1. KAP 지도개선 사례 발표
본 자료는 당 재단에서 출간한 세미나 발표자료로서
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●발표일자: 2013.11.13~14
●발표자: 품질관리팀 이제우
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2. 1. 회사 현황
본사 및 연구소
경기도 군포 공장
중국 심양 공장
회사전경 사진
소재지
창립일
종업원수
시흥시
정왕동
1980.4.1
195명
매출액
310억원 (’12)
360억원(`13예상)
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3. 2. 회사 연혁
1980’s
1990’s
2000’s
2010’s
1980. 경원훼라이트공업사 설립
1984. 경원훼라이트 공업㈜ 상호 변경
1990. 전자사업부 신설(군포시 소재)
1996. 기업부설연구소 설립
2002. 소재전문기업 선정(산업자원부)
2005. 중국 심양공장 (2014년 가동계획)
2009. 세계일류상품 선정(액츄에이터/지식경제부)
2012. 경원산업 주식회사 상호 변경
자동차부품산업대상 재단 이사장상 수상
2013. 제14회 중소기업 기술혁신 대전 대통령상 수상
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4. 3-1. 주요 생산품(사출 분야)
TERMINAL
BLOCK
자동차
워셔액 펌프모타 부품
RING
MAGNET
자동차 TAS/TOS
Ring Magnet
DC DAMPER ROTOR
모터 부품
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8. 4. 지도개선 배경 및 일정계획
,
,
.
구분
M/D
2012년
8월
9월
10월
11월
12월
1월
2월
3월
4월~
2일
(2회)
3일
(5회)
2일
(7회)
3일
(10회)
3일
(13회)
4일
(17회)
3일
(20회)
3일
(23회)
~ 사후관리
현상파악
진행
단계
•초두
방문
•문제
진단
•계획
착수
Level-Up 지도 및 개선 활동
현장 3정 5행
개선
개선 활동 진행
기초 교육
타사 사례
목표
수립
문제진단
불량유형교육
Kick-Off 보고서
3정5행 착수
작업일지 작성
표준화
효과
분석
완료
수평
전개
▲
Wrap-up(20130319)
(2012.03.16)
▲
Kick-Off ( 2012.10.17.)
주요
Event
변화
관리
2013년
품질개선 진행 현황
가시관리
Wrap-Up
보고서
유지보전
•중장기
개선활동
사후관리
1년간 월1회
방문
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9. 5. 추진 및 개선테마 실적
- 불량율 개선 실적
단계별 추진 목표 (ppm)
9월 ~ 10월
11월 ~ 12월
1월 ~ 3월
실적
(ppm)
16,656
13,000
9,000
7,000
4,366
검
사
42,289
25,000
20,000
17,000
15,516
합
공 정
불 량
개선전
(1개월 평균)
사출성형
항
계
61,783
50,000
35,000
20,000
17,534
목
- 개선테마 실적
구 분
항
목
등록건수
추가등록건수
완료건수
달 성 율
1
부품품질개선
5
5
100%
2
원재료관리
5
5
100%
3
금형관리
7
7
100%
4
업무시스템
7
7
100%
5
작업관리
3
5
167%
6
설비관리
4
4
100%
7
3정5행
10
15
150%
8
표준화
4
4
100%
52
116%
합계
45
2
5
7
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10. 6. 공정불량 개선 추이도
사출성형 12,290ppm 감소
사상검사 26,773ppm 감소
70,000
사출성형
사상검사
TTL
60,000
PPM
50,000
불량율 44,249 ppm 저감
40,000
30,000
20,000
10,000
0
9월
구
분
10월
9월
11월
10월
12월
11월
1월
12월
2월
3월
1월
2월
3월
생산수 (EA)
1,298,365
1,223,630
1,860,893
398,371
1,765,323
불량수 (EA)
13,391
14,369
11,015
7,768
8,103
2,156
7,708
16,656
13,731
8,484
6,348
4,354
5,412
4,366
생산수 (EA)
857,923
1,167,776
1,290,594
1,196,074
1,868,122
372,071
1,498,149
불량수 (EA)
36,281
36,924
52,923
29,805
44,680
5,784
23,246
불량율(PPM)
42,289
31,619
41,007
24,919
23,917
15,545
15,516
불량수 (EA)
사상검
사
1,046,470
불량율(PPM)
사출성
형
803,972
49,672
51,293
63,938
37,573
52,783
7,940
30,954
불량율(PPM)
61,783
49,015
49,245
30,706
28,364
19,931
17,534
TTL
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11. 7. 부품품질 개선(5건)
구
분
1
2
3
4
5
불
량
내
용
DAMPER ROTOR 모서리파손, 크랙,
이물
ROTOR 인서트 사출 크랙불량
ROTOR 미성형, 크랙불량
RING MAGNET 미성형
TERMINAL BLOCK 미성형, 단자꺽임,
변형
개 선 대 책
담당자
일정
인서트 직각 삽입방법으로 불량개선
박만규
1/15
사출설비, 치수 작업조건으로 불량개선
박만규
11/20
1차 사출 Repeat Mold
신작,연마치수,2차사출조건으로
불량개선
박만규
12/17
금형 세척 주기관리,사출조건관리로
불량개선
장석진
11/24
Insert가 금형하측면에 닿지않토록
구조(밀핀)개선으로 불량개선
장석진
12/19
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12. 8-0. 부품품질 개선 ITEM
2012년 테마(과제) 개선활동
ROTOR 인서트 사출
크랙불량 개선
성실하고 청신하여 열과 성을 다하자.
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13. 8-1. 부품품질 개선 ITEM
품질 문제점 및 불량 현상 사진
인서트 사출 크랙 불량 현상
성실하고 청신하여 열과 성을 다하자.
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14. 8-2. 불량개선 일정계획표
범례
계획
일정
대항목
소항목
09월
10월
11월
4주 1주 2주 3주 4주 1주 2주 3주
추진 진행 내용(현상)
실적
주관
대책 협조
부서
내용 부서
(담당자)
원재료성형소
INSERT
결연마
단위공정
별 데이터 (치수, 작업조건,
검사관리,공
수집
정간 취급)
금형관리
치수, 단중
원재료 수분,
금형마모
성형,소
생산 결,연마
반장
지배적인 특성요인도 인용한
요인 색출
문제점 함축
소결온도/시간
외경연마
생산
품질
김성수
소결, 연마, 사출
품질
생산
박만규
외경연마 치수
생산
품질
김성수
분석,
문제점 세부분석
대책수립
및 대책안
실시
도출 실시
유효성검 INSERT 단품
증
품질검증
성형조건 확인,
사출성형
문제점 도출
조건
대책안 실시
불량유형, 불량율
유효성
집계 및
검증
전/후 비교
분석
금형세척,사출조건,
작업자 교육
크랙, 파손
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생산
장석진
생산
품질
신성민
17. 8-5. 불량유형 특성요인도 분석
작업자
인서트
야간
가공방법
드레싱
신입
Bar 지그
숙련
주간
가이드
연마휠
성형조건
취급
지정용기
수직사출
사용설비
설비/방법
용기
이동
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인
서
트
크
랙
불
량
18. 8-6. 개선안 수립
1) 사출설비 TYPE
- 수평사출기/수직사출기 설비 개선
2) 사출성형 조건
- 사출 과압력 방지
- 금형, 인서트 치수
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19. 8-7. 개선사항-사출설비, 조건 개선
개 선 전
개 선 후
구분
개선 전
개선 후
사출설비
수평 100톤
수직 60톤
사출압력(Kg/Cm^2)
50
12
사출속도(%)
44
11
계량거리(mm)
21
37
배압
15
5
사출온도(℃)
317, 290, 270, 250
310, 290, 280, 270
금형온도(℃)
55
60
냉각(Sec)
15
13
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20. 8-8. 개선사항-금형,인서트 치수개선
개 선 전
● 외경치수
Φ37.57~Φ37.63
1차 개 선
● 외경치수
Φ37.60~Φ37.62
2차 개 선
● 외경치수
Φ37.59~Φ37.61
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22. 8-10. 개선 효과
크랙 개선활동 품질비용 실적 누적금액
불량금액
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
-
실적 누적금액
₩10,485,722
7,746,141
5,052,957
563,238
2,718,001
12년9월
구 분
불량수량
불량금액
금액*1.3(기회비용)
실적 누적금액
12년9월
2,630
2,182,900
2,837,770
기초금액
10월
10월
2,108
1,749,640
2,274,532
563,238
11월
11월
633
525,390
683,007
2,718,001
12월
13년1월
12월
466
386,780
502,814
5,052,957
13년1월
134
111,220
144,586
7,746,141
2월
2월
91
75,530
98,189
10,485,722
■ 5개월간 ₩10,485,722 품질 비용 개선 누적금액.
■ 인서트 사출 생산성 35% 향상
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23. 9. 개선 추진 세부항목
9-1-0) 원재료 관리(5건)
구
분
불 량 내 용
개 선 대 책
담당자
일정
1
원재료 건조호퍼 보조필터
오염
필터교체 및 일상관리 실시(교체주기설정 점검;1회/3개월,
교환;1회/6개월)
장석진
12/30
2
작업일지내 원재료 LOT
NO. 미기재 초기불량
기록 없음
원재료 로트번호 기재 및 초기허용불량 쇼트수 기록
장석진
10/20
3
원재료 공급 전용 용기
미사용(이물유입)
원재료 공급 전용 용기 부족분 확보
수량: A타입=7개 , B타입=2개
박만규
12/20
4
원료 투입구가 열려있어
오염 및 이물에 노출되어
있음
원재료 통 입구 이물유입 방지 개선
장석진
11/30
5
원재료 창고 보관
식별표시와 현물 불일치함
보관다이 주소화 모니터링 실시
장석진
10/20
Innovative Sensor Technology
24. 9. 개선 추진 세부항목
9-1-1) 원재료 관리
개선 전
원재료 건조호퍼 보조필터 오염
개선 후
필터교체 및 일상관리 실시(교체주기설정
점검;1회/3개월, 교환;1회/6개월)
Innovative Sensor Technology
25. 9. 개선 추진 세부항목
9-1-2) 원재료 관리
개선 전
원재료 공급 전용 용기 미사용(이물유입 가능)
개선 후
원재료 공급 전용 용기 제작 및 상/하한선
표시
Innovative Sensor Technology
26. 9. 개선 추진 세부항목
9-2-0) 금형 관리(7건)
구
분
불
량
내
용
개 선 대 책
담당자
일정
1
이젝터플레이트 작동구간개방으로
이물투입 오염발생
이젝터플레이트 작동구간 이물투입 방지를
위하여 고무밴드 부착 및 비닐커버
장석진
12/30
2
금형 도색 벗겨짐에 의한 부식 가능
금형점검 및 도색하여 정비보수
장석진
12/30
3
금형 스페어부품 정리정돈 보관 미흡
스페어부품 정리정돈 및 식별표시,
Spare Parts 입출고현황 관리
장석진
12/30
4
폐기금형 현장방치 및 정리정돈 미흡
폐기금형 리스트업 하여 구역지정 식별표
부착
장석진
11/30
5
금형 현황판 주소화 관리 미흡
금형수리 및 사용중 TAG표시로 금형관리
FLOW 주소화 실시
장석진
12/30
6
금형 식별표시 관리 미흡
금형 식별표 구체적인 내용 추가 명패
교체
장석진
2/25
7
공구다이 정리정돈 미흡
금형수리 및 작업다이 정리정돈 식별표시
장석진
11/30
Innovative Sensor Technology
27. 9. 개선 추진 세부항목
9-2-1) 금형 관리
개선 전
금형 부식 및 명판이탈 관리 부족
개선 후
금형 도색, 명판 교체(고객처,품명,규격
원재료,금형번호,제작일)
Innovative Sensor Technology
28. 9. 개선 추진 세부항목
9-3-0) 작업 관리(6건)
구
분
불
량
내
용
개 선 대 책
담당자
일정
1
사출기 호기별 성형조건 기록관리 미흡
호기별 성형조건표 일보 일일 기록관리
장석진
9/10
2
작업일보 작성시 불량유형별 일치성
결여
불량유형별 작업자 교육 및 모니터링
실시(매일 08:20분)
장석진
9/3
3
사출 작업 후 게이트 런너
용기(포대)에 던져 이탈 및 바닥에
널려있음
Die에 홀을 뚫어 런너 수거방법 개선
박만규
12/30
4
사출기 압출 히터 통로에 방치 관리
부품적재다이 제작 및 보관장소 구역지정
TAG 식별 보관관리
장석진
`02/25
5
TRAY 포장 출하 후 인도당시
TRAY에서 제품 이탈
TRAY 구조 설변하여 재제작 후
TRAY포장 견고 및 품질보증
하태훈
`02/08
6
불량 보관통에 라벨을 보관하고 있음.
불량 유형별로 불량통에 보관 하도록
작업자 교육 및 Monitoring 실시
장석진
Innovative Sensor Technology
12/30
29. 9. 개선 추진 세부항목
9-3-1) 작업 관리
개선 전
개선 후
작업자 불량
유형 변별력
부족
작업일보 작성시 불량 유형별 일치성 결여
•불량 유형별 작업자 교육 및 모니터링 실시
•매일 08:20분 실시
Innovative Sensor Technology
30. 9. 개선 추진 세부항목
9-3-2) 작업 관리
개선 전
TRAY 포장 출하 후 인도 당시
TRAY에서 제품 이탈
개선 후
•TRAY의 제품삽입 입구형상(단차), 깊이를 깊게
개선하여 제품이탈 방지개선
Innovative Sensor Technology
31. 9. 개선 추진 세부항목
9-3-3) 작업 관리
개선 전
개선 후
불량보관 박스
불량 보관통에 라벨을 보관하고 있음.
•불량 유형별로 불량박스에 보관 하도록 작업자
교육 및 Monitoring 실시
Innovative Sensor Technology
32. 9. 개선 추진 세부항목
9-4-0) 설비 관리(4건)
구
분
불
량
내
용
개 선 대 책
담당자
일정
1
사출설비 배선정리 안됨
사출 설비 배선 및 호스정리 정돈
장석진
10/31
2
냉각수 입출라인 식별표시 지워짐
냉각수 파이프 입출방향 식별표시 및
파이프 색상구분 도색
장석진
10/31
3
온수기 배선정리 미흡
온수기 인입선 식별표 부착
장석진
10/31
4
배합실 설비 도색 벗겨짐
배합실 설비 보수 및 도색 실시
장석진
10/31
Innovative Sensor Technology
33. 9. 개선 추진 세부항목
9-4-1) 설비 관리
개선 전
온수기 배선정리 미흡
개선 후
•온수기 인입선 묶음정리 하여 인입방향 식별표시
TAG 부착 가시관리
Innovative Sensor Technology
34. 9. 개선 추진 세부항목
9-5-0) 3정 5행 관리(15건)
구 분
불
량
내
용
개 선 대 책
담당자
일정
1
선반,밀링,탁상드릴 주변 정리정돈 안됨
설비 주변 정리정돈 실시
양흥직
12/20
2
공무팀 내부 정리정돈 미흡
탁상드릴 머신, 작업다이 구역지정 및 정리정돈 실시
양흥직
12/20
3
공무팀 출입문 입구 정리정돈 안됨
정리정돈 실시
양흥직
12/20
4
공박스 대기장소 정리정돈 미흡
사출 미니2층 박스 보관장소 적재높이 ,식별표시 및
구획선 실시
장석진
10/31
5
콤프레샤실, 쿨링타워 정리정돈 미흡
쿨링타워 운전기준 게시 및 주변바닥 정리정돈 실시
장석진
10/20
6
배합실 정리정돈 미흡
배합실 현장 벽,천정,바닥 페인트 도색 및 구획선
실시
장석진
10/31
7
사출설비 위 청소 불량
매주 수요일 13:20분 ~ 13:40분 청소시간 지정
청소실시(전사업부 수평전개)
장석진
11/30
8
원재료 배합실 보관다이 식별 및 정돈 불량
보관다이 정리정돈 식별표시
장석진
11/30
9
사출실 미니2층 난간대 및 설비 청소 불량
통로청소 및 난간대 오염물 제거 청소
장석진
11/30
10
현장 대차 정위치 보관불량 및 구획선 없음
대차 보관장소 지정 구획선 작업
장석진
12/30
11
자재창고 통로에 자투리 원료 보관
자투리 보관통 구비하여 원료별 식별표시 및 구분관리
장석진
02/22
12
현장 초,중,종물 검사다이 정리정돈 미흡으로
활용도 저하
검사다이 정리정돈으로 다이활용 증가 및 부적합내용
게시 공지
신성민
02/23
13
현장 Main Pipe 보온 테이프 훼손 및 바닥 도색
벗겨짐
Main Pipe 보온 테이프 보수작업 및 바닥도색
장석진
3/2
14
공무과 현장바닥 도색 벗겨짐 및 정리정돈 안됨
벽, 천정, 바닥 페인트 도색 및 현장 정리정돈
양흥직
3/2
15
사출현장 출입구 문 찌든때(마그네트 가루) 얼룩
출입문 표면 얼룩 표백 및 청결
박만규
3/1
Innovative Sensor Technology
35. 9. 개선 추진 세부항목
9-5-1) 3정 5행 관리
개선 전
사출설비 위 사각지대 청소 불량
개선 후
•매주 수요일 13:20분 ~ 13:40분 청소시간 지정
청소실시(수평전개)
Innovative Sensor Technology
36. 9. 개선 추진 세부항목
9-5-2) 3정 5행 관리
개선 전
현장 대차 정위치 보관 구획선 없음
개선 후
현장 바닥 도색 및 대차 보관장소 지정 구획선
작업
Innovative Sensor Technology
37. 9. 개선 추진 세부항목
9-6-0) 표준화 관리(4건)
구
분
불
량
내
용
개 선 대 책
1
일부 아이템 관리계획서 미보유
Item별 제,개정 확인 및 업데이트
완료_관리계획서 이력관리대장
2
작업대 표준류 게시물 일치성 없음
작업자 준수 할 표준류
실시
3
불량 보관통에 라벨을 보관하고 있음.
4
모델별 한도견본 지정된 한곳에
보관으로 활용빈도 적음
게시물 통일화
담당자
신성민
일정
12/30
장석진
12/30
불량 유형별로 불량통에 보관 하도록
작업자 교육 및 Monitoring 실시
장석진
12/30
양품, 불량 한도수준 식별표시하여
사용장소 비치관리
장석진
11/30
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38. 9. 개선 추진 세부항목
9-6-1) 표준화 관리
개선 전
작업대 표준류 게시물 일치성 없음
고객별 요구사항 차이
개선 후
•작업자 준수 할 표준류 게시물 통일화 실시
•작업표준서, 검사기준서, Q-Point, 설비점검표
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39. 10. 지속적 불량개선 및 유지방안
관 리 부 분
• 작업방법개선 및 품질개선활동 경영보고
- 주간 공정품질 현황 보고
현 장 부 분
• 3정5행 활동의 지속실시
- 매주 수요일 13:20 ~ 13:40 전직원
- 구역 설정 및 담당제도화
• 불량에 대한 재발 방지책 수립 및 진행
• 공정불량에 대한 집계 및 분석
( 개선테마 선정하여 진행 )
• 낭비요인에 대한 지속적인 개선활동실시
- 금형 교환시간단축, 원재료 낭비개선,
설비 예방점검 등
- 제안제도 운영
• 불량비상 TFT운영 실시
- 불량발생시 관련자 TFT 구성
• 전사적 품질개선활동을 위한 회의
- 매주 수요일 (18:30~19:00)
• 공정품질 검사 강화
- 생산현장 자주검사
- 초, 중, 종물 검사
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40. 11. 개선활동 수평전개 일정계획표
추진 대 일정 계획-FERRITE, CERAMIC
구분
2013 년
4/1~4/30
4/12~5/31
6/01~10/31
11/1~12/
15
12/16~12/31
유지관리
진행
단계
STEP1
문제점
도출
홍보 및 교육
주요
Event
3정5행
우선 진행
변
화
관
리
문제점 도출
불량유형교육
STEP 2
요인분석 및
대책 수립
STEP 3
•필요공정 설비 자동화,
•개선활동 및 유효성 평가
STEP 4
표준화
지속개선
경영진
임원평가
AUDIT실시
(사출,생1,생2)
제품특성, 공정특성 품질특성 교육
▲
KickOff
Kick-Off 보고서
불량율 저감 진행 현황 가시관리
▲
Wrap-up
Wrap-Up
보고서
사후관리
경진대회 실시
(사출,생1,생2)
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41. 12. KAP 지도 개선활동 소감
한결 같이 개선을 해야 한다는 의욕만 넘치다가 KAP로
부터 기술지도를 받는 좋은 계기가 되어, 문제점을 도출시
키며 단위 공정별, 유형별 분석방법과 개선활동 기법을 습
득하여 생산 및 품질수준이 높게 업그레이드 되었읍니다.
저희 회사는 사출, 세라믹, 훼라이트, 전기전자 사업부문으로
구분되며, 이번 사출 부문에 지도를 받은 결과 품질경쟁력이 확
보 됨으로 타 부문에도 확대 전개하여 현재 활발히 개선활동을
하고 있으며, 다가오는 12월 중순경 사내 경진대회(LEVEL-UP
품질개선활동 보고)를 개최하여 전임직원은 지속적인 개선활동만
이 회사를 존립시킨다는 마음가짐을 갖게 할 것입니다.
한걸음 더 도약 발전 할 수 있게 도움주신 자동차사, 주관사,
KAP 김종만 전문위원님께 깊은 감사를 드립니다.
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