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㈜에이치에스씨
품질 기술 봉사활동 결과
킥오프: 2010.5.13
랩업:2010.9.16

활동기간:2010.3.23~9.16(5.5개월)
지도위원:KAP 전문위원 황규보

1
-목 차1.

회사일반현황 및 품질현황

2.

T.F.T조직 구성

3.

T.F.T 추진일정

4.

개선목표 대 실적

5.

개선효과분석

6.

미결현황 및 향후계획

7.

사후관리 계획

8.

활동소감

9.

개선사례
2
1. 업체 현황-일반
업체명

㈜에이치에스씨

소재지

울산시 울주군 웅촌면 고연리 285번지

대표자

임재만

주 생산품
인원/매출액
주요문제

주요설비

시트 프레임 앗세이
50명 / 110억원 (2010년)
별기

-CO2용접 로봇: 19대 SPOT용접기: 2대
-파이프 가공라인:1라인
-조립라인:1라인
3
2. T.F.T 조직 구성
대표이사
임재만

추진팀장
박용석이사

KAP 황규보 전문위원
간사:임동현과장

개발/원가

배영민 차장
임동현과장

생산기술팀

안병건 팀장

생산팀
김대현과장
김상선반장

품질보증팀
3.T.F.T 추진 일정
항목

소요
㈜

계획
실시

대분류

3
2
1

•담당별 분담
•활동계획수립

개선목표설정
및 교육

1

3

4

5

6

7

8

9

•공정불량 WORST개선
•가스 소모율 저감
•공정관리체계 개선

세부추진계획
수립

일정

•라인별,유형별 분석
•소모자재 분석

개선테마선정

세부일
정

현상파악

•전체교육, 용접학교
•외국인 이해력 향상

10

효과파악

1

표준화

2

•작업표준서
•관리 체크시트

외국인 이해력
테스트

•일일 공정품질대책회의
•지그개선
•체커제작
•공정불량율 P-차트조사
•공정관리체계 준수율
•가스 소모율

5/12 전체교육
5/13 킥오프
용접학교 2명

개선실시

전문위원 방문회수 20회

청우견학

9/16 랩업

5
개선율(%)=
(개선전-현재)/
개선전

5. 개선목표 대 실적
개선테마

공정품질WORST-5
개선

공정품질관리 체계
개선

CO2가스/와이어 소
모율저감

목표

8328
3500 ppm

주요추진 항목
•YFA-88580-TF5AO 용접불량 개선
2.9%1.1%
•TQ-CTR BACK 용접불량 개선
29.4%15.2%3.9
•TQ-3rd BACK 용접불량 개선
17.1%17.3%6.0
•CM-24030-CM74A 용접불량 개선
17.6%9.2%4.3
•TQ-DRIVE BACK 용접불량 개선
41.9%28%4.3

24건
4582점

•CO2용접 공정-5/7건
•스폿용접공정-6/10건
•품질관리-6/7건
•일일품질대책회의 실시
•현장개선요청서 개선

2.01.3

•가스 절감기 적용 16대
•가스유량관리

8월현재

개선율
(%)

비고
5월기준
WORST-5
6000ppm의 80%
인 4800ppm개선

2383

71.4

17건
83.9점

70.8
86.4

1.29

35.5

‘09.6~’10.3월
대비 ‘10.4~8

6
5. 개선효과 분석-품질
공정관리 미흡사항 시스템개선
일일 품질 AUDIT 실시
P-CHART를 이용한 용접공정불량 다발 공정의 집중개선

공정불량율 추이
45
TQ-CTR

40

TQ-3RD

35

CM MECH

30
25

TQ-DRV

71.4
%

20

YFA

15

공정불량율

10
5
0

4월

5월

6월

7월

8월

9월
5. 개선효과 분석-원가
 가스 절감기 설치 (16개소)를 통한 가스소모율 저감

 가스토출량 최소화를 통한 가스소모율 저감
 용접공정불량 저감을 통한 보강용접 저감

CO2 개선 효과 CHART
1200

3.00

1000

2.50

35.5
%

800

2.00

600

1.50

400

1.00
용접장대비 가스소모량(CM/ℓ)

200

0.50

와이어 1Kg 당 가스소모량(Kg)

0

0.00
6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

10'1월 10'2월 10'3월 10'4월 10'5월 10'6월 10'7월 10'8월
8.1 개선 사례
No

공정

개선 내용

비고

1

CO2용접

• 가스 절감기 16대 설치

완료

2

품질

•현장 품질대책회의 실시

실시
중

3

품질

•용접시험(단면검사) 장비 구비

완료

4

CO2용접

•88580-TF5A0용접불량 개선

완료

5

CO2용접

•89310-4H101용접불량 개선

완료

6

CO2용접

•63200-TQ201용접불량 개선

완료

7

CO2용접

•88310-4H000용접불량 개선

완료

8

CO2용접

•24010-CM74A용접불량 개선

완료

9

설비

•AIR 콤푸레샤 드라이 시스템 설치

완료

10

설비

•용접기 수리 및 기판 청소

완료
9
8.1 개선 사례
No

공정

11

설비

12

조건관리

13

개선 내용

비고

• 용접 전류/전압 시인성 확보를 위해 계기판 설치

완료

•용접조건관리 대장 수정

완료

교육

•외국인 공정이해력 교육 실시 및 평가

완료

14

품질

•스패터 소착 방지를 위해 공정박스 위치 이동

완료

15

품질

•용접 조건별 시편 게시대 제작

완료

16

품질

•스폿 용접기 냉각수 온도 측정용 온도계 비치

완료

10
■ 개선사례 - #1
제목 : 가스 절감기 설치
개 선 전

1월

총 용접길이 : 39,585m
가스소모량 : 4960kg
사용유량 : 15~20ℓ/min
용접장 1m에 소모된 가스량 : 0.125kg

개 선 후

4월

총 용접길이 : 39,096m
가스소모량 : 3800kg
사용유량 : 10~15ℓ/min
용접장 1m에 소모된 가스량 : 0.097kg(※4월 19일 설치)

개선효과 : 0.125→0.097(22%↓)

11
■ 개선사례 - #2
제목 : 현장 품질대책회의 실시
개 선 전

현장 품질대책회의 미실시

개 선 후

품평대 설치하여 매일 부적함품에 대한 AUDIT 실시
한 후 AUDIT관리대장을 통하여 F/UP관리

12
■ 개선사례 - #3
제목 : 용접시험(단면검사) 장비 구비
개 선 전

개 선 후

`

용입깊이의 치수 측정값의 신뢰성이 부족함
(육안에 의존한 치수 측정)

디지털 마이크로스코프를 이용한 치수 측정으로 측정
값에 대한 신뢰성 확보

13
■ 개선사례 - #4-1
제목 : 88580-TF5A0용접불량 개선
개 선 전

개 선 후

`

YFA 불량율 추이도
3.5%
3%
2.5%
2%
Y FA

1.5%
1%

직선

곡선

직선

0.5%
0%
4월

곡선부①,④: 불량점유율 각각 3.8%, 3.1%
곡선부 입열량:574j/s, 용접 조건 153A-22.5V6mm/s
직선부②,③: 불량점유율 각각 42.0%, 51.1%
직선부 입열량:588j/s 용접 조건 147A-20V-5mm/s
일평균 불량 개수(10.04.01~04.10) : 20EA
5월 평균불량율 2.9%

5월

6월

7월

8월

곡선
9월

곡선부 입열량 조정467j/s,용접 조건 140A-20V-6mm/s
직선부 입열량 조정515j/s,용접 조건 165A-20.3V6.5mm/s
직선부 슬릿공 축소 4.02.6
용접기 기판 교체(노이즈 필터 추가)
일평균 불량 개수(10.05.06~05.12) : 8EA
유효성 평가: 불량율추이 5월2.9%6월1.1%

14
■ 개선사례 - #5-1
제목 : TQ 3RD_BACK 89310-4H101용접불량 개선
개 선 전

개 선 후

`

TQ-3RD BACK 불량율 추이도

6월 불량 부위별 수량&점유율
500
400
300

30.0%

28.2%
20.0%
11.9%

200

279

20.8%

20.0%
10.8%

15.0%
8.3% 10.0%

150

115

290
소계

166

100

25.0%

392

점유율

0

5.0%
0.0%

①

②

③

④

⑤

20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

TQ-3RD

17.3%

17.1%
14.8%

10.3%
6%
5.4%

4월

5월

6월

7월

8월

9월

⑥

보강용접 불량율 평균 5월:17.1%, 6월:17.3%
②,③,④번의 와이어 세팅 산포로 인한 용접 이
탈 불량이 전체의 70%정도를 차지하나 용접지그
에 외주업체의 와이어 산포를 규제할 수 있는 장치
가 부족함

⑤번부 용접 보강 감소를 위해 파이프 클램핑 부위 밑
에 블록 설치(7/19)
②번부 용접 보강 감소를 위해 와이어 고정 장치 추가
(8/9)
③ 번부 용접 보강 감소를 위해 와이어 고정 장치 추
가 (7/27)
④ 번부 용접 보강 감소를 위해 와이어 형상 변형
ECO진행(미완)
①번부 용접 보강 감소를 위해 지그 수정(8/26)
15
■ 개선사례 - #6-1
제목 : TQ CTR_BACK 63200-TQ201용접불량 개선
개 선 전

개 선 후

`

TQ-CTR BACK 불량율 추이도
35%
30%

TQ-CTR

29.4%

25%
20%
6월 부위별 불량수량

15.2%

15%

기타

10%

⑥
⑤

9.8%

3.9%

5%

불량수량

④

3%

0%

③
②

4월

①
0

50

100

150

200

250

5월

6월

7월

8월

9월

300

보강용접 불량율 평균 6월: 15.2%
와이어의 벤딩 부위 산포로 인한 용접 이탈 불량
이 전체의 90%이상을 차지함

와이어류 외주업체(성산) 품질담당자와 품질 협의 실
시(5/20)
외주업체와이어 단품형상및 치수관리를 위해 간이
체커 제작(8/25)
②번와이어 평탄개선위한 금형수정 실시(성산 7/12)
②번부 용접 보강 감소를 위해 3차 용접 지그에 고정
블록 설치(7/19)
16
■ 개선사례 - #7-1
제목 : TQ DRVBACK 88310-4H000용접불량 개선
개 선 전

개 선 후

`

TQ-DRV BACK 불량율 추이도
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

41.9%
28%

4.3%

4%
4월

보강용접 불량율 평균 5월:41.9%, 6월:28%
W-5 제품중 불량 수량과 비율이 가장 높음
용접 보강을 위한 보강용접 부스를 라인에 비치하
여 용접 불량으로 인한 문제가 나타나지 않음

TQ-DRV

5월

6월

7월

8월

2.1%
9월

①용접부:파이프 펀치수정압착평면도 개선(6/29)
①번부 용접 보강 감소를 위해 파이프 클램핑 부위 밑
에 블록 설치(7/19)
①용접부:프레스 장비 수리(8/23)
①용접부:H/REST 고정 PIN교체(8/21)
③용접부:와이어 좌우 고정지그 수정(6/26)
④용접부:2개소 와이어 세팅시 유격축소개선(6/26)
⑤번부 용접 보강 감소를 위해 실린더 행정거리 규제
블록 설치(8/6)
와이어 송급기 교체하여 와이어 위치 산포 감소(8/26)
17
■ 개선사례 - #8-1
제목 : CM 24030-CM74A 용접불량 개선
개 선 전

개 선 후

`

CM MECH ASS'Y 불량율 추이도
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

9.2%
4.3%

4.1%

4월
보강용접 불량율 평균 5월:17.6%
①용접부 점유율 70.3%를 차지함
①용접부 일평균 불량 수량 : 50EA
조립라인에서 옆에 수동용접부스 배치하여 보강
용접 실시함으로

CM MECH

17.6%

5월

6월

7월

8월

2.6%
9월

①용접부용접경로 변경

①용접부 지그 클램핑 부위 마모로 인하여 유격 발생
 지그 수정(클램핑부 교체) (8/16)
④번부 용접 보강 감소를 위해 피어싱 홀 축소
(홀치수 Ø7mmØ5.5mm 8월19일 샘플입고,9/3
LH사양 적용)
18
용접보강 감소를 위해 용접 지그 교체(8/26)
■ 개선사례 - #11
제목 : 용접전류/전압 계기 시인성 부족
개 선 전

전라인-용접전류/전압 계기 시인성 부족으로 작업
자 조건관리 힘듬

개 선 후

작업자의 눈높이로 전류/전압 계기판을 위치 이동
하여 시인성을 높여 조건관리 용이토록 함

19
■ 개선사례 - #13
제목 : 외국인 공정이해력 교육과 평가 실시
개 선 전

외국인의 공정이해력에 대한 교육이나 평가 미실
시

개 선 후

외국인의 공정이해력에 대한 교육 실시 후 평가
(9/8)

20
감사합니다.

21

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KAP 업종별기술세미나 11년 4월 #03

  • 1. ㈜에이치에스씨 품질 기술 봉사활동 결과 킥오프: 2010.5.13 랩업:2010.9.16 활동기간:2010.3.23~9.16(5.5개월) 지도위원:KAP 전문위원 황규보 1
  • 2. -목 차1. 회사일반현황 및 품질현황 2. T.F.T조직 구성 3. T.F.T 추진일정 4. 개선목표 대 실적 5. 개선효과분석 6. 미결현황 및 향후계획 7. 사후관리 계획 8. 활동소감 9. 개선사례 2
  • 3. 1. 업체 현황-일반 업체명 ㈜에이치에스씨 소재지 울산시 울주군 웅촌면 고연리 285번지 대표자 임재만 주 생산품 인원/매출액 주요문제 주요설비 시트 프레임 앗세이 50명 / 110억원 (2010년) 별기 -CO2용접 로봇: 19대 SPOT용접기: 2대 -파이프 가공라인:1라인 -조립라인:1라인 3
  • 4. 2. T.F.T 조직 구성 대표이사 임재만 추진팀장 박용석이사 KAP 황규보 전문위원 간사:임동현과장 개발/원가 배영민 차장 임동현과장 생산기술팀 안병건 팀장 생산팀 김대현과장 김상선반장 품질보증팀
  • 5. 3.T.F.T 추진 일정 항목 소요 ㈜ 계획 실시 대분류 3 2 1 •담당별 분담 •활동계획수립 개선목표설정 및 교육 1 3 4 5 6 7 8 9 •공정불량 WORST개선 •가스 소모율 저감 •공정관리체계 개선 세부추진계획 수립 일정 •라인별,유형별 분석 •소모자재 분석 개선테마선정 세부일 정 현상파악 •전체교육, 용접학교 •외국인 이해력 향상 10 효과파악 1 표준화 2 •작업표준서 •관리 체크시트 외국인 이해력 테스트 •일일 공정품질대책회의 •지그개선 •체커제작 •공정불량율 P-차트조사 •공정관리체계 준수율 •가스 소모율 5/12 전체교육 5/13 킥오프 용접학교 2명 개선실시 전문위원 방문회수 20회 청우견학 9/16 랩업 5
  • 6. 개선율(%)= (개선전-현재)/ 개선전 5. 개선목표 대 실적 개선테마 공정품질WORST-5 개선 공정품질관리 체계 개선 CO2가스/와이어 소 모율저감 목표 8328 3500 ppm 주요추진 항목 •YFA-88580-TF5AO 용접불량 개선 2.9%1.1% •TQ-CTR BACK 용접불량 개선 29.4%15.2%3.9 •TQ-3rd BACK 용접불량 개선 17.1%17.3%6.0 •CM-24030-CM74A 용접불량 개선 17.6%9.2%4.3 •TQ-DRIVE BACK 용접불량 개선 41.9%28%4.3 24건 4582점 •CO2용접 공정-5/7건 •스폿용접공정-6/10건 •품질관리-6/7건 •일일품질대책회의 실시 •현장개선요청서 개선 2.01.3 •가스 절감기 적용 16대 •가스유량관리 8월현재 개선율 (%) 비고 5월기준 WORST-5 6000ppm의 80% 인 4800ppm개선 2383 71.4 17건 83.9점 70.8 86.4 1.29 35.5 ‘09.6~’10.3월 대비 ‘10.4~8 6
  • 7. 5. 개선효과 분석-품질 공정관리 미흡사항 시스템개선 일일 품질 AUDIT 실시 P-CHART를 이용한 용접공정불량 다발 공정의 집중개선 공정불량율 추이 45 TQ-CTR 40 TQ-3RD 35 CM MECH 30 25 TQ-DRV 71.4 % 20 YFA 15 공정불량율 10 5 0 4월 5월 6월 7월 8월 9월
  • 8. 5. 개선효과 분석-원가  가스 절감기 설치 (16개소)를 통한 가스소모율 저감  가스토출량 최소화를 통한 가스소모율 저감  용접공정불량 저감을 통한 보강용접 저감 CO2 개선 효과 CHART 1200 3.00 1000 2.50 35.5 % 800 2.00 600 1.50 400 1.00 용접장대비 가스소모량(CM/ℓ) 200 0.50 와이어 1Kg 당 가스소모량(Kg) 0 0.00 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 10'1월 10'2월 10'3월 10'4월 10'5월 10'6월 10'7월 10'8월
  • 9. 8.1 개선 사례 No 공정 개선 내용 비고 1 CO2용접 • 가스 절감기 16대 설치 완료 2 품질 •현장 품질대책회의 실시 실시 중 3 품질 •용접시험(단면검사) 장비 구비 완료 4 CO2용접 •88580-TF5A0용접불량 개선 완료 5 CO2용접 •89310-4H101용접불량 개선 완료 6 CO2용접 •63200-TQ201용접불량 개선 완료 7 CO2용접 •88310-4H000용접불량 개선 완료 8 CO2용접 •24010-CM74A용접불량 개선 완료 9 설비 •AIR 콤푸레샤 드라이 시스템 설치 완료 10 설비 •용접기 수리 및 기판 청소 완료 9
  • 10. 8.1 개선 사례 No 공정 11 설비 12 조건관리 13 개선 내용 비고 • 용접 전류/전압 시인성 확보를 위해 계기판 설치 완료 •용접조건관리 대장 수정 완료 교육 •외국인 공정이해력 교육 실시 및 평가 완료 14 품질 •스패터 소착 방지를 위해 공정박스 위치 이동 완료 15 품질 •용접 조건별 시편 게시대 제작 완료 16 품질 •스폿 용접기 냉각수 온도 측정용 온도계 비치 완료 10
  • 11. ■ 개선사례 - #1 제목 : 가스 절감기 설치 개 선 전 1월 총 용접길이 : 39,585m 가스소모량 : 4960kg 사용유량 : 15~20ℓ/min 용접장 1m에 소모된 가스량 : 0.125kg 개 선 후 4월 총 용접길이 : 39,096m 가스소모량 : 3800kg 사용유량 : 10~15ℓ/min 용접장 1m에 소모된 가스량 : 0.097kg(※4월 19일 설치) 개선효과 : 0.125→0.097(22%↓) 11
  • 12. ■ 개선사례 - #2 제목 : 현장 품질대책회의 실시 개 선 전 현장 품질대책회의 미실시 개 선 후 품평대 설치하여 매일 부적함품에 대한 AUDIT 실시 한 후 AUDIT관리대장을 통하여 F/UP관리 12
  • 13. ■ 개선사례 - #3 제목 : 용접시험(단면검사) 장비 구비 개 선 전 개 선 후 ` 용입깊이의 치수 측정값의 신뢰성이 부족함 (육안에 의존한 치수 측정) 디지털 마이크로스코프를 이용한 치수 측정으로 측정 값에 대한 신뢰성 확보 13
  • 14. ■ 개선사례 - #4-1 제목 : 88580-TF5A0용접불량 개선 개 선 전 개 선 후 ` YFA 불량율 추이도 3.5% 3% 2.5% 2% Y FA 1.5% 1% 직선 곡선 직선 0.5% 0% 4월 곡선부①,④: 불량점유율 각각 3.8%, 3.1% 곡선부 입열량:574j/s, 용접 조건 153A-22.5V6mm/s 직선부②,③: 불량점유율 각각 42.0%, 51.1% 직선부 입열량:588j/s 용접 조건 147A-20V-5mm/s 일평균 불량 개수(10.04.01~04.10) : 20EA 5월 평균불량율 2.9% 5월 6월 7월 8월 곡선 9월 곡선부 입열량 조정467j/s,용접 조건 140A-20V-6mm/s 직선부 입열량 조정515j/s,용접 조건 165A-20.3V6.5mm/s 직선부 슬릿공 축소 4.02.6 용접기 기판 교체(노이즈 필터 추가) 일평균 불량 개수(10.05.06~05.12) : 8EA 유효성 평가: 불량율추이 5월2.9%6월1.1% 14
  • 15. ■ 개선사례 - #5-1 제목 : TQ 3RD_BACK 89310-4H101용접불량 개선 개 선 전 개 선 후 ` TQ-3RD BACK 불량율 추이도 6월 불량 부위별 수량&점유율 500 400 300 30.0% 28.2% 20.0% 11.9% 200 279 20.8% 20.0% 10.8% 15.0% 8.3% 10.0% 150 115 290 소계 166 100 25.0% 392 점유율 0 5.0% 0.0% ① ② ③ ④ ⑤ 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% TQ-3RD 17.3% 17.1% 14.8% 10.3% 6% 5.4% 4월 5월 6월 7월 8월 9월 ⑥ 보강용접 불량율 평균 5월:17.1%, 6월:17.3% ②,③,④번의 와이어 세팅 산포로 인한 용접 이 탈 불량이 전체의 70%정도를 차지하나 용접지그 에 외주업체의 와이어 산포를 규제할 수 있는 장치 가 부족함 ⑤번부 용접 보강 감소를 위해 파이프 클램핑 부위 밑 에 블록 설치(7/19) ②번부 용접 보강 감소를 위해 와이어 고정 장치 추가 (8/9) ③ 번부 용접 보강 감소를 위해 와이어 고정 장치 추 가 (7/27) ④ 번부 용접 보강 감소를 위해 와이어 형상 변형 ECO진행(미완) ①번부 용접 보강 감소를 위해 지그 수정(8/26) 15
  • 16. ■ 개선사례 - #6-1 제목 : TQ CTR_BACK 63200-TQ201용접불량 개선 개 선 전 개 선 후 ` TQ-CTR BACK 불량율 추이도 35% 30% TQ-CTR 29.4% 25% 20% 6월 부위별 불량수량 15.2% 15% 기타 10% ⑥ ⑤ 9.8% 3.9% 5% 불량수량 ④ 3% 0% ③ ② 4월 ① 0 50 100 150 200 250 5월 6월 7월 8월 9월 300 보강용접 불량율 평균 6월: 15.2% 와이어의 벤딩 부위 산포로 인한 용접 이탈 불량 이 전체의 90%이상을 차지함 와이어류 외주업체(성산) 품질담당자와 품질 협의 실 시(5/20) 외주업체와이어 단품형상및 치수관리를 위해 간이 체커 제작(8/25) ②번와이어 평탄개선위한 금형수정 실시(성산 7/12) ②번부 용접 보강 감소를 위해 3차 용접 지그에 고정 블록 설치(7/19) 16
  • 17. ■ 개선사례 - #7-1 제목 : TQ DRVBACK 88310-4H000용접불량 개선 개 선 전 개 선 후 ` TQ-DRV BACK 불량율 추이도 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 41.9% 28% 4.3% 4% 4월 보강용접 불량율 평균 5월:41.9%, 6월:28% W-5 제품중 불량 수량과 비율이 가장 높음 용접 보강을 위한 보강용접 부스를 라인에 비치하 여 용접 불량으로 인한 문제가 나타나지 않음 TQ-DRV 5월 6월 7월 8월 2.1% 9월 ①용접부:파이프 펀치수정압착평면도 개선(6/29) ①번부 용접 보강 감소를 위해 파이프 클램핑 부위 밑 에 블록 설치(7/19) ①용접부:프레스 장비 수리(8/23) ①용접부:H/REST 고정 PIN교체(8/21) ③용접부:와이어 좌우 고정지그 수정(6/26) ④용접부:2개소 와이어 세팅시 유격축소개선(6/26) ⑤번부 용접 보강 감소를 위해 실린더 행정거리 규제 블록 설치(8/6) 와이어 송급기 교체하여 와이어 위치 산포 감소(8/26) 17
  • 18. ■ 개선사례 - #8-1 제목 : CM 24030-CM74A 용접불량 개선 개 선 전 개 선 후 ` CM MECH ASS'Y 불량율 추이도 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 9.2% 4.3% 4.1% 4월 보강용접 불량율 평균 5월:17.6% ①용접부 점유율 70.3%를 차지함 ①용접부 일평균 불량 수량 : 50EA 조립라인에서 옆에 수동용접부스 배치하여 보강 용접 실시함으로 CM MECH 17.6% 5월 6월 7월 8월 2.6% 9월 ①용접부용접경로 변경 ①용접부 지그 클램핑 부위 마모로 인하여 유격 발생  지그 수정(클램핑부 교체) (8/16) ④번부 용접 보강 감소를 위해 피어싱 홀 축소 (홀치수 Ø7mmØ5.5mm 8월19일 샘플입고,9/3 LH사양 적용) 18 용접보강 감소를 위해 용접 지그 교체(8/26)
  • 19. ■ 개선사례 - #11 제목 : 용접전류/전압 계기 시인성 부족 개 선 전 전라인-용접전류/전압 계기 시인성 부족으로 작업 자 조건관리 힘듬 개 선 후 작업자의 눈높이로 전류/전압 계기판을 위치 이동 하여 시인성을 높여 조건관리 용이토록 함 19
  • 20. ■ 개선사례 - #13 제목 : 외국인 공정이해력 교육과 평가 실시 개 선 전 외국인의 공정이해력에 대한 교육이나 평가 미실 시 개 선 후 외국인의 공정이해력에 대한 교육 실시 후 평가 (9/8) 20