
AFTER YOKODOSHI 21 MESIN
BEFORE YOKODOSHI 24 MESIN
MAPPING YOKODOSHI SPACER & MODIFIKASI PIPA PLUNCAST (BACK-FORDWARD)
S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t
PT SINAR ALUMSARANA
28
DATA BENEFIT DAN COST YANG DIPEROLEH
No. Deskripsi Nominal
BENEFIT
1. Benefit 1 improvement study (Original) Rp. 20.835.280
2. Benefit x 21 mesin yokodoshi (Rp. 27.017.280 x 21) Rp. 437.540.880
Total Benefit Rp. 458.376.160
COST
2.
Biaya Insattalasi Pipa pluncast (Back-Fwd) & Coupling Spacer
improvement study (Original)
Rp. 6.202.300
Biaya Insattalasi Pipa pluncast (Back-Fwd) & Coupling Spacer
improvement study x 21 mesin yokodoshi
Rp. 130.248.300
Total Cost Rp. 136.450.600
NET INCOME (BENEFIT-COST) Rp. 321.925.560
Benefit tersebut berdasarkan totsal benefit untuk mesin yang diQCC kan original & yang
diyokodoshikan dengan net Income dalam 1 tahun yaitu Rp. 321.925.560/ tahun
6.B EVALUASI HASIL
S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t
PT SINAR ALUMSARANA
29
6.B EVALUASI HASIL
NO ASPEK SEBELUM QCC SETELAH QCC EVALUASI
1 QUALITY
Qualitas komponen injection kurang terjaga
karena mesin sering stop untuk pergantian
Plunger tip sebelumnya rata-rata perbulan 4
pcs
Qualitas komponen injection lebih terjaga
karena mesin Berjalan Normal karena
pergantian Plunger tip rata-rata hanya 1 pcs
OK
2 COST
Kerugian akibat Downtime injection macet
(422 menit/ bulan) (25.320 detik)
1. Cost X rate = Rp.2.683.920 x 12 =
Rp.32.207.040 / tahun
Kerugian = Rp. 32.207.040
Downtime menurun dengan rata-rata menjadi
(149 menit/bulan) (8.940detik)
1. Cost X rate = Rp.947.640 x 12 =
Rp.11.371.680 / tahun
Kerugian = Rp. 11.371.680
Saving 273 Menit
(16.380 detik x 106 =
Rp.1.736.280 / Bulan x 12 =
Rp.20.835.360 –
Rp.6.202.300 = Rp.
14.633.060 x 22 mesin =
Rp. 321.927.320
OK
3 DELIVERY
Seringnya terjadi perbaikan sehingga
berpengaruh terhadap output produksi yang
ber pengaruh terhadap delivery karena
terhentinya produksi dengan rata-rata waktu
501 menit perbulannya
Berkurangnya downtime menjadi 147 menit
perbulan sehingga delivery menjadi lebih lancar
OK
4 SAFETY
Terdapat Potensi tangan tertimpa coupling
karena fluktuasi terkait pergantian
/perbaikan coupling yang meningkat
±4x/perbulan)
Mengurangi potensi kecelakaan kerja tangan
tertimpa coupling karena pergantian/
perbaikan coupling berkurang menjadi ±1x
perbulan
OK
5 MORAL
Operator & Leader aktivitasnya bertambah
karena kegiatan untuk perbaikan atau
pergantian komponen injection
Operator & Leader lebih nyaman karena
berkurangnya aktivitas perbaikan atau
pergantian komponen injection
OK
6 PRODUCTIVITY
Effisiensi rendah (rata-rata effisiensi dari
bulan jan-mei = 73.73%)
Pencapaian effisiensi meningkat setelah
perbaikan yaitu (Effisiensi Juni-Juli = 82.70%)
OK
7 ENVIRONMENT Tidak berpengaruh Tidak berpengaruh -
S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t
PT SINAR ALUMSARANA
30
7. STANDARISASI
Gambar Rangkaian Instalasi Mesin Key Point
Waktu kerja kedua
Cylinder bersamaan,
diatur 1 selenoid
Pipa transfer pluncast
berada disamping
lubang sleeve saat
proses pouring molten
S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t
PT SINAR ALUMSARANA
31
7. STANDARISASI
Instruksi Kerja Pergantian Plunger Rod
PCR Internal Pipa Pluncast & Spacer Coupling
S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t
PT SINAR ALUMSARANA
32
7. STANDARISASI
Instruksi Kerja Pengoperasian Mesin Pluncast
CEK SHEET
PENGECEKAN
PIPA,SELANG,MUR
METODE KONTROL PIC
TEKNISI
PE
WAKTU
AWAL SHIFT
PRODUKSI
S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t
PT SINAR ALUMSARANA
33
7. STANDARISASI
Sosialisasi standar tebal Spacer untuk mesin tonase 650ton & metode transfer pipa pluncast
S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t
PT SINAR ALUMSARANA
34
8. MENENTUKAN TEMA SELANJUTNYA
Berdasarkan permintaan voice of management yaitu terkait Monitoring Production agar menjadi Productivity 4.0,
untuk itu kami selanjutnya akan memprioritaskan tema berikutnya yaitu terkait Monitoring Production.
LINE : III – 1 TOYO 125 TON PT. HPM Plate Cylinder Head T00W
AHM
5 Management review
Dibuatkannya 4.0pada Monitoring
Production untuk mengurangi limbah kertas
Meeting End Year
S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t
PT SINAR ALUMSARANA
35

More Related Content

What's hot

Chapter 2 line_balancing no pics
Chapter 2 line_balancing no picsChapter 2 line_balancing no pics
Chapter 2 line_balancing no pics
Nirav Jadav
 
QCC (Quality Control Circle)
QCC (Quality Control Circle)QCC (Quality Control Circle)
QCC (Quality Control Circle)
Sri Sulastri
 

What's hot (20)

Presentasi Lomba QCC di perusahaan
Presentasi Lomba QCC di perusahaanPresentasi Lomba QCC di perusahaan
Presentasi Lomba QCC di perusahaan
 
QCC MODIF SAFETY PIN DOWA
QCC MODIF SAFETY PIN DOWAQCC MODIF SAFETY PIN DOWA
QCC MODIF SAFETY PIN DOWA
 
Contoh QCC Presentation
Contoh QCC PresentationContoh QCC Presentation
Contoh QCC Presentation
 
Semar mesem presentasi g qcc season 1
Semar mesem presentasi g qcc season 1Semar mesem presentasi g qcc season 1
Semar mesem presentasi g qcc season 1
 
Implementasi QCC
Implementasi QCCImplementasi QCC
Implementasi QCC
 
Chapter 2 line_balancing no pics
Chapter 2 line_balancing no picsChapter 2 line_balancing no pics
Chapter 2 line_balancing no pics
 
QCC Presentation
QCC PresentationQCC Presentation
QCC Presentation
 
Single Minute Exchange of Dies
Single Minute Exchange of DiesSingle Minute Exchange of Dies
Single Minute Exchange of Dies
 
Ip 1
Ip 1Ip 1
Ip 1
 
PRESENTASI KAIZEN.pptx
PRESENTASI KAIZEN.pptxPRESENTASI KAIZEN.pptx
PRESENTASI KAIZEN.pptx
 
Idea Proposal Presentasi
Idea Proposal PresentasiIdea Proposal Presentasi
Idea Proposal Presentasi
 
Training Stop Call Wait
Training  Stop Call WaitTraining  Stop Call Wait
Training Stop Call Wait
 
QCC (Quality Control Circle)
QCC (Quality Control Circle)QCC (Quality Control Circle)
QCC (Quality Control Circle)
 
Suggestion system (ss) 2016
Suggestion system (ss) 2016Suggestion system (ss) 2016
Suggestion system (ss) 2016
 
SMED Kaizen Event
SMED Kaizen EventSMED Kaizen Event
SMED Kaizen Event
 
New Honda Circle
New Honda Circle New Honda Circle
New Honda Circle
 
Tpm basic
Tpm basicTpm basic
Tpm basic
 
Basic stamping training
Basic stamping trainingBasic stamping training
Basic stamping training
 
01. Work Habit.ppt
01. Work Habit.ppt01. Work Habit.ppt
01. Work Habit.ppt
 
Module 3-5S
Module 3-5SModule 3-5S
Module 3-5S
 

Similar to 2.Tim RAYTEK ( PT.SAS ) - Makalah Step 1-8 - 2023 (Rev-2) QCC YUTAKA.pptx

Penentuan jadwal-penggantian-optimal-komponen-scraper-plate-pada-mesin-giling...
Penentuan jadwal-penggantian-optimal-komponen-scraper-plate-pada-mesin-giling...Penentuan jadwal-penggantian-optimal-komponen-scraper-plate-pada-mesin-giling...
Penentuan jadwal-penggantian-optimal-komponen-scraper-plate-pada-mesin-giling...
Andy Sulistio
 
GENERAL REPORT PROJECT CYLINDER PROPELLER RUKINDO
GENERAL REPORT PROJECT CYLINDER PROPELLER RUKINDOGENERAL REPORT PROJECT CYLINDER PROPELLER RUKINDO
GENERAL REPORT PROJECT CYLINDER PROPELLER RUKINDO
Aryo Ardono R
 
1289 p1-spk-teknik kendaraan ringan
1289 p1-spk-teknik kendaraan ringan1289 p1-spk-teknik kendaraan ringan
1289 p1-spk-teknik kendaraan ringan
Winarto Winartoap
 
1289 p1-spk-teknik kendaraan ringan (1)
1289 p1-spk-teknik kendaraan ringan (1)1289 p1-spk-teknik kendaraan ringan (1)
1289 p1-spk-teknik kendaraan ringan (1)
Winarto Winartoap
 
Presentasi SMK3L Tahun 2013.ppt
Presentasi SMK3L Tahun 2013.pptPresentasi SMK3L Tahun 2013.ppt
Presentasi SMK3L Tahun 2013.ppt
Herdian10
 
PPT KELOMPOK A3 HIPERKES KESELAMATAN KERJA FIX.pptx
PPT KELOMPOK A3 HIPERKES KESELAMATAN KERJA FIX.pptxPPT KELOMPOK A3 HIPERKES KESELAMATAN KERJA FIX.pptx
PPT KELOMPOK A3 HIPERKES KESELAMATAN KERJA FIX.pptx
SalwaAplikasi
 
Company profile CV Pandawa GP (Rev1.0)
Company profile CV  Pandawa GP (Rev1.0)Company profile CV  Pandawa GP (Rev1.0)
Company profile CV Pandawa GP (Rev1.0)
May Rosy
 

Similar to 2.Tim RAYTEK ( PT.SAS ) - Makalah Step 1-8 - 2023 (Rev-2) QCC YUTAKA.pptx (20)

QCC GAYENG.pdf
QCC GAYENG.pdfQCC GAYENG.pdf
QCC GAYENG.pdf
 
Contoh model GKM ELMA - Gugus Kendali Mutu - sebuah contoh
Contoh model GKM ELMA - Gugus Kendali Mutu - sebuah contohContoh model GKM ELMA - Gugus Kendali Mutu - sebuah contoh
Contoh model GKM ELMA - Gugus Kendali Mutu - sebuah contoh
 
Idea Proposal Presentasi 1
Idea Proposal Presentasi 1Idea Proposal Presentasi 1
Idea Proposal Presentasi 1
 
Penentuan jadwal-penggantian-optimal-komponen-scraper-plate-pada-mesin-giling...
Penentuan jadwal-penggantian-optimal-komponen-scraper-plate-pada-mesin-giling...Penentuan jadwal-penggantian-optimal-komponen-scraper-plate-pada-mesin-giling...
Penentuan jadwal-penggantian-optimal-komponen-scraper-plate-pada-mesin-giling...
 
Laporan praktik kerja industri
Laporan praktik kerja industriLaporan praktik kerja industri
Laporan praktik kerja industri
 
GENERAL REPORT PROJECT CYLINDER PROPELLER RUKINDO
GENERAL REPORT PROJECT CYLINDER PROPELLER RUKINDOGENERAL REPORT PROJECT CYLINDER PROPELLER RUKINDO
GENERAL REPORT PROJECT CYLINDER PROPELLER RUKINDO
 
Proposal ta amir
Proposal ta amirProposal ta amir
Proposal ta amir
 
1289 p1-spk-teknik kendaraan ringan
1289 p1-spk-teknik kendaraan ringan1289 p1-spk-teknik kendaraan ringan
1289 p1-spk-teknik kendaraan ringan
 
1289 p1-spk-teknik kendaraan ringan (1)
1289 p1-spk-teknik kendaraan ringan (1)1289 p1-spk-teknik kendaraan ringan (1)
1289 p1-spk-teknik kendaraan ringan (1)
 
Presentasi SMK3L Tahun 2013.ppt
Presentasi SMK3L Tahun 2013.pptPresentasi SMK3L Tahun 2013.ppt
Presentasi SMK3L Tahun 2013.ppt
 
Ipi293800
Ipi293800Ipi293800
Ipi293800
 
Metodologi Kerja SPPP Tempino
Metodologi Kerja SPPP TempinoMetodologi Kerja SPPP Tempino
Metodologi Kerja SPPP Tempino
 
PROJECT EXECUTION PLAN (.metodologi kerja)
PROJECT EXECUTION PLAN (.metodologi kerja)PROJECT EXECUTION PLAN (.metodologi kerja)
PROJECT EXECUTION PLAN (.metodologi kerja)
 
GKM super (PT. Laksana Tekhnik Makmur) animasi contoh risalah
GKM super (PT. Laksana Tekhnik Makmur) animasi contoh risalahGKM super (PT. Laksana Tekhnik Makmur) animasi contoh risalah
GKM super (PT. Laksana Tekhnik Makmur) animasi contoh risalah
 
REVISI PCM SUPV. DI JATENG 2.pptx
REVISI PCM SUPV. DI JATENG 2.pptxREVISI PCM SUPV. DI JATENG 2.pptx
REVISI PCM SUPV. DI JATENG 2.pptx
 
PPT KELOMPOK A3 HIPERKES KESELAMATAN KERJA FIX.pptx
PPT KELOMPOK A3 HIPERKES KESELAMATAN KERJA FIX.pptxPPT KELOMPOK A3 HIPERKES KESELAMATAN KERJA FIX.pptx
PPT KELOMPOK A3 HIPERKES KESELAMATAN KERJA FIX.pptx
 
Jurnal Dandy 25410053
Jurnal Dandy 25410053Jurnal Dandy 25410053
Jurnal Dandy 25410053
 
Survei Harga Plambing - DIPLOMA TEKNIK SIPIL UGM
Survei Harga Plambing - DIPLOMA TEKNIK SIPIL UGM Survei Harga Plambing - DIPLOMA TEKNIK SIPIL UGM
Survei Harga Plambing - DIPLOMA TEKNIK SIPIL UGM
 
Proyek-Petrocentral
Proyek-PetrocentralProyek-Petrocentral
Proyek-Petrocentral
 
Company profile CV Pandawa GP (Rev1.0)
Company profile CV  Pandawa GP (Rev1.0)Company profile CV  Pandawa GP (Rev1.0)
Company profile CV Pandawa GP (Rev1.0)
 

Recently uploaded

283649986-MATERI-RISIKO-DAN-TK-PENGEMBALIAN-ppt.ppt
283649986-MATERI-RISIKO-DAN-TK-PENGEMBALIAN-ppt.ppt283649986-MATERI-RISIKO-DAN-TK-PENGEMBALIAN-ppt.ppt
283649986-MATERI-RISIKO-DAN-TK-PENGEMBALIAN-ppt.ppt
mumtaza6
 
Obat Aborsi Bandung ( Ampuh ) 082223109953 Jual Cytotec Asli Obat Telat Bulan...
Obat Aborsi Bandung ( Ampuh ) 082223109953 Jual Cytotec Asli Obat Telat Bulan...Obat Aborsi Bandung ( Ampuh ) 082223109953 Jual Cytotec Asli Obat Telat Bulan...
Obat Aborsi Bandung ( Ampuh ) 082223109953 Jual Cytotec Asli Obat Telat Bulan...
Obat Aborsi Bandung ( Ampuh ) 082223109953 Obat Telat Bulan Di Bandung
 
CTU552 GROUP ASSIGNMENT (FALSAFAH ALAM SEKITAR).pdf
CTU552 GROUP ASSIGNMENT (FALSAFAH ALAM SEKITAR).pdfCTU552 GROUP ASSIGNMENT (FALSAFAH ALAM SEKITAR).pdf
CTU552 GROUP ASSIGNMENT (FALSAFAH ALAM SEKITAR).pdf
HarizalJanisah
 
Jual Obat Cytotec Di Palembang 0823.2222.3014 Pusat Pelancar Haid Ampuh Berga...
Jual Obat Cytotec Di Palembang 0823.2222.3014 Pusat Pelancar Haid Ampuh Berga...Jual Obat Cytotec Di Palembang 0823.2222.3014 Pusat Pelancar Haid Ampuh Berga...
Jual Obat Cytotec Di Palembang 0823.2222.3014 Pusat Pelancar Haid Ampuh Berga...
ssupi412
 
Obat Aborsi Medan 082223109953 Klinik Jual Obat Aborsi Di Medan
Obat Aborsi Medan 082223109953 Klinik Jual Obat Aborsi Di MedanObat Aborsi Medan 082223109953 Klinik Jual Obat Aborsi Di Medan
Obat Aborsi Medan 082223109953 Klinik Jual Obat Aborsi Di Medan
Obat Aborsi Medan 082223109953 Klinik Jual Obat Aborsi Di Medan
 
MAKALAH HUKUM AGRARIA untunk orag orang yang mencari hukum argumen coba baca ...
MAKALAH HUKUM AGRARIA untunk orag orang yang mencari hukum argumen coba baca ...MAKALAH HUKUM AGRARIA untunk orag orang yang mencari hukum argumen coba baca ...
MAKALAH HUKUM AGRARIA untunk orag orang yang mencari hukum argumen coba baca ...
sukmawatirajalan
 

Recently uploaded (9)

5e6a9e119c2fedec04b90d50fcb7700901916.pdf
5e6a9e119c2fedec04b90d50fcb7700901916.pdf5e6a9e119c2fedec04b90d50fcb7700901916.pdf
5e6a9e119c2fedec04b90d50fcb7700901916.pdf
 
283649986-MATERI-RISIKO-DAN-TK-PENGEMBALIAN-ppt.ppt
283649986-MATERI-RISIKO-DAN-TK-PENGEMBALIAN-ppt.ppt283649986-MATERI-RISIKO-DAN-TK-PENGEMBALIAN-ppt.ppt
283649986-MATERI-RISIKO-DAN-TK-PENGEMBALIAN-ppt.ppt
 
Obat Aborsi Bandung ( Ampuh ) 082223109953 Jual Cytotec Asli Obat Telat Bulan...
Obat Aborsi Bandung ( Ampuh ) 082223109953 Jual Cytotec Asli Obat Telat Bulan...Obat Aborsi Bandung ( Ampuh ) 082223109953 Jual Cytotec Asli Obat Telat Bulan...
Obat Aborsi Bandung ( Ampuh ) 082223109953 Jual Cytotec Asli Obat Telat Bulan...
 
WA 0821-2636-0569, Sekolah Pra Nikah Janda Duda Di Semarang
WA 0821-2636-0569, Sekolah Pra Nikah Janda Duda Di SemarangWA 0821-2636-0569, Sekolah Pra Nikah Janda Duda Di Semarang
WA 0821-2636-0569, Sekolah Pra Nikah Janda Duda Di Semarang
 
Persyaratan Adminduk - Disdukcapil Kab. Kebumen
Persyaratan Adminduk - Disdukcapil Kab. KebumenPersyaratan Adminduk - Disdukcapil Kab. Kebumen
Persyaratan Adminduk - Disdukcapil Kab. Kebumen
 
CTU552 GROUP ASSIGNMENT (FALSAFAH ALAM SEKITAR).pdf
CTU552 GROUP ASSIGNMENT (FALSAFAH ALAM SEKITAR).pdfCTU552 GROUP ASSIGNMENT (FALSAFAH ALAM SEKITAR).pdf
CTU552 GROUP ASSIGNMENT (FALSAFAH ALAM SEKITAR).pdf
 
Jual Obat Cytotec Di Palembang 0823.2222.3014 Pusat Pelancar Haid Ampuh Berga...
Jual Obat Cytotec Di Palembang 0823.2222.3014 Pusat Pelancar Haid Ampuh Berga...Jual Obat Cytotec Di Palembang 0823.2222.3014 Pusat Pelancar Haid Ampuh Berga...
Jual Obat Cytotec Di Palembang 0823.2222.3014 Pusat Pelancar Haid Ampuh Berga...
 
Obat Aborsi Medan 082223109953 Klinik Jual Obat Aborsi Di Medan
Obat Aborsi Medan 082223109953 Klinik Jual Obat Aborsi Di MedanObat Aborsi Medan 082223109953 Klinik Jual Obat Aborsi Di Medan
Obat Aborsi Medan 082223109953 Klinik Jual Obat Aborsi Di Medan
 
MAKALAH HUKUM AGRARIA untunk orag orang yang mencari hukum argumen coba baca ...
MAKALAH HUKUM AGRARIA untunk orag orang yang mencari hukum argumen coba baca ...MAKALAH HUKUM AGRARIA untunk orag orang yang mencari hukum argumen coba baca ...
MAKALAH HUKUM AGRARIA untunk orag orang yang mencari hukum argumen coba baca ...
 

2.Tim RAYTEK ( PT.SAS ) - Makalah Step 1-8 - 2023 (Rev-2) QCC YUTAKA.pptx

  • 1. PT SINAR ALUMSARANA S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t Panel Pluncast
  • 2. S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t PT SINAR ALUMSARANA 2 Company Profile PT SINAR ALUM SARANA Plant 1- Tangerang Customer & Automotive product Nama Perusahaan: PT SINAR ALUM SARANA Bisnis Utama : Aluminum & Zinc Casting Total Karyawan: 1129 Karyawan Produk: Komponen Otomotif dan lainnya Lokasi : 1.Factory I – Tangerang Plant 2.Factory II - Karawang Plant 3.KPI – Tangerang 2 Plant Website: www.sinalum.com Plant 2- Karawang Plant 3 KPI- Tangerang  Profil Perusahaan Struktur Tim Patrol Struktur Organisasi Jadwal Aktivitas Paryono Andy P Ryann Saryono Angga Alya Filosofi CapTail K59J PT. HPPP R – Responsible (Bertanggung jawab) A – Agile (Tangkas) Y – Young (Berjiwa muda) T – Through (Memecahkan masalah hingga selesai) E – Excellent (Sempurna) K – knowledge (Memecahkan masalah berdasarkan pengetahuan) PT.Yutaka Manufacturing Indonesia
  • 3. S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t PT SINAR ALUMSARANA 3  Alur Proses PT. Sinar Alumsarana Warehouse Melting Die Casting Machining Delivery Quality Asurance Shipping Improvement QCC akan dilakukan di area Die Casting berdasarkan ruang lingkup kerja Tim Patrol. 1. MENENTUKAN TEMA DAN JUDUL  Detail alur proses Die Casting Pada step proses ini akan dilakukan improvement QCC pada proses Injection 1 2 3 4 5 6 7 Nama Keterangan A. Cylinder Injection Bagian Pengerak pada bagian injection B. Coupling Sambungan antara plunger rod & cylinder injection C. Plunger Rod Pendorong cairan alumunium yang disambungkan ke cylinder injection dan sebagai jalur cooling system untuk plunger tip D. Plunger Tip Bagian injection yang berfungsi untuk mendorong cairan alumunium di dalam plunger sleeve dan mencegah back splash ke area plunger rod/ system injection E. Pipa Pluncast Untuk jalur supply pluncast Panel Pluncast Pipa Pluncast Plunger Tip Plunger Rod Coupling Cyl. Injection Pluncast yaitu : sebagai pelumas tip ketika membawa cairan dari dalam sleeve E A B C D
  • 4. S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t PT SINAR ALUMSARANA 4 3.00% 3.96% Target Pencapaian Penurunan Biaya Consumable pada Die Casting +0.96% mencapai target 87.0 0% 85.6 5% Target Pencapaian Effisiensi Produksi -1,35% untuk mencapai target 4.50% 3.77 % Target Pencapaian NG Die Casting +0,73% sudah mencapai target Pencapaian KPI Departemen Produksi 2022 Berdasarkan Pencapaian KPI Departemen Produksi tahun 2022, maka usulan tema yang dipilih adalah: Meningkatkan Pencapaian Effisiensi Produksi Die Casting Breakdown Data Effisiensi Produksi **Data dari Januari – Maret 2023 Data Efisiensi Line Produksi Data Efisiensi Mesin Die Casting pada Line 2 **Data dari Januari – Maret 2023 81.49% 81.33% 79.11% 80.64% 70.00% 75.00% 80.00% 85.00% 90.00% 95.00% 100.00% Jan-23 Feb-23 Mar-23 AVG Line 1 Line 2 Line 3 Line 4 Line 5 Line 6 Line 7 Target 68.41% 76.94% 68.92% 71.42% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% Jan-23 Feb-23 Mar-23 AVG Line 2 DC 1 Line 2 DC 2 Line 2 DC 3 Line 2 DC 4 Line 2 DC 5 Line 2 DC 6 Target A B C 1. MENENTUKAN TEMA DAN JUDUL
  • 5. S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t PT SINAR ALUMSARANA 5 Breakdown Effisiensi Rendahnya Efisiensi Line 2 Mesin 5 pada periode Jan- Mar 2023 disebabkan karena adanya downtime yang mencapai 28,58% dari loading time. 71.42 % 28.58 % Operation Time Down time Breakdown Downtime Produksi **Data dari Januari – Maret 2023 Berdasarkan data breakdown downtime pada Line 2 mesin 5 maka judul yang dipilih yaitu : 337 428 752 506 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Jan-23 Feb-23 Mar-23 AVG Detail Downtime Produksi (Line II – 5) Coating Ganti Ladle Setting Extractor Setting Spray Rod Tarik/ Dorong Injection Macet 3.39% 2.25% 3.26% 2.97% 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% Jan-23 Feb-23 Mar-23 AVG Target 2.3% Downtime Produksi (%) Line II - 5 759 558 932 750 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Jan-23 Feb-23 Mar-23 AVG Downtime Produksi (Menit) Line II-5 D F E G 1. MENENTUKAN TEMA DAN JUDUL 2.97% 2.94% 1.36% 5.66% 10.71% 4.94% PROD-1 PE-1 PPIC MTC-1 ENG-2 QC Persentase Operation Time terhadap Loading Time Periode Jan-Mar 2023 Berdasarkan data breakdown downtime perdepartemen memang yang paling tinggi yaitu pada departemen engineering 2. Namun, karena departemen produksi & pencapaian downtimenya pun tidak tercapai dari target 2.30% actual yaitu 2.93% maka kami tetap memilih perbaikan pada downtime produksi
  • 6. S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t PT SINAR ALUMSARANA 6 Item Jan Feb Mar Rata-rata Downtime Injection Macet (Menit) 337 428 752 506 Menurunkan Downtime Injection Macet sebesar 23% dari rata-rata downtime injection Macet selama bulan januari s/d maret  Dasar Penentuan Target • Qty berdasarkan waktu menit ** Data dari January – March 2023 2. MENENTUKAN TARGET Target kami menurunkan Wktu Downtime Injection Macet sebesar 170 menit/ bulan • Target kami menurunkan downtime Injection Macet sebesar 170 menit/ Bulan berdasarkan actual persentase rata-rata downtime sebesar 2.93% dari bulan januari s/d maret 2023 agar target minimal persentase downtime tercapai yaitu sebesar 2.30% maka harus menurunkan sebesar 0.67% atau 170 menit (Menurunkan ± 23% dari downtime sebelumnya)  Metode SMART Faktor Keterangan Spesific Menurunkan downtime injection macet Measurable Target mengurangi downtime injection macet sebesar 170 menit atau 23% agar target injection macet dapat tercapai yaitu 336 menit / bulan Achiveable Target pengurangan downtime bisa tercapai Reasonable/ Realistic Downtime Injection Macet merupakan Downtime tertinggi pada Line DC 2 mesin 5 Time Base Waktu improvement dapat diselesaikan sesuai timeline QCC 506 336 0 200 400 600 Downtime Injection Macet Target Downtime Injection Macet
  • 7. S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t PT SINAR ALUMSARANA 7  Detail Penentuan tema Aspek Penurunan Downtime Injection Macet Quality Menurunkan NG Plunger tip yang disebabkan oleh injection macet menjadi 1 pcs perbulan Cost Cost yang disebabkan oleh injection macet akan berkurang. 170 Menit = 10200 detik X Rat proses mesin (10.200 x 106 = Rp.1.081.200 / Bulan ) Rp.1.081.200 x 12 = Rp.12.974.400 / Tahun Delivery Dengan menurunkan downtime produksi, total output akan meningkat dikarena adanya pengurangan downtime 170 menit/ bulan, sehingga potensi keterlambat delivery akan berkurang. Safety Proses pergantian tip yang disebabkan oleh injection macet merupakan salah satu aktivitas kerja yang berisiko tinggi. Dengan menurunkan downtime injection macet maka potensi kecelakaan kerja di area tersebut akan berkurang. Moral Operator menjadi jarang melakukan pergantian tip, tenaga yang dikeluarkan untuk proses tersebut akan berkurang. Operator bisa lebih fokus dalam bekerja. Productivity Problem Injection Macet berkurang Meningkatnya Produktifitas produksi karena berkurangnya downtime produksi sebesar 23% Environment Tidak berpengaruh Tema yang dipilih akan berdampak terhadap aspek Quality,Cost, Delivery, Safety, Moral & Productivity Penentuan tema menurut QCDSMPE : Berpengaruh : Tidak Berpengaruh 2. MENENTUKAN TARGET
  • 8. S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t PT SINAR ALUMSARANA 8  Supply Material Faktor Item Kontrol Poin Kontrol Kondisi Aktual Kondisi Ideal Potensi Machine Supply Pluncast Pipa Pluncast Pluncast mampet/ tidak keluar Pluncast tidak mampet/ dapat keluar Ada Alur Proses Die Casting OK NG DIE CLOSE INJECTION SOLIDIFICATION DIE OPEN SUPPLY MATERIAL EXTRACTOR SPRAY 1 2 3 4 5 6 7 OK OK OK OK NG  Injection Faktor Item Kontrol Poin Kontrol Kondisi Aktual Kondisi Ideal Potensi Machine Plunger Rod Pergerakan Injection Pergerakan Plunger rod bagian coupling oblak Pergerakan Plunger rod bagian coupling tidak oblak Ada Method Pompa Pluncast Supply Pluncast Pluncast tidak tersupply Pluncast tersupply Ada 3.A ANALISA MASALAH Berdasarkan analisa step proses pada die casting terdapat beberapa suspect downtime tinggi :
  • 9. S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t PT SINAR ALUMSARANA 9 Machine No Faktor Keterangan 1 Machine Dimensi bagian dalam coupling mengalami deformasi 2 Machine Panjang ujung pipa transfer 20 cm 3 Method Posisi handle pipa transfer fix  Faktor Dominan Posisi Plunger rod tidak center terhadap Plunger Sleeve Pergerakan injection kasar Coupling (sambungan) antara Plunger Rod & Cylinder Injection oblak Method 3.A ANALISA MASALAH Terjadinya Downtime injection macet Man Environment Dimensi bagian dalam coupling mengalami deformasi. Posisi Ujung pipa transfer diatas lubang sleeve saat pouring material Posisi handle pipa transfer fix Butiran pluncast menempel di pipa transfer (Pluncast mampet) Ada lelehan Material pluncast di dinding pipa Dinding pipa transfer panas Butiran pluncast menyumbat pipa transfer Area pipa yg terkena panas memiliki panjang 20 cm Ada lelehan material pluncast di dinding pipa Panjang ujung pipa transfer 20 cm Pluncast tidak tersupply ke lubang plunger sleeve Material
  • 10. S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t PT SINAR ALUMSARANA 10 Tujuan Solusi Saving Cost Alternativ Solusi Budget Safety Cost Agar Dimensi bagian dalam coupling tidak mengalami deformasi Mengganti material spacer & mengganti Coupling yang baru Mengurangi downtime injection macet Merubah material spacer dengan material yang lebih kokoh (S45C ganti dengan VCN) Coupling baru Rp. 6.000.000 + Spacer Rp.300.000 = Rp. 6.300.000 Safety Biaya tinggi Repair bagian yang mengalami deformasi (welding dan machining) Mengurangi downtime injection macet Memperbaiki bagian alur yang deform Rp. 150.000 Safety Biaya rendah Untuk rencana perbaikannya yaitu Repair pada bagian yang mengalami deformasi 1.Solusi Alternative Pergerakan Injection Kasar 4.A MENCARI IDE & MERENCANAKAN PERBAIKAN Alternative Solution Legend : OK Legend : NG
  • 11. S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t PT SINAR ALUMSARANA 11 Sebelum Perbaikan Rencana Perbaikan Terdapat Celah pada Ø94mm bagian dalam coupling injection (Deform akibat pemakaian) Repair bagian yang mengalami deformasi (welding dan machining) 4.A MENCARI IDE & MERENCANAKAN PERBAIKAN Ukuran Diameter Coupling bagian dalam tidak sesuai standar karena telah mengalami deformasi. 1 Bagian dalam coupling akan dilakukan repair dengan cara welding dan machining untuk menanggulangi bagian yang deformasi.
  • 12. S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t PT SINAR ALUMSARANA 12 Tujuan Solusi Saving Cost Alternativ Solusi Budget Safety Cost ujung pipa transfer terlalu panjang yaitu 20 cm Modifikasi ujung pipa transfer Mengurangi Waktu Downtime pipa pluncast mampet Repair ujung pipa dibuat lebih pendek Rp. 20.000 Safety Terdapat Biaya Ujung pipa dihilangkan Rp. 0 Safety Free Cost Untuk mengurangi waktu downtime pada pluncast akibat pipa pluncast mampet akan dilakukan perbaikan menghilangkan ujung pipa transfer 2.Solusi Alternative Panjang ujung pipa transfer 20 cm 4.A MENCARI IDE & MERENCANAKAN PERBAIKAN Legend : OK Legend : NG
  • 13. S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t PT SINAR ALUMSARANA 13 Pipa saluran pluncast terbakar saat pouring material Temperatur pipa transfer tinggi 4.A MENCARI IDE & MERENCANAKAN PERBAIKAN Pluncast meleleh di dalam pipa saluran  Mampet Pipa saluran pluncast berada tepat di atas lubang sleeve (Pipa terlalu panjang) 2 Proses pemberian pluncast error karena pipa mampet. Berdasarkan temuan, pipa mampet disebabkan oleh tingginya termperatur pipa pluncast sehingga lelehan pluncast menumpuk di bagian pipa.
  • 14. S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t PT SINAR ALUMSARANA 14 Tujuan Solusi Saving Cost Alternativ Solusi Material & Cost Pengerjaan Safety Remark Posisi handle pipa transfer fix Pipa pluncast dibuat dapat bergerak maju mundur Mengurangi Waktu Downtime pipa pluncast mampet Modifikasi Penggerak menggunakan system hydraulic Biaya Material komponen + Biaya pengerjaan pemasangan = Rp. 2.100.000 Kurang Safety Biaya tinggi Modifikasi Penggerak menggunakan system pneumatic Biaya Material komponen + Biaya pengerjaan pemasangan pengerjaan = Rp. 900.000 Safety Biaya Rendah Mengganti material pelumasan Material diganti menjadi oli (liquid) Bagian Produk kotor pada bagian getting / part NG kotor Kurang Safety Biaya tinggi Untuk mengurangi waktu downtime pada pluncast akibat pipa pluncast mampet akan dilakukan perbaikan pada system pluncast yang dapat bergerak maju mundur dengan pengerak pneumatic 3.Solusi Alternative Posisi handle pipa transfer fix 4.A MENCARI IDE & MERENCANAKAN PERBAIKAN Legend : OK Legend : NG
  • 15. S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t PT SINAR ALUMSARANA 15 ILUSTRASI SEBELUM QCC PIPA TRANSFER TIDAK BERGERAK PIPA TRANSFER BERGERAK MAJU MUNDUR 4.A MENCARI IDE & MERENCANAKAN PERBAIKAN Bagian pipa yang ditandai mengalami kenaikan temperature akibat paparan api dan panas dari molten pada saat proses transfer molten dari ladle ke plunger sleeve. Pipa saluran pluncast berada tepat di atas lubang sleeve (Posisi permanen) 3 RENCANA PERBAIKAN In Out Modul 220 V Power LS Inject Back Coil R1 R2 R3 Sol. Fordward Cyl. Sol. Blow Pluncast Sol. Backward Cyl. Modul Control Pluncast ILUSTRASI SESUDAH QCC
  • 16. S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t PT SINAR ALUMSARANA 16 No Factor What Why How When Where Who 1. MACHINE Dimensi bagian dalam coupling mengalami deformasi Karena coupling oblak Repair bagian yang mengalami deformasi (welding dan machining) 12 Apr‘23 PT.SAS Andy P 2. MACHINE Panjang ujung pipa transfer 20 cm Karena size pipa terlalu panjang Menghilangkan ujung pipa 26 Apr‘23 PT.SAS Alif 3. METHOD Posisi handle pipa transfer fix Karena posisi pipa pluncast selalu berada diatas posisi sleeve (Temperature panas) • Modifikasi posisi dan pergerakan pipa pluncast • Implementasi system Transfer pluncast dengan Cylinder pneumatic (forwards-backwards) 31 Apr‘23 PT.SAS Saryono & Ryann 4.A MENCARI IDE & MERENCANAKAN PERBAIKAN
  • 17. S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t PT SINAR ALUMSARANA Aktivitas sesuai planning & sudah close 17  Jadwal Aktivitas Rencana / Aktual 2023 April Mei Juni Juli Agustus 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 P 1 Welding dan machining 2 Pemasangan Coupling Injection Repair 3 Trial Coupling Injection Repair 4 Modifikasi dengan menghilangkan ujung pipa D 5 Modifikasi & Installisasi posisi dan pergerakan pipa pluncast C 6 Implementasi system Transfer pluncast dengan Cylinder pneumatic (forwards- backwards) A 7 Trial Pipa Pluncast (forwards-backwards) 8 Back Up Komponen Plunger Rod 9 Evaluasi A P C D Rencana Aktual Jadwal Aktifitas Langkah Aktifitas Rencana Aktual Rencana Aktual Rencana Aktual Rencana Aktual Rencana Aktual Rencana Aktual Rencana Aktual Rencana Aktual 5.A MELAKSANAKAN PERBAIKAN
  • 18. S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t PT SINAR ALUMSARANA 18 No Faktor Aktifitas Perbaikan Hasil Perbaikan Tanggal Tempat PIC Item iIlustrasi/Foto Deskripsi Ilustrasi / Foto 1 MACHINE Repair coupling untuk mengindari deformasi Bagian permukaan dalam sudah sesuai dengan standar drawing (Tidak deformasi) 22 Mei‘23 PT.SAS Andy Purnomo 5.A MELAKSANAKAN PERBAIKAN 1. Repair bagian Coupling yang deformasi No Faktor Aktifitas Perbaikan Hasil Perbaikan Tgl PIC Item iIlustrasi/Foto Deskripsi Ilustrasi / Foto 1 METHODE Membuat konsep pipa transfer pluncast System kerja pipa transfer bisa bergerak maju mundur 2 Juni‘23 Paryono 2 MACHINE Melepas bagian ujung pipa Ujung pipa menjadi lebih pendek 31 Apr’ 23 Alif Membuat rangkaian Handle pluncast dengan Cylinder pneumatic agar bisa maju mundur Saat pluncast keluar, handle pipa dapat maju.Timingnya bersamaan dengan cylinder piston utama 2 Mei’23 Saryono & Ryann 2. Perbaikan Pipa Pluncast Mampet Cylinder piston Utama Cylinder piston Handle
  • 19. S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t PT SINAR ALUMSARANA 19 Installasi 5.A MELAKSANAKAN PERBAIKAN
  • 20. S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t PT SINAR ALUMSARANA Sebelum Sesudah Jud NG OK OK 20 Coupling Oblak Coupling Masih Oblak 6.A EVALUASI HASIL Pipa Pluncast Mampet Pipa Pluncast Tidak Mampet TEMPERATURE PIPA TRANSFER BERKURANG
  • 21. S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t PT SINAR ALUMSARANA 21 Machine No Faktor Keterangan 1 Machine Celah antara spacer dengan plunger rod terlalu lebar (4 mm)  Faktor Dominan Posisi Plunger rod tidak center terhadap Plunger Sleeve Pergerakan injection kasar Coupling (sambungan) antara Plunger Rod & Cylinder Injection oblak Method 3.B ANALISA MASALAH Downtime injection macet Man Environment Celah antara spacer dengan plunger rod terlalu lebar (4 mm) Material
  • 22. S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t PT SINAR ALUMSARANA 22 No Factor What Why How When Where Who 1. MACHINE Celah antara spacer dengan plunger rod terlalu lebar (4 mm) Karena coupling oblak Membuat Drawing baru untuk standar ketebalan spacer 22 Mei‘23 PT.SAS Paryono & Ahmad 4.B MENCARI IDE & MERENCANAKAN PERBAIKAN Terdapat celah pada bagian dalam coupling Spacer Ukuran ketebalan spacer akan diubah dari 28mm menjadi 31mm sehingga celah yang terbentuk hanya menyisakan 1 mm. Drawing Sebelum Perbaikan Drawing Rencana Perbaikan
  • 23. S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t PT SINAR ALUMSARANA 23 No Faktor Aktifitas Perbaikan Hasil Perbaikan Tanggal Tempat PIC Item iIlustrasi/Foto Deskripsi Ilustrasi / Foto 1 MACHINE Rekondisi coupling untuk menghindari oblak Mengganti coupling dengan yang baru 22 Mei’23 PT.SAS Andy Purnomo 2 MACHINE Membuat Drawing baru untuk standar ketebalan spacer Spacer dibuat lebih tebal (Pembuatan Spacer sesuai drawing baru 24 Mei‘23 PT.SAS Andy Purnomo 5.B MELAKSANAKAN PERBAIKAN 6.B EVALUASI HASIL Sebelum Sesudah Jud OK Coupling Oblak Coupling Sudah Tidak Oblak
  • 24. S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t PT SINAR ALUMSARANA 68.41% 76.94% 68.92% 73.03% 81.33% 82.22% 83.17% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00% JAN FEB MAR APR MEI JUN JULI Eficiency Line 2 DC 5 337 428 752 107 488 189 109 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Downtime Injection Macet 24 6.B EVALUASI HASIL AVG After perbaikan =149 menit AVG Before perbaikan = 422 menit AVG After perbaikan = 1.47% AVG Before perbaikan = 2,70% AVG Before perbaikan = 73.73% AVG After perbaikan = 82.70% 3.39% 2.25% 3.26% 1.81% 2.79% 1.59% 1.35% Target 2,30% 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 4.00% Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Downtime Produksi (%)
  • 25. S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t PT SINAR ALUMSARANA 25 6.B EVALUASI HASIL Rp.550.300 Rp.352.000 Rp.300.000 Rp.5.000.000 Coupling baru Spacer = Rp. 6.202.300 Biaya Pengeluaran : Biaya Installasi Description DT (Menit) Rata-rata DT Sebelum QCC 422 Rata-rata DT Sesudah QCC 149 Penurunan Downtime 273 Benefit lain : Saving Cost dalam 1 tahun - Biaya Modifikasi Rp.20.835.360 – Rp.6.202.300 = Rp.14.633.060 / tahun (Untuk 1 mesin) 273 Menit = 16.380 detik X Rat proses mesin (16.380 x 106 = Rp.1.736.280 / Bulan ) Rp.1.736.280 x 12 = Rp.20.835.360 / Tahun
  • 26. S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t PT SINAR ALUMSARANA 26 Berdasarkan Data rata-rata Downtime Produksi pada seluruh Line, yang paling tinggi yaitu Downtime Injection Macet maka kami akan melakukan yokodoshi pada seluruh mesin Note : Line 2 & Line 7 karena Downtime terbesar ke-2, Start Yokodoshi 17 Juli 2023. 6.B EVALUASI HASIL 0.000% 0.100% 0.200% 0.300% 0.400% 0.500% 0.600% 0.700% 0.800% DT Injection Macet DT Coating DT Ganti Ladle DT Setting Spray DT Setting Extractor DT Rod Tarik/ Dorong Detail Downtime Perline (%) Line 1 Line 2 Line 3 Line 4 Line 5 Line 6 Line 7
  • 27. S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t PT SINAR ALUMSARANA 27 Telah dilakukan Yokodoshi pada 21 mesin atau sekitar 47% dari mesin yang ada dan masih next on progress 6.B EVALUASI HASIL Line 1 Line 2 Line 3 Line 4 Line 5 Line 6 Line 7 Line 8 I - 1 II - 1 III - 1 IV - 1 V - 1 VI - 1 VII - 1 VIII- 1 I - 2 II - 2 III - 2 IV - 2 V - 2 VI - 2 VII - 2 I - 3 II - 3 III - 3 IV - 3 V - 3 VI - 3 VII - 3 I - 4 II - 4 III - 4 IV - 4 V - 4 VI - 4 VII - 4 I - 5 II - 5 III - 5 IV - 5 V - 5 VII - 5 I - 6 II - 6 III - 6 IV - 6 V - 6 VII - 6 I - 7 V - 7 VII - 7 I - 8 I - 9 LEGEND : ORIGINAL 1 MESIN AFTER YOKODOSHI 21 MESIN BEFORE YOKODOSHI 24 MESIN MAPPING YOKODOSHI SPACER & MODIFIKASI PIPA PLUNCAST (BACK-FORDWARD)
  • 28. S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t PT SINAR ALUMSARANA 28 DATA BENEFIT DAN COST YANG DIPEROLEH No. Deskripsi Nominal BENEFIT 1. Benefit 1 improvement study (Original) Rp. 20.835.280 2. Benefit x 21 mesin yokodoshi (Rp. 27.017.280 x 21) Rp. 437.540.880 Total Benefit Rp. 458.376.160 COST 2. Biaya Insattalasi Pipa pluncast (Back-Fwd) & Coupling Spacer improvement study (Original) Rp. 6.202.300 Biaya Insattalasi Pipa pluncast (Back-Fwd) & Coupling Spacer improvement study x 21 mesin yokodoshi Rp. 130.248.300 Total Cost Rp. 136.450.600 NET INCOME (BENEFIT-COST) Rp. 321.925.560 Benefit tersebut berdasarkan totsal benefit untuk mesin yang diQCC kan original & yang diyokodoshikan dengan net Income dalam 1 tahun yaitu Rp. 321.925.560/ tahun 6.B EVALUASI HASIL
  • 29. S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t PT SINAR ALUMSARANA 29 6.B EVALUASI HASIL NO ASPEK SEBELUM QCC SETELAH QCC EVALUASI 1 QUALITY Qualitas komponen injection kurang terjaga karena mesin sering stop untuk pergantian Plunger tip sebelumnya rata-rata perbulan 4 pcs Qualitas komponen injection lebih terjaga karena mesin Berjalan Normal karena pergantian Plunger tip rata-rata hanya 1 pcs OK 2 COST Kerugian akibat Downtime injection macet (422 menit/ bulan) (25.320 detik) 1. Cost X rate = Rp.2.683.920 x 12 = Rp.32.207.040 / tahun Kerugian = Rp. 32.207.040 Downtime menurun dengan rata-rata menjadi (149 menit/bulan) (8.940detik) 1. Cost X rate = Rp.947.640 x 12 = Rp.11.371.680 / tahun Kerugian = Rp. 11.371.680 Saving 273 Menit (16.380 detik x 106 = Rp.1.736.280 / Bulan x 12 = Rp.20.835.360 – Rp.6.202.300 = Rp. 14.633.060 x 22 mesin = Rp. 321.927.320 OK 3 DELIVERY Seringnya terjadi perbaikan sehingga berpengaruh terhadap output produksi yang ber pengaruh terhadap delivery karena terhentinya produksi dengan rata-rata waktu 501 menit perbulannya Berkurangnya downtime menjadi 147 menit perbulan sehingga delivery menjadi lebih lancar OK 4 SAFETY Terdapat Potensi tangan tertimpa coupling karena fluktuasi terkait pergantian /perbaikan coupling yang meningkat ±4x/perbulan) Mengurangi potensi kecelakaan kerja tangan tertimpa coupling karena pergantian/ perbaikan coupling berkurang menjadi ±1x perbulan OK 5 MORAL Operator & Leader aktivitasnya bertambah karena kegiatan untuk perbaikan atau pergantian komponen injection Operator & Leader lebih nyaman karena berkurangnya aktivitas perbaikan atau pergantian komponen injection OK 6 PRODUCTIVITY Effisiensi rendah (rata-rata effisiensi dari bulan jan-mei = 73.73%) Pencapaian effisiensi meningkat setelah perbaikan yaitu (Effisiensi Juni-Juli = 82.70%) OK 7 ENVIRONMENT Tidak berpengaruh Tidak berpengaruh -
  • 30. S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t PT SINAR ALUMSARANA 30 7. STANDARISASI Gambar Rangkaian Instalasi Mesin Key Point Waktu kerja kedua Cylinder bersamaan, diatur 1 selenoid Pipa transfer pluncast berada disamping lubang sleeve saat proses pouring molten
  • 31. S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t PT SINAR ALUMSARANA 31 7. STANDARISASI Instruksi Kerja Pergantian Plunger Rod PCR Internal Pipa Pluncast & Spacer Coupling
  • 32. S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t PT SINAR ALUMSARANA 32 7. STANDARISASI Instruksi Kerja Pengoperasian Mesin Pluncast CEK SHEET PENGECEKAN PIPA,SELANG,MUR METODE KONTROL PIC TEKNISI PE WAKTU AWAL SHIFT PRODUKSI
  • 33. S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t PT SINAR ALUMSARANA 33 7. STANDARISASI Sosialisasi standar tebal Spacer untuk mesin tonase 650ton & metode transfer pipa pluncast
  • 34. S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t PT SINAR ALUMSARANA 34 8. MENENTUKAN TEMA SELANJUTNYA Berdasarkan permintaan voice of management yaitu terkait Monitoring Production agar menjadi Productivity 4.0, untuk itu kami selanjutnya akan memprioritaskan tema berikutnya yaitu terkait Monitoring Production. LINE : III – 1 TOYO 125 TON PT. HPM Plate Cylinder Head T00W AHM 5 Management review Dibuatkannya 4.0pada Monitoring Production untuk mengurangi limbah kertas Meeting End Year
  • 35. S M I L E S e r v I c e w I t h h e a r t – M a n n e r – I n t e g r I t y – L o y a l t y – E x c e l l e n t PT SINAR ALUMSARANA 35