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2011 전착/SPRAY 신기술 동향 및 개선사례

2011년 10 월 12일 (수) ~ 13일 (목)

자동차부품산업진흥재단
(도장) 전문위원 권 태안
1
Contact
자동차부품산업진흥재단

권 태안
010-3967-1769
takwon2001@yahoo.co.kr

2
목 차
I.

도장 공장 당면 문제점

II. 변화 와 혁신
III. 자동차 도장 신기술 동향
IV. 전착도장 주요 관리 포인트
V. 전착도장 개선 사례
VI. 스프레이 도료 이물질에 대한 대책
VII. 모범라인 이물질 감소 사례 소개

VIII. 스프레이 도장 개선 사례
3
Ⅰ. 도장 공장 당면 문제점
1. 협력사 외침
협력사 문제점
이익이 나지 않는
다 → 갈수록 어렵
다

요인
 정확한 원가를 모른다
 견적 후 가격인상 요구

접근 수단
원가는 양보할 수 없는
사활의 요소
-사장이 직접 관여 / 가
격 결정

 대충 활동 한다
(스프레이 : 3~23% )  자주관리 활동 미흡

자주공정 관리에 의한
불량율 저감 혁신활동

가동율 低

 비가동 요인 미 분석

간반 방식, 생산성 향상
추진

도료비 사용 과다
도착 효율 低

 도착 효율에 대한 지식
미흡

도막 SPC 관리
도착효율 UP 활동 시행

이물 한도가 높다

 고객사 무결점 요구
 한도 견본 제작 거부

이물 한도에 대해 고객
사에 적극 적 요구

소재 불량 多

 금속/ 플라스틱 소재
관리 미흡 ( 1차사 )

소재 불량 적극적 피드
백 및 TFT 구성

불량율 多

(65 ~ 85 % )

4
지금의 상황은 ??? !!!
불량율과다

경영학이란?
Decision Making under uncertainty
5
Ⅱ. 변화와 혁신

당면 일생 현안 은 ??? !!!
혁신으로 살아 남기
근본적이고 생산적인 변화는 서서히 점진적으로 이루어지는
것이 아니고 사상과 행동의 거대한 도약에 의해 이루어 진다
( 역사를 바꾸는 리더쉽 에서 )

큰 걸음이 필요할 때 큰 걸음 떼는 것을 두려워 마라
작은 걸음 2번으로 넓은 벌어진 틈을 메울 수 없다

평범한 노력은 노력이 아니다 ( 이 승엽 )
6
※ 삶은 개구리 증후군(Boiled Frog Syndrome)
 미지근한 물에 개구리를 담가
놓고 서서히 가열하여, 개구리
가 미세한 수온의 차이를 느끼
지 못하고 여유 있게 헤엄치고

다니다가 물이 끓으면 아무런
대응도 못한 채 그대로 삶아지

도록 하는 프랑스의 개구리 요
리 ‘그래이뉴에’
 점진적 변화에 대처하지 못하

Deep Change or Slow Death ! 고 망하는 기업
7
1. 흑자 전환과 지속 성장의 도장 협력사 특징

위기 상황 -인식

VISION 제시
위기극복

MISSION 공유

지속적 개선
지속성장

위계질서 확립

팀 및 분임활동
(조직 개편)

표준작업 등
제규정 준수

개선의 자발적
참여,주체

Knowing 과 Doing의 Gap 차이가 Leader Way 차이
8
변화에 대한 심리적 반응
거 부
“어이그럴리가”

“누가 이렇게
하라고 그랬어!”

저 항

몰 입
“더 좋은 방법은
없을까?”

“이것도 쓸만하네”

탐 색
2. 효과적인 비전의 특징
야심적이지만 달성 가능하고, 포괄적이지만 의사결정 과정에 실질적 도
움이 되는 비전을 수립해야 함.
미래를 상상할 수 있는 것이어야 한다

미래에는 우리가 어떻게 될 것이라는 그림을
보여 주어야 한다.

모두가 원하는 것이어야 한다

우리에 이해관계를 갖고 있는 종업원, 고객,
주주 및 기타 사람들 모두에게 의미가 있어야
한다.

실행할 수 있어야 한다

쉽지 않지만 변화와 혁신을 통해 실제로
달성할 수 있는 목표이어야 한다.

구체적이어야 한다

의사결정과 행동판단에 실질적으로 도움을 줄
수 있도록 명료한 기준과 원칙을 제시해야
한다.

융통성이 있어야 한다

환경변화에 적응할 수 있도록 내용의
완벽성을 추구하지 않고 여유를 두어야 한다.

쉽게 전파될 수 있어야 한다

5분 내에 알아들을 수 있도록 설명할 수
있어야 한다.
3. 변화 •혁신의 8단계

- We
K. Lewin
(Refreezing)

재
결
빙

See, We Feel, We Change! -

 멈춤 없는 변화•도전의 지속 – 위기감의 지속 방법
 No Action 최고 가치관 ⇒ 관료적•정치적 행동에 타협

6. 단기간에 성공을
이끌어낸다

 단기간•쉬운•명확•의미 있는 성공 – 작은 성공경험
 한꺼번에 많은 과제 추진 ⇒ 너무 늦은 최초의 성공

5. 권한을 부여한다

(Moving)

 변화의구축 – 새로운 ‘일하는 방식’ 정착/체질화
 변화정착을 문화가 아닌 책임자•제도에 의존

7. 속도를 늦추지 않는다
변
화

8. 변화를 정착시킨다

 조직적•감정적 장애요인 제거 -의사결정•직무•정보
 비관주의•위험에 굴복•부적절한 평가/보상⇒ 장애방치

4. 의사소통을 실시한다
(비전 전파)
(Unfreezing)

해
빙

 비전/전략을 효과적으로 전달 – 이해와 동참 • 공유
 형식적•구호적 단순 정보전달 ⇒ 조직냉소주의 증대

3. 비전을 새로이 정립한다

 명확•대담•가능성 있는 미래 표현 – 1page. 5분내에 설명
 분석적•유형적•재무적•예산•비용 강조의 비전 실행

2. 변화선도팀을 구성한다

 역량•자질•열정적 사람으로 팀 구성 – 상호 신뢰•팀웍
 기존 방식 답습 ⇒ 조직•위계•결재•권한•책임 (별동대)

1. 위기감을 고조시킨다

 위기감 공유 – “무엇인가 해야 한다!” “자! 해보자!”
 위기감 부족 ⇒ 실행되지 않는 비전•전략 •변화프로그램 수립
4. 공정 불량율 Down Step

어떻게 공정 불량율을 떨어뜨릴 건가 ???
※. 공정 불량율 감소 FLOW
공정 불량율 데이터 파악
외관 검사 일보 파악

불량율
재 집계
여부 파
악

검사장: 실재 품질 확인

검사 일보 개정 혹은 제정

검사원 교육
공정 불량율 재 집계 ( 1 ~ 2개월 )

부품별/칼라별 불량 데이터입력
일일/매주 불량율 대책 회의

자주관리( keeping) 실시

일일 불량율 추이도 지동 plot
불량유형 (이물 ) 현미경 분석

한도 견본 제작 및 조정

소재 문제 피드백 개선 활동

검사원 교육

주간 /월간 불량율 자동 plot

칼라별 / 부품별 worst plot
불량율 가시관리
현장 자주적 관리토록 유도

불량UP 시 대책 회의

사후 관리 토록 함
불량율 다운→타 지표 분석
불량율 다운 추가 목표 설정
5. 도장 자주 관리 의 교육
1) 철학 - 생산자 품질 책임 ( quality reponsiblity in production )
2) 자공정 불량 수정 사례

▲ 도장 스프레이 중 이물 발생 시 이물을
핀셋으로 제거 후 touch up 실시

▲ 컬러 초벌 도장 후 자주 검사 실시 /수정 하
여 컬러 마무리 도장 실시

S社 사례 :
프라이머 도포 후 칼라 전 체크샌딩
실시
◀ 도장시 소재 이물 파악 – 이물 발견 시 선반에 보관 –
LOT 작업 의 후미에 먼지 샌딩 후 도장 작업 실시
6. 도착 효율 低 → 도료비 증가 → 채산성 악화
1) 도착 효율 측정 결과 (11년 )
도착 효율

항목

비고

14.7 %

칼라

9.79 %

11.7 %

19.9 %

23.9 %

프라이머

18.3

24.6

정전 건

상도

8.5

11.8

비정전

프라이머
C사
(일반 건 )

12.25%

클리어
B사
(정전 건 )

개선 후

프라이머
A사
(정전 건)

개선 전

-

28.6

칼라

-

28.9

클리어

-

25.4

설계 원가 :
도착 효율
30% 기준

사이드몰드
※ 삶은 개구리 증후군(Boiled Frog Syndrome)
 미지근한 물에 개구리를 담가
놓고 서서히 가열하여, 개구리
가 미세한 수온의 차이를 느끼
지 못하고 여유 있게 헤엄치고

다니다가 물이 끓으면 아무런
대응도 못한 채 그대로 삶아지

도록 하는 프랑스의 개구리 요
리 ‘그래이뉴에’
 점진적 변화에 대처하지 못하

Deep Change or Slow Death ! 고 망하는 기업
16
Ⅲ. 자동차 도장 신 기술 동향
※ 자동차 도장 공정 소개

상도

중도 검사 및
공/ 수 연

전처리

최종
검사

상도 검사 및
수정

중도

전착

씰링 및
U/ COAT

전착 검사 및
쌘딩

17
1. 자동차 도장 요구 성능
高機能性

商品力

高意匠性

耐酸성
、내 스크래치성
高외관성

TOTAL
BALANCE
COST

環境対策

VOC削減
HS化
水 性
粉 体

化※1
化

有害物削減
鉛FREE
CED

設備投資抑制
ENERGY 절감

CO 2削減

省ENERGY

3WET
※2

省工程
省SPACE
18
※1 수용성 base coat + High solid CC塗装工法
中塗塗装工程

上塗塗装工程

内

板

外

板

WBBC

CLEAR

補

正

건조로

Flash-off

건조로
WBBC
HSCC
塗装完了
20

※2. 現行工程 과3WET의 塗装工程 比較
【現 行 工 程】 溶 剤 型 塗 料
電 着

건조

検 査

中 塗

~
~

건조

検 査

BASE

CLEAR

検査

건조

~
~

~
~

【3 W E T SYSTEM】 溶 剤 型 塗 料
電 着

検 査

건조
~
~

BASE

중도

工程短縮

検査

클리어ー 건조
~
~

中塗 乾燥炉가 不必要
20
Ⅳ. 전착도장 주요 관리 포인트
1. 전착 도장 개요

21
※ 자동차 전처리 공정도
⑦
②

①
⑥

⑤
유
분
리
조

T
C

①

본
탈

F
오
T
토
C
필
터
예비탈지

SUB
TAN
K(1.
0t)

T
C
H
E
X

탈지후
1수세

탈지후
2수세

표조
제투 급
M
입(분 수 교
반
말)
기
3
%

본탈지

②

탈지치환조
③

스
팀

표면조정

순
수

F

H
E
X

화
성
치
환
조
스
팀

H
E
X

온
수
조

화성피막

피
막
보
급
조

촉
진
제
보
급
조

셋
틀
링
탱
크

A
I
R

A
슬
I
러
R
지
필
터

화성후1수세

반
송
탱
크

화성후2수세

화성후3수세

화성후4
수세

최종순수
2. ( 액관리 ) 공정관리 CONCEPT
구분

관리 항목

탈지 구간

- 농도 (알카리도)
- 온도
- 유분 함량

- 약품 공급 업체의 추천에 따라 적정 농도 및 온도 관리.
- 탈지 처리 후 건조 발생 유무 따라 적정 농도와 온도 관리.
- 유분 함량에 따라 재 건욕.

수세 구간

- 오염도 :
- 알카리도
- 전산도

- 탈지 후 수세 : 알카리도 CHECK.
- 피막 후 수세 : 전산도 CHECK 후 공수 보급량 증대 및 갱신
주기 설정.( 작업량에 따라 관리 기준 변화)

표면조정

- 알카리도

-표면조정의 노화에 따라 갱신주기 설정.

피막 구간

-

- 약품 공급 업체의 추천에 따라 적정 농도 및 온도 관리.
- 작업량 증가 됨에 따라 Sludge 발생량 증대됨. 약품 보급의
소량 주기적 정량 보급 및 온도 하한 관리.
- 과다한 Sludge 함량은 전착 도막외관에 악영향을 미침으로서
Sludge 제거장치 이용과 주기적인 치환 등으로 Sludge 함량
하한 관리.(전착 유입 시 전착 외관 및 UF Module 수명 단축)

순수세

전산도
유리산도
촉진도
온도
Sludge함량

- p H / 전도도

내

용

-p H : 5.0 ~ 6.5
-전도도는 2~20 μΩ-1.Cm-1이 추천된다.
2-1) 탈지공정관리 포인트 - 알칼리 도

오류 1 : 협력사에서 중화 적정 시 지시약 의 ( PP 와 BPB / SMD ) 사용
무지로 유리 알칼리도 와 전 알칼리도 의 혼선 사례 유

가. 농도 측정 방법
알카리탈지제의 농도를 중화적정법으로 구하고,
「유리알카리도」로서 포인트라는 단위로 표시

처리액을
10ml 채취

Phenolphthalein을
3~4방울 가함

알카리탈지제의 농도를 중화적정법으로 구하고,
「전알카리도」로서 포인트라는 단위로 표시
처리액을
Bromphenolblue 뷰렛으로 0.1N의
10ml 채취
를3~4방울 가함
염산을 넣어서 적
정

뷰렛으로0.1N의
염산을 넣어 적정

파랑
핑크

황색

백색

백색으로 변화할때
까지
필요한 염
산의 양을
유리
알카리도라 함
처리액을 10ml 채
취

황색으로 변화할때
까지
필요한 염산의 양
을
전알카리도라고 함

24
나. 활성 도 측정
유분이 탈지 액을 노화 시킴에 따라 유리 알칼리 도가 저하하여 이것을 상승시키기 위해 약품보
급으로 전 알칼리 가 증가 된다.
전 알칼리도 가 지속적으로 증가하여 일정 이상이 되면 포화 상태에 의해
탈지력이 저하 될 수 있으므로 활성도를 계산 하여
일반적으로 LINE에서 관리 시 60%정도 근
접 시 탈지액을 갱신 실시 필요
(초기 건욕 시 활성도 가 80~90% 수준 )

활성 도 = 유리 알카리도/ 전 알카리도×100

일반적으로 LINE에서 관리 시 60%정도 근접 시 탈지 갱신 실시 중
(초기건욕 시 80~90%)

25
※ 유리 알칼리도 및 전 알칼리도 측정 사례
측정 일시 : 2011, 06/ 07
협력 업체 : K 사 , 약품 공급처 : D사

1. 탈지제(#201A + #301B) 원액 측정
구분

Point

비고

유리 알칼리 도

21.4

( 5%Sol x P.P)

전 알칼리 도

21.5

( 5%Sol x B.P.B)

2. 예비 탈지 탱크 의 액 측정
구분

Point

비고

유리 알칼리 도

18.41

( 10 ㎖ x P.P)

전 알칼리 도

25.65

(10 ㎖ x B.P.B)

3. 활성도 (%) : 18.41 / 25.65 × 100 = 71.7 % ( 기준 : 60 % 이상 )
다. 탈지제 유분 량 측정
탈지 조내 관리 되는 유 분량이 일정량 을 넘으면 포화상태(2000ppm) 와 같이 되어그 이상
혼화시킬 수 없어 탈지 불량이 생길 수 있음 , 이에 탈지탱크의 유분 함량을 측정하여
관리 필요
1. 측정 방법
1) 탈지액 25ml 채취 후 순수100ml희석
2) 지시약2(MOT) 2 ~ 3방울 Drop 후 첨가제(50%HMO)을3~5 투입
3) 용제(N-HXN 25ml 를 투입, 교반 하여 1차 유분 층을 분리실시
4) 하층부 드레인 실시, 유분 층은 여과지에 첨가제(NAS) 를 넣고 통과시켜 2차 수분 층분리
제거 실시
5) 수분 층과 분리된 유분 층을 비점을 이용하여 미세한 잔여수분을 제거 후
고형분 양을 확인 후 유분량 환산
2. 측정 사례 ( 협력업체 : K사

측정 일시 2011, 2, 4 )
2-2 ) 화성 공정관리 포인트 - 전산도 /유리 산도
가. 농도 측정 방법

뷰렛으로0.1N의
Na OH을 넣어 적정

현장관리용으로서 욕중 아초산촉진제(NO2-)량을 측정
토너측정용의 특수한 기구와 시약을 사용하여 기체의
발생량으로 아초산의 촉진농도를 측정한다.

Phenolphthalein을
3~4방울 가함

처리액을
10ml 채취
전산도

옅은
핑크
무색

백색

Bromphenolblue
를3~4방울 가함
유리
산도

핑크색으로 변화할
때
적하량을 전산도라
0.1N가성소
다로 적정 함

청자색
무색

황녹
색

청자색으로 변화할
때
적하량을 유리산도
라함

토너측정기
에
처리액을 기
포가 없도록
채움

Sulfamicacid를 5g넣고 주입구를
손가락으로
막고 측정기를 거꾸로 한다. 가루
가 바닥에
닿으려 할때 바로 원위치 시킨다.

가스가 발생이 끝
나면 그 가스의
용량을 읽음

28
3. UF 및 여과 필터

29
1)

여과 필터

- Cartridge Filter

: 입자의 제거 효율 우수, 높은 압력 적용 가능 (2.0 Kg.f/㎠ 이상)
- Bag Filter
: 여과 유량 우수, 1.0 Kg.f/㎠ 이상 압력에서 여과 효율 급격히 저하
유분 등의 액상을 오염 물 제거에 유리(Oil Magnetic Filter).
통상 전처리 : 100㎛ BAG FILTER 의 나일론 필터 사용
전착 : 순환필터 50 ㎛
UF 장치 : 25㎛ 사용 으로 사용하며 차압이 0.7 Kg.f/㎠ 이상 시 교체

이물질,SEED등의 미세 입자 여과를 위하여 Cartridge Filter 적용이 효과적이나
유분 등의 오염에 대하여 Bag Filter를 병행 적용이 보다 여과 효율이 증대 됨

30
1,2 탈지 백 하우징 필터 테스트
□ 테스트 목적
1.
2.
3.

수조 내 이물질 제거
적정 필터 교환주기 설정
미세 메쉬[Mesh] 필터로 변경 시 문제점 발췌

테스트에 사용한 필터 제품
25 미크론(Micron)

50 미크론(Micron)

80 미크론(Micron)
50Micron -> 80Micron 제품으로 변경
80 미크론(Micron) 제품사진

80 미크론(Micron) 제품 확대사진

테스트 일정 : 11.04.20일 ~ 현재까지
8시간후 1탈지

50미크론(Micron) -> 80미크론(Micron)으로 변경

문제점 : 50㎛ 필터는 2시간 사용시 막힘
▶ 효과 : 이물질 제거 효과도 있으며 교체 시간도
8시간정도 사용가능하여 작업 효율성도
있음.
▶ 결과 : 적용가능

8시간후 2탈지
80Micron 제품 작업후 결과 사진
80 미크론(Micron) 제품
8시간 작업후 모습

걸러진 실이물 이물질 사진

실이물 확대 사진들

▲작업자 코팅 장겁 착용 요
Ⅴ. 전착도장 개선전,후 비교
첨부1. 개선활동 사례
개선 사례 1

미 도장 및 깨스 핀 불량 개선
개선전

개선후

홀의 여유가 커서
부력 발생
품질지수

▶ 현상 : 제품 로딩 시 홀 대비 행거 고리
가 안 맞아 미 도장 불량 지속 발생

공정 :
납입 :
필드 :

▶ 홀의 위치를 변경하고(Φ10=>Φ6) 작
은 고리를 신규 제작하여 홀과 고리간의
공간을 없애 부력발생을 차단시켜 미도
장 발생 불량 저감 시킴(해당 제품 불량
율 5%=> 0%로 저감됨)

품질지수
공정 :
납입 :
필드 :

34
※1. 고 전압에서의 Gas Pinhole 발생의 원리
정류기
O2↑

H2↑

CH3COO- H+ + R-NH2

(+)

→ CH3

COO-

H+

←

극액

(-) 극

+

+ R-NH3

R-NH3+ →

CH3COO-

OH-

격막
양극 반응
2H2O → 4H+ + O2 + 4e-

저 전압 전착시
전착 도장 시 피도 물에 전착량과
수소 Gas 발생량이 적정하게 유지
되면서 소재를 전착 시킴

고 전압 전착시
전착 도장 시 피도 물에 전착량에
비해 수소 Gas 발생량이 과다하게
발생 되면서 Pinhole을 발생 시킴

Body

음극 반응
2H2O + 2e- → H2 + 2OH-

H2 gas

CR

CR

H2 gas

CR

Gas Pinhole

CR
※2.

Gas Pinhole 발생 사례

1) (중국) 무석 유중 깨스 핀

2) 국내 W사 깨스 핀 ( 260 V 도장 )

깨스 구멍이
원형이고 소
재가 보임

▶ 깨스핀 요인 : 급격한 전류치 상승

▲6.0초에 16A 상승

▲5.0초에 20A 상승로 순간적 상승

36
※ 방청 강판의 깨스 핀 방지 추천 도장 전압
강판
CV

300V
280V
260V
240V

SPC

GA

○
○
○
○

×
×

○
○

2층
도금

전기
Zn

△
○
○
○

×
○
○
○

일반적으로 260V 이하가 안전 하다

37
개선 사례 2 건조 얼룩 개선
1. 불량원인

1. 탈지 부족

2. 공정 간 이동 시 피도물 건조 및 수세량 부족으로 발생
3. 순수세 온도 저하

시편: 마
름 발생

공정 간
스프레이
시에 마름
미 발생

▲ 공수세 미 실시로 얼룩 보임
2. 조치 내역

▲ UF 수세후 공수세 실시 →얼룩완화

1.표면조정 및 전착 조 前 MIST 스프레이
2. UF 수세 시간 연장 : ( 52초시 ) 거품 발생
3. 순수세 복원
개선 사례 3

전착 CRATER 불량 개선

문제점

원인
전착조에서 분화구 ( 크레터 ) 불량 대량 lot 발생 (9/9 510개)

직접요인
① 전착조 내 오일로 오염 됨 – 크레터
테스트 완 (특히 표면류에 오일성분
부유되면서 피도물 이 침적 및 탈하 시
소재에 부착 되면서 발생
간접 요인 :

▲ 분화구 불량
개선 내용
1) 탈지제 변경
2) 전착조 유분 표면류 흐름 에어 블로 설치
3) 유분 제거 흡착포 로 유분 제거
4) 중력식 omf 필터 설치

① 탈지조 유분 오염 심함 (유분 함유량 :
3400 PPM
기준 3000 이하 )
② 대형 휠 사용 방청유가 미 탈지 됨
개선 결과 /효과

1)

크레타 불량 미발생
Point : 전착 유분 에 의한 크래터 등은 전착 조의 기포가 부착 시 발생 함

¦ Å å ¡
Á °À Ä

OMF FILTER

µ ·È ¸
á å §

UF1¼ ¼
ö
ü ø» ¶
À  ºÁ

SUB-TANK
OMF/À ¹
Ï Ý
FILTERÀ ¿
û ë

대책 : 전착 본조의 기포 및 유분이 O/FLOW되어 흐르기 때문에 상단부의 도료
만을 분리하여 유분 제거 실시 함

40
첨부1. 개선활동 전,후 비교
개선 사례 4

미 탈지에 의한 크레타 불량 개선

개선전

▶ 동절기 아침 작업 시업 전 보일러 가동
하나 온도 저하에 따라 작업시작시까지
공정 조건 미 도달(전처리 불량으로 크레
타링/수적현상 등 불량 현상 다수 발생)

개선후

품질지수
공정 :
납입 :
필드 :

▶ 작업 시업 전 보일러 자동 작동 되도
록 타이머 설치하여 동절기에도 작업 시
작전 관리조건에 도달할 수 있도록 함.
(동절기 lot 불량 발생에 대한 재발 방지)

품질지수
공정 :
납입 :
필드 :

41
개선 사례 5

로터리 에어블로 설치

개선전

개선후

기존 터보
블로워만 설치됨
건조로 입구시 에어브로워

현

상
문
제
점

 전착 UF 수세 후 휠의 림 사이의 수분이
전착 건로 통과 시 도장흐름으로 발생
(2차 흐름 발생 과다)

개
선
내
용

 전착 UF 수세 후 건조로 입구에서
에어블로우실시 효과 미흡.

예
상
효
과

전처리후 에어브로워 설치

 건조로 입구에 기존 터보블로워 와 직렬로
로타리 에어브로우 설치함.

 에어블로우 효과 증대로 인한 2차 흐름 불량

개선
 에어소모량 절감 효과

42
課 題

提 案 内 容

の2次タレ軽減
1 . スペースの確保(c/s×1 0分間位)が必要

개선 사례6

合わせ目に入っている塗料を本焼きの前にプレヒートする事で塗料の表面張力粘度を下げて
액 끓음 불량 개선

考え方

 
 
1. 불량원인

合わせ目から早く押し出す事で2次タレ軽減を図る
2 . ゴミ,ブツ付着の可能性が高くなる
3 . 混成車種ラインの場合2次タレ効果を出す為の
 条件設定が難しくなる

1건조로
提 案 内 容에서 액 끓음 발생

200

150
せ目に入っている塗料を本焼きの前にプレヒートする事で塗料の表面張力粘度を下げて PREHEAT함으로써 도료
2.건조로 프리 접합부에 들어있는 도료를 소부 전에
温
1 0
의 표면장력 점도를 낮춰 접합부에서 빠르게 0밀어내 2차흐름을
せ目から早く押し出す事で2次タレ軽減を図る
従来方式 度
히팅 실시
(℃) 5 0
줄인다.

方式

ヒート
 式

0

10

フロー図

200

20

30

40分

20

 本 焼 

30

40分

2 0 0 ★適性プレヒート条件

150

プレヒート
 方 式

温
100
度
(℃) 5 0

0

10

 本 焼 

20

30

1 5 0 [5 0~8 0 ℃
温
100
度
(℃) 5 0

   ×5 ~1 0分]

40分
プレヒート
예열

0
10

10
 本 焼 

2 0 0 ★適性プレヒート条件
0℃
1 5 0 [5 0~8 ▲ 현재
温
100
度 3.
(℃) 5 0

   ×5 ~1 0分]

효과

1.액 끓음 감소
2.자동차 K사 실시 중

プレヒート

0
10

10

20
 本 焼 

▲ 프리 히팅 실시
・事例あり、効果を発揮する

改善効果
30

・流れ出た2次タレを固まらせないようエアーブローを併用すると良い
40分

結 論
非3 -1

※ 온수화에 의한 2차 흐름 방지 제안
ねらい

検討結果及び課題

洗浄水の温度を上げることによって、水の表面張力および粘度を下げ、被塗物表面の
水ヌレ性および水切れ性を高め、水の洗浄力を向上させ、合せ目等への水の残存を防ぐ

1
1) 원리 : 세정수의 온도를 높임으로써, 물의 표면장력 및 점도를. 水の性質 피도물 표면의 흐름성 및
낮춰 : 高温ほどヌレ性が良く、粘性も低い
세정수의 수절성 을 높이고 물의 세정력을 향상시켜 접합부 등에 물이 고이는0 것을 방지한다.
0℃
1
20
30
40
表面張力

提 案 内 容

粘 度

75.  
6
dyne/cm

1. 9
7
CPS

7 4 .2

72.
8

7 1 .2

6 9 .6

1 .3 1

1. 0
0

0 .8 0

0 .6 5

(1 )工水あるいは純水のスプレー水洗の原水(フレッシュ)を加熱する

考え方

(2 )工水あるいは純水のディップ水洗水を加熱する

2 . 課 題

▼ 온수수세 모형도

▼ 온수시 물의 표면 장력
(1 )設備コスト,ランニングコスト

(1)スプレー水洗
(1) 스프레이

給水

0℃

10

20

(2 )ディップ水洗槽での塗料凝集の防止

30

40

      工水洗の純水化,PH調整

표면장력
蒸気
P

(dyne/㎝)

フロー図

75.6 74.2 72.8 71.2 69.6

(2)ディップ水洗
(2) DIP
温水
P

ディップ水洗槽

HE

점도
結 論
(cps)

1.79 1.31 1.00 0.80 0.65

工水洗の温水化は2次タレに有効な手段である
(1 )(2 )とも実施例があり、2次ダレ,水跡の防止に効果がある

改善効果
 特にディップ水洗の温水化(3 0 ℃)は効果が大きい

(1),(2)모두 실시예가 있어 2차흐름, 수적방지에 효과가 있다.
특히, DIP수세의 온수화(50℃)는 효과가 크다
개선 사례7

화성피막 슬러지 배관 개조
개선전

개선후
침전슬러지
배출구 (4곳)
침전슬러지
배출구 (1곳)

바닥노즐로
피막액 부유 및
순환력 낮음

벽면으로 설치
하여 순환력
높임

화성피막탱크 모습 (개선전)
현
상

문
제
점

화성피막탱크 모습(개선후)

 화성피막공정 침전슬러지의 배출이 원활하지 않아
피막조 바닥에 쌓임 및 후공정 유출로 전착조
오염증가.

개
선
내
용

 화성피막 Suction 배관 추가설치 (4곳)하여 침전
슬러지 배출 원활
 피막액 순환 노즐의 위치를 변경하여 순환력 높임.

 피막조 청소주기 짧음 (1회/2주)
: M/T 소요인원 과다, 약품소모량 과다
 전착조 Bag Filter 소모량 과다
: 매주 교환 (12EA/주), 월 소모량(48EA)

예
상
효
과

 피막조 M/T 주기 연장 효과(₩300,000/월)
: 2회/월 → 1회/월
 전착 FILTER 교환주기 연장 효과(₩240,000/월)
: 격주교환 (12EA/2주), 월 소모량(24EA)
개선 사례8

표면 처리 수세수 유량계 설치
개선전

개선후
1.유량계 부착
2. 소형,대형
미스트 배관 분리
에어포켓
배관이 휠
배면부 설치

수세공정 공급수 (개선전)

현
상

 수세 및 순수 급수 배관에 유량계 미설치로
수세수량 관리 미흡

문  전처리 수세수량 관리미흡 수처리비용 과다
제  소형,대형 수세수급수배관 공용으로 수세 압
점 력 낮음

수세공정 공급수 (개선후)

개
선
내
용

 수세 및 순수 공정 유량계 부착 실시 (4 곳)
소형,대형 수세수 배관 분리 설치

예
상
효
과

 수세수량 관리 및 표준화 실시로 용수량 절감
: 수세수량 감소 효과
(200톤/일→132톤/일:₩1,980,000/월)
개선 사례 9

에어포겟 개선용 노즐 위치 변경
개선전

개선후

에어포켓
배관이 휠
배면부 설치

에어포켓
배관 휠
전면부 설치

전착조 에어포겟 방지(개선전)

전착조 에어포켓 방지(개선후)

 제품 전면부 일부 제품 에어포켓 발생 중

개
선
내
용

 전착조 벽면에 설치된 에어포켓 방지배관을
내부 중간부인 제품 전면부로 재설치 함

 전착조내 에어포켓 방지배관이 후면부에 설
치되어 에어포켓 방지 효과 미흡

예
상
효
과

 에어포켓 발생 개선으로 수정인원 배치 절감
: 효과금액: :₩900,000/월

현

상
문
제
점
개선 사례 10 전착 쌘딩 검사
개선전

개선후

그림 무

상도도장 전 전착품 외관 검사 실시
현

상
문
제
점

 도장공정 외관 불량 과다
(전착 액끊음/소재 기인 불량 과다)

개
선
내
용

 상도 도장 전 전착품 의 공정검사 실시토록
시스템 정립
- 상도도장 전 공정검사 작업지침서 작성
- 공정자주검사 조명 설치

 상도 전 자주공정검사 체제 정립이 안되어
후 공정 유출 불량 과다 .

예
상
효
과

 최종 외관 불량 감소로 재 작업 공수 절감

48
첨부1. 개선활동 전,후 비교
개선 사례 11 쇼트기 개선
개선전

개선후

품질지수

▶ 미도장 현상 지속 발생(행거 박리상태
부적합) – 측면부 쇼트 처리 부정확

공정 :
납입 :
필드 :

▶ 쇼트기용 행거에 고리 적재 시 적재
된 위치에 따라 쇼트성의 편차가 발생
하여 일부 제품 미 도장 지속 발생하여
쇼트기內 임펠라 4개소=>5개소로 1개
소 추가 보완 설치

품질지수
공정 :
납입 :
필드 :

49
첨부1. 개선활동 전,후 비교
개선 사례 12 행거 티 이물 불량 개선
개선전

개선후

품질지수

▶ 컨베어 용 1차행거에 전처리 탈지액 ,
화성피막 액 및 전착 도료 등이 비산 / 응
축 오염되어 작업 진행 시 제품으로 오염
됨.

공정 :
납입 :
필드 :

▶ 1차행거에 응고된 이물질 제거하여
2차 오염 방지
- 임시 : 그라인딩 실시
- 근본 : 1차 행거 20개 추가 제작(예
정)하여 기 보유재고 쇼트 처리 후 주기
적 교체 실시)

품질지수
공정 :
납입 :
필드 :

50
첨부1. 개선활동 전,후 비교
개선 사례 13 관리조건 이탈 시 즉각적인 대처
개선전

개선후

품질지수

현상 : 현재 1회/2HR씩 공정 검사 시행 중
으로 2HR중 발생 하는 부적합에 대해서는
확인이 안되고 있음.

공정 :
납입 :

필드 :

▶ 각 공정 별 관리 조건에 대해 센서로
인지하여 조건 이탈 시 담당자 및 책임
자에게 핸드폰 문자메시지로 이탈 내용
에 대한 정보를 송부함.

품질지수
공정 :
납입 :

필드 :

51
개선 사례 14 : 통전압 자동 조정 장치
개

선

전

개

선

후

통전압 감지 센서 및 부라켓

사진 無
▲ 1) 통전압 자동 설정 장치

문
제
점

. 피도물 별로 통전압 조정 시에
작업이 정확히 되지 않아 통전압
조정이 누락되어 도장 불량 발생

개선
내용

.통전압 자동 조장 장치 설치

개선
효과

.도막 제품의 균일화

52
첨부1. 개선활동 전,후 비교
개선 사례 15

ERP에 의한 실시간 공정 조건 관리

개선전

개선후

온도등 일부 조건
만 통제실의 판넬
을 통해서 확인
가능하고 압력 등
은 직접 설비상에
사진없음 확인 해야 함
서

현상 : 전착라인 중앙 통제실에서 온도에
관한 정보만 식별 가능하며 PH나 압력등
은 직접 라인 내에서만 식별이 가능하여
전체적인 조건에 관한 정보를 취득하는데
많은 시간이 소요됨.

품질지수
공정 :
납입 :
필드 :

관리기준
현재조건
합부판정

▶ 각 공정 별 부착된 센서를 통해서 나
오는 정보가 관리 기준을 벗어나는지 정
상인지를 한 화면에서 볼 수 있도록 하
여 빠른 조치를 취할 수 있도록 구성.

품질지수
공정 :
납입 :
필드 :

53
개선 사례 16

유수 분리기 증설 ( 예비탈지 )

개선전

▶ 온도 상승 시 증기 발생으로 주변에 분말
로 인하여 오염이 됨
▶ Point 측정 후 약품 공급 시 분말이 소량
날리는 현상이 발생 작업자의 건강을 손
상 시킬 수 있음

개선후

품질지수
공정 :

납입 :
필드 :

▶ 주변 환경을 청결
▶ 작업자 약품 취급
이 없어 작업하기
는 영향을 줄일수

유지 할 수 있음
시 약품이 날리는 현상
편하며 건강에도 미치
있음.

품질지수
공정 :

납입 :
필드 :

54
15

개선 사례 17

쇼트기 볼 관리 조건 표준화

개선전

개선후
적색 밑으로 내려가
면
쇼트볼 보충

품질지수
공정 :

▶쇼트볼의 보충시기 미 설정

납입 :

품질지수

▶쇼트볼의 관리 규격 설정
 쇼트볼 규격 : 0.3MM
 장입량 및 장입 면적

공정 :
납입 :

55
개선 사례 18

수세 후 탈지 체크 중점 관리

개선전

개선후

사진 없음

품질지수
▶현상 :.탈지후 피도물 표면의 기름기 제거 확인
방법이 없음.
▶원인 : 탈지공정의 알카리 관리만 의존하여 소재의
탈지 여부를 확인함.

공정 :
납입 :
필드 :

▶대책 : 2수세 후 피도물 표면 기름기 제거 유.무 확
인.
- 관리조건 :물방울 맺힘 없을것.
- 주기 : 2회/조별
- 방법 : 육안검사.
- 관리 : 체크시트,체크포인트

품질지수
공정 :
납입 :
필드 :

56
개선 사례 19

실 먼지 불량 제거

개선전

▶현상

:.소재 표면에 실 티이물 발생.
▶원인 : 프레스 작업 시 목장갑 사용으
로 실티 이물이 소재표면에 붙어서 차기
공정으로 이동.

개선후

품질지수
공정 :
납입 :
필드 :

품질지수
▶대책

: 장갑 바닥면이 코팅된 장갑으로

교체.
- 주기 : 1회/2일 교체

공정 :
납입 :
필드 :

57
개선 사례 20 피도물 소재 문제점 개선 (프레스/용접)
1. 개선 이력

프레스/용접공장 기 개선 내용 :

2. 프레스 . 용접 기인 도장 불량 %
▲ ①전착 쌘딩 공정 추가 ▲ ③표면흠 개선 및

약 27% 차지

④상도 전 수정작업

전수검사

100%
80%
⑤ 컨베어 우레탄
로울러로 교체

36.3

29.8

24.1

29.4

63.7

70.2

75.9

70.6

60%
40%
20%
0%
11'01 11'02 11'03 11'06

소재기인불량

도장불량
59
Ⅵ. 스프레이 도장 도료 이물질에 대한 대책
1. 협력사 스프레이 공정 문제점

1) 현미경 점검 시 도료 이물이 많이 검출되나 대부분 공정 이물로 간주 한다
2) 도료 필터링 하고 있지 않음 ( 단 , 흡입구 에 suction 필터를 설치 하고 있음)
3) 펌푸 후 필터 ( run on ) 가 없거나 주기적 필터 ( 매 칼라 교환시 ) 세척하지 않음

60
▲ 도료1차 여과 후 메쉬 필터 에 걸린 이물 ( 200 메쉬 )
2. 이물 분석 사례
항목

불량 사진

원인

조치 내용

로버트가 도장 시 지그 의
환봉 등에 맞은 도료가 늘
어져 발생

형태 1
칠 늘어짐

이물분석 후 사진

-지그 주기적 박
리 시행 (1회/월)
-지속적 지그 단
순화 실시

형태 2
기공

클리어 에어압 력 저하로
스프레이 도장 시에 기포
발생

형태3

칼라 도장 시 벽면 혹은 로
버트 등에서 도료 덩어리
낙하 됨

도료 입자

에어압 상승으로
조치 완
( 2.0→2.4kg/㎠ )

- 로버트 wrap 비
닐 주기적 교체
( 1회/주)
- 벽면 비닐 교체

형태4
실이물

텍레그 작업 시 작업 부주
위로 발생
-

3차 텍레그작업을
에어블로 작업으
로 교체 예정
( 건 발주 완 )
3. Paint 입자 이물 형태 –

1) OVER DUST 형
이종의 페인트 입자가 에어발란스 붕괴 혹은 건 토출 방향 잘못으로 전 혹은 후 피도
물의 도막 위 / 내에 뭍어 불량을 주는 경우

▲ Paint over dust →

▲ Paint mist →

Dry over dust가 wet 상도
에 앉은 경우

Wet overspray가 wet 상
도에 퍼진 경우

▲ 건조된 paint over dust
가 중도 위에 앉은 경우

▲ Paint overdust가 베이
스 코트에 앉아서 클리어
코트에 함친 된 경우

62
2) Paint 배관내 이물 형태 – Coagulation 형
도료먼지는 Dust 와 잘 혼동되어 정확히 육안으로 구분하기는 어렵지만 여기서 말하는 Coagulation이란 도
료계 내부에 존재하는 것 ( ex 안료 덩어리, resin gel particles, dried paint particles ) 으로 한 한다.
(1) 유형
① 원액 내에 응집 도료 덩어리가 있는 경우
② 도료 탱트 및 배관중에 발생하는 경우
③ 지관과 건 사이에서 발생하는 경우
④ 건 선단등의 오염에 의한 경우 ( 정전 도장기 건 선단에 발생하는 정전 응집 도료 덩어리 – 알루미늄,
안료덩어리 포함 )

▲ 도료 이물 1

▲ 도료이물 2

▲ 행거 이물 1

63
(2) 분류, 원인 규명 방법
우선 ① 생도료를 새로 희석한것, ②도료배관의 리턴 배관 끝에서 채취한 희석도료, ③ 건 선단에서 뽑은 희
석도료 각각에 대하여 여과 Check 방법 ( 400메쉬 정도의 미세한 필터에 통과시키고 용제로 세정하여
그 잔여물을 조사 하는 방법 ( 약 3∼4 리터 여과 ) 과 시편 400×600mm 에 도장해 sample간의 차를
현미경 으로 보는 밥법이다. 이 쌤플 어딘가에 Coagulation이 발견된다면 대책은 용이.

濾過残渣試驗方法

64
▼ 150메쉬(104㎛ ) 사용

▲프라이미 1말 ( 18L ) 여과 후 도료 미물질

▼ 300메쉬(46㎛ ) 사용

▲ 도료 여과 후 메쉬 필터 에 걸린 이물 ( 300 메쉬 )

65
도장업체에서 도료 사용 전 최종적으로 메쉬망으로 여과 된다 하더라도
①도료 중에 이물질은 한번 으로 여과로 제거 되지 않고
② 도료 탱크 벽, 도료 교반기 등에서 고화 된 도료 덩어리 유출 되고
(특히 우레탄 도료 )
③ 펌프 내 엘보, 프랜지 , 티 등의 홈에 서 굳고
④ 칼라 교체 시 완전히 세정 되지 않으므로
도료 펌프 후 필히 RUN ON 필터 및 리턴 필터 등을 설치 하고 정기적인
교체 주기를 설정. 시행 하여야 한다

도료 입하 시 색차 관리 및 이물 검사 실시하여 도료 업체에 피드 백
실시 필요

66
※1. dust 입자 크기 와 필터 싸이즈

한 도 OK

2005년대 (0.1mm)
2000년대 (0.5mm)
1980년대 (0.7mm)
▼ 이물 한도
재장재 KNOB 류

▲이물 한도
39 ㎛ →ok

▲이물 한도
88 ㎛ → NG

67
※2 : 도료 배관 여과 씨스템 ( 듀폰 사 추전 예 )

68
※3) 자동차 도료 필터 추천 싸이즈 ( 듀폰 자료 )

- SOLID 칼라의 도료 이물질은 25㎛, METALLIC 은 75㎛, PEARL 은 150㎛ 에서 통과
될수 있다
※4) 국내 부품 회사 도료 필터 사례
도료 종류

1차 여과 필터 (중력식 ) 2차 메쉬필터 (RUN ON )

비고

프라이머 ( 1K , 폴리에스테
르)

200 메쉬(74㎛ )

250메쉬 (61㎛ )

SW

메탈릭 (2K 우레탄 )

200 메쉬(74㎛ )

250메쉬 (61㎛ )

SW

클리어 (2K 우레탄 )

200 메쉬(74㎛ )

250메쉬 (61㎛ )

SW

클리어 (1K 아크릴 )

400 메쉬 (35㎛ )

- (미 사용 )

KG

69
4. 도료 압송 필터 ( RUN ON ) 종류

▲ 카트리쥐 필터

▲ 포켓 필터

▲ SUS 메쉬 필터

▲ PE 스크린 필터

70
※1) 여재 종류와 망 싸이즈

▲PE 망 36㎛ – 400 메쉬 ( KW )

▲메쉬 망 87㎛ - 170 메쉬 ( sw )

▲SUS 망 36㎛ – 400 메쉬 ( KW )

71
※2) 메쉬와 ㎛ 환산표

72
▣ S 사 개선 사례#1
개선 사례명

도료 공급 LINE 필터 사양 향상에 따른 이물질 개선건
(PRIME,CLEAR,경화제)
개선前

 겔타입의 안료 덩어리가 필터를
투과하여 배관에서 응집됨
50㎛ 나일론 단일 필터

개선後

 부직포에서 겔타입의 안료 덩어리를
흡착시켜 투과되지 않도록 개선함
25㎛ PE 부직포(內)+50㎛ 나일론(外) 이중 필터

73
▣ S사 개선 사례#2
개선 사례명

BASE 도료 공급 LINE 필터 사양 향상에 따른 이물질 개선건
개선前

100 mesh
 안료 덩어리가 필터를 투과되어
이물질 발생됨.

개선後

200 mesh
 안료 덩어리를 투과되지 않도록
이물질 개선함.
74
Ⅶ. 모범라인 이물질 감소 사례 소개

1) 업체 : K W
2) 생산품목 : 스위치 노브 및 판넬류
3) 활동기간 : 11’ 4/1 ~ 5월 말

75
1. K 社 불량율 개선 추이
지도 1개월 차
환경부분집중
개선 진행

.소재이물제거개선
;제전 부러쉬 공정
유효성 검토 및 입증

부러쉬 작업과
텍레그 작업 병행
;부품형상에 따른
별도 적용

.Setting Room,
건조로,히터 청소

12

10.74

11.42

10

9.32

LM[SAS]

8

8.16
6.57

6

5.93

5.93

LM[SAS]

목표:4.5%

5.41

4.38

4

2

1.29
0

활동전

4월종합

.현장 천정,칸막이 지속적
이동 및 설치로 안정시
까지 이물 증가됨

2일

3일

.소재이물제거개선
;제전 부러쉬 공정추가

4일

6일

9일

11일

.부러쉬
.제텍스 필터적용
.100->200~300목으로 변경
.더스트케치 설치

12일

13일

.현장 투입구
더스트케치 설치

76
※ 이물 불량 개수 감소

단위 : 개/일

▶ 검사인원 : 3명 → 1.5 명 점감

77
2. 이물 유형 분석
주1. 하이그로시 작업제품은 50% 이상이 상도 건조로에서 부착된 이물임
주2. 실버 및 일반도료 작업제품은 50% 이상이 도료알갱이 이물임 (‘11.05.12)
시료

#1

#2

#3

#4

#5

상도 실이물

상도 도장이물

크레터링

도료 이물

도료 이물

사진

유형

78
3. 이물 박멸 활동
발생요인

부러쉬 러빙실시
;수동 / 자동 Roller 설치

소재
먼지

조 치 활동

소재에 부착된 먼지

결과
5/17완
5/11완

끈적이 도포

5/10완

자동기 낙하 먼지

자동기 및 건 주기적 인 청소
(2회/일 → 4회~5회/일 )

5/18 완

부쓰 낙하 먼지

부쓰 먼지 체크 (완)
벽면부 끈적이 설치
에어발란스 고정

쎗팅룸 먼지

클리이 쎗팅룸 배기 강화 및 수조설치

5/17완

건조로 먼지

건조로 청소 방법 및 주기 표준화

5/8완

도료 함유 먼지

설비

소재 텍레그 작업

도료 배합 표준작업서 재 정비 및 준수

5/6완

도료 순환계 먼지

도료 펌퓨 메쉬필터 설치 완

5/6완

건 팁 먼지

건 팁 주기적 청소 및 체크 씨트 운영

작업자 _ 출입자 _ 환경
으로부터의 먼지

작업자 의복 _실내화

이물질

도료

덩어리
작업자/

환경

도장 공장 습도 유지 ( 65 ~72 % )

부쓰이상 무

5/6완

5/11 완

5/11 완

79
4. 개선활동 -1) 소재 먼지

발생요인
소재먼지

조치계획
부러쉬 러빙실시
;수동 / 자동 Roller 설치

소재 에 부착된 먼지

결과
5/17 완
5/11완

끈적이 [더스트케치] 도포
초음파 알칼리
탈지

소재 텍레그 작업 5/9

5/10완

1차 부러쉬
소재불량제거

2차 텍레그,
더스트케치추가

3차 부러쉬 러빙 5/17 –
지동 에어블로

80
4 - 2) 공정이물 제거
자동기/건
청결유지

쎗팅룸 수조 설치

부스측벽
더스트케치

건조로 및 건조
로히터
주기적 청소

천정필터
25t 필터적용
( 1.0㎛↑ 90% 이산 제거)

부스 AIIR
BALANCE 유지

81
※ 부쓰 이물 개선 결과 :

측정 데이터 _ 천정필터 개선 후

이물 싸이즈 5.0㎛이상


필터 및 부스내 환경을 개선하여 이물의 개수는
무척 향상되어 있으나 측정일 현재에도 제전룸과 상도부스는
이물이 감지되는 바 지속적인 관리가 필요함

→

필터교체주기,부스청소주기 준수

82
4-3) 도료 이물 – 필터 개선
필터 망
100메쉬 (140㎛)
→도료 입자통과

필터 망
300메쉬 (46㎛)
→도료 입자통과
▼필터 교환 주기 설정

거름망교체; 1차배합시-1회/주,
현장교반룸-1회/일,
압송시-1회/일

▼호스 연결부 없앰

이송Hose ; 중간 연결 부 최소화
R4->건까지 연결부 없음

84
※ 공정 청소 주기설정 가시관리
항목

주기

작업자
작업공간

1회/h

자동기본체
자동건 팁

칼라교환시
작업종료시

Mesh
Filter

1회/일

부스
더스트케치

1회/일

압송기
분해청소

1회/월

Hose
교환

1회/월

천정필터

1회/2개월

실행일

차기 예정일

담당자

비고

자동 건 팁은
퇴근시 신너에
담글 것

85
4-4) 작업자 및 작업장 내 먼지
도장복 착용

지그투입 끈적이 설치

현장바닥
기름걸레

도장공간
가습

현장가습

습도 UP : 40 % →65~
72%

86
Ⅷ. 스프레이 도장 개선 사례
개선 사례 1

크래터 불량 대책
개선전

개선후

87
◀ 외부에서 건조
로 내로 이물 유입
됨

현

상
문
제
점

▲ 건조로 내 급기 덕트 설치

 외기의 크래타 불량 을 일으키는 물질이
건조로 내로 유입됨
겨울에 실내에 보관하고 있는 소재의 온도 가
차거움

개
선
내
용

 도장 후 분화구 ( 크래터 ) 가 발생 하고 칠
흐름 발생

예
상
효
과

▲소재 실내 대기

1) 건조로에 급기 덕트 설치
2) 소재 투입구 분위기 up
3) 소재 를 도장 실내로 대기 시킴

크래터 불량이 감소 됨

87
개선 사례 2

건조로 입구부 수조 설치
개선전

개선후

사진 無

현

상
문
제
점

 부쓰이후 쎗팅룸에 습도가 낮고 수조가 없어
도료 미스트 및 이물질이 소재에 부착 됨
 피도물에 이물 발생

개
선
내
용

 칼라 / 클리어 에 소조를 설치하여 물을 채
워 습도를 유지 시킴

예
상
효
과

 도장 이물 불량율 감소

88
개선 사례 3

도료 over dust 개선
개선전

개선후

사진 無

▲ 도료 미스트 와류 방지 판
현

 부쓰 폭이 좁고 도포량이 많아 스프레이 도
장시 도료 미스트의 와류가 발생

개
선
내
용

 칼라 및 클리어 부쓰 하부에 와류 방지판
설치

 도료 미스트에 의한 광택 흐름 ( 펄 불량 ) 발
생

예
상
효
과

 도료 over dust 불량 방지

상
문
제
점

89
개선사례 4

팁에서의 도료 덩어리 낙하
개선전

현

 도장 시 건 선단에서 도료가 무화 되지 않고
도막 위에 낙하 됨

개
선
내
용

 노즐의 과다 조임으로 인한 에어캡과의 유격
이 발생 되어 도료가 노즐 틈새 에 묻어 낙하
됨

예
상
효
과

상
문
제
점

개선후

 건 커버와 니들의 간격을 표준화 시킴

 도료 덩어리가 발생 개선.

90
1. 클리어 팁에서 도료 떨어짐

항목
형태 1
클리어기
공
( 발생건
수석 : 2
개)

불량 사진

이물분석 후 사진

원인
클리어 에어압 력 저
하로 스프레이 도장
시에 기포 발생

조치 내용
에어압 상승으
로 조치 완
( 2.5 →3.0kg/
㎠)
개선사례 5

이물 측정 및 대책 수립

※ K사 이물 개수 측정
(금강화학 ) 이물개수 측정
6000

5335

5000

조치내역 : 구동부 필터 설
치 및 끈적이 설치 완

축 제목

4000
3000
2000
1000

25
0

에어블
로(작업
중)

6

114

336

49

에어블
프라이 프라이
로(작업
머정지1 머정지2
무)

1

46

2

49

프라이
머
구동부

프라이
머
건조로

칼라부
쓰

칼라건
조로

클리어

클리어
건조로

5.0㎛이상

25

6

114

49

5335

336

1

46

2

49

10.0㎛이상

1

1

9

2

243

11

0

3

0

8
개선사례 5

구동부 이물 제거 작업
개선전

개선후

▲ 구동부 사진
현

 먼지 측정 결과 구동부 주변 / 푸라이머 부쓰
에서 이물이 발생 됨

개
선
내
용

 구동부 하부에 필터를 설치 하고 벽면에 끈
적이 도포

 컨베어 구동부가 도장 건조로 내 에 있어 이
물이 발생 됨

예
상
효
과

 이물 방지

상
문
제
점

93
개선사례 6

소재 아노다이징 불량 개선

B 사 문제부위

테스트 실시
기포, 크레타, 손
지문,잔금 발생

30개 모두
햡격

Test 결과 11’ 03/ 10
▼ Sample ①
50% 봉공 처리
- 아노다지징 두께
평균 10.2㎛

▼ Sample ②
100 % 봉공 처리
- - 아노다지징 두께
평균 10.7㎛

밀착성 합
격

추정 원인

B사 원인
1. 탈지 공정 이 無 ( 산세 공정 대체 )
2. 렉의 피도물이 槽 혹은 바닥으로 낙하
3. 알미늄 다이케스트와 혼용 생산으로
조내 유분 오염 등

결과

C사 납품가 과다로 납품 불가

▶ 납품사 를 D사 → S사 로 변경
불량율 저하 됨 11’ 06/13
1. 크래터 형태의 이물

항목
형태 1
소재 미커
버 물질

불량 사진

이물분석 후 사진

원인

조치 내용

소재 알류미늄 아노 다
이징에서 하도 도장
미 커버 물질이 잔존하
는 것으로 판단

G 업체 로 테스
트완
( 불량 무 ) →
S사 아노다이
징 업체로 변경
시킴 (6/13)

(발생 건
수 4개 )

형태2

소재 오염으로 유분 함
유 판단

소재 분화
구
↑
( 발생 건
수 2개 )
기공 형태 2-1 : 소재 미커버 물질

사진

클리어층

칼라층①

프라이머①

프라이머 ②

16인치
상도 2

고찰

클리어 층에서 보임

-

-

프라이머 층에서 소
재가 보임
기공 형태 2-2 : 소재 미커버 물질

사진

클리어층

칼라층①

칼라층 ②

프라이머 ①

소재층

16인치
상도 2

고찰

클리어 층에서 보
임

-

-

-

소재상에서 보임
개선사례 7

도막 두께 SPC관리
개선 사례 8

인써트 사출물 박리 개선

B 사 문제부위

원인
인써트 사출물
박리

1. 필름 부착 적외선 건조로에서 온도 불균일로
( 온도 편차 50℃ ) 소재에서 박리 발생 ((접착제
건조 요구 조건 150℃ × 3분 , 프라이머 건조
로 135 ℃ × 30분 )

◀ 소재상에서 박리 됨

2. 하절기 에 인써트 사출 후 공정 보관 중 에 습도
상승으로 인하여 사출물 박리 가중 됨
결과

조치 내용

1. 필름 부착용 적외선 건조기 의 온도 조절 방식 변경
( 마그네틱 타입 → T P R : 전력 조절기 )
•

▲ 적외선 건조로

▲ 온도 제어반

2. 고 접착력의 필름으로 변경 ( MOO9 )

▲ T P R 방식

▶ 소재 박리 격감
( 7.5 % : 8월 2주 → 0.86 %

8/28 이후

)
개선사례 9

도착 효율 향상

1. 도착 효율 측정 완
도착 효율

항목

개선 전

프라이머

12.25%

14.7 %

칼라

9.79 %

11.7 %

클리어

19.9 %

비고

개선 후

23.9 %

설계 원가 :
도착 효율 30 %기
준

2. 자동기 spray on /off공사 로 6초 spray 정지 ( cycle time 30초 ) → 도착 효율 20 % up
도료 ON

220

70

도료 OFF

360
도료 절감 ( 6초 )
920

Cycle time ( 30초 )

50

220
개선사례 10

무화 에어 압력 down

개선전

개선후

중도gun 무화압(4.5㎏/㎠)

중도 gun 무화압(2.0㎏/㎠)

구 분

상
문
제
점

#1 상도

#2상도

#3상도

구 분

중도

#1 상도

#2상도

#3상도

무화압력

현

중도
4.5㎏/㎠

4.5㎏/㎠

4.5㎏/㎠

4.5㎏/㎠

무화압력

2.0㎏/㎠

2.5㎏/㎠

2.5㎏/㎠

2.5㎏/㎠

 무화 air 압력이 높아 over spray 및
리바운드 도료에 의한 도료 loss 큼.

개
선
내
용

 무화 air 압력 설정 관리 미흡.

예
상
효
과

 무화 air 압력 단계적 낮춤.
중도 : 4.5㎏/㎠ → 3.5㎏/㎠ → 2.0㎏/㎠
상도 : 4.5㎏/㎠ → 3.5㎏/㎠ → 2.5㎏/㎠

 도료소모량 감소 (gun 거리 단축과 동시 진행)
중도토출량 : 75.45cc/20sec→42.475cc/20sec
(43%절감효과)
상도토출량 : 83.61cc/20sec →45.01cc/20sec
(46%절감효과)

101
8. 개선활동 전,후 비교
개선사례 11

전처리 [ 어닐링 건조로 필터 설치]

개선전

개선후

흡기측
필터설치

품질지수
▶현상 : 세척 후 어닐링 처리시 외부이물의
부품표면 부착 및 유입됨
▶원인 : 항온조 내부 이물 순환에 대한 파악 미흡

공정 :2084
납입 :50
필드 :0

품질지수
▶대책 : 항온조 관리 강화
- 방법 : 흡기측 필터 설치
- 주기 : 월 2회 필터 교체
- 관리 : 설비점검시트에 필터교환주기 명기

공정 :886
납입 :12
필드 :0

102
개선 사례 12
개

선

컨베어 정위치 [+,-] 오차 센서 설치
전

개

스프레이
고정

선

후

스프레이
고정

정위치 +,오차 센서
설치 후
컨베이어 정지 시 좌우 편차 발생 (± 5cm )

문
제
점

-불량 현상
1. 미도장
2. 오렌지 필
3. 칼라 이색

개선
내용

정위치 +,- 오차 이동 센서 설치
로봇 프로그램 개선
좌우 편차에 따른 스프레이 작업

개선
효과

미도장,오렌지필,칼라 이색 개선
개선 사례 13

개

문
제
점

선

지그 개선 – 희성 판 설치
개

전

지그의 하단부에 정전 도장의 전하가 몰려
제품 하단부가 칠이 흐름 발생

개선
내용

개선
효과

선

후

지그 끝단부 칠 맺힘 방지 PLATE 설
치

칠 흐름 방지
개선 사례 14

행거 水 무화 장치 설치

개선전

개선후

품질지수

▶도장jig 잔존먼지 유입

공정 : ●

납입 :
필드 :

▶ 도장jig 잔존먼지 유입방지를 위한
물을 분사 시킴 으로써 이물유입
방지 효과증대

품질지수
공정 : ●

납입 :
필드 :

105
개선 사례 15

행거 박리 주기적 실시

개선전

개선후

품질지수

▶ 페인트가 행거에 붙어 덩어리져 있음

공정 : ●
납입 :
필드 :

▶ 행거박리 실시로 행거이물 방지 및
추가 재작함으로써 행거박리주기
관리 원활 함에 따른 이물불량 감소

품질지수
공정 : ●
납입 :
필드 :

106
개선 사례 16

제전 에어 건 설치

개선전

개선후

품질지수

▶ 정전건 미사용으로 인한 먼지 재
부착

품질지수

공정 :

▶ 정전건 으로 교체 하여 먼지 재

공정 :

납입 :

부착 을 방지 하는 효과 발생

납입 :

필드 :

필드 :

107
8. 개선활동 전,후 비교
개선 사례 17

도료 배합율 컴퓨터 자동 입력 관리

개선전

개선후

관웅
계량프로그
램

저울 및
배합

데이터
▶현상

: 배합일지 및 배합데이터 수기

작성
▶원인 : 계량프로그램 설치에 대한 검토
는 하였으나
투자 시기를 결정하지 못함

품질지수
공정 :2084
납입 :50
필드 :0

품질지수
▶대책

: 페인트배합관리 강화
- 방법 : 자동배합프로그램 설치
- 주기 : 페인트 배합 시
- 관리 : 배합data 전산관리

공정 :886
납입 :12
필드 :0

108
8. 개선활동 전,후 비교
개선 사례 18

상도 쎗팅룸 수조 설치

개선전

개선후

Setting room

수조설치

▶현상

: Setting room 수조 미 설치

품질지수
공정 :7816

▶원인 : 도장 후 이물발생에 민감하지
않음
:도장부스 및 공조에서 유입되는
먼지에
개선 초점을 맞춤

납입 :1874
필드 :0

▶대책

: Setting room 이물관리 강화
- 방법 : Setting room 수조 설치
- 주기 :수조 주1회 물 교환 및 세척 실
시
- 관리 : 공정점검 주기표에 항목 명기

품질지수
공정 :3322
납입 :44
필드 :0

109
개선 사례 19

천정 프레임 녹 낙하 방지 도색

개선전

▶현상

: 천정필터 프레임 녹발생 및 이
물질 낙하
▶원인 : 부스 습도유지를 위한 제습펌
프 가동시
습기에 의한 철판프레임 도색부위 발청
및 녹발생.

개선후

품질지수
공정 : ●
납입 :

필드 :

▶대책 : 프레임 우레탄 도색 및 천정필터 교체

실시
- 관리기준 : 필터관리 기준
- 주기 : 1회/분기별 ( 오염/풍속변화에 따라 조
정가능]
- 개선효과: 천정필터 교체 및 도색작업으로
부스 청정/벨런스/낙하이물질 방지효과.

품질지수
공정 :●
납입 :

필드 :
개선 사례 20

상도 쎗팅 룸 수조 설치

개선전

개선후
COLOR부스 → FLASH OFF존 전경

FLASH OFF존 →
COLOR부스 전경

품질지수

FLASH OFF 존 수조화 실시 필요함

공정 :
납입 :
필드 :

품질지수

Flash off존 수조화 실시로 부유물에 대한
불량률 감소 효과 증대

공정 :
납입 :
필드 :

111
한 단계 더 도약

감사합니다
112

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  • 1. 2011 전착/SPRAY 신기술 동향 및 개선사례 2011년 10 월 12일 (수) ~ 13일 (목) 자동차부품산업진흥재단 (도장) 전문위원 권 태안 1
  • 3. 목 차 I. 도장 공장 당면 문제점 II. 변화 와 혁신 III. 자동차 도장 신기술 동향 IV. 전착도장 주요 관리 포인트 V. 전착도장 개선 사례 VI. 스프레이 도료 이물질에 대한 대책 VII. 모범라인 이물질 감소 사례 소개 VIII. 스프레이 도장 개선 사례 3
  • 4. Ⅰ. 도장 공장 당면 문제점 1. 협력사 외침 협력사 문제점 이익이 나지 않는 다 → 갈수록 어렵 다 요인  정확한 원가를 모른다  견적 후 가격인상 요구 접근 수단 원가는 양보할 수 없는 사활의 요소 -사장이 직접 관여 / 가 격 결정  대충 활동 한다 (스프레이 : 3~23% )  자주관리 활동 미흡 자주공정 관리에 의한 불량율 저감 혁신활동 가동율 低  비가동 요인 미 분석 간반 방식, 생산성 향상 추진 도료비 사용 과다 도착 효율 低  도착 효율에 대한 지식 미흡 도막 SPC 관리 도착효율 UP 활동 시행 이물 한도가 높다  고객사 무결점 요구  한도 견본 제작 거부 이물 한도에 대해 고객 사에 적극 적 요구 소재 불량 多  금속/ 플라스틱 소재 관리 미흡 ( 1차사 ) 소재 불량 적극적 피드 백 및 TFT 구성 불량율 多 (65 ~ 85 % ) 4
  • 5. 지금의 상황은 ??? !!! 불량율과다 경영학이란? Decision Making under uncertainty 5
  • 6. Ⅱ. 변화와 혁신 당면 일생 현안 은 ??? !!! 혁신으로 살아 남기 근본적이고 생산적인 변화는 서서히 점진적으로 이루어지는 것이 아니고 사상과 행동의 거대한 도약에 의해 이루어 진다 ( 역사를 바꾸는 리더쉽 에서 ) 큰 걸음이 필요할 때 큰 걸음 떼는 것을 두려워 마라 작은 걸음 2번으로 넓은 벌어진 틈을 메울 수 없다 평범한 노력은 노력이 아니다 ( 이 승엽 ) 6
  • 7. ※ 삶은 개구리 증후군(Boiled Frog Syndrome)  미지근한 물에 개구리를 담가 놓고 서서히 가열하여, 개구리 가 미세한 수온의 차이를 느끼 지 못하고 여유 있게 헤엄치고 다니다가 물이 끓으면 아무런 대응도 못한 채 그대로 삶아지 도록 하는 프랑스의 개구리 요 리 ‘그래이뉴에’  점진적 변화에 대처하지 못하 Deep Change or Slow Death ! 고 망하는 기업 7
  • 8. 1. 흑자 전환과 지속 성장의 도장 협력사 특징 위기 상황 -인식 VISION 제시 위기극복 MISSION 공유 지속적 개선 지속성장 위계질서 확립 팀 및 분임활동 (조직 개편) 표준작업 등 제규정 준수 개선의 자발적 참여,주체 Knowing 과 Doing의 Gap 차이가 Leader Way 차이 8
  • 9. 변화에 대한 심리적 반응 거 부 “어이그럴리가” “누가 이렇게 하라고 그랬어!” 저 항 몰 입 “더 좋은 방법은 없을까?” “이것도 쓸만하네” 탐 색
  • 10. 2. 효과적인 비전의 특징 야심적이지만 달성 가능하고, 포괄적이지만 의사결정 과정에 실질적 도 움이 되는 비전을 수립해야 함. 미래를 상상할 수 있는 것이어야 한다 미래에는 우리가 어떻게 될 것이라는 그림을 보여 주어야 한다. 모두가 원하는 것이어야 한다 우리에 이해관계를 갖고 있는 종업원, 고객, 주주 및 기타 사람들 모두에게 의미가 있어야 한다. 실행할 수 있어야 한다 쉽지 않지만 변화와 혁신을 통해 실제로 달성할 수 있는 목표이어야 한다. 구체적이어야 한다 의사결정과 행동판단에 실질적으로 도움을 줄 수 있도록 명료한 기준과 원칙을 제시해야 한다. 융통성이 있어야 한다 환경변화에 적응할 수 있도록 내용의 완벽성을 추구하지 않고 여유를 두어야 한다. 쉽게 전파될 수 있어야 한다 5분 내에 알아들을 수 있도록 설명할 수 있어야 한다.
  • 11. 3. 변화 •혁신의 8단계 - We K. Lewin (Refreezing) 재 결 빙 See, We Feel, We Change! -  멈춤 없는 변화•도전의 지속 – 위기감의 지속 방법  No Action 최고 가치관 ⇒ 관료적•정치적 행동에 타협 6. 단기간에 성공을 이끌어낸다  단기간•쉬운•명확•의미 있는 성공 – 작은 성공경험  한꺼번에 많은 과제 추진 ⇒ 너무 늦은 최초의 성공 5. 권한을 부여한다 (Moving)  변화의구축 – 새로운 ‘일하는 방식’ 정착/체질화  변화정착을 문화가 아닌 책임자•제도에 의존 7. 속도를 늦추지 않는다 변 화 8. 변화를 정착시킨다  조직적•감정적 장애요인 제거 -의사결정•직무•정보  비관주의•위험에 굴복•부적절한 평가/보상⇒ 장애방치 4. 의사소통을 실시한다 (비전 전파) (Unfreezing) 해 빙  비전/전략을 효과적으로 전달 – 이해와 동참 • 공유  형식적•구호적 단순 정보전달 ⇒ 조직냉소주의 증대 3. 비전을 새로이 정립한다  명확•대담•가능성 있는 미래 표현 – 1page. 5분내에 설명  분석적•유형적•재무적•예산•비용 강조의 비전 실행 2. 변화선도팀을 구성한다  역량•자질•열정적 사람으로 팀 구성 – 상호 신뢰•팀웍  기존 방식 답습 ⇒ 조직•위계•결재•권한•책임 (별동대) 1. 위기감을 고조시킨다  위기감 공유 – “무엇인가 해야 한다!” “자! 해보자!”  위기감 부족 ⇒ 실행되지 않는 비전•전략 •변화프로그램 수립
  • 12. 4. 공정 불량율 Down Step 어떻게 공정 불량율을 떨어뜨릴 건가 ???
  • 13. ※. 공정 불량율 감소 FLOW 공정 불량율 데이터 파악 외관 검사 일보 파악 불량율 재 집계 여부 파 악 검사장: 실재 품질 확인 검사 일보 개정 혹은 제정 검사원 교육 공정 불량율 재 집계 ( 1 ~ 2개월 ) 부품별/칼라별 불량 데이터입력 일일/매주 불량율 대책 회의 자주관리( keeping) 실시 일일 불량율 추이도 지동 plot 불량유형 (이물 ) 현미경 분석 한도 견본 제작 및 조정 소재 문제 피드백 개선 활동 검사원 교육 주간 /월간 불량율 자동 plot 칼라별 / 부품별 worst plot 불량율 가시관리 현장 자주적 관리토록 유도 불량UP 시 대책 회의 사후 관리 토록 함 불량율 다운→타 지표 분석 불량율 다운 추가 목표 설정
  • 14. 5. 도장 자주 관리 의 교육 1) 철학 - 생산자 품질 책임 ( quality reponsiblity in production ) 2) 자공정 불량 수정 사례 ▲ 도장 스프레이 중 이물 발생 시 이물을 핀셋으로 제거 후 touch up 실시 ▲ 컬러 초벌 도장 후 자주 검사 실시 /수정 하 여 컬러 마무리 도장 실시 S社 사례 : 프라이머 도포 후 칼라 전 체크샌딩 실시 ◀ 도장시 소재 이물 파악 – 이물 발견 시 선반에 보관 – LOT 작업 의 후미에 먼지 샌딩 후 도장 작업 실시
  • 15. 6. 도착 효율 低 → 도료비 증가 → 채산성 악화 1) 도착 효율 측정 결과 (11년 ) 도착 효율 항목 비고 14.7 % 칼라 9.79 % 11.7 % 19.9 % 23.9 % 프라이머 18.3 24.6 정전 건 상도 8.5 11.8 비정전 프라이머 C사 (일반 건 ) 12.25% 클리어 B사 (정전 건 ) 개선 후 프라이머 A사 (정전 건) 개선 전 - 28.6 칼라 - 28.9 클리어 - 25.4 설계 원가 : 도착 효율 30% 기준 사이드몰드
  • 16. ※ 삶은 개구리 증후군(Boiled Frog Syndrome)  미지근한 물에 개구리를 담가 놓고 서서히 가열하여, 개구리 가 미세한 수온의 차이를 느끼 지 못하고 여유 있게 헤엄치고 다니다가 물이 끓으면 아무런 대응도 못한 채 그대로 삶아지 도록 하는 프랑스의 개구리 요 리 ‘그래이뉴에’  점진적 변화에 대처하지 못하 Deep Change or Slow Death ! 고 망하는 기업 16
  • 17. Ⅲ. 자동차 도장 신 기술 동향 ※ 자동차 도장 공정 소개 상도 중도 검사 및 공/ 수 연 전처리 최종 검사 상도 검사 및 수정 중도 전착 씰링 및 U/ COAT 전착 검사 및 쌘딩 17
  • 18. 1. 자동차 도장 요구 성능 高機能性 商品力 高意匠性 耐酸성 、내 스크래치성 高외관성 TOTAL BALANCE COST 環境対策 VOC削減 HS化 水 性 粉 体 化※1 化 有害物削減 鉛FREE CED 設備投資抑制 ENERGY 절감 CO 2削減 省ENERGY 3WET ※2 省工程 省SPACE 18
  • 19. ※1 수용성 base coat + High solid CC塗装工法 中塗塗装工程 上塗塗装工程 内 板 外 板 WBBC CLEAR 補 正 건조로 Flash-off 건조로 WBBC HSCC 塗装完了
  • 20. 20 ※2. 現行工程 과3WET의 塗装工程 比較 【現 行 工 程】 溶 剤 型 塗 料 電 着 건조 検 査 中 塗 ~ ~ 건조 検 査 BASE CLEAR 検査 건조 ~ ~ ~ ~ 【3 W E T SYSTEM】 溶 剤 型 塗 料 電 着 検 査 건조 ~ ~ BASE 중도 工程短縮 検査 클리어ー 건조 ~ ~ 中塗 乾燥炉가 不必要 20
  • 21. Ⅳ. 전착도장 주요 관리 포인트 1. 전착 도장 개요 21
  • 22. ※ 자동차 전처리 공정도 ⑦ ② ① ⑥ ⑤ 유 분 리 조 T C ① 본 탈 F 오 T 토 C 필 터 예비탈지 SUB TAN K(1. 0t) T C H E X 탈지후 1수세 탈지후 2수세 표조 제투 급 M 입(분 수 교 반 말) 기 3 % 본탈지 ② 탈지치환조 ③ 스 팀 표면조정 순 수 F H E X 화 성 치 환 조 스 팀 H E X 온 수 조 화성피막 피 막 보 급 조 촉 진 제 보 급 조 셋 틀 링 탱 크 A I R A 슬 I 러 R 지 필 터 화성후1수세 반 송 탱 크 화성후2수세 화성후3수세 화성후4 수세 최종순수
  • 23. 2. ( 액관리 ) 공정관리 CONCEPT 구분 관리 항목 탈지 구간 - 농도 (알카리도) - 온도 - 유분 함량 - 약품 공급 업체의 추천에 따라 적정 농도 및 온도 관리. - 탈지 처리 후 건조 발생 유무 따라 적정 농도와 온도 관리. - 유분 함량에 따라 재 건욕. 수세 구간 - 오염도 : - 알카리도 - 전산도 - 탈지 후 수세 : 알카리도 CHECK. - 피막 후 수세 : 전산도 CHECK 후 공수 보급량 증대 및 갱신 주기 설정.( 작업량에 따라 관리 기준 변화) 표면조정 - 알카리도 -표면조정의 노화에 따라 갱신주기 설정. 피막 구간 - - 약품 공급 업체의 추천에 따라 적정 농도 및 온도 관리. - 작업량 증가 됨에 따라 Sludge 발생량 증대됨. 약품 보급의 소량 주기적 정량 보급 및 온도 하한 관리. - 과다한 Sludge 함량은 전착 도막외관에 악영향을 미침으로서 Sludge 제거장치 이용과 주기적인 치환 등으로 Sludge 함량 하한 관리.(전착 유입 시 전착 외관 및 UF Module 수명 단축) 순수세 전산도 유리산도 촉진도 온도 Sludge함량 - p H / 전도도 내 용 -p H : 5.0 ~ 6.5 -전도도는 2~20 μΩ-1.Cm-1이 추천된다.
  • 24. 2-1) 탈지공정관리 포인트 - 알칼리 도 오류 1 : 협력사에서 중화 적정 시 지시약 의 ( PP 와 BPB / SMD ) 사용 무지로 유리 알칼리도 와 전 알칼리도 의 혼선 사례 유 가. 농도 측정 방법 알카리탈지제의 농도를 중화적정법으로 구하고, 「유리알카리도」로서 포인트라는 단위로 표시 처리액을 10ml 채취 Phenolphthalein을 3~4방울 가함 알카리탈지제의 농도를 중화적정법으로 구하고, 「전알카리도」로서 포인트라는 단위로 표시 처리액을 Bromphenolblue 뷰렛으로 0.1N의 10ml 채취 를3~4방울 가함 염산을 넣어서 적 정 뷰렛으로0.1N의 염산을 넣어 적정 파랑 핑크 황색 백색 백색으로 변화할때 까지 필요한 염 산의 양을 유리 알카리도라 함 처리액을 10ml 채 취 황색으로 변화할때 까지 필요한 염산의 양 을 전알카리도라고 함 24
  • 25. 나. 활성 도 측정 유분이 탈지 액을 노화 시킴에 따라 유리 알칼리 도가 저하하여 이것을 상승시키기 위해 약품보 급으로 전 알칼리 가 증가 된다. 전 알칼리도 가 지속적으로 증가하여 일정 이상이 되면 포화 상태에 의해 탈지력이 저하 될 수 있으므로 활성도를 계산 하여 일반적으로 LINE에서 관리 시 60%정도 근 접 시 탈지액을 갱신 실시 필요 (초기 건욕 시 활성도 가 80~90% 수준 ) 활성 도 = 유리 알카리도/ 전 알카리도×100 일반적으로 LINE에서 관리 시 60%정도 근접 시 탈지 갱신 실시 중 (초기건욕 시 80~90%) 25
  • 26. ※ 유리 알칼리도 및 전 알칼리도 측정 사례 측정 일시 : 2011, 06/ 07 협력 업체 : K 사 , 약품 공급처 : D사 1. 탈지제(#201A + #301B) 원액 측정 구분 Point 비고 유리 알칼리 도 21.4 ( 5%Sol x P.P) 전 알칼리 도 21.5 ( 5%Sol x B.P.B) 2. 예비 탈지 탱크 의 액 측정 구분 Point 비고 유리 알칼리 도 18.41 ( 10 ㎖ x P.P) 전 알칼리 도 25.65 (10 ㎖ x B.P.B) 3. 활성도 (%) : 18.41 / 25.65 × 100 = 71.7 % ( 기준 : 60 % 이상 )
  • 27. 다. 탈지제 유분 량 측정 탈지 조내 관리 되는 유 분량이 일정량 을 넘으면 포화상태(2000ppm) 와 같이 되어그 이상 혼화시킬 수 없어 탈지 불량이 생길 수 있음 , 이에 탈지탱크의 유분 함량을 측정하여 관리 필요 1. 측정 방법 1) 탈지액 25ml 채취 후 순수100ml희석 2) 지시약2(MOT) 2 ~ 3방울 Drop 후 첨가제(50%HMO)을3~5 투입 3) 용제(N-HXN 25ml 를 투입, 교반 하여 1차 유분 층을 분리실시 4) 하층부 드레인 실시, 유분 층은 여과지에 첨가제(NAS) 를 넣고 통과시켜 2차 수분 층분리 제거 실시 5) 수분 층과 분리된 유분 층을 비점을 이용하여 미세한 잔여수분을 제거 후 고형분 양을 확인 후 유분량 환산 2. 측정 사례 ( 협력업체 : K사 측정 일시 2011, 2, 4 )
  • 28. 2-2 ) 화성 공정관리 포인트 - 전산도 /유리 산도 가. 농도 측정 방법 뷰렛으로0.1N의 Na OH을 넣어 적정 현장관리용으로서 욕중 아초산촉진제(NO2-)량을 측정 토너측정용의 특수한 기구와 시약을 사용하여 기체의 발생량으로 아초산의 촉진농도를 측정한다. Phenolphthalein을 3~4방울 가함 처리액을 10ml 채취 전산도 옅은 핑크 무색 백색 Bromphenolblue 를3~4방울 가함 유리 산도 핑크색으로 변화할 때 적하량을 전산도라 0.1N가성소 다로 적정 함 청자색 무색 황녹 색 청자색으로 변화할 때 적하량을 유리산도 라함 토너측정기 에 처리액을 기 포가 없도록 채움 Sulfamicacid를 5g넣고 주입구를 손가락으로 막고 측정기를 거꾸로 한다. 가루 가 바닥에 닿으려 할때 바로 원위치 시킨다. 가스가 발생이 끝 나면 그 가스의 용량을 읽음 28
  • 29. 3. UF 및 여과 필터 29
  • 30. 1) 여과 필터 - Cartridge Filter : 입자의 제거 효율 우수, 높은 압력 적용 가능 (2.0 Kg.f/㎠ 이상) - Bag Filter : 여과 유량 우수, 1.0 Kg.f/㎠ 이상 압력에서 여과 효율 급격히 저하 유분 등의 액상을 오염 물 제거에 유리(Oil Magnetic Filter). 통상 전처리 : 100㎛ BAG FILTER 의 나일론 필터 사용 전착 : 순환필터 50 ㎛ UF 장치 : 25㎛ 사용 으로 사용하며 차압이 0.7 Kg.f/㎠ 이상 시 교체 이물질,SEED등의 미세 입자 여과를 위하여 Cartridge Filter 적용이 효과적이나 유분 등의 오염에 대하여 Bag Filter를 병행 적용이 보다 여과 효율이 증대 됨 30
  • 31. 1,2 탈지 백 하우징 필터 테스트 □ 테스트 목적 1. 2. 3. 수조 내 이물질 제거 적정 필터 교환주기 설정 미세 메쉬[Mesh] 필터로 변경 시 문제점 발췌 테스트에 사용한 필터 제품 25 미크론(Micron) 50 미크론(Micron) 80 미크론(Micron)
  • 32. 50Micron -> 80Micron 제품으로 변경 80 미크론(Micron) 제품사진 80 미크론(Micron) 제품 확대사진 테스트 일정 : 11.04.20일 ~ 현재까지 8시간후 1탈지 50미크론(Micron) -> 80미크론(Micron)으로 변경 문제점 : 50㎛ 필터는 2시간 사용시 막힘 ▶ 효과 : 이물질 제거 효과도 있으며 교체 시간도 8시간정도 사용가능하여 작업 효율성도 있음. ▶ 결과 : 적용가능 8시간후 2탈지
  • 33. 80Micron 제품 작업후 결과 사진 80 미크론(Micron) 제품 8시간 작업후 모습 걸러진 실이물 이물질 사진 실이물 확대 사진들 ▲작업자 코팅 장겁 착용 요
  • 34. Ⅴ. 전착도장 개선전,후 비교 첨부1. 개선활동 사례 개선 사례 1 미 도장 및 깨스 핀 불량 개선 개선전 개선후 홀의 여유가 커서 부력 발생 품질지수 ▶ 현상 : 제품 로딩 시 홀 대비 행거 고리 가 안 맞아 미 도장 불량 지속 발생 공정 : 납입 : 필드 : ▶ 홀의 위치를 변경하고(Φ10=>Φ6) 작 은 고리를 신규 제작하여 홀과 고리간의 공간을 없애 부력발생을 차단시켜 미도 장 발생 불량 저감 시킴(해당 제품 불량 율 5%=> 0%로 저감됨) 품질지수 공정 : 납입 : 필드 : 34
  • 35. ※1. 고 전압에서의 Gas Pinhole 발생의 원리 정류기 O2↑ H2↑ CH3COO- H+ + R-NH2 (+) → CH3 COO- H+ ← 극액 (-) 극 + + R-NH3 R-NH3+ → CH3COO- OH- 격막 양극 반응 2H2O → 4H+ + O2 + 4e- 저 전압 전착시 전착 도장 시 피도 물에 전착량과 수소 Gas 발생량이 적정하게 유지 되면서 소재를 전착 시킴 고 전압 전착시 전착 도장 시 피도 물에 전착량에 비해 수소 Gas 발생량이 과다하게 발생 되면서 Pinhole을 발생 시킴 Body 음극 반응 2H2O + 2e- → H2 + 2OH- H2 gas CR CR H2 gas CR Gas Pinhole CR
  • 36. ※2. Gas Pinhole 발생 사례 1) (중국) 무석 유중 깨스 핀 2) 국내 W사 깨스 핀 ( 260 V 도장 ) 깨스 구멍이 원형이고 소 재가 보임 ▶ 깨스핀 요인 : 급격한 전류치 상승 ▲6.0초에 16A 상승 ▲5.0초에 20A 상승로 순간적 상승 36
  • 37. ※ 방청 강판의 깨스 핀 방지 추천 도장 전압 강판 CV 300V 280V 260V 240V SPC GA ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ 2층 도금 전기 Zn △ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 일반적으로 260V 이하가 안전 하다 37
  • 38. 개선 사례 2 건조 얼룩 개선 1. 불량원인 1. 탈지 부족 2. 공정 간 이동 시 피도물 건조 및 수세량 부족으로 발생 3. 순수세 온도 저하 시편: 마 름 발생 공정 간 스프레이 시에 마름 미 발생 ▲ 공수세 미 실시로 얼룩 보임 2. 조치 내역 ▲ UF 수세후 공수세 실시 →얼룩완화 1.표면조정 및 전착 조 前 MIST 스프레이 2. UF 수세 시간 연장 : ( 52초시 ) 거품 발생 3. 순수세 복원
  • 39. 개선 사례 3 전착 CRATER 불량 개선 문제점 원인 전착조에서 분화구 ( 크레터 ) 불량 대량 lot 발생 (9/9 510개) 직접요인 ① 전착조 내 오일로 오염 됨 – 크레터 테스트 완 (특히 표면류에 오일성분 부유되면서 피도물 이 침적 및 탈하 시 소재에 부착 되면서 발생 간접 요인 : ▲ 분화구 불량 개선 내용 1) 탈지제 변경 2) 전착조 유분 표면류 흐름 에어 블로 설치 3) 유분 제거 흡착포 로 유분 제거 4) 중력식 omf 필터 설치 ① 탈지조 유분 오염 심함 (유분 함유량 : 3400 PPM 기준 3000 이하 ) ② 대형 휠 사용 방청유가 미 탈지 됨 개선 결과 /효과 1) 크레타 불량 미발생
  • 40. Point : 전착 유분 에 의한 크래터 등은 전착 조의 기포가 부착 시 발생 함 ¦ Å å ¡ Á °À Ä OMF FILTER µ ·È ¸ á å § UF1¼ ¼ ö ü ø» ¶ À  ºÁ SUB-TANK OMF/À ¹ Ï Ý FILTERÀ ¿ û ë 대책 : 전착 본조의 기포 및 유분이 O/FLOW되어 흐르기 때문에 상단부의 도료 만을 분리하여 유분 제거 실시 함 40
  • 41. 첨부1. 개선활동 전,후 비교 개선 사례 4 미 탈지에 의한 크레타 불량 개선 개선전 ▶ 동절기 아침 작업 시업 전 보일러 가동 하나 온도 저하에 따라 작업시작시까지 공정 조건 미 도달(전처리 불량으로 크레 타링/수적현상 등 불량 현상 다수 발생) 개선후 품질지수 공정 : 납입 : 필드 : ▶ 작업 시업 전 보일러 자동 작동 되도 록 타이머 설치하여 동절기에도 작업 시 작전 관리조건에 도달할 수 있도록 함. (동절기 lot 불량 발생에 대한 재발 방지) 품질지수 공정 : 납입 : 필드 : 41
  • 42. 개선 사례 5 로터리 에어블로 설치 개선전 개선후 기존 터보 블로워만 설치됨 건조로 입구시 에어브로워 현 상 문 제 점  전착 UF 수세 후 휠의 림 사이의 수분이 전착 건로 통과 시 도장흐름으로 발생 (2차 흐름 발생 과다) 개 선 내 용  전착 UF 수세 후 건조로 입구에서 에어블로우실시 효과 미흡. 예 상 효 과 전처리후 에어브로워 설치  건조로 입구에 기존 터보블로워 와 직렬로 로타리 에어브로우 설치함.  에어블로우 효과 증대로 인한 2차 흐름 불량 개선  에어소모량 절감 효과 42
  • 43. 課 題 提 案 内 容 の2次タレ軽減 1 . スペースの確保(c/s×1 0分間位)が必要 개선 사례6 合わせ目に入っている塗料を本焼きの前にプレヒートする事で塗料の表面張力粘度を下げて 액 끓음 불량 개선 考え方     1. 불량원인 合わせ目から早く押し出す事で2次タレ軽減を図る 2 . ゴミ,ブツ付着の可能性が高くなる 3 . 混成車種ラインの場合2次タレ効果を出す為の  条件設定が難しくなる 1건조로 提 案 内 容에서 액 끓음 발생 200 150 せ目に入っている塗料を本焼きの前にプレヒートする事で塗料の表面張力粘度を下げて PREHEAT함으로써 도료 2.건조로 프리 접합부에 들어있는 도료를 소부 전에 温 1 0 의 표면장력 점도를 낮춰 접합부에서 빠르게 0밀어내 2차흐름을 せ目から早く押し出す事で2次タレ軽減を図る 従来方式 度 히팅 실시 (℃) 5 0 줄인다. 方式 ヒート  式 0 10 フロー図 200 20 30 40分 20  本 焼  30 40分 2 0 0 ★適性プレヒート条件 150 プレヒート  方 式 温 100 度 (℃) 5 0 0 10  本 焼  20 30 1 5 0 [5 0~8 0 ℃ 温 100 度 (℃) 5 0    ×5 ~1 0分] 40分 プレヒート 예열 0 10 10  本 焼  2 0 0 ★適性プレヒート条件 0℃ 1 5 0 [5 0~8 ▲ 현재 温 100 度 3. (℃) 5 0    ×5 ~1 0分] 효과 1.액 끓음 감소 2.자동차 K사 실시 중 プレヒート 0 10 10 20  本 焼  ▲ 프리 히팅 실시 ・事例あり、効果を発揮する 改善効果 30 ・流れ出た2次タレを固まらせないようエアーブローを併用すると良い 40分 結 論
  • 44. 非3 -1 ※ 온수화에 의한 2차 흐름 방지 제안 ねらい 検討結果及び課題 洗浄水の温度を上げることによって、水の表面張力および粘度を下げ、被塗物表面の 水ヌレ性および水切れ性を高め、水の洗浄力を向上させ、合せ目等への水の残存を防ぐ 1 1) 원리 : 세정수의 온도를 높임으로써, 물의 표면장력 및 점도를. 水の性質 피도물 표면의 흐름성 및 낮춰 : 高温ほどヌレ性が良く、粘性も低い 세정수의 수절성 을 높이고 물의 세정력을 향상시켜 접합부 등에 물이 고이는0 것을 방지한다. 0℃ 1 20 30 40 表面張力 提 案 内 容 粘 度 75.   6 dyne/cm 1. 9 7 CPS 7 4 .2 72. 8 7 1 .2 6 9 .6 1 .3 1 1. 0 0 0 .8 0 0 .6 5 (1 )工水あるいは純水のスプレー水洗の原水(フレッシュ)を加熱する 考え方 (2 )工水あるいは純水のディップ水洗水を加熱する 2 . 課 題 ▼ 온수수세 모형도 ▼ 온수시 물의 표면 장력 (1 )設備コスト,ランニングコスト (1)スプレー水洗 (1) 스프레이 給水 0℃ 10 20 (2 )ディップ水洗槽での塗料凝集の防止 30 40       工水洗の純水化,PH調整 표면장력 蒸気 P (dyne/㎝) フロー図 75.6 74.2 72.8 71.2 69.6 (2)ディップ水洗 (2) DIP 温水 P ディップ水洗槽 HE 점도 結 論 (cps) 1.79 1.31 1.00 0.80 0.65 工水洗の温水化は2次タレに有効な手段である (1 )(2 )とも実施例があり、2次ダレ,水跡の防止に効果がある 改善効果  特にディップ水洗の温水化(3 0 ℃)は効果が大きい (1),(2)모두 실시예가 있어 2차흐름, 수적방지에 효과가 있다. 특히, DIP수세의 온수화(50℃)는 효과가 크다
  • 45. 개선 사례7 화성피막 슬러지 배관 개조 개선전 개선후 침전슬러지 배출구 (4곳) 침전슬러지 배출구 (1곳) 바닥노즐로 피막액 부유 및 순환력 낮음 벽면으로 설치 하여 순환력 높임 화성피막탱크 모습 (개선전) 현 상 문 제 점 화성피막탱크 모습(개선후)  화성피막공정 침전슬러지의 배출이 원활하지 않아 피막조 바닥에 쌓임 및 후공정 유출로 전착조 오염증가. 개 선 내 용  화성피막 Suction 배관 추가설치 (4곳)하여 침전 슬러지 배출 원활  피막액 순환 노즐의 위치를 변경하여 순환력 높임.  피막조 청소주기 짧음 (1회/2주) : M/T 소요인원 과다, 약품소모량 과다  전착조 Bag Filter 소모량 과다 : 매주 교환 (12EA/주), 월 소모량(48EA) 예 상 효 과  피막조 M/T 주기 연장 효과(₩300,000/월) : 2회/월 → 1회/월  전착 FILTER 교환주기 연장 효과(₩240,000/월) : 격주교환 (12EA/2주), 월 소모량(24EA)
  • 46. 개선 사례8 표면 처리 수세수 유량계 설치 개선전 개선후 1.유량계 부착 2. 소형,대형 미스트 배관 분리 에어포켓 배관이 휠 배면부 설치 수세공정 공급수 (개선전) 현 상  수세 및 순수 급수 배관에 유량계 미설치로 수세수량 관리 미흡 문  전처리 수세수량 관리미흡 수처리비용 과다 제  소형,대형 수세수급수배관 공용으로 수세 압 점 력 낮음 수세공정 공급수 (개선후) 개 선 내 용  수세 및 순수 공정 유량계 부착 실시 (4 곳) 소형,대형 수세수 배관 분리 설치 예 상 효 과  수세수량 관리 및 표준화 실시로 용수량 절감 : 수세수량 감소 효과 (200톤/일→132톤/일:₩1,980,000/월)
  • 47. 개선 사례 9 에어포겟 개선용 노즐 위치 변경 개선전 개선후 에어포켓 배관이 휠 배면부 설치 에어포켓 배관 휠 전면부 설치 전착조 에어포겟 방지(개선전) 전착조 에어포켓 방지(개선후)  제품 전면부 일부 제품 에어포켓 발생 중 개 선 내 용  전착조 벽면에 설치된 에어포켓 방지배관을 내부 중간부인 제품 전면부로 재설치 함  전착조내 에어포켓 방지배관이 후면부에 설 치되어 에어포켓 방지 효과 미흡 예 상 효 과  에어포켓 발생 개선으로 수정인원 배치 절감 : 효과금액: :₩900,000/월 현 상 문 제 점
  • 48. 개선 사례 10 전착 쌘딩 검사 개선전 개선후 그림 무 상도도장 전 전착품 외관 검사 실시 현 상 문 제 점  도장공정 외관 불량 과다 (전착 액끊음/소재 기인 불량 과다) 개 선 내 용  상도 도장 전 전착품 의 공정검사 실시토록 시스템 정립 - 상도도장 전 공정검사 작업지침서 작성 - 공정자주검사 조명 설치  상도 전 자주공정검사 체제 정립이 안되어 후 공정 유출 불량 과다 . 예 상 효 과  최종 외관 불량 감소로 재 작업 공수 절감 48
  • 49. 첨부1. 개선활동 전,후 비교 개선 사례 11 쇼트기 개선 개선전 개선후 품질지수 ▶ 미도장 현상 지속 발생(행거 박리상태 부적합) – 측면부 쇼트 처리 부정확 공정 : 납입 : 필드 : ▶ 쇼트기용 행거에 고리 적재 시 적재 된 위치에 따라 쇼트성의 편차가 발생 하여 일부 제품 미 도장 지속 발생하여 쇼트기內 임펠라 4개소=>5개소로 1개 소 추가 보완 설치 품질지수 공정 : 납입 : 필드 : 49
  • 50. 첨부1. 개선활동 전,후 비교 개선 사례 12 행거 티 이물 불량 개선 개선전 개선후 품질지수 ▶ 컨베어 용 1차행거에 전처리 탈지액 , 화성피막 액 및 전착 도료 등이 비산 / 응 축 오염되어 작업 진행 시 제품으로 오염 됨. 공정 : 납입 : 필드 : ▶ 1차행거에 응고된 이물질 제거하여 2차 오염 방지 - 임시 : 그라인딩 실시 - 근본 : 1차 행거 20개 추가 제작(예 정)하여 기 보유재고 쇼트 처리 후 주기 적 교체 실시) 품질지수 공정 : 납입 : 필드 : 50
  • 51. 첨부1. 개선활동 전,후 비교 개선 사례 13 관리조건 이탈 시 즉각적인 대처 개선전 개선후 품질지수 현상 : 현재 1회/2HR씩 공정 검사 시행 중 으로 2HR중 발생 하는 부적합에 대해서는 확인이 안되고 있음. 공정 : 납입 : 필드 : ▶ 각 공정 별 관리 조건에 대해 센서로 인지하여 조건 이탈 시 담당자 및 책임 자에게 핸드폰 문자메시지로 이탈 내용 에 대한 정보를 송부함. 품질지수 공정 : 납입 : 필드 : 51
  • 52. 개선 사례 14 : 통전압 자동 조정 장치 개 선 전 개 선 후 통전압 감지 센서 및 부라켓 사진 無 ▲ 1) 통전압 자동 설정 장치 문 제 점 . 피도물 별로 통전압 조정 시에 작업이 정확히 되지 않아 통전압 조정이 누락되어 도장 불량 발생 개선 내용 .통전압 자동 조장 장치 설치 개선 효과 .도막 제품의 균일화 52
  • 53. 첨부1. 개선활동 전,후 비교 개선 사례 15 ERP에 의한 실시간 공정 조건 관리 개선전 개선후 온도등 일부 조건 만 통제실의 판넬 을 통해서 확인 가능하고 압력 등 은 직접 설비상에 사진없음 확인 해야 함 서 현상 : 전착라인 중앙 통제실에서 온도에 관한 정보만 식별 가능하며 PH나 압력등 은 직접 라인 내에서만 식별이 가능하여 전체적인 조건에 관한 정보를 취득하는데 많은 시간이 소요됨. 품질지수 공정 : 납입 : 필드 : 관리기준 현재조건 합부판정 ▶ 각 공정 별 부착된 센서를 통해서 나 오는 정보가 관리 기준을 벗어나는지 정 상인지를 한 화면에서 볼 수 있도록 하 여 빠른 조치를 취할 수 있도록 구성. 품질지수 공정 : 납입 : 필드 : 53
  • 54. 개선 사례 16 유수 분리기 증설 ( 예비탈지 ) 개선전 ▶ 온도 상승 시 증기 발생으로 주변에 분말 로 인하여 오염이 됨 ▶ Point 측정 후 약품 공급 시 분말이 소량 날리는 현상이 발생 작업자의 건강을 손 상 시킬 수 있음 개선후 품질지수 공정 : 납입 : 필드 : ▶ 주변 환경을 청결 ▶ 작업자 약품 취급 이 없어 작업하기 는 영향을 줄일수 유지 할 수 있음 시 약품이 날리는 현상 편하며 건강에도 미치 있음. 품질지수 공정 : 납입 : 필드 : 54
  • 55. 15 개선 사례 17 쇼트기 볼 관리 조건 표준화 개선전 개선후 적색 밑으로 내려가 면 쇼트볼 보충 품질지수 공정 : ▶쇼트볼의 보충시기 미 설정 납입 : 품질지수 ▶쇼트볼의 관리 규격 설정  쇼트볼 규격 : 0.3MM  장입량 및 장입 면적 공정 : 납입 : 55
  • 56. 개선 사례 18 수세 후 탈지 체크 중점 관리 개선전 개선후 사진 없음 품질지수 ▶현상 :.탈지후 피도물 표면의 기름기 제거 확인 방법이 없음. ▶원인 : 탈지공정의 알카리 관리만 의존하여 소재의 탈지 여부를 확인함. 공정 : 납입 : 필드 : ▶대책 : 2수세 후 피도물 표면 기름기 제거 유.무 확 인. - 관리조건 :물방울 맺힘 없을것. - 주기 : 2회/조별 - 방법 : 육안검사. - 관리 : 체크시트,체크포인트 품질지수 공정 : 납입 : 필드 : 56
  • 57. 개선 사례 19 실 먼지 불량 제거 개선전 ▶현상 :.소재 표면에 실 티이물 발생. ▶원인 : 프레스 작업 시 목장갑 사용으 로 실티 이물이 소재표면에 붙어서 차기 공정으로 이동. 개선후 품질지수 공정 : 납입 : 필드 : 품질지수 ▶대책 : 장갑 바닥면이 코팅된 장갑으로 교체. - 주기 : 1회/2일 교체 공정 : 납입 : 필드 : 57
  • 58. 개선 사례 20 피도물 소재 문제점 개선 (프레스/용접) 1. 개선 이력 프레스/용접공장 기 개선 내용 : 2. 프레스 . 용접 기인 도장 불량 % ▲ ①전착 쌘딩 공정 추가 ▲ ③표면흠 개선 및 약 27% 차지 ④상도 전 수정작업 전수검사 100% 80% ⑤ 컨베어 우레탄 로울러로 교체 36.3 29.8 24.1 29.4 63.7 70.2 75.9 70.6 60% 40% 20% 0% 11'01 11'02 11'03 11'06 소재기인불량 도장불량
  • 59. 59
  • 60. Ⅵ. 스프레이 도장 도료 이물질에 대한 대책 1. 협력사 스프레이 공정 문제점 1) 현미경 점검 시 도료 이물이 많이 검출되나 대부분 공정 이물로 간주 한다 2) 도료 필터링 하고 있지 않음 ( 단 , 흡입구 에 suction 필터를 설치 하고 있음) 3) 펌푸 후 필터 ( run on ) 가 없거나 주기적 필터 ( 매 칼라 교환시 ) 세척하지 않음 60 ▲ 도료1차 여과 후 메쉬 필터 에 걸린 이물 ( 200 메쉬 )
  • 61. 2. 이물 분석 사례 항목 불량 사진 원인 조치 내용 로버트가 도장 시 지그 의 환봉 등에 맞은 도료가 늘 어져 발생 형태 1 칠 늘어짐 이물분석 후 사진 -지그 주기적 박 리 시행 (1회/월) -지속적 지그 단 순화 실시 형태 2 기공 클리어 에어압 력 저하로 스프레이 도장 시에 기포 발생 형태3 칼라 도장 시 벽면 혹은 로 버트 등에서 도료 덩어리 낙하 됨 도료 입자 에어압 상승으로 조치 완 ( 2.0→2.4kg/㎠ ) - 로버트 wrap 비 닐 주기적 교체 ( 1회/주) - 벽면 비닐 교체 형태4 실이물 텍레그 작업 시 작업 부주 위로 발생 - 3차 텍레그작업을 에어블로 작업으 로 교체 예정 ( 건 발주 완 )
  • 62. 3. Paint 입자 이물 형태 – 1) OVER DUST 형 이종의 페인트 입자가 에어발란스 붕괴 혹은 건 토출 방향 잘못으로 전 혹은 후 피도 물의 도막 위 / 내에 뭍어 불량을 주는 경우 ▲ Paint over dust → ▲ Paint mist → Dry over dust가 wet 상도 에 앉은 경우 Wet overspray가 wet 상 도에 퍼진 경우 ▲ 건조된 paint over dust 가 중도 위에 앉은 경우 ▲ Paint overdust가 베이 스 코트에 앉아서 클리어 코트에 함친 된 경우 62
  • 63. 2) Paint 배관내 이물 형태 – Coagulation 형 도료먼지는 Dust 와 잘 혼동되어 정확히 육안으로 구분하기는 어렵지만 여기서 말하는 Coagulation이란 도 료계 내부에 존재하는 것 ( ex 안료 덩어리, resin gel particles, dried paint particles ) 으로 한 한다. (1) 유형 ① 원액 내에 응집 도료 덩어리가 있는 경우 ② 도료 탱트 및 배관중에 발생하는 경우 ③ 지관과 건 사이에서 발생하는 경우 ④ 건 선단등의 오염에 의한 경우 ( 정전 도장기 건 선단에 발생하는 정전 응집 도료 덩어리 – 알루미늄, 안료덩어리 포함 ) ▲ 도료 이물 1 ▲ 도료이물 2 ▲ 행거 이물 1 63
  • 64. (2) 분류, 원인 규명 방법 우선 ① 생도료를 새로 희석한것, ②도료배관의 리턴 배관 끝에서 채취한 희석도료, ③ 건 선단에서 뽑은 희 석도료 각각에 대하여 여과 Check 방법 ( 400메쉬 정도의 미세한 필터에 통과시키고 용제로 세정하여 그 잔여물을 조사 하는 방법 ( 약 3∼4 리터 여과 ) 과 시편 400×600mm 에 도장해 sample간의 차를 현미경 으로 보는 밥법이다. 이 쌤플 어딘가에 Coagulation이 발견된다면 대책은 용이. 濾過残渣試驗方法 64
  • 65. ▼ 150메쉬(104㎛ ) 사용 ▲프라이미 1말 ( 18L ) 여과 후 도료 미물질 ▼ 300메쉬(46㎛ ) 사용 ▲ 도료 여과 후 메쉬 필터 에 걸린 이물 ( 300 메쉬 ) 65
  • 66. 도장업체에서 도료 사용 전 최종적으로 메쉬망으로 여과 된다 하더라도 ①도료 중에 이물질은 한번 으로 여과로 제거 되지 않고 ② 도료 탱크 벽, 도료 교반기 등에서 고화 된 도료 덩어리 유출 되고 (특히 우레탄 도료 ) ③ 펌프 내 엘보, 프랜지 , 티 등의 홈에 서 굳고 ④ 칼라 교체 시 완전히 세정 되지 않으므로 도료 펌프 후 필히 RUN ON 필터 및 리턴 필터 등을 설치 하고 정기적인 교체 주기를 설정. 시행 하여야 한다 도료 입하 시 색차 관리 및 이물 검사 실시하여 도료 업체에 피드 백 실시 필요 66
  • 67. ※1. dust 입자 크기 와 필터 싸이즈 한 도 OK 2005년대 (0.1mm) 2000년대 (0.5mm) 1980년대 (0.7mm) ▼ 이물 한도 재장재 KNOB 류 ▲이물 한도 39 ㎛ →ok ▲이물 한도 88 ㎛ → NG 67
  • 68. ※2 : 도료 배관 여과 씨스템 ( 듀폰 사 추전 예 ) 68
  • 69. ※3) 자동차 도료 필터 추천 싸이즈 ( 듀폰 자료 ) - SOLID 칼라의 도료 이물질은 25㎛, METALLIC 은 75㎛, PEARL 은 150㎛ 에서 통과 될수 있다 ※4) 국내 부품 회사 도료 필터 사례 도료 종류 1차 여과 필터 (중력식 ) 2차 메쉬필터 (RUN ON ) 비고 프라이머 ( 1K , 폴리에스테 르) 200 메쉬(74㎛ ) 250메쉬 (61㎛ ) SW 메탈릭 (2K 우레탄 ) 200 메쉬(74㎛ ) 250메쉬 (61㎛ ) SW 클리어 (2K 우레탄 ) 200 메쉬(74㎛ ) 250메쉬 (61㎛ ) SW 클리어 (1K 아크릴 ) 400 메쉬 (35㎛ ) - (미 사용 ) KG 69
  • 70. 4. 도료 압송 필터 ( RUN ON ) 종류 ▲ 카트리쥐 필터 ▲ 포켓 필터 ▲ SUS 메쉬 필터 ▲ PE 스크린 필터 70
  • 71. ※1) 여재 종류와 망 싸이즈 ▲PE 망 36㎛ – 400 메쉬 ( KW ) ▲메쉬 망 87㎛ - 170 메쉬 ( sw ) ▲SUS 망 36㎛ – 400 메쉬 ( KW ) 71
  • 72. ※2) 메쉬와 ㎛ 환산표 72
  • 73. ▣ S 사 개선 사례#1 개선 사례명 도료 공급 LINE 필터 사양 향상에 따른 이물질 개선건 (PRIME,CLEAR,경화제) 개선前  겔타입의 안료 덩어리가 필터를 투과하여 배관에서 응집됨 50㎛ 나일론 단일 필터 개선後  부직포에서 겔타입의 안료 덩어리를 흡착시켜 투과되지 않도록 개선함 25㎛ PE 부직포(內)+50㎛ 나일론(外) 이중 필터 73
  • 74. ▣ S사 개선 사례#2 개선 사례명 BASE 도료 공급 LINE 필터 사양 향상에 따른 이물질 개선건 개선前 100 mesh  안료 덩어리가 필터를 투과되어 이물질 발생됨. 개선後 200 mesh  안료 덩어리를 투과되지 않도록 이물질 개선함. 74
  • 75. Ⅶ. 모범라인 이물질 감소 사례 소개 1) 업체 : K W 2) 생산품목 : 스위치 노브 및 판넬류 3) 활동기간 : 11’ 4/1 ~ 5월 말 75
  • 76. 1. K 社 불량율 개선 추이 지도 1개월 차 환경부분집중 개선 진행 .소재이물제거개선 ;제전 부러쉬 공정 유효성 검토 및 입증 부러쉬 작업과 텍레그 작업 병행 ;부품형상에 따른 별도 적용 .Setting Room, 건조로,히터 청소 12 10.74 11.42 10 9.32 LM[SAS] 8 8.16 6.57 6 5.93 5.93 LM[SAS] 목표:4.5% 5.41 4.38 4 2 1.29 0 활동전 4월종합 .현장 천정,칸막이 지속적 이동 및 설치로 안정시 까지 이물 증가됨 2일 3일 .소재이물제거개선 ;제전 부러쉬 공정추가 4일 6일 9일 11일 .부러쉬 .제텍스 필터적용 .100->200~300목으로 변경 .더스트케치 설치 12일 13일 .현장 투입구 더스트케치 설치 76
  • 77. ※ 이물 불량 개수 감소 단위 : 개/일 ▶ 검사인원 : 3명 → 1.5 명 점감 77
  • 78. 2. 이물 유형 분석 주1. 하이그로시 작업제품은 50% 이상이 상도 건조로에서 부착된 이물임 주2. 실버 및 일반도료 작업제품은 50% 이상이 도료알갱이 이물임 (‘11.05.12) 시료 #1 #2 #3 #4 #5 상도 실이물 상도 도장이물 크레터링 도료 이물 도료 이물 사진 유형 78
  • 79. 3. 이물 박멸 활동 발생요인 부러쉬 러빙실시 ;수동 / 자동 Roller 설치 소재 먼지 조 치 활동 소재에 부착된 먼지 결과 5/17완 5/11완 끈적이 도포 5/10완 자동기 낙하 먼지 자동기 및 건 주기적 인 청소 (2회/일 → 4회~5회/일 ) 5/18 완 부쓰 낙하 먼지 부쓰 먼지 체크 (완) 벽면부 끈적이 설치 에어발란스 고정 쎗팅룸 먼지 클리이 쎗팅룸 배기 강화 및 수조설치 5/17완 건조로 먼지 건조로 청소 방법 및 주기 표준화 5/8완 도료 함유 먼지 설비 소재 텍레그 작업 도료 배합 표준작업서 재 정비 및 준수 5/6완 도료 순환계 먼지 도료 펌퓨 메쉬필터 설치 완 5/6완 건 팁 먼지 건 팁 주기적 청소 및 체크 씨트 운영 작업자 _ 출입자 _ 환경 으로부터의 먼지 작업자 의복 _실내화 이물질 도료 덩어리 작업자/ 환경 도장 공장 습도 유지 ( 65 ~72 % ) 부쓰이상 무 5/6완 5/11 완 5/11 완 79
  • 80. 4. 개선활동 -1) 소재 먼지 발생요인 소재먼지 조치계획 부러쉬 러빙실시 ;수동 / 자동 Roller 설치 소재 에 부착된 먼지 결과 5/17 완 5/11완 끈적이 [더스트케치] 도포 초음파 알칼리 탈지 소재 텍레그 작업 5/9 5/10완 1차 부러쉬 소재불량제거 2차 텍레그, 더스트케치추가 3차 부러쉬 러빙 5/17 – 지동 에어블로 80
  • 81. 4 - 2) 공정이물 제거 자동기/건 청결유지 쎗팅룸 수조 설치 부스측벽 더스트케치 건조로 및 건조 로히터 주기적 청소 천정필터 25t 필터적용 ( 1.0㎛↑ 90% 이산 제거) 부스 AIIR BALANCE 유지 81
  • 82. ※ 부쓰 이물 개선 결과 : 측정 데이터 _ 천정필터 개선 후 이물 싸이즈 5.0㎛이상  필터 및 부스내 환경을 개선하여 이물의 개수는 무척 향상되어 있으나 측정일 현재에도 제전룸과 상도부스는 이물이 감지되는 바 지속적인 관리가 필요함 → 필터교체주기,부스청소주기 준수 82
  • 83. 4-3) 도료 이물 – 필터 개선 필터 망 100메쉬 (140㎛) →도료 입자통과 필터 망 300메쉬 (46㎛) →도료 입자통과
  • 84. ▼필터 교환 주기 설정 거름망교체; 1차배합시-1회/주, 현장교반룸-1회/일, 압송시-1회/일 ▼호스 연결부 없앰 이송Hose ; 중간 연결 부 최소화 R4->건까지 연결부 없음 84
  • 85. ※ 공정 청소 주기설정 가시관리 항목 주기 작업자 작업공간 1회/h 자동기본체 자동건 팁 칼라교환시 작업종료시 Mesh Filter 1회/일 부스 더스트케치 1회/일 압송기 분해청소 1회/월 Hose 교환 1회/월 천정필터 1회/2개월 실행일 차기 예정일 담당자 비고 자동 건 팁은 퇴근시 신너에 담글 것 85
  • 86. 4-4) 작업자 및 작업장 내 먼지 도장복 착용 지그투입 끈적이 설치 현장바닥 기름걸레 도장공간 가습 현장가습 습도 UP : 40 % →65~ 72% 86
  • 87. Ⅷ. 스프레이 도장 개선 사례 개선 사례 1 크래터 불량 대책 개선전 개선후 87 ◀ 외부에서 건조 로 내로 이물 유입 됨 현 상 문 제 점 ▲ 건조로 내 급기 덕트 설치  외기의 크래타 불량 을 일으키는 물질이 건조로 내로 유입됨 겨울에 실내에 보관하고 있는 소재의 온도 가 차거움 개 선 내 용  도장 후 분화구 ( 크래터 ) 가 발생 하고 칠 흐름 발생 예 상 효 과 ▲소재 실내 대기 1) 건조로에 급기 덕트 설치 2) 소재 투입구 분위기 up 3) 소재 를 도장 실내로 대기 시킴 크래터 불량이 감소 됨 87
  • 88. 개선 사례 2 건조로 입구부 수조 설치 개선전 개선후 사진 無 현 상 문 제 점  부쓰이후 쎗팅룸에 습도가 낮고 수조가 없어 도료 미스트 및 이물질이 소재에 부착 됨  피도물에 이물 발생 개 선 내 용  칼라 / 클리어 에 소조를 설치하여 물을 채 워 습도를 유지 시킴 예 상 효 과  도장 이물 불량율 감소 88
  • 89. 개선 사례 3 도료 over dust 개선 개선전 개선후 사진 無 ▲ 도료 미스트 와류 방지 판 현  부쓰 폭이 좁고 도포량이 많아 스프레이 도 장시 도료 미스트의 와류가 발생 개 선 내 용  칼라 및 클리어 부쓰 하부에 와류 방지판 설치  도료 미스트에 의한 광택 흐름 ( 펄 불량 ) 발 생 예 상 효 과  도료 over dust 불량 방지 상 문 제 점 89
  • 90. 개선사례 4 팁에서의 도료 덩어리 낙하 개선전 현  도장 시 건 선단에서 도료가 무화 되지 않고 도막 위에 낙하 됨 개 선 내 용  노즐의 과다 조임으로 인한 에어캡과의 유격 이 발생 되어 도료가 노즐 틈새 에 묻어 낙하 됨 예 상 효 과 상 문 제 점 개선후  건 커버와 니들의 간격을 표준화 시킴  도료 덩어리가 발생 개선. 90
  • 91. 1. 클리어 팁에서 도료 떨어짐 항목 형태 1 클리어기 공 ( 발생건 수석 : 2 개) 불량 사진 이물분석 후 사진 원인 클리어 에어압 력 저 하로 스프레이 도장 시에 기포 발생 조치 내용 에어압 상승으 로 조치 완 ( 2.5 →3.0kg/ ㎠)
  • 92. 개선사례 5 이물 측정 및 대책 수립 ※ K사 이물 개수 측정 (금강화학 ) 이물개수 측정 6000 5335 5000 조치내역 : 구동부 필터 설 치 및 끈적이 설치 완 축 제목 4000 3000 2000 1000 25 0 에어블 로(작업 중) 6 114 336 49 에어블 프라이 프라이 로(작업 머정지1 머정지2 무) 1 46 2 49 프라이 머 구동부 프라이 머 건조로 칼라부 쓰 칼라건 조로 클리어 클리어 건조로 5.0㎛이상 25 6 114 49 5335 336 1 46 2 49 10.0㎛이상 1 1 9 2 243 11 0 3 0 8
  • 93. 개선사례 5 구동부 이물 제거 작업 개선전 개선후 ▲ 구동부 사진 현  먼지 측정 결과 구동부 주변 / 푸라이머 부쓰 에서 이물이 발생 됨 개 선 내 용  구동부 하부에 필터를 설치 하고 벽면에 끈 적이 도포  컨베어 구동부가 도장 건조로 내 에 있어 이 물이 발생 됨 예 상 효 과  이물 방지 상 문 제 점 93
  • 94. 개선사례 6 소재 아노다이징 불량 개선 B 사 문제부위 테스트 실시 기포, 크레타, 손 지문,잔금 발생 30개 모두 햡격 Test 결과 11’ 03/ 10 ▼ Sample ① 50% 봉공 처리 - 아노다지징 두께 평균 10.2㎛ ▼ Sample ② 100 % 봉공 처리 - - 아노다지징 두께 평균 10.7㎛ 밀착성 합 격 추정 원인 B사 원인 1. 탈지 공정 이 無 ( 산세 공정 대체 ) 2. 렉의 피도물이 槽 혹은 바닥으로 낙하 3. 알미늄 다이케스트와 혼용 생산으로 조내 유분 오염 등 결과 C사 납품가 과다로 납품 불가 ▶ 납품사 를 D사 → S사 로 변경 불량율 저하 됨 11’ 06/13
  • 95. 1. 크래터 형태의 이물 항목 형태 1 소재 미커 버 물질 불량 사진 이물분석 후 사진 원인 조치 내용 소재 알류미늄 아노 다 이징에서 하도 도장 미 커버 물질이 잔존하 는 것으로 판단 G 업체 로 테스 트완 ( 불량 무 ) → S사 아노다이 징 업체로 변경 시킴 (6/13) (발생 건 수 4개 ) 형태2 소재 오염으로 유분 함 유 판단 소재 분화 구 ↑ ( 발생 건 수 2개 )
  • 96. 기공 형태 2-1 : 소재 미커버 물질 사진 클리어층 칼라층① 프라이머① 프라이머 ② 16인치 상도 2 고찰 클리어 층에서 보임 - - 프라이머 층에서 소 재가 보임
  • 97. 기공 형태 2-2 : 소재 미커버 물질 사진 클리어층 칼라층① 칼라층 ② 프라이머 ① 소재층 16인치 상도 2 고찰 클리어 층에서 보 임 - - - 소재상에서 보임
  • 99. 개선 사례 8 인써트 사출물 박리 개선 B 사 문제부위 원인 인써트 사출물 박리 1. 필름 부착 적외선 건조로에서 온도 불균일로 ( 온도 편차 50℃ ) 소재에서 박리 발생 ((접착제 건조 요구 조건 150℃ × 3분 , 프라이머 건조 로 135 ℃ × 30분 ) ◀ 소재상에서 박리 됨 2. 하절기 에 인써트 사출 후 공정 보관 중 에 습도 상승으로 인하여 사출물 박리 가중 됨 결과 조치 내용 1. 필름 부착용 적외선 건조기 의 온도 조절 방식 변경 ( 마그네틱 타입 → T P R : 전력 조절기 ) • ▲ 적외선 건조로 ▲ 온도 제어반 2. 고 접착력의 필름으로 변경 ( MOO9 ) ▲ T P R 방식 ▶ 소재 박리 격감 ( 7.5 % : 8월 2주 → 0.86 % 8/28 이후 )
  • 100. 개선사례 9 도착 효율 향상 1. 도착 효율 측정 완 도착 효율 항목 개선 전 프라이머 12.25% 14.7 % 칼라 9.79 % 11.7 % 클리어 19.9 % 비고 개선 후 23.9 % 설계 원가 : 도착 효율 30 %기 준 2. 자동기 spray on /off공사 로 6초 spray 정지 ( cycle time 30초 ) → 도착 효율 20 % up 도료 ON 220 70 도료 OFF 360 도료 절감 ( 6초 ) 920 Cycle time ( 30초 ) 50 220
  • 101. 개선사례 10 무화 에어 압력 down 개선전 개선후 중도gun 무화압(4.5㎏/㎠) 중도 gun 무화압(2.0㎏/㎠) 구 분 상 문 제 점 #1 상도 #2상도 #3상도 구 분 중도 #1 상도 #2상도 #3상도 무화압력 현 중도 4.5㎏/㎠ 4.5㎏/㎠ 4.5㎏/㎠ 4.5㎏/㎠ 무화압력 2.0㎏/㎠ 2.5㎏/㎠ 2.5㎏/㎠ 2.5㎏/㎠  무화 air 압력이 높아 over spray 및 리바운드 도료에 의한 도료 loss 큼. 개 선 내 용  무화 air 압력 설정 관리 미흡. 예 상 효 과  무화 air 압력 단계적 낮춤. 중도 : 4.5㎏/㎠ → 3.5㎏/㎠ → 2.0㎏/㎠ 상도 : 4.5㎏/㎠ → 3.5㎏/㎠ → 2.5㎏/㎠  도료소모량 감소 (gun 거리 단축과 동시 진행) 중도토출량 : 75.45cc/20sec→42.475cc/20sec (43%절감효과) 상도토출량 : 83.61cc/20sec →45.01cc/20sec (46%절감효과) 101
  • 102. 8. 개선활동 전,후 비교 개선사례 11 전처리 [ 어닐링 건조로 필터 설치] 개선전 개선후 흡기측 필터설치 품질지수 ▶현상 : 세척 후 어닐링 처리시 외부이물의 부품표면 부착 및 유입됨 ▶원인 : 항온조 내부 이물 순환에 대한 파악 미흡 공정 :2084 납입 :50 필드 :0 품질지수 ▶대책 : 항온조 관리 강화 - 방법 : 흡기측 필터 설치 - 주기 : 월 2회 필터 교체 - 관리 : 설비점검시트에 필터교환주기 명기 공정 :886 납입 :12 필드 :0 102
  • 103. 개선 사례 12 개 선 컨베어 정위치 [+,-] 오차 센서 설치 전 개 스프레이 고정 선 후 스프레이 고정 정위치 +,오차 센서 설치 후 컨베이어 정지 시 좌우 편차 발생 (± 5cm ) 문 제 점 -불량 현상 1. 미도장 2. 오렌지 필 3. 칼라 이색 개선 내용 정위치 +,- 오차 이동 센서 설치 로봇 프로그램 개선 좌우 편차에 따른 스프레이 작업 개선 효과 미도장,오렌지필,칼라 이색 개선
  • 104. 개선 사례 13 개 문 제 점 선 지그 개선 – 희성 판 설치 개 전 지그의 하단부에 정전 도장의 전하가 몰려 제품 하단부가 칠이 흐름 발생 개선 내용 개선 효과 선 후 지그 끝단부 칠 맺힘 방지 PLATE 설 치 칠 흐름 방지
  • 105. 개선 사례 14 행거 水 무화 장치 설치 개선전 개선후 품질지수 ▶도장jig 잔존먼지 유입 공정 : ● 납입 : 필드 : ▶ 도장jig 잔존먼지 유입방지를 위한 물을 분사 시킴 으로써 이물유입 방지 효과증대 품질지수 공정 : ● 납입 : 필드 : 105
  • 106. 개선 사례 15 행거 박리 주기적 실시 개선전 개선후 품질지수 ▶ 페인트가 행거에 붙어 덩어리져 있음 공정 : ● 납입 : 필드 : ▶ 행거박리 실시로 행거이물 방지 및 추가 재작함으로써 행거박리주기 관리 원활 함에 따른 이물불량 감소 품질지수 공정 : ● 납입 : 필드 : 106
  • 107. 개선 사례 16 제전 에어 건 설치 개선전 개선후 품질지수 ▶ 정전건 미사용으로 인한 먼지 재 부착 품질지수 공정 : ▶ 정전건 으로 교체 하여 먼지 재 공정 : 납입 : 부착 을 방지 하는 효과 발생 납입 : 필드 : 필드 : 107
  • 108. 8. 개선활동 전,후 비교 개선 사례 17 도료 배합율 컴퓨터 자동 입력 관리 개선전 개선후 관웅 계량프로그 램 저울 및 배합 데이터 ▶현상 : 배합일지 및 배합데이터 수기 작성 ▶원인 : 계량프로그램 설치에 대한 검토 는 하였으나 투자 시기를 결정하지 못함 품질지수 공정 :2084 납입 :50 필드 :0 품질지수 ▶대책 : 페인트배합관리 강화 - 방법 : 자동배합프로그램 설치 - 주기 : 페인트 배합 시 - 관리 : 배합data 전산관리 공정 :886 납입 :12 필드 :0 108
  • 109. 8. 개선활동 전,후 비교 개선 사례 18 상도 쎗팅룸 수조 설치 개선전 개선후 Setting room 수조설치 ▶현상 : Setting room 수조 미 설치 품질지수 공정 :7816 ▶원인 : 도장 후 이물발생에 민감하지 않음 :도장부스 및 공조에서 유입되는 먼지에 개선 초점을 맞춤 납입 :1874 필드 :0 ▶대책 : Setting room 이물관리 강화 - 방법 : Setting room 수조 설치 - 주기 :수조 주1회 물 교환 및 세척 실 시 - 관리 : 공정점검 주기표에 항목 명기 품질지수 공정 :3322 납입 :44 필드 :0 109
  • 110. 개선 사례 19 천정 프레임 녹 낙하 방지 도색 개선전 ▶현상 : 천정필터 프레임 녹발생 및 이 물질 낙하 ▶원인 : 부스 습도유지를 위한 제습펌 프 가동시 습기에 의한 철판프레임 도색부위 발청 및 녹발생. 개선후 품질지수 공정 : ● 납입 : 필드 : ▶대책 : 프레임 우레탄 도색 및 천정필터 교체 실시 - 관리기준 : 필터관리 기준 - 주기 : 1회/분기별 ( 오염/풍속변화에 따라 조 정가능] - 개선효과: 천정필터 교체 및 도색작업으로 부스 청정/벨런스/낙하이물질 방지효과. 품질지수 공정 :● 납입 : 필드 :
  • 111. 개선 사례 20 상도 쎗팅 룸 수조 설치 개선전 개선후 COLOR부스 → FLASH OFF존 전경 FLASH OFF존 → COLOR부스 전경 품질지수 FLASH OFF 존 수조화 실시 필요함 공정 : 납입 : 필드 : 품질지수 Flash off존 수조화 실시로 부유물에 대한 불량률 감소 효과 증대 공정 : 납입 : 필드 : 111
  • 112. 한 단계 더 도약 감사합니다 112