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품질혁신 TFT 추진활동 사례

2011년 4월
지도위원:문 흥식

대동 HI-LEX 주식회사

과장 김성룡
목 차
회사현황

품질혁신 TFT 추진활동 추진 결과
회사현황
회사명

대동HI-LEX 주식회사

설립일

2003 년 8월 1일

자본금

175 억원

대표이사

송학성, 테라우라 마코토

소재지
종업원

인천광역시 남동구 고잔동 남동공단

총 476 명
연 혁
1980

1980.07

2003.08

2003 - 2005

주식회사 대동 시스템 법인 설립

대동 HI-LEX 주식회사 설립
(HI-LEX JAPAN / 대동시스템 합작투자)

ISO 14001 인증획득

2006.12

중국 법인 설립 (중국 강소성 염성시)

2007.05

포승공장 완공 (평택시 포승공단)

2009.05

2008 - 2009

ISO/TS 16949 인증획득

2005.01

2006 - 2007

2004.12

울산 임시 공장 가동

2009.09

미국공장 완공 (미국 알라바마주, KMMG 인접지)

2010.03

광주 공장 가동

2010.04

울산 공장 완공 (울산시 모듈화 일반 산업 단지)
매 출 액

750
억원
590
억원

FY2011
FY2010

FY2009
FY2007

FY2005

870
억원

1,370
억원

1,792
억원
제품구성

Cable
Type

X-Arm
Type

Plastic Sealed
Type

Window
Regulator

Hard Top
Type

Door Module

Quarter Vent
Cable
Type
직구동
Type

Steel Sealed
Type
Steel
Type
품질혁신 TFT 추진활동 추진 결과

목 차
1. TFT 추진 내용 및 일정
2. 품질 개선 결과 및 내용
(1) 냉각 시스템 점검 및 개선
(2) 용접 관련 부품 점검 및 개선
(3) SECTOR GEAR 표면처리 조건별 테스트
(4) 용접조건관리
(5) 설계,검사 표준화
1.TFT 추진내용 및 일정
추진내용

추진일정 (2009.12.7~2010.6.30)
12월

1월

2월

3월

4월

5월

6월

. 관리계획,작업표준,검사기준개정

품질 시스템
정비

. 파괴검사,인장시험 개선

현상파악
★ K-OFF (1/26)

. 조건 점검 실행(성능 출력 검증)

크레임 대책,
용접 저해 요
인 검증,개선
생산성 개선
활동

. 용접 불량 특성 요인 조사

개선테마선정
★

. 조건별 저해 요인 검증 테스트
개선계획수립

. 재료 기준 설정, 개선안 수평전개
. UPH 향상 (3호기)

. W-UP (6/30)

개선계획실시

- 비가동 시간 감축

효과파악

- SQ T. 단축 C/T 개선

불합리 개선

. 제안 항목의 지속적 개선

교

공장혁신/저항용접품질/품질보증

육

주요 행사

표준화
●●

●

●●

.초도방문:11/17 .지도착수:12/7 .K-OFF:1/26 .W-UP:6/30
2. 품질 개선 결과 및 내용 - 용접공정불량
단위: PPM

--- 목표: 200PPM

불량율
74 %
감소

주요개선 추진내용
1. 용접품질 영향 주요 인자 점검 및 개선 – 냉각/전극 형상
2. Sector Gear 표면처리 산질화층 두께별 적정 용접조건

설정 및 검증(공장별-인천공장/울산공장/광주공장)
3. 용접 품질관리 기준 정립 및 검사방법 보완

2010~ 용접크레임
발생 0
SECTOR GEAR 용접 불안정 문제점
MS 191-50 산질화 처리
구 분

SPEC

산화물층

0.5~2.0㎛

화합물층

10~25㎛

내식성

•화합물층 두께에 따른 용접성 영향?
▶임시대책 : 화합물층 깊이 10 ㎛ 관리 실시.
(임시대책 적용 관리중 지속적 용접 품질문제 발생됨)

내식성

용접부

용접시
과다

NG

분리

SPATTER

비고

염수분무시험140시간
이내 적녹발생 없을것.
품질개선 특성요인도
Machine

Measurement
용접조건
일상점검(표준)

용접강도
Nugget경
관리

용접조건
정기 관리

사용
전력부하

검사방법

과대/과소

냉각 수온상승

가압력

냉각방법

용접

용접기초
이론숙지

1,2,3차
조건 불합리

NICO-BF
처리

Material

냉각

가압력 불균일

산화층 두께

부품
평면도

전류

초,중,종
Test

전류/가압력

Holder 형상
Nipple 위치 전극형상

전류산포

분리

용접각도

용접조건
Embos
높이 Size

조건
Check

전극
연마기준

Embos 위치

교환주기

Method

작업
숙련도

Man
(1) 냉각 System 점검 및 개선
1) 용접기별 전극온도 측정 및 개선
구 분

단위: ℃
평균온도

50

75

60

4초 후

30

49

19

작업직후

80

93

87

4초 후

65

89

81

작업직후

14

22

18

4초 후

14

21

18

작업직후

12

20

17

4초 후

15

20

17

작업직후

56

80

69

4초 후

48

69

59

작업직후

44

72

56

4초 후

35

52

42

Main

원헤드
9호기

Max 온도

작업직후

원헤드
7호기

Min 온도

Main

Main
투헤드
3호기
Sub

Main
투헤드
11호기

Sub

▶측정결과 : 전극온도 높음<45 ℃ 이하관리 필요>. 전극 냉각 효율 증대 필요.

비 고
공정(부번): 상부 전극 평탄도, 냉각
개선전 :

등록일: 2009년12월15일

<문제점>
1. 냉각수로가 전극 까지 못 미침
2. 면 접촉부 넓어 분류 또는 밀도
저하 가능

개선후

완료일: 2010년2월22일

<개선안>
1.냉각수로 Ø12→Ø17 깊이 +5mm 연장
2.전극 접촉면 불필요부 제거 개선
공정(부번): 전극 냉각 개선
개선전 :

등록일: 2009년12월7일

개선후

완료일: 2010년05월17일

상 전극

하 전극
상 전극

하 전극
<문제점>
▶ 용접 전극 냉각 효율 저하 (분류 가능)
전극 연마 불편 (평탄도 관리)

<개선안>
▶ 용접 냉각 효율 증대를 위한 전극
형상 개선. 전극 연마 용이
공정(부번): 용접전극 표준화
개선전 :

등록일: 2009년12월7일

<문제점>
전극 형상(냉각 수로) 및 홀더 변경 도면화,
표준화할 것 - 생기,공무

개선후

완료일: 2010년05월06일

<개선안>
▶ 전극 형상 변경 및 도면화 실시
공정(부번): 용접기 전극 냉각 효율
개선전 :

등록일: 2009년12월15일

개선후

완료일: 2010년02월22일

<문제점>

<개선안>

▶전극이 냉각이 원활이 이루어지지 않아
용접 전류 손실에 따른 불량 발생 가능

▶ 냉각수 홀더 크기 및 깊이 증가.
(Ф14 →Ф17, 87mm→92mm)
- Main 전극 온도 58℃ →50℃ 하강
- Sub 전극 온도 42.3℃→26℃ 하강
공정(부번): 냉각수 관리

개선전 :

등록일: 2009년12월15일

<문제점>
▶냉각수 흐름에 대한 점검 기준 필요.
흐름 유/무 + 압력 관리

개선후

완료일: 2010년02월25일

<개선안>
▶ 냉각 흐름에 대한 압력관리를 위해
압력게이지 설치
2) 냉각수조 온도 점검 결과
점검일자

실내온도

냉각수조 온도

온도차이
(실내-냉각수조)

2010년01월26일

14 ℃

19 ℃

5℃

2010년06월24일

25 ℃

29 ℃

4℃

비 고

▶측정결과 : 냉각수조 30 ℃ 이하 관리 실시.
→ 냉각수조 30℃ 이상시 냉각수 온도 경보장치 설치 및 직수 공급 조절
3) 냉각 관련 개선 전후

단위: ℃
개선전
평균온도

개선후
평균온도

작업직후

60

29

4초 후

19

17

작업직후

87

33

4초 후

81

21

작업직후

18

18

4초 후

18

18

작업직후

17

17

4초 후

17

17

작업직후

69

35

4초 후

59

26

작업직후

56

27

4초 후

42

17

구 분
원헤드
7호기
원헤드
9호기

비 고

Main

Main

Main
투헤드
3호기
Sub

Main
투헤드
11호기
Sub

▶개선결과 : 문제 전극 온도 평균 71 ℃ 에서 개선후 전극 평균 온도 29 ℃로 -42 ℃ 개선.
표준화 - 전극온도 45 ℃ 이하 관리 실시.
(2) 용접 관련 부품 점검 및 개선
2-1 MG/HR/LM/SL 차종 MAIN ARM 및 S/GEAR 엠보 높이/외경/평면도, S/GEAR 평면도 검사 – 결과 OK
2-2 용접 볼트 엠보 위치에 따른 불량

모듈 플레이트
밀림 현상 발생
공정(부번): 용접 BOLT 엠보 위치 개선
개선전 :

등록일: 2010년05월13일

개선후

완료일: 2010년05월28일

EMBO 위치변경

전극 접촉부

<문제점>
▶용접 BOLT 용접시 용접부 과다 그을름 발생

<개선안>
▶ 용접 BOLT EMBO 위치 변경
(Ø10.0 → Ø11.5)
(3) SECTOR GEAR 표면처리(산질화) 조건별 용접품질 테스트 - 인천공장
TEST 조건
NO

TEST
구분

용접조건
용접전류

용접시간

가압력

TEST 내용

용접조건
내용

1차

2차

3차

1차

2차

3차

하중

TEST
결과

비고

AIR 압력

1

TEST1(A)

양산 용접조건
(상,하 □형 전극)

S/GEAR
이상품

10
KA

23 KA

26
KA

9
cy

24
cy

28
cy

8.3
KN

2.0
Kg/㎠

외관
NG

2

TEST2(B)

변경 용접조건
(상,하 □형 전극)

S/GEAR
이상품

25
KA

29
KA

20
KA

6
cy

30
cy

15
cy

7.2
KN

1.72
Kg/㎠

외관
NG

3

TEST3(C)

변경 용접조건
(상,하 □형 전극)

S/GEAR
양산품

25
KA

29
KA

20
KA

6
cy

30
cy

15
cy

7.2
KN

1.72
Kg/㎠

외관
NG

4

TEST4(D)

변경 용접조건
(상측+형 전극)

S/GEAR
양산품

25
KA

29
KA

20
KA

6
cy

30
cy

15
cy

7.2
KN

1.72
Kg/㎠

외관
NG

5

TEST5(E)

변경 용접조건
(상측+형 전극)

S/GEAR
이상품

25
KA

29
KA

20
KA

6
cy

30
cy

15
cy

7.2
KN

1.72
Kg/㎠

외관
NG

6

TEST6(F)

양산 용접조건
(상측+형 전극)

S/GEAR
양산품

10
KA

23 KA

26
KA

9
cy

24
cy

28
cy

8.3
KN

2.0
Kg/㎠

OK

7

TEST1
(S1)

양산 용접조건
(상측+형 전극)

화합물15㎛
산화물 5㎛

9
KA

23
KA

27
KA

9
cy

24
cy

28
cy

8.3
KN

2.0
Kg/㎠

NG

8

TEST2
(S2)

변경 용접조건
(상측+형 전극)

화합물15㎛
산화물 5㎛

25
KA

29
KA

20
KA

6
cy

30
cy

15
cy

7.2
KN

1.72
Kg/㎠

OK

양산품
S/GEAR
산화물층
1㎛
화합물층
8㎛ 수준
이상품
S/GEAR
→양산품과
동일 수준
이나
용접시
외관불량
발생품
외관/인장
시험 NG
TEST 조건
N
O

23

TEST
구분

용접조건
용접전류

용접시간

가압력

TEST 내용

TEST17
(S17)

용접조건
내용

1차

2차

3차

1차

2차

3차

하중

화합물17㎛
산화물 1㎛

9
KA

23
KA

27
KA

9
cy

24
cy

28
cy

8.3
KN

2.0
Kg/㎠

비고

AIR 압력

양산 용접조건
(상,하 +형 전극)

TEST
결과

OK

TEST 결과

1) SECTOR GEAR의 산질화처리(산화층,화합물층 )가 용접 품질에 영향을 미치며,

특히 산화층이 관련이 크지만 용접조건 개선으로 해결 가능함을 확인함.
2) SECTOR GEAR의 열처리의 표면 상태 등은 용접 분류 현상과 과다 발열에 의한 전극
조기 마모와 관련이 있으며 이 현상은 안정적 용접 품질에 영향을 미침을 확인함.
→ 개선 방향은 전극에서의 분류 현상을 최소화 하고 발열에 대한 냉각 효과 극대화
3) 전극과열과 분류현상을 최소화 하도록 용접 전극의 형상을 “+”형 형상으로 홈을 가공
하므로서, 불필요한 표면 접촉면을 최소화 하여 분류방지,전극 냉각효과를 극대화 함.
4) SECTOR GEAR의 산질화처리기준을 규격 SPEC내에서 관리 가능한 범위 설정)

(산화층 0.5~1 ㎛ 및 화합물층 10~18㎛ 관리 기준 설정)
공장별 표준 용접 조건표
작성일자: 2010년 06월 15일
인천공장

울산공장

광주공장

10.05.17 기준

10.06.02 기준

10.06.11 기준

투헤드 11호기

구 분

원헤드
12호기

투헤드 용접기

원헤드

투헤드 용접기
(저주파 용접기)

원헤드

MG 용접
(MAIN)

W/BOLT
용접

SL 용접
(MAIN)

SL 용접
(SUB)

W/BOLT
용접

기준값

기준값

기준값

기준값

기준값

기준값

기준값

기준값

9±2

17±2

5.5±1

70±2

-

14

71±2%

71±2%

5±2

2차

24±2

19±2

12.5

70±2

46±2

18

-

-

12±1

28±2

-

-

-

-

-

-

-

-

1차

9±2

12±2

5

7±2

-

3

7

3

5±2

2차

24±2

20±2

10

35

23±2

5

-

-

17±3

3차

28±2

-

-

-

-

-

-

-

-

하중(KN)

8.3

4.3

-

7.4

-

-

-

-

-

AIR 압력

2 MPa

2 MPa

2.0±0.2
(Kgf/㎠)

0.2 Pa

2.8±0.2
(Kgf/㎠)

3.5
(Kgf/㎠)

2.3±0.2
(Kgf/㎠)

2.2±0.2
(Kgf/㎠)

1.3~2.4
(Kgf/㎠)

초기가압
시간(cy)

10±10

40±10

10.0

11±10

67±10

79.0

20±10

40±10

70±5

유지시간
(cy)

기타

LM 용접
(SUB)

3차

가압력

LM 용접
(MAIN)

1차

통전
시간
(cy)

W/BOLT
용접

기준값

용접
전류
(KA)

MG 용접
(SUB)

10±2

10±2

-

10±2

15±2

-

10

10

-

임펄스(회)

-

-

-

-

-

-

5

6

-

비고
SECTOR GEAR 표면처리 관리 기준
마운팅 몰드
산화물층
화합물층
확산층
X 1,000

관리항목

개선전

개선후

비 고

산화물층

0.5 ~ 2.0 ㎛

0.5 ~ 1.0 ㎛

화합물층

10 ㎛

10 ~ 18 ㎛

개선후 내식성
용접성 만족(기준
내관리범위설정)
(4) 용접 조건 관리 –전류 출력치 검증
용접기

용접전류
관리기준

1차 전류 - 17±2 KA
2차 전류 - 19±2 KA

14

11.5

12.7

16.2 x 0.95
=15.4

17.2 x 0.98
=16.8

MAX
(5%편차 적용)

16.2

17.6

14.63

16

10 x 0.98
=9.8

23 x 1.1
=24.2

27 x 1.01
=27.4

MAX
(5%편차 적용)

10.3

25.4

28.8

9.3

23

26

입력값 x 보정계수
=실제 입력값

투헤드
11호기
Sub

12.7

Min
(5% 편차 적용)

1차 전류 - 9±2 KA
2차 전류 - 24±2 KA
3차 전류 - 28±2 KA

MAX
(5%편차 적용)

입력값 x 보정계수
=실제 입력값

투헤드
11호기
Main

13.4x0.92
=13.4

Min
(5% 편차 적용)

1차 전류 - 16±3 KA
2차 전류 - 17±3 KA

13.2 x 0.92
=12.1

입력값 x 보정계수
=실제 입력값

원헤드
9호기

2차

Min
(5% 편차 적용)

1차 - 14±3 Hz
2차 - 15±3 Hz

1차

입력값 x 보정계수
=실제 입력값

원헤드
7호기

검증항목

3차

실측 전류값

판정

-

1차 전류: 12.1 KA
2차 전류: 13.4 KA

OK

-

1차 전류: 15.4 KA
2차 전류: 16.8 KA

OK

1차 전류: 9.9 KA
2차 전류: 24.2 KA
3차 전류: 27.4 KA

OK

17 x 0.94
=16

19 x 1.02
=19.4

MAX
(5%편차 적용)

16.8

20.4

1차 전류: 16.2 KA
2차 전류: 19.3 KA

OK

Min
(5% 편차 적용)

15.2

18.4

-
(5) 설계, 검사 표준화
공정(부번): 용접 관련 설계기준 재정립
개선전 :

등록일: 2009년12월15일

<문제점>
▶ 전단강도, 너겟트경등 도면상의 기준과
MS 기준 비교 확인 후 기준설정.

개선후

완료일: 2010년01월15일

<개선안>
▶ 전단강도, 너겟트경등 SPEC 재검증.
공정(부번): 용접 이탈 기준 도면 반영
개선전 :

등록일: 2009년12월7일

<문제점>
▶ 현재 용접 이탈강도(파단하중) 기준
S/GEAR & M(SUB)/ARM 500Kgf 이상.
BRACKET & CHANNEL 200 Kgf 이상
W/BOLT & BRACKET 300 Kgf 이상

개선후

완료일: 2010년02월24일

<개선안>
▶용접 전단강도 기준 변경
S/GEAR & M(SUB)/ARM 1,500Kgf 이상.
BRACKET & CHANNEL 500 Kgf 이상
W/BOLT & BRACKET 500 Kgf 이상.
공정(부번): 용접 전단강도 검사

개선전 :

등록일: 2009년12월7일

개선후

완료일: 2010년02월26일

모재 파단부

<문제점>
인장 시험기 검토
- 현 인장 시험기는 GRIP 형상 간섭의 문제로
섹타 기어의 중앙 세팅이 어려워 취약부
모재가 먼저 파단되어 용접부의 인장 전단
강도 측정이 불가 함 → 전용 바이스 홀다
제작 필요.

<개선안>
▶ 인장시험기 전용 바이스 홀다 제작.
공정(부번): 인장 전단강도 품질기준에 의한 확인

개선전 :

등록일: 2009년12월28일

개선후

완료일: 2010년03월02일

▶일일 공정순회 점검시 용접 자주검사 실행 상태 확인

<문제점>
▶인장 전단강도 기준에 적합한 품질 확인
실시 되어야 함

<개선안>
▶용접품 인장전단강도에 대해 차종별 1회/월
정기검사 실시,기록 관리
용접 이탈강도 기준 기술 표준화
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  • 4. 연 혁 1980 1980.07 2003.08 2003 - 2005 주식회사 대동 시스템 법인 설립 대동 HI-LEX 주식회사 설립 (HI-LEX JAPAN / 대동시스템 합작투자) ISO 14001 인증획득 2006.12 중국 법인 설립 (중국 강소성 염성시) 2007.05 포승공장 완공 (평택시 포승공단) 2009.05 2008 - 2009 ISO/TS 16949 인증획득 2005.01 2006 - 2007 2004.12 울산 임시 공장 가동 2009.09 미국공장 완공 (미국 알라바마주, KMMG 인접지) 2010.03 광주 공장 가동 2010.04 울산 공장 완공 (울산시 모듈화 일반 산업 단지)
  • 6. 제품구성 Cable Type X-Arm Type Plastic Sealed Type Window Regulator Hard Top Type Door Module Quarter Vent Cable Type 직구동 Type Steel Sealed Type Steel Type
  • 7. 품질혁신 TFT 추진활동 추진 결과 목 차 1. TFT 추진 내용 및 일정 2. 품질 개선 결과 및 내용 (1) 냉각 시스템 점검 및 개선 (2) 용접 관련 부품 점검 및 개선 (3) SECTOR GEAR 표면처리 조건별 테스트 (4) 용접조건관리 (5) 설계,검사 표준화
  • 8. 1.TFT 추진내용 및 일정 추진내용 추진일정 (2009.12.7~2010.6.30) 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 . 관리계획,작업표준,검사기준개정 품질 시스템 정비 . 파괴검사,인장시험 개선 현상파악 ★ K-OFF (1/26) . 조건 점검 실행(성능 출력 검증) 크레임 대책, 용접 저해 요 인 검증,개선 생산성 개선 활동 . 용접 불량 특성 요인 조사 개선테마선정 ★ . 조건별 저해 요인 검증 테스트 개선계획수립 . 재료 기준 설정, 개선안 수평전개 . UPH 향상 (3호기) . W-UP (6/30) 개선계획실시 - 비가동 시간 감축 효과파악 - SQ T. 단축 C/T 개선 불합리 개선 . 제안 항목의 지속적 개선 교 공장혁신/저항용접품질/품질보증 육 주요 행사 표준화 ●● ● ●● .초도방문:11/17 .지도착수:12/7 .K-OFF:1/26 .W-UP:6/30
  • 9. 2. 품질 개선 결과 및 내용 - 용접공정불량 단위: PPM --- 목표: 200PPM 불량율 74 % 감소 주요개선 추진내용 1. 용접품질 영향 주요 인자 점검 및 개선 – 냉각/전극 형상 2. Sector Gear 표면처리 산질화층 두께별 적정 용접조건 설정 및 검증(공장별-인천공장/울산공장/광주공장) 3. 용접 품질관리 기준 정립 및 검사방법 보완 2010~ 용접크레임 발생 0
  • 10. SECTOR GEAR 용접 불안정 문제점 MS 191-50 산질화 처리 구 분 SPEC 산화물층 0.5~2.0㎛ 화합물층 10~25㎛ 내식성 •화합물층 두께에 따른 용접성 영향? ▶임시대책 : 화합물층 깊이 10 ㎛ 관리 실시. (임시대책 적용 관리중 지속적 용접 품질문제 발생됨) 내식성 용접부 용접시 과다 NG 분리 SPATTER 비고 염수분무시험140시간 이내 적녹발생 없을것.
  • 11. 품질개선 특성요인도 Machine Measurement 용접조건 일상점검(표준) 용접강도 Nugget경 관리 용접조건 정기 관리 사용 전력부하 검사방법 과대/과소 냉각 수온상승 가압력 냉각방법 용접 용접기초 이론숙지 1,2,3차 조건 불합리 NICO-BF 처리 Material 냉각 가압력 불균일 산화층 두께 부품 평면도 전류 초,중,종 Test 전류/가압력 Holder 형상 Nipple 위치 전극형상 전류산포 분리 용접각도 용접조건 Embos 높이 Size 조건 Check 전극 연마기준 Embos 위치 교환주기 Method 작업 숙련도 Man
  • 12. (1) 냉각 System 점검 및 개선 1) 용접기별 전극온도 측정 및 개선 구 분 단위: ℃ 평균온도 50 75 60 4초 후 30 49 19 작업직후 80 93 87 4초 후 65 89 81 작업직후 14 22 18 4초 후 14 21 18 작업직후 12 20 17 4초 후 15 20 17 작업직후 56 80 69 4초 후 48 69 59 작업직후 44 72 56 4초 후 35 52 42 Main 원헤드 9호기 Max 온도 작업직후 원헤드 7호기 Min 온도 Main Main 투헤드 3호기 Sub Main 투헤드 11호기 Sub ▶측정결과 : 전극온도 높음<45 ℃ 이하관리 필요>. 전극 냉각 효율 증대 필요. 비 고
  • 13. 공정(부번): 상부 전극 평탄도, 냉각 개선전 : 등록일: 2009년12월15일 <문제점> 1. 냉각수로가 전극 까지 못 미침 2. 면 접촉부 넓어 분류 또는 밀도 저하 가능 개선후 완료일: 2010년2월22일 <개선안> 1.냉각수로 Ø12→Ø17 깊이 +5mm 연장 2.전극 접촉면 불필요부 제거 개선
  • 14. 공정(부번): 전극 냉각 개선 개선전 : 등록일: 2009년12월7일 개선후 완료일: 2010년05월17일 상 전극 하 전극 상 전극 하 전극 <문제점> ▶ 용접 전극 냉각 효율 저하 (분류 가능) 전극 연마 불편 (평탄도 관리) <개선안> ▶ 용접 냉각 효율 증대를 위한 전극 형상 개선. 전극 연마 용이
  • 15. 공정(부번): 용접전극 표준화 개선전 : 등록일: 2009년12월7일 <문제점> 전극 형상(냉각 수로) 및 홀더 변경 도면화, 표준화할 것 - 생기,공무 개선후 완료일: 2010년05월06일 <개선안> ▶ 전극 형상 변경 및 도면화 실시
  • 16. 공정(부번): 용접기 전극 냉각 효율 개선전 : 등록일: 2009년12월15일 개선후 완료일: 2010년02월22일 <문제점> <개선안> ▶전극이 냉각이 원활이 이루어지지 않아 용접 전류 손실에 따른 불량 발생 가능 ▶ 냉각수 홀더 크기 및 깊이 증가. (Ф14 →Ф17, 87mm→92mm) - Main 전극 온도 58℃ →50℃ 하강 - Sub 전극 온도 42.3℃→26℃ 하강
  • 17. 공정(부번): 냉각수 관리 개선전 : 등록일: 2009년12월15일 <문제점> ▶냉각수 흐름에 대한 점검 기준 필요. 흐름 유/무 + 압력 관리 개선후 완료일: 2010년02월25일 <개선안> ▶ 냉각 흐름에 대한 압력관리를 위해 압력게이지 설치
  • 18. 2) 냉각수조 온도 점검 결과 점검일자 실내온도 냉각수조 온도 온도차이 (실내-냉각수조) 2010년01월26일 14 ℃ 19 ℃ 5℃ 2010년06월24일 25 ℃ 29 ℃ 4℃ 비 고 ▶측정결과 : 냉각수조 30 ℃ 이하 관리 실시. → 냉각수조 30℃ 이상시 냉각수 온도 경보장치 설치 및 직수 공급 조절
  • 19. 3) 냉각 관련 개선 전후 단위: ℃ 개선전 평균온도 개선후 평균온도 작업직후 60 29 4초 후 19 17 작업직후 87 33 4초 후 81 21 작업직후 18 18 4초 후 18 18 작업직후 17 17 4초 후 17 17 작업직후 69 35 4초 후 59 26 작업직후 56 27 4초 후 42 17 구 분 원헤드 7호기 원헤드 9호기 비 고 Main Main Main 투헤드 3호기 Sub Main 투헤드 11호기 Sub ▶개선결과 : 문제 전극 온도 평균 71 ℃ 에서 개선후 전극 평균 온도 29 ℃로 -42 ℃ 개선. 표준화 - 전극온도 45 ℃ 이하 관리 실시.
  • 20. (2) 용접 관련 부품 점검 및 개선 2-1 MG/HR/LM/SL 차종 MAIN ARM 및 S/GEAR 엠보 높이/외경/평면도, S/GEAR 평면도 검사 – 결과 OK
  • 21. 2-2 용접 볼트 엠보 위치에 따른 불량 모듈 플레이트 밀림 현상 발생
  • 22. 공정(부번): 용접 BOLT 엠보 위치 개선 개선전 : 등록일: 2010년05월13일 개선후 완료일: 2010년05월28일 EMBO 위치변경 전극 접촉부 <문제점> ▶용접 BOLT 용접시 용접부 과다 그을름 발생 <개선안> ▶ 용접 BOLT EMBO 위치 변경 (Ø10.0 → Ø11.5)
  • 23. (3) SECTOR GEAR 표면처리(산질화) 조건별 용접품질 테스트 - 인천공장 TEST 조건 NO TEST 구분 용접조건 용접전류 용접시간 가압력 TEST 내용 용접조건 내용 1차 2차 3차 1차 2차 3차 하중 TEST 결과 비고 AIR 압력 1 TEST1(A) 양산 용접조건 (상,하 □형 전극) S/GEAR 이상품 10 KA 23 KA 26 KA 9 cy 24 cy 28 cy 8.3 KN 2.0 Kg/㎠ 외관 NG 2 TEST2(B) 변경 용접조건 (상,하 □형 전극) S/GEAR 이상품 25 KA 29 KA 20 KA 6 cy 30 cy 15 cy 7.2 KN 1.72 Kg/㎠ 외관 NG 3 TEST3(C) 변경 용접조건 (상,하 □형 전극) S/GEAR 양산품 25 KA 29 KA 20 KA 6 cy 30 cy 15 cy 7.2 KN 1.72 Kg/㎠ 외관 NG 4 TEST4(D) 변경 용접조건 (상측+형 전극) S/GEAR 양산품 25 KA 29 KA 20 KA 6 cy 30 cy 15 cy 7.2 KN 1.72 Kg/㎠ 외관 NG 5 TEST5(E) 변경 용접조건 (상측+형 전극) S/GEAR 이상품 25 KA 29 KA 20 KA 6 cy 30 cy 15 cy 7.2 KN 1.72 Kg/㎠ 외관 NG 6 TEST6(F) 양산 용접조건 (상측+형 전극) S/GEAR 양산품 10 KA 23 KA 26 KA 9 cy 24 cy 28 cy 8.3 KN 2.0 Kg/㎠ OK 7 TEST1 (S1) 양산 용접조건 (상측+형 전극) 화합물15㎛ 산화물 5㎛ 9 KA 23 KA 27 KA 9 cy 24 cy 28 cy 8.3 KN 2.0 Kg/㎠ NG 8 TEST2 (S2) 변경 용접조건 (상측+형 전극) 화합물15㎛ 산화물 5㎛ 25 KA 29 KA 20 KA 6 cy 30 cy 15 cy 7.2 KN 1.72 Kg/㎠ OK 양산품 S/GEAR 산화물층 1㎛ 화합물층 8㎛ 수준 이상품 S/GEAR →양산품과 동일 수준 이나 용접시 외관불량 발생품 외관/인장 시험 NG
  • 24. TEST 조건 N O 23 TEST 구분 용접조건 용접전류 용접시간 가압력 TEST 내용 TEST17 (S17) 용접조건 내용 1차 2차 3차 1차 2차 3차 하중 화합물17㎛ 산화물 1㎛ 9 KA 23 KA 27 KA 9 cy 24 cy 28 cy 8.3 KN 2.0 Kg/㎠ 비고 AIR 압력 양산 용접조건 (상,하 +형 전극) TEST 결과 OK TEST 결과 1) SECTOR GEAR의 산질화처리(산화층,화합물층 )가 용접 품질에 영향을 미치며, 특히 산화층이 관련이 크지만 용접조건 개선으로 해결 가능함을 확인함. 2) SECTOR GEAR의 열처리의 표면 상태 등은 용접 분류 현상과 과다 발열에 의한 전극 조기 마모와 관련이 있으며 이 현상은 안정적 용접 품질에 영향을 미침을 확인함. → 개선 방향은 전극에서의 분류 현상을 최소화 하고 발열에 대한 냉각 효과 극대화 3) 전극과열과 분류현상을 최소화 하도록 용접 전극의 형상을 “+”형 형상으로 홈을 가공 하므로서, 불필요한 표면 접촉면을 최소화 하여 분류방지,전극 냉각효과를 극대화 함. 4) SECTOR GEAR의 산질화처리기준을 규격 SPEC내에서 관리 가능한 범위 설정) (산화층 0.5~1 ㎛ 및 화합물층 10~18㎛ 관리 기준 설정)
  • 25.
  • 26. 공장별 표준 용접 조건표 작성일자: 2010년 06월 15일 인천공장 울산공장 광주공장 10.05.17 기준 10.06.02 기준 10.06.11 기준 투헤드 11호기 구 분 원헤드 12호기 투헤드 용접기 원헤드 투헤드 용접기 (저주파 용접기) 원헤드 MG 용접 (MAIN) W/BOLT 용접 SL 용접 (MAIN) SL 용접 (SUB) W/BOLT 용접 기준값 기준값 기준값 기준값 기준값 기준값 기준값 기준값 9±2 17±2 5.5±1 70±2 - 14 71±2% 71±2% 5±2 2차 24±2 19±2 12.5 70±2 46±2 18 - - 12±1 28±2 - - - - - - - - 1차 9±2 12±2 5 7±2 - 3 7 3 5±2 2차 24±2 20±2 10 35 23±2 5 - - 17±3 3차 28±2 - - - - - - - - 하중(KN) 8.3 4.3 - 7.4 - - - - - AIR 압력 2 MPa 2 MPa 2.0±0.2 (Kgf/㎠) 0.2 Pa 2.8±0.2 (Kgf/㎠) 3.5 (Kgf/㎠) 2.3±0.2 (Kgf/㎠) 2.2±0.2 (Kgf/㎠) 1.3~2.4 (Kgf/㎠) 초기가압 시간(cy) 10±10 40±10 10.0 11±10 67±10 79.0 20±10 40±10 70±5 유지시간 (cy) 기타 LM 용접 (SUB) 3차 가압력 LM 용접 (MAIN) 1차 통전 시간 (cy) W/BOLT 용접 기준값 용접 전류 (KA) MG 용접 (SUB) 10±2 10±2 - 10±2 15±2 - 10 10 - 임펄스(회) - - - - - - 5 6 - 비고
  • 27. SECTOR GEAR 표면처리 관리 기준 마운팅 몰드 산화물층 화합물층 확산층 X 1,000 관리항목 개선전 개선후 비 고 산화물층 0.5 ~ 2.0 ㎛ 0.5 ~ 1.0 ㎛ 화합물층 10 ㎛ 10 ~ 18 ㎛ 개선후 내식성 용접성 만족(기준 내관리범위설정)
  • 28. (4) 용접 조건 관리 –전류 출력치 검증 용접기 용접전류 관리기준 1차 전류 - 17±2 KA 2차 전류 - 19±2 KA 14 11.5 12.7 16.2 x 0.95 =15.4 17.2 x 0.98 =16.8 MAX (5%편차 적용) 16.2 17.6 14.63 16 10 x 0.98 =9.8 23 x 1.1 =24.2 27 x 1.01 =27.4 MAX (5%편차 적용) 10.3 25.4 28.8 9.3 23 26 입력값 x 보정계수 =실제 입력값 투헤드 11호기 Sub 12.7 Min (5% 편차 적용) 1차 전류 - 9±2 KA 2차 전류 - 24±2 KA 3차 전류 - 28±2 KA MAX (5%편차 적용) 입력값 x 보정계수 =실제 입력값 투헤드 11호기 Main 13.4x0.92 =13.4 Min (5% 편차 적용) 1차 전류 - 16±3 KA 2차 전류 - 17±3 KA 13.2 x 0.92 =12.1 입력값 x 보정계수 =실제 입력값 원헤드 9호기 2차 Min (5% 편차 적용) 1차 - 14±3 Hz 2차 - 15±3 Hz 1차 입력값 x 보정계수 =실제 입력값 원헤드 7호기 검증항목 3차 실측 전류값 판정 - 1차 전류: 12.1 KA 2차 전류: 13.4 KA OK - 1차 전류: 15.4 KA 2차 전류: 16.8 KA OK 1차 전류: 9.9 KA 2차 전류: 24.2 KA 3차 전류: 27.4 KA OK 17 x 0.94 =16 19 x 1.02 =19.4 MAX (5%편차 적용) 16.8 20.4 1차 전류: 16.2 KA 2차 전류: 19.3 KA OK Min (5% 편차 적용) 15.2 18.4 -
  • 29. (5) 설계, 검사 표준화 공정(부번): 용접 관련 설계기준 재정립 개선전 : 등록일: 2009년12월15일 <문제점> ▶ 전단강도, 너겟트경등 도면상의 기준과 MS 기준 비교 확인 후 기준설정. 개선후 완료일: 2010년01월15일 <개선안> ▶ 전단강도, 너겟트경등 SPEC 재검증.
  • 30. 공정(부번): 용접 이탈 기준 도면 반영 개선전 : 등록일: 2009년12월7일 <문제점> ▶ 현재 용접 이탈강도(파단하중) 기준 S/GEAR & M(SUB)/ARM 500Kgf 이상. BRACKET & CHANNEL 200 Kgf 이상 W/BOLT & BRACKET 300 Kgf 이상 개선후 완료일: 2010년02월24일 <개선안> ▶용접 전단강도 기준 변경 S/GEAR & M(SUB)/ARM 1,500Kgf 이상. BRACKET & CHANNEL 500 Kgf 이상 W/BOLT & BRACKET 500 Kgf 이상.
  • 31. 공정(부번): 용접 전단강도 검사 개선전 : 등록일: 2009년12월7일 개선후 완료일: 2010년02월26일 모재 파단부 <문제점> 인장 시험기 검토 - 현 인장 시험기는 GRIP 형상 간섭의 문제로 섹타 기어의 중앙 세팅이 어려워 취약부 모재가 먼저 파단되어 용접부의 인장 전단 강도 측정이 불가 함 → 전용 바이스 홀다 제작 필요. <개선안> ▶ 인장시험기 전용 바이스 홀다 제작.
  • 32. 공정(부번): 인장 전단강도 품질기준에 의한 확인 개선전 : 등록일: 2009년12월28일 개선후 완료일: 2010년03월02일 ▶일일 공정순회 점검시 용접 자주검사 실행 상태 확인 <문제점> ▶인장 전단강도 기준에 적합한 품질 확인 실시 되어야 함 <개선안> ▶용접품 인장전단강도에 대해 차종별 1회/월 정기검사 실시,기록 관리
  • 33. 용접 이탈강도 기준 기술 표준화