SlideShare a Scribd company logo
1 of 110
Download to read offline
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date: 09‐05‐2013  Start Time: 4:15  End Time: 5:30 
Recorded By: Dexter  Snacks: Chips/Fruit Leather  Page:  
 
 
TASKS  REFLECTIONS 
Figure out which tournaments we will be 
participating in this season. Since there are 
quite a lot this year that are happening in 
Texas, we have a lot of options and will 
probably be attending a decent amount.  
We have decided on specific competitions to 
attend in the Austin area, and one in Houston, 
there are some other possibilities in the 
Houston, Dallas, and Austin areas. There is a 
larger competition that is qualify‐only later in 
February, so if we qualify, we will attend. The 
overall goal of course is getting to worlds. 
Consider ideas for recruiting new team 
members, both upper and lower classmen. 
Lower classmen are preferred since all of 
the current members are seniors.  
So far Dexter has gotten one possible new 
member who can attend some of the 
meetings. In the long run, we want new 
members who are in lower grade levels so 
that there is still a team next year when the 
current seniors leave. 
 
 
Tournament Possibilities: 
 Scrimmages before any official competition 
 Houston Regional Competition 
 Austin VEX Competition 
 Killeen Regional Competition 
 Possible: South Texas Regional Competition 
 
Recruiting Ideas: 
 Sponsor will talk to underclassmen in her various CAD and engineering classes 
 Convince friends to create a B‐Team 
 Signage in the halls 
 Morning announcements 
 
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date: 9/10/2013  Start Time: 4:15  End Time: 5:30 
Recorded By: Dexter  Snacks: Chips  Page:  
 
 
TASKS  REFLECTIONS 
Brief the new recruits for the B‐team on the 
goings‐on and rules of Vex in general and 
the new competition in specific 
The new team has begun assembling the VEX 
proto‐bot to teach them the ways of robot 
building. So far they seem pretty interested 
in the prospect of making the robot and 
competing in the regional Austin 
tournament. 
Remove the linear multistage slide lift (1103‐
style) since it was too big for the robot and 
not very convenient for our purposes  
Now we need to come up with an idea for the 
intake and a method for hanging the robot, 
hopefully high hanging. We’ll be making 
plans for the intake between this and the 
next meeting.  
Oversee the new team, make sure they are 
going strong, and working diligently, 
meanwhile discussing intake ideas for our 
robot. 
They are working fine, and our discussions.. 
well they devolved a bit into discussing 
school, and other non‐VEXian topics. 
Remove the plate that the brain sits on so we 
can replace the metal with aluminum and 
move the brain to a different location 
The new location for the brain will help save 
space for things such as the intake and 
hanging mechanism.  
 
 
 
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date: 9‐12‐2013  Start Time: 4:15  End Time: 5:35 
Recorded By: Dexter  Snacks: Girl Scout Cookies  Page:  
 
 
TASKS  REFLECTIONS 
Discuss intake/linkage designs for the robot  We have decided to have an “NZ” style intake, 
with horizontal rollers on the sides of the 
intake. We had an idea to move the basket 
separately, but we will make the rollers go 
along with the robot. 
Discuss food   We need food for every robotics meeting, 
hungry kids=no progress 
Remount the brain towards the back of the 
robot, for looks and ease of access.  
This will be helpful for making the brain easy 
to access, and also make more room for 
linkage/intake/and more. 
 
 
 
 
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date: 9/17/2013  Start Time: 4:00  End Time: 5:30 
Recorded By: Dexter  Snacks: none  Page: 
 
 
TASKS  REFLECTIONS 
Brief a new senior member of the robotics 
team on the goings‐on of our robot and the 
contest. He’ll be on our team since he is a 
senior, and wouldn’t be much use on the 
freshman team. 
Dexter and Jake will begin working on an 
intake soon, and JT and Aidan will work on a 
lift method.  
Remount the brain  It works now, and we can put batteries in the 
slot we made, which is useful. 
Discuss intake/lift methods  Basically our best idea is to create a horizontal 
roller mechanism, but we’re still not sure 
about the basket part. The lift is going to 
have to reach about 40 inches, in order to 
hang. 
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date: 9/26/2013  Start Time: 3:55  End Time: 5:27 
Recorded By: Dexter  Snacks:  Pirate’s Booty  Page: 
 
 
TASKS  REFLECTIONS 
Work on the intake, strengthening it in order 
to attach the motors and the roller that will 
actually intake the buckyballs 
Since the intake basket was initially made out 
of 1x25’s, it’s very difficult to strengthen it, 
since we basically have to take it apart and 
rethink it completely. 
Work on a linkage design that will go in 
between the treads of our robot and also 
stay under the 12” height limit we have set 
for ourselves. We will not be using any sort 
of reverse linkage and currently are leaning 
on the idea of a 6‐bar. 
After Aidan stared at metal long enough, he 
came up with a standard 6‐bar linkage 
design we can use that stays under the 12” 
height limitation if we cut the extra ends off 
some of the pieces, and also reaches over 
40” into the air, perfect for high hanging. 
Sort screws, metal, and all of the loose junk on 
our worktable. 
This is just an ongoing process that will 
probably never end until we spend multiple 
hours just organizing, sorting, and finally 
everything will be clean. 
 
 
 
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date: 10/10/13  Start Time: 3:50  End Time: 5:15 
Recorded By: Dexter  Snacks: Fruit snacks‐Chips  Page:  
 
 
TASKS  REFLECTIONS 
Work on an intake that focuses simply on 
collecting the bucky‐balls.  
This has gone smoothly, we have decided, 
finally, to use a horizontal roller with a 
chain attached to a powered gear in the 
center of the roller. 
Create an 8‐bar linkage that stays under the 
12” barrier we have set for ourselves when 
fully retracted and then extends at least 
35”‐38” in height to reach the hanging bar.  
It looks good; there currently aren’t any visible 
issues with it. But the one thing we don’t 
know for sure is how stable it will be.  
Cut aluminum c‐channels on the linkage to fit 
under the height limit, as the pieces that 
need to be cut are excess. 
This worked, we needed a jigsaw, but Aidan’s 
dad has one, so we were able to easily cut 
through the aluminum like butter. 
Replace some steel parts on the drive base 
with pieces of aluminum to lighten the load 
on the back of the robot. 
The aluminum has helped make the robot 
lighter overall, and has also improved the 
center of gravity extremely, now there isn’t 
as much of a back tipping issue. 
Build a gearbox for the linkage.  Gearbox looks solid, it was built so there are 
no axles with unsupported areas, so there 
won’t be an axle twisting issue. But 
stripping might turn out to be a problem. 
Build a motor mount and mount the motors 
for the intake mechanism. 
The motors don’t seem super stabilized, but 
since all they are doing is powering the 
rotating ball intake, it shouldn’t be that big 
of an issue. 
 
  
The roller is on a swinging arm that is stopped so it’s high enough at the end to fit a ball 
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date: 10/10/13  Start Time: 3:50  End Time: 5:15 
Recorded By: Dexter  Snacks: Fruit snacks‐Chips  Page:  
 
 
Retracted (12 inches tall) 
   
Extended (41 inches tall)   
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date: 10/10/13  Start Time: 3:50  End Time: 5:15 
Recorded By: Dexter  Snacks: Fruit snacks‐Chips  Page:  
 
 
 
Gearbox (top); All of the –current‐ disassembled parts (bottom) 
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date: 10‐16‐2013  Start Time: 3:30  End Time: 5:30 
Recorded By: Dexter  Snacks: Cheese squared   Page: 
 
 
TASKS  REFLECTIONS 
Attach the intake to the arm  This went well, we don’t have the intake at the 
highest point on the arm since it’s not 
necessary, so there is a little horn‐looking 
peak on our arm. 
Wire up the motors on the robot  Went slow at first since some of the motor 
controllers were hidden behind motors 
which had to be unscrewed to get plugged 
in, but in the end we got everything plugged 
in very easily. 
Begin programming the robot  Very easy since in a programming sense, our 
robot is the same as our Sack Attack Robot, 
so the only things that need to change are 
the motor numbers. 
Figure out where we need to put a hook on 
the top of our arm for robot high hanging 
purposes. 
Using some trigonometry we were able to 
easily figure out how our robot fits in the 
corner of the field and decide on a position 
for our hook. 
 
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date: 10‐17‐2013  Start Time: 3:15  End Time: 5:30 
Recorded By: Dexter  Snacks: Pretzels  Page: 
 
 
TASKS  REFLECTIONS 
Add a program to the tank tread robot and 
test the results. 
After extensive testing we realized several 
problems: 
1. Couldn’t get over bump 
2. Massive friction 
3. Because of the friction, our motors 
experienced massive resistance making 
them overheat immediately. 
4. Really bad derailing on the bottom 
5. Tread slips off (clicks) over the 
powered sprocket 
Completely remove all of the tank tread 
mechanisms, except for the motors 
themselves as they are in a good, solid spot. 
This involved, first and foremost, unscrewing 
and removing all of the rubber band 
tensioned tread suspension. Then, 
removing all of the miscellaneous odds and 
ends that were involved with attaching the 
tread to the robot. 
Come up with a new idea for our drive train.  We have decided to go for a localized motor 
design, using the top wide c‐channel as the 
supports for each motor. There will be a 
total of 6 wheels, each with one motor to 
prevent friction, and to get our robot over 
the bump. 
Begin the assembly of the new drive train.  So far, no progress has been made on the 
drive, but we should have it done by 
Thursday of next week, the day when we 
begin packing for Houston. 
 
Critical Deadline: October 24, 2013 – Need to have robot finished 
 
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date: 10‐17‐2013  Start Time: 3:15  End Time: 5:30 
Recorded By: Dexter  Snacks: Pretzels  Page: 
 
 
Completely disassembled robot 
 
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date: 10/19/2013  Start Time: 9:00 a.m   End Time: 4:15 p.m 
Recorded By: Dexter  Snacks: Whataburger Lunch  Page: 
 
 
TASKS  REFLECTIONS 
Create a wheeled drive train for our robot. 
 Six wheels powered by six motors (1 
motor per wheel) 
 Decide on a method for mounting the 
motors (direct drive vs. a motor block 
at the back end of the robot) 
 Figure out how to attach each wheel to 
the motors 
We decided to use the largest wheels 
provided by VEX, they are just standard 
wheels, not omni or mecanum. We decided to 
go for a motor mounting solution with 2 
groups of 3 motors on the back right and left 
sides of the robot. We attached the motors 
like so: 
 1 small sprocket chained to another on 
the inner‐outside edge of the wheel 
base. 
 The axle attached to the chained 
sprocket powers a long length of high 
strength chain that winds around the 
wheel base, powering each wheel. 
The drawback to having all of the motors 
positioned at the back of the robot is that it 
could create a backwards tipping problem like 
we had before, but so far it seems like our 
robot has a sensible center of gravity. 
Prevent the high strength chain from slipping 
off of the sprockets by using a tensioner. 
This was most important for the chain 
connecting the motor block to the powered 
sprocket, and all we really had to do was 
slide in another small sprocket so it spreads 
out the chain very slightly, no rubber band 
tensioning mechanisms necessary. 
Build the framework for the “tower” of our 
robot, as well as a mounting solution for 
the brain, power expander, and wires. For 
the brain and power expander, we are just 
hanging it off the back plate of the robot 
with 1x25’s. For the rest of the wiring 
(motor controllers, sensors, etc..) we are 
tucking all of the wiring in the space 
between the two 5x25 c‐channels. 
Our tower is not even a normal “tower”, there 
are really only two 5x10 c‐channels that 
make up the entirety of the tower, this is 
where our arm’s gearbox will be exclusively, 
making it quite difficult to compact it 
enough. The wiring will be pretty 
straightforward and tidy, but possibly 
difficult to access. 
 
Gearing 
   
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date: 10/19/2013  Start Time: 9:00 a.m   End Time: 4:15 p.m 
Recorded By: Dexter  Snacks: Whataburger Lunch  Page: 
 
 
 
 
One side of the wheel base 
 
 
The wheel base motor block/gearbox 
   
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date: 10/19/2013  Start Time: 9:00 a.m   End Time: 4:15 p.m 
Recorded By: Dexter  Snacks: Whataburger Lunch  Page: 
 
 
 
 
The completed (and new) wheel base 
 
 
The new wheel base and “tower” with the arm in place (not attached) 
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date: 10/21/2013  Start Time: 4:20  End Time: 5:35 
Recorded By: Dexter  Snacks: none   Page: 
 
 
TASKS  REFLECTIONS 
Design and build a gearbox for the arm. Our 
gearbox is very condensed, using high 
strength gears, no chain, and one motor per 
arm. 
This gearbox looks like it will work very well, 
there are not that many gears, and the lack 
of chain makes it very rigid. On the other 
hand, there are a couple very small spaces 
between some of the gears, so there’s the 
possibility for the gears to touch during a 
heated match in competition.  
Wire the robot – hook up all of the drive 
motors and arm motors to motor 
controllers and plug 2 drive motors from 
each side of the robot into the power 
expander. 
This took a lot of 5 cent zip ties to complete, 
which is unfortunate both financially and in 
terms of usability, because a lot of the wires 
are completely wrenched down on the back 
5x25’s, making them both hard to reach and 
hard to work with. 
Begin thinking about adding the hook  This didn’t go very far… 
Organize a box of parts that can be taken to a 
competition and has only the necessary 
parts for a competition, that way we don’t 
need to bring as much, and only have the 
absolutely necessary parts for our robot. 
Aidan seemed to be doing well with this task, 
and found a lot of low‐strength gears which 
were consequently unsorted into a plastic 
bag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
New Gearbox – 15:1 ratio                     Robot Wiring 
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date: 10/22/2013  Start Time: 3:15  End Time: 5:30 
Recorded By: Dexter  Snacks: Cookies  Page: 
 
 
TASKS  REFLECTIONS 
Finalize the wiring on the robot; basically all 
that needs to be done today is connect the 
rest of the wires to the cortex. 
This went really fast, there wasn’t much that 
needed to be completed for the wiring. 
Then Dexter made a diagram for Aidan 
depicting all of the motor numbers and the 
ports where they are plugged into on the 
cortex. 
Remove the middle wheel on each side of the 
robot and reconfigure the chain a little bit 
so there was no stopping between the front 
and back wheels.  
This will actually help us go over the bump 
much easier, because the 5x35 c‐channel is 
actually about 2.5 inches above the ground, 
so after the leading wheel clears the bump, 
our robot can straddle the bump. One issue 
that might come up is that we have a long 
stretch of completely exposed high strength 
chain which may get caught up in another 
robot’s arm or other mechanism which 
would be very bad. 
Begin programming the robot.  Going slowly, Dexter’s diagram for the motors 
and ports seems to be mildly useful, but the 
way he wired the robot is pretty confusing 
since the ports and motor numbers don’t 
line up. 
 
 
Now there is simply a chain running from the powered wheel to the front 
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date: 10/23/2013  Start Time: 3:15  End Time: 5:30 
Recorded By: Dexter  Snacks: Fruit leather  Page: 
 
 
TASKS  REFLECTIONS 
Replace the two arm motors and one of the 
driver motors, its internal gears were 
completely stripped out, then rewire those 
three motors. 
This wasn’t too hard of a task even though all 
of the wires are zip tied down to the robot, 
and it is very helpful since working motors 
that aren’t stripped help things. 
Attach potentiometers to the arm axles and 
possibly optical shaft encoders to the drive, 
but we aren’t sure about those. 
This will help us install the arm‐stabilization 
program to the robot so our arm won’t go 
below the wheel base (making it pop up) 
and keep it from dropping on its own.  
Add the basic drive and lift program to our 
robot and test for any possibly friction 
points. 
So far it seems like this new drive will serve us 
very well, there isn’t much friction in the 
sprockets and the wheels can very easily go 
over the bump. The arm motors, 
unfortunately, are not strong enough to lift 
our robot and hang. 
Dexter will work on finalizing the engineering 
notebook, polishing past pages he’s done. 
This went well; the only thing that really 
needed changing was the times on each 
page, and adding in some photos for the 
more recent pages. 
 
 
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date:10/26/2013  Start Time: 7:30a.m  End Time: 5:00p.m 
Recorded By: Dexter   Snacks: BBQ Sandwich  Page: 
 
 
TASKS  REFLECTIONS 
Compete in the Houston Regional robotics 
competition – we had 5 matches in total, 
we won the first 2 matches and lost the last 
2, we had no ally in our last match so it was 
a pretty easy win for the other alliance. 
Our robot was semi‐decent overall, pretty 
much all of the elements of our robot will 
be changed – wheel base, motor mounting, 
wheel type, intake type, and more, we will 
be keeping Aidan’s linkage since it is 
probably the most unique and strong 
linkage we’ve built in a long time.  
Fix ongoing problems that occurred during 
matches and during practice. One of the 
major problems that kept popping up was 
that the chain connecting the 3 motors to 
the wheel chain would break over and over 
again. Another issue that came up was that 
our intake mechanism would drag along the 
ground, so we added a simple float 
mechanism (standoff) to get it off the 
ground a little. The last major problem, 
which ultimately led to the demise of our 
robot, was that our wheels were incredibly 
grippy making it nearly impossible for our 
robot to turn in place. During one of our 
driver skills challenges our robot actually 
sheared off screws on the tower due to the 
immense torque being applied to the robot 
because of the wheel grip. 
On our next robot we will resolve any chain 
problems by using gears wherever possible 
and likely by using direct drive on our wheel 
base – motors on the inside of the chassis, 
and wheels on the inside. We have decided 
that we will probably be using omni wheels 
for our drive base because they allow our 
robot to turn in place very easily. We will 
stick with a 4‐wheel drive since 6 wheels 
aren’t really necessary and would require 
extra power that we have decided to 
devote to the lift (4 motor lift geared down 
at 15:1). Our robot’s construction was also 
not particularly splendid; we used way too 
many standoffs in very important places on 
our robot which we will be changing on 
future robots of ours.   
We weren’t picked for finals, but we still 
watched all of the finals matches for fun 
and to see if won the Excellence award, 
which we didn’t. 
We were actually happy we didn’t get picked 
for finals, because our robot would not 
make our alliance member very happy, 
finals requires a robot with longevity, 
something our robot clearly, and 
unfortunately lacked. 
 
   
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date:10/26/2013  Start Time: 7:30a.m  End Time: 5:00p.m 
Recorded By: Dexter   Snacks: BBQ Sandwich  Page: 
 
 
 
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date: 10/28/2013  Start Time: 4:15  End Time: 5:30 
Recorded By: Dexter  Snacks: Cheese Squared  Page: 
 
 
TASKS  REFLECTIONS 
Discuss new possible robot designs and 
solutions to problems that arose during the 
Houston regional competition. 
Problems with the old robot: 
 Wheels are too grippy for turning and 
maneuverability.  
 Chain connecting the drive motors to 
the wheels keeps breaking. 
 The 6‐motor drive isn’t really necessary 
when it could be dedicated to the lift. 
 Our drive base is much longer than 
other robot’s, so in order to fit in with 
the crowd and in order to get over the 
bump easier we’ll use a shorter base. 
 Our top‐roller intake design proved to 
be quite ineffective compared to the 
side rollers used by other teams. 
We have decided to fix the problems that have 
arisen by using a short (20‐25 long) drive base 
using only 4 wheels and powered directly (one 
motor per wheel) so we have 2 extras for the 
lift. 4 motors on the drive is plenty for 1:1 and 
4 motors on the lift using the same gear ratio 
(15:1) will enable us to lift and score extra 
points. In addition we will reduce chain usage 
and standoff usage to strengthen the robot 
and prevent breakage. 
 
Doug will begin disassembling our robot to 
give us maximum time before the Austin 
Regional Competition to design and build 
the robot.  
Doug’s disassembly proved to be immensely 
useful, because we were able to finalize our 
ideas and divide up labor for the next 
iteration of our robot. Plus, as a bonus, 
Doug organized all of the parts as he 
disassembled something none of us would 
have done. 
MECANUM DRIVE  We will be using a mecanum drive in all of its 
strafing glory, because while an omni drive 
would allow us to turn easily, we could very 
easily be pushed sideways across the field 
which would be very bad for us. Strafing will 
also allow us to accomplish some desired 
tasks. 
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date: 10/28/2013  Start Time: 4:15  End Time: 5:30 
Recorded By: Dexter  Snacks: Cheese Squared  Page: 
 
 
 
 
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date: 10/29/2013  Start Time: 4:00  End Time: 5:20 
Recorded By: Dexter  Snacks: cookies  Page: 
 
 
 
 
TASKS  REFLECTIONS 
Aidan made the decision to use direct motor‐> 
axle‐>wheel with the mecanums being 
flanked by aluminum c‐channel that are 
both 25‐long, so our wheel base has 
changed in three ways – new wheels, new 
size, new motor mounting, and this time 
with 100% less chain!!!   
The shorter wheel base means the wheels 
have to stick out a little past the edges of 
the c‐channel which means they will 
undoubtedly hit the bump first, therefore 
less momentum will be lost, second the 
smaller drive means the wheels are closer 
together, meaning it’s harder for our robot 
to get caught on the bump. Lastly, and most 
obvious, is that the mecanum drive will 
prove to be quite useful, or at least more so 
than sack attack, because there is a lot 
more maneuvering that can be done when 
avoiding or picking up balls. 
J.T began working on an intake design, but 
didn’t get very far since intakes are one of 
the weirder, more obscure things to design. 
J.T has some interesting ideas for the intake 
that may or may not prove to be useful, or 
even buildable, it’s difficult for him because 
we have a very tight, but vague size 
restraint – it must fit between the lift arms, 
but we’re currently not even sure how wide 
that is.  
Misc tasks: Dexter cut 3 full length aluminum 
c‐channels down to 25 units long, Aidan 
helped Doug teach the M‐team some basic 
programming to get their robot up and 
running, and Dexter copied what Aidan had 
done for one side of the drive. 
Cutting the aluminum with a jigsaw is easy, M‐
team seems to be doing good work, they 
already have their own tank drive nearly 
finished and programmed, now they will 
have to begin thinking about lifts, and by 
the sounds of them talking about linkage 
concepts, they are well on their way. 
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date: 10/31/2013  Start Time: 3:30  End Time: 5:20 
Recorded By: Dexter  Snacks: none  Page: 
 
 
TASKS  REFLECTIONS 
JT worked on the intake some more, deciding 
it would be the best idea to use the largest 
sprocket for the intaking part and attaching 
the motor to the same side of the c‐channel 
that the roller is on, just spacing them 
enough so none of the flaps get caught on 
the powered chain or the motor. 
This intake design should work very well, or at 
least from what we’ve seen at competition 
it will work very well, we will have chain 
with flaps attached for intaking the bucky 
balls and on the top of the axle, a smaller 
intake mechanism for the big balls.  
Aidan had to rethink the wheel mounting 
solution we were using, because the old 
one was scaring us with its insecurity and 
plastic qualities. The new one utilizes cut 
1x25 pieces, bearing blocks, and standoffs 
and seems pretty secure for being relatively 
dumb. 
The new mounting solution is more effective 
than the plastic pieces we were using 
before, and although its construction is 
dubious, it is surprisingly sturdy. 
Unfortunately, we don’t have a good place 
for the front motors currently which 
presents a problem for the arm and intake. 
Other tasks: the tower was slightly modified in 
order to get it more secure and more 
efficient, Aidan and Dexter spent a good 
deal of the time thinking about a new 
method for mounting the front motors so 
it’s out of the way of the intake mechanism.
The motor mounting problem is going to be 
the biggest issue when moving forward with 
our robot, so before we attach the tower 
we are going to have to slowly move 
through the process of making a new 
mounting system for the front, most likely 
attaching the motor to the inside of the 
drive base and then connecting that to the 
wheel via chain that runs along the outer‐
inner edge of the wheel base. 
 
 
The current selection of mechanisms of our robot 
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date: 10/31/2013  Start Time: 3:30  End Time: 5:20 
Recorded By: Dexter  Snacks: none  Page: 
 
A close‐up of the current wheel mounting mechanism 
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date: 11/1 – 11/3  Start Time: 12:00  End Time: 5:30 
Recorded By: Dexter  Snacks: CHZ2
Page: 
 
 
TASKS  REFLECTIONS 
Rethink the drive base power system – this 
involved moving the motors inwards, so 
they are both right next to each other and 
connected via chain to the mecanum 
wheels. The motors are also now located 
above the c‐channel that attaches the 
wheels. 
This is much better solution to what we had, 
because now the front motor is out of the 
way and still just as easy to remove as it 
was when we had direct motor to wheel 
power with no chain involved. We tested 
the drive and it seems to be working fairly 
flawlessly, if we had the robot fully 
assembled and the weight properly 
balanced, we think it will work perfectly 
fine. 
`Think up a solution for the arm, since the 
wheels require a wider drive base, there is 
less room between the two sides of the 
drive base to have an intake, but since we 
want to intake large balls, we have to have 
a wide enough intake for them, so in the 
end our arm has to clear the wheels but 
also start at a lower height. 
The lowered starting height and need to clear 
our drive base has driven us to make a 10‐
bar linkage, which we have officially dubbed 
ham‐bone. Aidan will begin working on the 
linkage as soon as we have the 15‐long c‐
channel pieces required for it. 
Create the gearbox for the arm and attach two 
motors per side to provide sufficient power 
for lifting.  
This required a little bit of interesting gear‐
work, but not too much, it was basically 
getting a 15:1 gear ratio and have two 
motors powering each arm.  
Make minor modifications to the intake 
mechanism including perfecting some of 
the attachment methods, tightening 
screws, and compressing the whole thing 
into a 10 unit long mechanism that is 
attached onto a 15‐long c‐channel. 
Having the mechanism about 5 units shorter 
than the c‐channel it is attached to allows 
us some free space for creating a 
mechanism that allows the rollers to either 
fold upwards or inwards, something 
required for our robot to be in dimension. 
Make the whole chassis of the robot sturdier – 
adding cross braces and eliminating 
standoffs wherever possible. 
This helps our robot during competition 
because the screws won’t loosen as much, 
and none of the mechanisms we have built 
have a chance of becoming detached, 
something that happened at Houston. By 
having a more rigid robot we ensure that if 
our robot makes it to finals, we will be able 
to endure the stress that finals puts on 
robots. 
 
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date: 11/1 – 11/3  Start Time: 12:00  End Time: 5:30 
Recorded By: Dexter  Snacks: CHZ2
Page: 
 
 
Front of the robot with new drive motor mounts and arms motors attached 
 
 
 
Close up of the drive motor mechanism (motor to sprocket to chain to sprocket to wheel) 
 
 
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date: 11/1 – 11/3  Start Time: 12:00  End Time: 5:30 
Recorded By: Dexter  Snacks: CHZ2
Page: 
 
 
 
Close up of the arm gearbox with the two motors visible to the left 
 
 
Intake mechanism – bucky roller underneath, large ball roller above (not attached currently) 
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date: 11/4/2013  Start Time: 3:30  End Time: 5:30 
Recorded By: Dexter  Snacks: CHZ2 
and Candy Corn  Page: 
 
 
TASKS  REFLECTIONS 
Now that we got a shipment of 35‐long 
aluminum c‐channel we can begin 
constructing our linkage arm. Aidan began 
assembling it without any prior planning 
and got a pretty efficient 8‐bar linkage that 
reaches over the wheels and hits the 
ground at the end. 
We are all very glad that the linkage didn’t 
turn out to be very bad, an 8‐bar is 
completely tolerable, although there is an 
issue of it not reaching 40 inches, currently 
it only reaches 32 inches high so hanging 
might be an issue if we don’t figure 
something out before the competition this 
Saturday.  
We tested the gearbox for the arm, currently a 
15:1 powered by two motors on each arm, 
and we were able to begin warping the 
aluminum chassis before the arm would 
budge when we held it down – this was 
only with a stubby little arm section that 
would start the linkage, so it’ll become 
more difficult for the robot once we have 
the full arm on. 
The gearing and motor system we have 
working currently will be extremely 
effective for lifting, plus we have taken 
steps to get our robot as light as possible – 
almost no 5 wide c‐channel, and a very 
small number of large pieces, and no steel 
parts, all of this makes for a much lighter 
robot which will help for speed and ease of 
lifting. 
Configure the motors for a fully functioning 
mecanum drive – involved Aidan writing a 
simple mecanum program then flipping a 
couple motors to perfect the system. 
The mecanum drive, after testing it, seems a 
little slow, for sure slower than the 5.5” 
wheel base we had, but that just comes 
with the smaller wheel size, but seeing the 
robot strafe for the first time made us all 
realize that a mecanum drive is a very good 
idea. 
 
 
Linkage in progress – only one more bar to go until it hits the ground! 
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date: 11/6/2013  Start Time: 3:45  End Time: 5:30 
Recorded By: Dexter  Snacks: 1 Butterfinger/person  Page: 
 
 
TASKS  REFLECTIONS 
Quickly alter the linkage a little bit to ensure 
that it reaches the ground to an ample 
degree as well as clears the drive base 
easily. Aidan took a little longer than 
expected on this, so it slowed down 
progress on the intake mechanism a little. 
The final linkage will reach about 35 inches, so 
we need the hook to reach a little higher 
than the top of the arm – we will be lifting 
with the end of the arm, not the top of the 
intake mechanism like we saw some teams 
doing. Plus the linkage looks a little crazy – 
a lot of bars in a small amount of space. 
Begin thinking about an idea for mounting the 
intake rollers onto a basket sort of thing to 
hold up to 3 bucky balls. 
The intake rollers will flip down at the 
beginning of the match, so there has to be 
enough room for them to do this (no 
obstructions for the flaps) and they have to 
connect to the actual mechanism we will 
use to contain the bucky balls. 
Mount the brain and power expander  Our brain will be mounted sideways towards 
the back of our robot, a suggestion from 
Anderson High School’s robotics team 
(2158m). We also got a new power 
expander since our old one had a faulty 
battery wire and would get unpowered 
during matches and while driving. 
Mount the batteries  The batteries are in the middle of the robot, to 
balance it out – the batteries are primarily 
what we will use to balance the robot for 
our mecanum drive, but currently they are 
just secured on small plates and strapped in 
with the battery zip‐ties. 
 
Competition is this Saturday, so we have very little time for finishing our robot and finally 
testing it on a field – which we have acquired. This Saturday’s competition is at Anderson High 
School, very near to McCallum which is fortunate because we won’t have to drive far to get 
there, and no hotels necessary. Luckily all we have to do in order to finish is build the intake 
basket which will probably happen tomorrow and testing on Friday. 
   
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date: 11/6/2013  Start Time: 3:45  End Time: 5:30 
Recorded By: Dexter  Snacks: 1 Butterfinger/person  Page: 
 
 
 
 
 
Battery, cortex, and power expander mounting                Display of the up/down linkage positions 
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date: 11/9/13  Start Time: 2:45pm(Fri)  End Time: 12:00am(Sat) 
Recorded By: Dexter  Snacks: Pizza, Torchy’s Tacos  Page: 
 
TASKS  REFLECTIONS 
Friday – work on the robot, adding finishing 
touches to the drive base, linkage, and any 
other various mechanisms that need 
tweaking. 
Most of the work that wasn’t related to the 
intake was tightening screws or adding little 
pieces of metal to certain parts to 
strengthen the robot or make it more 
usable. 
Friday – Change the intake mechanism so it 
flips down after starting within the 18” 
length requirement and hinges outwards so 
it envelopes the bucky balls. This took an 
incredibly long time to assemble due to its 
increased complexity and strange 
attachment location on the robot’s linkage 
and intake trough.  
The ability for our intake to hinge in and out 
will be very useful because it both helps 
keep the bucky balls in the basket we made, 
and also seems to work better than a 
normal intake mechanism because of its 
dual intaking action – the rollers and the 
pulling in of the entire rotating mechanism 
itself. Unfortunately we didn’t really design 
our arm and intake with this plan in mind so 
it was mounted completely too insecurely 
and needs to be thought about more for 
our next robot redesign. 
Friday – we had worked late into the night at 
Aidan’s house where a field was setup and 
we worked on finishing the actual physical 
robot, Aidan put a program on the robot to 
test the mecanum drive, the arm, and the 
two intake mechanisms. Something 
happened with the intake mechanisms that 
made it so they spun weird, and Aidan was 
able to pinpoint the area in the code that 
made that happen. He also made a very 
slight outline for an autonomous we could 
use to knock the two big balls on the 12” 
barrier over. 
The outline for the autonomous helped 
enormously for getting a finalized intake 
working for the competition, an 
autonomous that would inevitably score a 
total of 10 points for our alliance and 
generally help us win the autonomous 
bonus on multiple different occasions. In 
addition, the general programming of our 
robot’s driver control mode went smoothly, 
Aidan is very used to programming now, so 
he’s able to whip up something like a 
mecanum code very easily, plus the motors 
were logically laid out this time making 
programming a whole lot easier.  
Saturday – compete in qualifications for the 
Austin VEX Competition, we had a total of 5 
matches with alliance members varying 
from a couple push‐bots to an ally like the 
world‐renowned Discobots, in fact we were 
able to make a little friendship with 
Discobots that would help us greatly in 
finals, because during alliance selection we 
were in 15th
 place and when they got 
picked by 1366, they suggested our team as 
Overall, one of the biggest things we’ve taken 
away from this competition is our team’s 
friendship with the Discobots which will 
help us greatly in future competitions such 
as San Antonio and the South Texas 
Regional which we have now qualified for. 
We played good matches with Disco, them 
being the scoring team and us being great 
defenders, helping fend off teams like 
4252a and 2158m, both teams that 
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date: 11/9/13  Start Time: 2:45pm(Fri)  End Time: 12:00am(Sat) 
Recorded By: Dexter  Snacks: Pizza, Torchy’s Tacos  Page: 
 
 
 
a second pick and we did, in fact, get picked 
by 1366 to be allied with Discobots in the 
finals. We advanced through the 
quarterfinals and semifinals pretty easily 
and once we reached the finals we found 
ourselves against 9090a, 9090c, and 
another team, but 9090 or T.Vex was the 
real competition on their alliance. The first 
match our robot’s arm got caught on the 
arm float we had constructed that day 
upsetting us greatly, then the next two 
matches which our alliance won was played 
by 1366 and 2587z. They were both very 
close and T.Vex put up a huge competition 
to us, leaving us with a 1‐point advantage in 
the final match. In the end we won the 
competition on the backs of the far 
superior team: 2587z. 
performed incredibly well at the World 
competition last year during Sack Attack. 
Another very positive benefit of this 
competition is the improvement of Dexter’s 
driving, he went from barely being able to 
navigate the field at Conroe to being able to 
score the maximum number of bucky balls 
in one swift go, something not many other 
robots and drivers can do so soon. We have 
also walked away with some plans for our 
next robot and nearly a month to perfect it 
which will be very good since then we’ll 
have time to build, test, and refine, 
something we have only been able to do on 
a very small scale at competition. 
We also had the pleasure of receiving the 
Design award at the Austin VEX 
Competition, another South Texas Regional 
qualifying award. 
Dexter was extremely pleased that the team 
received this award, because he has been 
working extremely hard on the engineering 
notebook, reflecting on nearly anything he 
can, and putting in pictures wherever 
possible, except this page, funny enough 
since it’s about the competition where we 
won the award for our notebook. 
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date: 11/18/13  Start Time: 3:00  End Time: 5:30 
Recorded By: Dexter  Snacks: none  Page: 
 
 
 Robot pieces 
TASKS  REFLECTIONS 
Disassemble our old, award winning robot 
from the Austin competition. This didn’t 
involve much time or effort, because there 
really wasn’t much to disassemble, so we 
mostly conversed at Aidan’s house while 
disassembling the robot. 
When we finished disassembling the robot we 
realized just how many bearing blocks and 
half‐inch screws we ended up using on the 
robot, quite amazing really, but weirdly we 
had an incredibly small amount of metal 
that we actually used on the robot. By 
disassembling the robot early, we were able 
to begin working on the robot itself sooner. 
Discuss ideas for the robot; 
1. Omni‐wheel, 6 motor drive to help 
with the robot’s speed, since we could 
possibly gear the robot up. 
2. 7:1 gear ratio on the arm for faster 
lifting, unfortunately this makes it 
harder for us to hang, even when we 
couldn’t before making this change. 
3. Possible piston‐assisted lift, but we just 
saw Pastoral Invasion using a 7:1 gear 
ratio and 4 motors on the arm lifting 
their robot, so we might transition to 
something like that since it would be 
much simpler. 
Omni wheels will allow us to use tank drive for 
more precise movement of the robot, 
especially when scoring and maneuvering 
around obstacles like other robots and big 
balls. In addition, the omni‐wheels will help 
our robot go a little bit faster which is 
something we seemed to be lacking in our 
previous robot. On the note of faster 
movement, a 7:1 lift is very necessary for 
lifting, because it will allow our robot to 
score quickly and not make us wait for the 
arm to fully lift before we can do anything, 
something that Dexter noticed at Austin as 
something holding us back a little. 
Dexter began working on the drive base a little 
bit. The goal is making the drive base about 
5 units wide so we would fit an entire large 
ball in between the wheel base. 
The 5 unit width is a challenge, because there 
has to be a one inch wheel, a sprocket, and 
no interference with chain or metal 
touching the wheel, so it may not be 
possible to get it under the 5 unit goal. 
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date: 11/19/13  Start Time: 3:45  End Time: 5:30 
Recorded By: Dexter  Snacks: Chz Squared  Page: 
 
 
TASKS  REFLECTIONS 
Work on building the drive base, the 5 unit 
goal is becoming quite an issue, and Dexter 
has gotten it as narrow as possible using a 
variety of spacers and axle locks to get the 
spacing just right for the sprocket and 
wheel, but nothing seems to work.  
We are starting to rethink the 6 motor drive 
idea, because Aidan built a mock‐up arm 
using one motor on a 7:1 gear ratio and it 
seems incredibly weak for our purposes, so 
we will inevitably need a second pair of 
motors on the arm. Not only that, but the 
width requirement of the drive base is 
making it difficult to include a sprocket in 
the “equation.” 
Revert our drive base from the sprocket 
method to direct drive – one motor to one 
wheel, using only 4 motors and adding the 
other 2 leftover motors back to the arm. 
This incredibly simple design will hopefully 
help our robot hang easier since there 
won’t be very many metal parts and 
connections being made.  
This will make each side of the drive base 
incredibly narrow, and will help us fit the 
arm between each side, giving us a lot more 
freedom with the arm. In addition, not 
having a motor block on the robot means a 
simpler mechanism for powering the 
wheels, and thus, less weight, something 
that is becoming increasingly crucial to our 
robot. 
Aidan mocked up an arm using one motor for 
power and a 7:1 gear ratio like we want, he 
also mounted it on a 5‐wide c‐channel to 
simulate the drive base we’ll be building.  
The 7:1 gear ratio means the arm is much 
weaker than on our previous two robots, 
with an increase in speed as the benefit to 
this speed increase. But as we’ve seen in 
competition, Toss‐Up seems to be a game 
of speed and efficiency rather than blocking 
and defense – whoever scores the most, 
the quickest, and the soonest will often win. 
Unfortunately the gear ratio means we will 
have to strengthen the arm somehow and 
make our robot super lightweight in order 
to hang. 
 
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date: 11/19/13  Start Time: 3:45  End Time: 5:30 
Recorded By: Dexter  Snacks: Chz Squared  Page: 
 
 
Early build of the Omni‐Drive 
 
 
Aidan’s simple mock‐up of an arm with a 7:1 ratio 
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date: 11/21/13  Start Time: 3:30  End Time: 5:30 
Recorded By: Dexter  Snacks: Chz Squared  Page: 
 
 
TASKS  REFLECTIONS 
Dexter worked on the drive base some more, 
making it so that the entire base uses no 
chain or sprockets in its construction, and 
the motors attach directly to the omni 
wheels. The new design is 2.5 inches wide, 
not including the motor which is attached 
right on the outside of the 2.5 inch wide 
base. The new design grants us a lot of 
freedom with our arm and intake which will 
fit inside the drive base. J.T also helped 
Dexter by replicating the other side of the 
drive base, ultimately finishing it during this 
meeting. 
The motor mounting system we are using isn’t 
easily removable like we’ve done in the past 
– using standoffs to mount a small 5‐long 
1x25 pieces that are attached to the motor, 
we have used this sort of method a lot in 
the past, but since we only have one motor 
per wheel with no chain and complicated 
mechanisms, detaching the motors if any 
problems arise won’t be an issue. 
Additionally the increased freedom with our 
arm will help us focus on creating an arm 
that isn’t super complicated and an intake 
that can manipulate the large balls. 
Aidan worked on a pneumatic mechanism that 
would assist our arm with hanging since 
we’re really unsure about our robot’s ability 
to hang even with 4 motors since it’s on a 
7:1 gear ratio. The hang assist would shut 
off the pistons from the air tank so they 
could move freely until activated, and then 
contracted and expanded via the controller 
once activated.  
Aidan is very unsure about the hang assist 
since it would be very strange to attach the 
one directional piston to the rotating 
linkage arm and also be able to utilize the 
piston’s power to actually translate to lifting 
the robot. We’re hoping that we won’t have 
to use the piston assist and only motors, 
but we’ll have to build a really simple robot 
that doesn’t weigh very much at all. 
 
 
The Drive base in its current configuration 
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date: 11/22 and 11/25  Start Time: 3:30   End Time: 5:30 
Recorded By: Dexter  Snacks: none  Page: 
 
 
TASKS  REFLECTIONS 
Create and attach a very light weight but 
mildly rigid tower to the base of the robot. 
We ended up using 2, 2‐wide c‐channel for 
each side of the tower and we have two 
connected, large, low strength gears to act 
like a high strength for our 7:1 gear ratio. 
We reinforced the tower from the front and 
the back with aluminum L‐channel that is 
also connecting the two sides of the drive 
base.  
Our design for the tower is sufficient for the 
gearbox we are creating and since it uses 
such a small amount of metal, it furthers 
our goal of making the robot incredibly 
lightweight. In addition, using the L‐channel 
in front of and behind the tower provides 
support in both directions, something we 
usually don’t have, or we have it but it’s not 
a very good system. This one is screwed in 
on 3 planes, adding a greater level of 
rigidity to the tower and thus, the arm. 
Design a linkage arm for the robot that lowers 
in between the two sides of the drive base, 
this gives us a lot of flexibility for the actual 
linkage design. 
Our linkage will most likely stay with the usual 
8‐bar design, or even be reduced to a 6‐bar 
linkage. The only clearance requirement we 
have is a motor at the front of the robot 
which should be really easy to overcome 
since our drive base is only a measly 13” 
long, so there is even room in front of the 
motor for our arm to drop down to the 
ground. We may still create the piston 
assisted lift, because we have the drive base 
area to mount the mechanism and it would 
almost certainly guarantee hanging. 
Aidan prototyped the arm early in the 
meeting, creating a linkage that only makes 
our robot 15” long and the design we used 
was an 8‐bar. Hopefully, we will be 
attaching the hanging mechanism on the 
back of our intake instead of the arm, 
because then we would need to have the 
hook extend above the intake area of the 
arm and could impede large ball intaking 
like our last robot. 
Our linkage design will allow our robot to have 
a roller mechanism that can outstretch 3 
inches in front of the robot, but since the 
space in between each arm is so small, it 
might be challenging to create a mechanism 
that can manipulate the large balls and one 
that flips up and down before the match, 
because we can’t create the whole 
mechanism in this small 3” space we have 
allotted ourselves, what it does is make the 
whole design process a bit easier since we 
now have space to work. 
Attach the brain, power expander, and the 
two batteries to the robot. 
We tried attaching the batteries in a way that 
wouldn’t affect its center of gravity. 
 
   
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date: 11/22 and 11/25  Start Time: 3:30   End Time: 5:30 
Recorded By: Dexter  Snacks: none  Page: 
 
C‐Channel tower with the gearbox installed The arm, fully contracted 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Brain and power 
expander mounting 
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date: 11/22 and 11/25  Start Time: 3:30   End Time: 5:30 
Recorded By: Dexter  Snacks: none  Page: 
 
 
The arm, fully extended  Closeup of our arm float – a simple 1 
inch screw, spacers, and a nylock. 
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date: 11/30 – 12/4   Start Time: n/a  End Time: n/a 
Recorded By: Dexter  Snacks: Pretzels  Page: 
 
Linkage Arm 
TASKS  REFLECTIONS 
Work on tightening the 2” axles that are 
connecting all of the linkage pieces.  
This will help our linkage be more stable and 
not wobble during operation. One of the big 
benefits for this is just general structural 
endurance of the robot during operation. 
Add an arm stop that is directly attached to 
certain pieces of the linkage. One piece stood 
off on small (1/2”) standoffs at the end of the 
linkage and one closer to the point of rotation 
that is stood off a little more (1”plus a little). 
This type of system will help our linkage keep 
its shape when the arm is fully extended – 
during tests the arm would collapse in on 
itself when fully extended which made the 
lifting very inconsistent and we couldn’t 
predict where the arm would rest at its max 
position, it also just looked bad. This new 
system is very simple and works very well. 
Test our arm’s and our robot’s ability to lift 
itself on the hang bar. We had to re‐
program the robot a little, doubling the 
motor code lines because we think the 
robot wasn’t utilizing all of the motors, this 
was confirmed when we saw that only two 
of the wheels were actually spinning. 
With the motor code doubled, our arm was 
able to lift our robot, but not fully and of 
course it won’t stick in the up position. The 
lift is a little weird; the robot’s arm doesn’t 
fully contract so building some variety of 
stop mechanism won’t be easy. 
Build an arm stop/catch that will keep the 
robot suspended on the bar – it can be 
passive or active, using pneumatic pistons. 
The piston method we initially tried is directly 
attaching the pistons on the arm like a sort 
of lift assist we were thinking of using 
before testing the current robot build, but 
there doesn’t seem to be any good place to 
put the pistons, unfortunately. The passive 
method seems like it would be simple and 
easy to do (hooking the arm to the drive 
base when the arm lowers as it hangs).  
 
 
 
 
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date: 11/30 – 12/4   Start Time: n/a  End Time: n/a 
Recorded By: Dexter  Snacks: Pretzels  Page: 
 
 
Arm fully extended, with arm stops installed 
 
 
Arm fully contracted, ready for intaking 
 
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date: 11/30 – 12/4   Start Time: n/a  End Time: n/a 
Recorded By: Dexter  Snacks: Pretzels  Page: 
 
 
Intake (“NZ‐style) 
TASKS  REFLECTIONS 
Build an intake using the very common “NZ‐
design” and add the extra, smaller wheel at 
the top of the axle that connects the motor to 
the main intake spinner.  
This design is really effective for picking up the 
bucky balls, but not necessarily best for the big 
balls, but currently it’s the easiest, lightest, 
and most effective method we have tested 
and come up with. The unfortunate thing 
about this competition is that basically every 
team has the exact same intake design and 
robot design.  
Test different orientations for the motor that 
does two different things: 
1. Keep any non‐moving parts out of the 
way of the big ball from being took in 
(our last robot had that big time, there 
was a large metal piece obstructing the 
big ball and the motor was mounted 
on top of the intake mechanism which 
also obstructed the big ball) 
2. Have enough clearance off of the 
ground so that none of the intake 
pieces drag against the ground.  
In addition to those things we need to have 
the intake tensioned inwards using a hinge as 
the rotational joint, and tensioned down so 
the intake flips down at the beginning of the 
match.  
The biggest problem with our last robot when 
it came to the intake was not being able to 
manipulate the large balls, this new one does 
very well, we used a rubber band covered 
roller for the large ball mechanism and once 
we “capture” the big ball, all we have to do is 
spin the intake and the big ball gets sucked in. 
As for the small balls, this mechanism works as 
well as the last robot: very well. This intake 
mechanism used a lot of bearing blocks and an 
extra little mount for a chain and two 
sprockets since we have the motor at the base 
of the intake and the roller at the other end. 
As a result of all the bearing blocks (and ½” 
screws and nuts) the robot has become 
incredibly unbalanced, proving a huge 
challenge for us just before the competition. 
Lighten the intake by simplifying it a lot – we 
basically took a 10‐long aluminum c‐channel, 
attached the motor at the bottom of the c‐
channel (closer to the ground, so there is very 
little clearance) and have the intake rollers 
extend up on the other side of the c‐channel. 
By doing this and moving the batteries to the 
back of the robot as opposed to the middle 
where we had them, we minimized the weight 
imbalance we had, but it still is a slight 
problem since our drive base is so short and 
easily tipped over. 
 
 
 
 
 
 
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date: 11/30 – 12/4   Start Time: n/a  End Time: n/a 
Recorded By: Dexter  Snacks: Pretzels  Page: 
 
 
Here the entire intake mechanism can be seen, with the large ball and bucky ball rollers 
installed – the large ball rollers may change to use VEX mesh in the future 
 
 
In this picture, the intake’s hinge, shaft (for vertical rotation), and inward tension rubber bands 
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date: 11/30 – 12/4   Start Time: n/a  End Time: n/a 
Recorded By: Dexter  Snacks: Pretzels  Page: 
 
Other Changes from Thanksgiving 
TASKS  REFLECTIONS 
Wire the robot in order to test all of components 
we’ve added, like the arm, intake, and to see if the 
robot hangs‐ which it did.  
The wiring went well, there was a little issue with 
the arm wiring since Dexter wired the arm, and 
since it moves so much and has so many different 
areas for wires to get damaged, and he ended up 
not doing a very good job, ending with a broken 
motor controller. 
Add a hang lock mechanism using pistons to latch 
a small 5‐long aluminum c‐channel onto one of the 
vertical members of the arm, it will be extended 
upwards at the end of the match so the 5‐long flips 
up (it will be up‐tensioned) and then the piston 
will be retracted and lock the arm in place. 
This mechanism is relatively simple, and as long as 
the arm works how we think it will, it will work. 
The only problem is that if we extend the arm and 
the lock flips up, we have to hope the arm will 
push it back down again and not get stuck or 
impeded by the mechanism. 
We moved the batteries to the back of the robot 
and only had them attached via the battery zip‐
ties, and they snapped during operation. So we 
devised a new method of securing them using 
1x25 pieces as a sort of holster for them. 
The method we devised is much more effective at 
holding them, and it is still very easy to put them 
in place. Unfortunately, this just adds more weight 
to the base of the robot which is something we 
don’t necessarily want at this point.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Here the battery mount can be seen using 1x25 steel 
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date: 12/7/13  Start Time: 6:30 am  End Time: 9:00 pm 
Recorded By: Dexter  Snacks: Pluckers and 
Concessions      
Page:  
 
Killeen Toss Up Competition 
TASKS  REFLECTIONS 
The night prior to the competition, JT and 
Dexter worked on a hang lock mechanism 
for roughly nine hours, modifying the 
mechanism over and over again. In the end 
the mechanism would have worked, but it 
made the robot too heavy and, when 
attached, the robot could not lift itself up 
anymore, so we decided to take it off and 
not utilize the hang during competition. 
It was really unfortunate to find out that the 
one mechanism that would allow our robot 
to hang made it impossible to hang in its 
current build state, the gear ratio we are 
using (7:1) doesn’t supply enough torque to 
lift up the robot. After looking at Anderson 
High School’s (2158M) robot, we have 
begun to think that just attaching the piston 
to the arm and base will be enough to assist 
and lock the robot in place. We tried this 
method before, but decided not to use the 
idea since the range of motion of the piston 
might not be enough for the arm to lift the 
intake the full 24 inches to stash bucky 
balls. 
Compete in the Killeen Toss Up Competition  Reflection on the competition will be 
below/on the next page. 
We were the runners‐up in the finals of the 
competition with Pastoral Invasion (4252A) 
and the AustinCans (2158M). The alliance 
we lost to was led by Team Floyd 2 (400x).  
Pastoral Invasion competed the entire time 
during finals and we switched out with the 
AustinCans. It seemed like our major 
downfall was our robot’s inability to hang as 
well as our lack of a good autonomous for 
this competition. We did, impressively, win 
the autonomous section for almost every 
match, except for a couple against the Floyd 
alliance. But we won’t be completely 
rebuilding our robot before the San Antonio 
Competition so there will be more time to 
practice and program an autonomous for 
our robot, this will help level the playing 
field at a competition that will be as fierce 
as San Antonio is shaping up to be. 
Planned Changes: located underneath the 
competition reflection. 
We saw a couple of ideas we would like to 
work off of and some changes we already 
knew we would make, even without going 
to the competition. 
 
 
 
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date: 12/7/13  Start Time: 6:30 am  End Time: 9:00 pm 
Recorded By: Dexter  Snacks: Pluckers and 
Concessions      
Page:  
 
Killeen Toss Up Competition Reflection 
 
  We went into this competition knowing our robot was inferior to some of the robots 
that would be there such as the AustinCans senior team and Pastoral Invasion. But we also 
knew the competition was pretty low level and that it wouldn’t be super competitive so we 
were pretty sure there was a good chance of getting to finals. Our original strategy was to be 
fairly competitive, but try to stay out of the top 8 because the AustinCans, Pastoral Invasion, 
and our team have forged an out of competition alliance via online social networking and 
friendships formed at previous competitions.  
  Our actual performance went something like this: at first we did well, there was little to 
no competition because most of the competition was push bots. Then we began making small 
changes to the robot like upward tension on the arm since we didn’t have to hang, but 
magically this made our robot tip forward really easily so after tripping through a match we 
scrapped the idea. During another match, against our B‐team, one of the gears powering our 
arm slipped out of place, this disabled our arm for the entire match, meaning we were a 
glorified push bot against our own school’s team. Then towards the end of the competition we 
picked it back up, reverting any changes we made so our robot simply picked up and stashed 
bucky balls and large balls. In addition, Dexter, the robot’s driver, relaxed a bit and was able to 
easily score balls and defend against opponents. In another match we were up against both the 
AustinCans and Pastoral Invasion and our robot was partially non‐functional due to the upward 
tension we added to arm prior to the match, so we didn’t do well at all during that match. In 
the end we placed 12th
 with a record of 3 wins, 2 losses. The finals were just a simple 4‐alliance 
semi‐finals then finals, so a total of 12 teams. We were approached by 400x twice with them 
asking us how well we competed and what our robot could do. But in the end our team got 
picked by Pastoral Invasion in addition to the AustinCans. We advanced quickly through the 
semi‐finals, easily beating our opponents during driver control and autonomous. In the finals, 
400x and their alliance proved to be a very good opponent, 400x has come leaps and bounds 
since last year, especially in their driving abilities. We lost the first match between Pastoral and 
AustinCans vs. Floyd and 2880A. Then when we were up, we flattened Floyd and their alliance 
partner. In the third match, a repeat of the first one, we lost mainly due to some rough play 
from 400x, in other words, they were pinning Pastoral’s robot against a large ball for over 10 
seconds and never backed up more than 3 inches when called on it. This leads me to my next 
point about the competition, the organization, judging, and reffing of it. 
  The downside about this competition was the competition itself. Starting with the 
organization of it, due to ice that never formed, it was delayed 1 hour, then the competition 
itself didn’t start until 2 hours after the planned start time. Between the first few matches there 
was about a 20‐30 minute delay due to technical troubles and slow counting by the referees. In 
addition, the referees didn’t seem well trained and didn’t know the rules of the competition, 
even something as simple as putting a bucky ball back into the field if it went over the barrier 
slipped the ref’s mind. The finals match I described above was another great example of the 
referee’s inability to recognize simple rules that were being broken really badly. Early in the 
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date: 12/7/13  Start Time: 6:30 am  End Time: 9:00 pm 
Recorded By: Dexter  Snacks: Pluckers and 
Concessions      
Page:  
 
competition the AustinCans went up against our M‐team (8756M) and M‐team got called for 
pinning and instead of just deactivating their robot for the match, the match official disabled 
every robot on the field. Besides the poor officiating and refereeing, the judging and award 
giving was done relatively poorly, at every competition we’ve been at the wealth of awards is 
evenly distributed amongst teams, so Excellence goes to one team and Design to another. 
However this competition was different, Pastoral Invasion (4252A) was awarded the Excellence 
and Design award. Overall this competition was relatively inadequate on the scale of normal, 
good competitions we’ve been to, overall the lack of good competition and the bad refereeing 
and organization made this competition less than satisfactory. 
 
Planned Robot Changes: 
1. More stable drive base 
a. Possibly lengthen the base or add a anti‐tipping mechanism on the front 
2. Redesign the intake mechanism a little so the big ball intake and the bucky balls 
a. Offset intake rollers so the big ball roller is in front of and wider out than the 
bucky ball roller (see attached illustrations). 
3. Paint the robot black 
4. Make sure the robot hangs by adding pneumatic lift assist. 
a. Lift and lock – may require a linkage redesign 
5. Multiple autonomous programs for both sides of the bump 
6. Possibly meth motor the intake 
7. More nylocks, fix and tighten certain elements of the robot, and improve other areas 
8. Help the other 2 teams complete their robots before the San Antonio Competition. 
9. Practice and test the robot thoroughly.  
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date: 1/3/2014  Start Time: 7:30 a.m  End Time: 8:00 p.m 
Recorded By: Dexter  Snacks: Provided lunch  Page: 
 
 
TASKS  REFLECTIONS 
Compete in the San Antonio VEX competition 
sponsored by the U.S army. During the 
competition Dexter took decent amount of 
pictures of robots at the competition, but 
none of the competitions that our team 
competed in, since he drives the robot.  
This competition was one of the better ones 
we attended, the competition was good, 
meaning the other teams that were in 
attendance were either really skilled or had 
some interesting robots. Teams that were 
there included 9090 (T‐Vex), 2587 
(DiscoBots), 4252 (Pastoral Invasion), 2158 
(AustinCans), 400X (Team Xtreme), and two 
really high achieving driver skills scores 
from 6966 (GonBotz).  
The competition was arranged into two 
separate divisions, the RECF Division and 
the US army division, we were placed in the 
US Army division which we quickly realized 
was the far more inferior division. US army, 
besides us had 400X whereas the RECF 
division had 2587, some 2158’s, 4252, 
9090, and more teams. We knew that in the 
finals, the winner of the RECF division 
(which happened to be 2587Z and 9090C) 
would win the competition. As far as our 
team went, we got first pick by the 8th
 seed 
alliance, but were about to be the 1st
 seed’s 
second pick, in other words we would have 
ended up being finalists. 
We were slightly bummed about our 
performance in this competition, because 
we went into it thinking we had a good 
chance of doing well. Based on our 
friendship with the DiscoBots, it was 
entirely possible to be their second pick had 
there been no division play, we also have 
built up a strong friendship with Pastoral 
Invasion. The main reason we were hoping 
to do as well as we could at this 
competition was because it was a really 
good way of judging our level of 
competitiveness in a competition similar to 
what the South Texas Regional will be like. 
Of course 9090C won’t be there, so 
DiscoBots will have to choose someone else 
for their alliance.  
We figured out several problems with our 
robot ranging from communications issues 
like we’ve had at every past competition 
(the controller and cortex disconnect for a 
second then have to reconnect fully before 
continuing the match). Aside from that, we 
had the same front tipping issues we had at 
Killeen since the drive base wasn’t changed 
at all, we also had problems that we 
noticed while scrimmaging with 2158M the 
night before, with our intake: it seems to 
fling the bucky balls out in a rather irregular 
We really have no way to fix the 
communications issues that have been 
plaguing our team the entire season, aside 
from getting new VEX keys (which are 
expensive and touch‐and‐go on whether or 
not they work out of the box) we don’t 
know any way to fix the problem. Solving 
the tipping problem will be as simple as 
making the drive out of a full length 35‐long 
c‐channel, and so far the best intake idea is 
the one we were using at the beginning of 
the year, but just modified a little bit for 
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date: 1/3/2014  Start Time: 7:30 a.m  End Time: 8:00 p.m 
Recorded By: Dexter  Snacks: Provided lunch  Page: 
 
pattern which means our scoring ability is 
hindered. Dexter also noticed that the 
robot was much slower than all of the other 
robots on the field, which put our team at a 
bit of a disadvantage.  
optimal bucky ball picking up. The big ball 
intaking was also a little rough, but that’s 
just because of obstructions on the intake 
structure itself, so rebuilding it will help a 
fair amount. 
 
 
Pre‐match preparation 
 
 
Army Division Fields ready for play! 
 
 
 
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date: 1/3/2014  Start Time: 7:30 a.m  End Time: 8:00 p.m 
Recorded By: Dexter  Snacks: Provided lunch  Page: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Our finals alliance captain                400X high hanging with large ball 
 
 
US Army Division Finals 
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date: 1/7q/2014  Start Time: 2:40  End Time: 5:30 
Recorded By: Dexter  Snacks: Girl Scout Cookies  Page: 
 
 
TASKS  REFLECTIONS 
Dexter started building the new drive base for 
the robot using pieces of 35‐long aluminum 
C‐channel instead of the old configuration 
we used that had 25‐long C‐channels.   
This new design that obviously isn’t the most 
revolutionary, will help drastically reduce 
the tipping problem our robot has been 
having in competition. The problem that 
tipping has presented for the team, and 
especially Dexter, the driver, is that he has 
to focus more on not tipping the robot than 
actually driving and picking up bucky balls. 
Hopefully the new design will help him 
drive better than he has been. 
Aidan worked on reinforcing the tower of the 
robot with nylocks, by doing this we can 
ensure less work on the robot – tightening 
loose screws – and more time practicing 
and focusing on competition‐oriented 
tasks.  
Using nylocks more often will help improve 
the robot’s endurance in a competition 
setting where the robot is constantly being 
driven and carried around, in addition, help 
make connections more rigid.  
The idea of gearing the drive motors on our 
robot for speed rather than torque was 
discussed because we’ve realized that there 
aren’t many pushing matches going on, 
rather there is an emphasis on getting to 
the tube quickly and efficiently to score 
bucky balls. We agreed that a 4 motor 
speed drive would be feasible and we 
would do this once the drive base is 
finished.  
Having a speedy robot can help us be more 
defensive and offensive at the same time, 
offensive because we can quickly transport 
buckys across the field and defensively 
because we can get to the tube and block it 
from the opposing robot faster. Overall, 
speed has become the apparent deciding 
factor in a good robot, with 400X being the 
glaring exception because it is only heavy, 
strong and slow.  
Dexter has been discussing and formulating 
tactics for the South Texas Regional that is 
coming up at the end of February by 
compiling a list of teams going to the south 
and north texas regional, currently only 5 
teams have qualified for the north 
competition, and 22 for the south 
competition. We are unsure whether we 
can go to the north or the south since our 
team is located in central Texas. Dexter also 
talked to 4252A, Pastoral Invasion who was 
crossed by DiscoBots at the San Antonio 
competition and now wants revenge.   
Our team has been establishing a close 
friendship with 4252A, Pastoral Invasion, so 
there is a great possibility of being with 
their team at the South Texas Regional, the 
problem is that, combined, we may not be 
good enough to beat out alliances with 
teams like 400X or 2587Z (Disco). If we had 
the opportunity to go to the North Texas 
Regional, Pastoral has a really good 
connection to 9090C (T‐vex) so they could 
be together with our team as a second pick, 
but that’s only if we can go there. Overall 
qualifications are really confusing. 
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date: 1/7q/2014  Start Time: 2:40  End Time: 5:30 
Recorded By: Dexter  Snacks: Girl Scout Cookies  Page: 
 
 
 
 
The tower and arm without a drive base 
 
 
The tower and arm with the new 35‐long drive base 
 
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date: 1/8/14  Start Time: 3:00  End Time: 5:30 
Recorded By: Dexter  Snacks: Cookies  Page: 
 
 
TASKS  REFLECTIONS 
Continue working on the drive base design, 
today Dexter finished the other side of the 
drive base he started during the last 
meeting, this meant screwing both sides 
together with standoffs then attaching the 
base assembly to the tower. No motor 
mount solution has been discuss 
Our new design for the drive base will help 
significantly lower the problem we have 
had with tipping at past competitions. The 
unfortunate part about this design is that 
we have to adjust the motor mount for the 
front wheels, because having a direct drive 
isn’t possible due to the linkage terminating 
right where the motor would be, previously 
we designed the linkage to float over the 
motors. We think internal chain will be 
necessary to power the front wheels, so the 
two drive base sides will need to be 
widened to accommodate the sprockets 
and chain. 
Dexter thought about how to improve the 
tower design of the robot. More 
specifically, how to mount the motors on 
the outside of the tower frame. It will be 
difficult because our motor mount method 
uses standoffs and a 1x25 to attach the 
motor, that way it is much more modular 
than straight attaching the motor to the 
tower. But unfortunately the spacing of the 
screws for the motor mount combined with 
the spacing for the gearbox axles makes the 
bearing blocks very difficult to place and 
choosing where to attach them and what to 
attach them with will be difficult. 
The method of attaching the motors on the 
outside of the tower frame will make it 
easier for us to maintain the structural 
integrity of the gearbox. In addition, the 
way we previously attached the motors 
meant that two motors were facing back to 
back (literally touching each other) which 
meant they were possibly overheating, or 
could have overheated faster. But mostly, 
the previous mounting method was easy, 
but was not efficient for performing normal 
maintenance on the gearbox motors, 
mostly tightening them (and the ones on 
the inside of the gearbox loosened 
incredibly quickly).  
Dexter took the linkage off of the robot to 
make working on the gearbox and drive 
base much easier, this was also inevitable 
since we would have to redo the linkage 
anyways. Aidan started taking apart the 
entire linkage and intake (which will also be 
changed quite significantly).  
The linkage will hopefully not be too difficult 
to redesign, and if we get everything done 
quickly (the drive base and gearbox) Aidan 
can focus on making a really good linkage, 
which again will probably be an 8‐bar like 
we’ve had on every robot so far. 
 
 
 
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date: 1/8/14  Start Time: 3:00  End Time: 5:30 
Recorded By: Dexter  Snacks: Cookies  Page: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bare Bones Robot                            Empty Gearbox 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intake being taken apart 
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date: 1/9/2014  Start Time: 2:45  End Time: 5:45 
Recorded By: Dexter  Snacks: cookies  Page: 
 
 
TASKS  REFLECTIONS 
Dexter removed much of the pieces involved 
in the gearbox, including the motor 
mounts, some of the bearing blocks and the 
potentiometer on each side. This provided 
a good space to work on redesigning the 
gearbox. Then the spacing for each axle was 
figured out, 3” between the two powered 
axles that are connected to metal pinions 
(12‐tooth) and an axle right between those 
two pinions (1.5” away) for the 84‐tooth 
gear. This creates the 7:1 gear ratio we’ve 
had on many iterations of the robot.  
The new gearbox is required because of 
having the two motors attached on the 
outside of the tower frame, because they 
are separate from each other, requiring two 
12 tooth pinion gears, one for each motor, 
to power the 84 tooth gear. This will also 
help us troubleshoot any issues we have 
with the lift, seeing if one of the motors 
isn’t working or is spinning the wrong 
direction, our last design relied on one axle 
going through both motors. 
Once Dexter finished the new gearbox, Aidan 
copied it on the other side of the robot. 
Two people working on the robot seems ideal, 
because one person can copy what the 
other did, often times having three people 
working leaves the third doing nothing the 
whole time.  
Aidan began designing a way to power the 
drive base, especially the front wheels since 
the rear wheels will likely be direct drive 
with no chain. What he found after minimal 
investigation about our current design is 
that the drive base needs to be widened 
slightly in order to accommodate a chain 
and sprocket powering method for the 
front wheels. 
We ended on this note, so during the next 
meeting we will have to make some 
modifications to the drive base, widening 
the frame that supports the motors and 
wheels. Unfortunately this is relatively 
difficult at this point because most of the 
attachments we have to change use 
nylocks, so it’ll be a huge pain to change 
anything. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date: 1/9/2014  Start Time: 2:45  End Time: 5:45 
Recorded By: Dexter  Snacks: cookies  Page: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Right hand perspective of the left gearbox           Left hand view of the left gearbox 
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date: 1‐13‐14  Start Time: 2:45  End Time: 5:30 
Recorded By: Dexter  Snacks: none  Page: 
 
 
TASKS  REFLECTIONS 
Before school ended Dexter finished widening 
the base of the robot which included 
changing out the standoffs on the 
unfinished side of the drive base to 3 inch 
standoffs and then moving the 1 inch 
standoffs on the rear cross beam inwards 
by a unit to account for the widened base. 
Doing anything related to the drive base is 
painful because most of the connections we 
are using are either extremely tight or we 
used a nylock, so this widening process took 
a while. But fortunately the wider base will 
allow us to add a sprocket‐chain system to 
power the front wheels. 
Dexter also figured out a method for mounting 
the motor and connecting the front wheel 
to the motor via a sprocket and chain. This 
involved, for one thing, taking out the front 
set of standoffs that hold the drive base 
together, so once the whole robot has been 
completed, including the arm and intake, 
we’ll figure out a method for connecting 
the two sides again, preferably with a 35‐
long cross beam that spans both sides of 
the drive base to not only hold the two 
sides together, but to make the entire drive 
base more rigid. 
Once Dexter figured out how to mount the 
motors for the front drive, he attached the 
motor, then let Aidan finish working with 
the chain system, spacing for the wheel, 
and general attachment of all the related 
parts. Dexter will finish attaching all of the 
motor and wheel related parts tomorrow, 
since it’s a very simple process, but we ran 
out of time and weren’t able to finish 
everything for the drive base. 
The idea of starting the linkage designing 
process was brought up by Dexter, but 
nothing really got going since we need to 
have the drive base complete and wheels 
attached. 
Aidan is the linkage designing champ on our 
team, so he really does have the sole 
responsibility for designing and building at 
least one side of the linkage, the other side 
can be easily replicated by someone else on 
our team.  
 
 
Sprocket and Chain Mechanism for the front wheels 
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date:  1/15/14  Start Time: 2:45 p.m  End Time:  5:30 p.m 
Recorded By:  Dexter  Snacks:  Page: 
 
 
TASKS  REFLECTIONS 
Finally finish building the drive base by re‐
gearing all of the motors in exchange for 
speed rather than torque. Then test the 
speed of the robot once all of re‐gearing is 
finished, but with our newly decided wiring 
configuration. 
Aidan re‐geared the motors since he is really 
the only person on the team that knows 
how to do this, it went pretty fast, and all of 
the motors got reattached to the robot for 
testing later on during the meeting.  
Undo most of the wires on the robot, 
including sensors, motor controllers, and 
motors that were directly connected to the 
cortex (through ports 1 and 10). Then 
remove the power expander in favor of less 
weight and lower battery power. Dexter did 
this then wired up the drive base to test it. 
Removing the power expander was the main 
goal of rewiring the robot, without a power 
expander the robot won’t be able to draw 
as much power as it did before, but since 
this competition seems like a relatively low 
stress one for the batteries, we decided to 
opt for a low‐weight solution using only one 
battery connected to the cortex.  
Once Dexter got all the wires plugged into the 
cortex, he tested it out with the leftover 
program from the San Antonio 
Competition. It seemed to be a bit faster, 
but its drive‐path was slightly curved and 
we found out that once of the motors 
hadn’t been switched out for a speed 
motor, in addition we found that some sort 
of ghost value was left on the motors after 
driving in a direction, making them more 
difficult to hand spin (when the robot was 
on) in only one direction. To change this, 
Aidan began to figure out a programming 
fix to this problem, but didn’t want to start 
during this meeting due to time constraints 
as well as weird RobotC errors that started 
occurring. 
After changing out the motor, we didn’t get to 
retest the robot’s drive, because we wanted 
to get right to work on fixing the 
programming issue that cropped up. But it 
does seem like the motor we used for the 
“slow” wheel that was geared for torque is 
a rebuilt one (we have rebuilt many of our 
motors due to various damages, sound 
issues, and circuitry issues, but this motor in 
particular seems to have a large amount of 
friction internally, which could be a 
contributing factor to the lowered speed on 
that side of the drive. The programming on 
the other hand probably won’t have too 
much effect on how the robot drives, 
except possibly making it a little more 
responsive since it won’t be saving ghost 
values like it was.  
 
Engineering Notebook  VEX Team 8756 
McCallum High School  2013‐14 
 
Date:  1/15/14  Start Time: 2:45 p.m  End Time:  5:30 p.m 
Recorded By:  Dexter  Snacks:  Page: 
 
 
Back of the robot with the new wiring configuration (no power expander) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finished drive base, with speed geared motors 
2013-14 VEX Toss Up Engineering Notebook
2013-14 VEX Toss Up Engineering Notebook
2013-14 VEX Toss Up Engineering Notebook
2013-14 VEX Toss Up Engineering Notebook
2013-14 VEX Toss Up Engineering Notebook
2013-14 VEX Toss Up Engineering Notebook
2013-14 VEX Toss Up Engineering Notebook
2013-14 VEX Toss Up Engineering Notebook
2013-14 VEX Toss Up Engineering Notebook
2013-14 VEX Toss Up Engineering Notebook
2013-14 VEX Toss Up Engineering Notebook
2013-14 VEX Toss Up Engineering Notebook
2013-14 VEX Toss Up Engineering Notebook
2013-14 VEX Toss Up Engineering Notebook
2013-14 VEX Toss Up Engineering Notebook
2013-14 VEX Toss Up Engineering Notebook
2013-14 VEX Toss Up Engineering Notebook
2013-14 VEX Toss Up Engineering Notebook
2013-14 VEX Toss Up Engineering Notebook
2013-14 VEX Toss Up Engineering Notebook
2013-14 VEX Toss Up Engineering Notebook
2013-14 VEX Toss Up Engineering Notebook
2013-14 VEX Toss Up Engineering Notebook
2013-14 VEX Toss Up Engineering Notebook
2013-14 VEX Toss Up Engineering Notebook
2013-14 VEX Toss Up Engineering Notebook
2013-14 VEX Toss Up Engineering Notebook
2013-14 VEX Toss Up Engineering Notebook
2013-14 VEX Toss Up Engineering Notebook
2013-14 VEX Toss Up Engineering Notebook
2013-14 VEX Toss Up Engineering Notebook
2013-14 VEX Toss Up Engineering Notebook
2013-14 VEX Toss Up Engineering Notebook
2013-14 VEX Toss Up Engineering Notebook
2013-14 VEX Toss Up Engineering Notebook
2013-14 VEX Toss Up Engineering Notebook
2013-14 VEX Toss Up Engineering Notebook
2013-14 VEX Toss Up Engineering Notebook
2013-14 VEX Toss Up Engineering Notebook
2013-14 VEX Toss Up Engineering Notebook
2013-14 VEX Toss Up Engineering Notebook
2013-14 VEX Toss Up Engineering Notebook
2013-14 VEX Toss Up Engineering Notebook
2013-14 VEX Toss Up Engineering Notebook
2013-14 VEX Toss Up Engineering Notebook
2013-14 VEX Toss Up Engineering Notebook
2013-14 VEX Toss Up Engineering Notebook
2013-14 VEX Toss Up Engineering Notebook
2013-14 VEX Toss Up Engineering Notebook
2013-14 VEX Toss Up Engineering Notebook
2013-14 VEX Toss Up Engineering Notebook

More Related Content

Recently uploaded

Kuwait City MTP kit ((+919101817206)) Buy Abortion Pills Kuwait
Kuwait City MTP kit ((+919101817206)) Buy Abortion Pills KuwaitKuwait City MTP kit ((+919101817206)) Buy Abortion Pills Kuwait
Kuwait City MTP kit ((+919101817206)) Buy Abortion Pills Kuwait
jaanualu31
 

Recently uploaded (20)

Unit 4_Part 1 CSE2001 Exception Handling and Function Template and Class Temp...
Unit 4_Part 1 CSE2001 Exception Handling and Function Template and Class Temp...Unit 4_Part 1 CSE2001 Exception Handling and Function Template and Class Temp...
Unit 4_Part 1 CSE2001 Exception Handling and Function Template and Class Temp...
 
Thermal Engineering Unit - I & II . ppt
Thermal Engineering  Unit - I & II . pptThermal Engineering  Unit - I & II . ppt
Thermal Engineering Unit - I & II . ppt
 
NO1 Top No1 Amil Baba In Azad Kashmir, Kashmir Black Magic Specialist Expert ...
NO1 Top No1 Amil Baba In Azad Kashmir, Kashmir Black Magic Specialist Expert ...NO1 Top No1 Amil Baba In Azad Kashmir, Kashmir Black Magic Specialist Expert ...
NO1 Top No1 Amil Baba In Azad Kashmir, Kashmir Black Magic Specialist Expert ...
 
HAND TOOLS USED AT ELECTRONICS WORK PRESENTED BY KOUSTAV SARKAR
HAND TOOLS USED AT ELECTRONICS WORK PRESENTED BY KOUSTAV SARKARHAND TOOLS USED AT ELECTRONICS WORK PRESENTED BY KOUSTAV SARKAR
HAND TOOLS USED AT ELECTRONICS WORK PRESENTED BY KOUSTAV SARKAR
 
GEAR TRAIN- BASIC CONCEPTS AND WORKING PRINCIPLE
GEAR TRAIN- BASIC CONCEPTS AND WORKING PRINCIPLEGEAR TRAIN- BASIC CONCEPTS AND WORKING PRINCIPLE
GEAR TRAIN- BASIC CONCEPTS AND WORKING PRINCIPLE
 
COST-EFFETIVE and Energy Efficient BUILDINGS ptx
COST-EFFETIVE  and Energy Efficient BUILDINGS ptxCOST-EFFETIVE  and Energy Efficient BUILDINGS ptx
COST-EFFETIVE and Energy Efficient BUILDINGS ptx
 
Introduction to Serverless with AWS Lambda
Introduction to Serverless with AWS LambdaIntroduction to Serverless with AWS Lambda
Introduction to Serverless with AWS Lambda
 
Thermal Engineering -unit - III & IV.ppt
Thermal Engineering -unit - III & IV.pptThermal Engineering -unit - III & IV.ppt
Thermal Engineering -unit - III & IV.ppt
 
Work-Permit-Receiver-in-Saudi-Aramco.pptx
Work-Permit-Receiver-in-Saudi-Aramco.pptxWork-Permit-Receiver-in-Saudi-Aramco.pptx
Work-Permit-Receiver-in-Saudi-Aramco.pptx
 
Tamil Call Girls Bhayandar WhatsApp +91-9930687706, Best Service
Tamil Call Girls Bhayandar WhatsApp +91-9930687706, Best ServiceTamil Call Girls Bhayandar WhatsApp +91-9930687706, Best Service
Tamil Call Girls Bhayandar WhatsApp +91-9930687706, Best Service
 
Thermal Engineering-R & A / C - unit - V
Thermal Engineering-R & A / C - unit - VThermal Engineering-R & A / C - unit - V
Thermal Engineering-R & A / C - unit - V
 
AIRCANVAS[1].pdf mini project for btech students
AIRCANVAS[1].pdf mini project for btech studentsAIRCANVAS[1].pdf mini project for btech students
AIRCANVAS[1].pdf mini project for btech students
 
Generative AI or GenAI technology based PPT
Generative AI or GenAI technology based PPTGenerative AI or GenAI technology based PPT
Generative AI or GenAI technology based PPT
 
Wadi Rum luxhotel lodge Analysis case study.pptx
Wadi Rum luxhotel lodge Analysis case study.pptxWadi Rum luxhotel lodge Analysis case study.pptx
Wadi Rum luxhotel lodge Analysis case study.pptx
 
Hostel management system project report..pdf
Hostel management system project report..pdfHostel management system project report..pdf
Hostel management system project report..pdf
 
Kuwait City MTP kit ((+919101817206)) Buy Abortion Pills Kuwait
Kuwait City MTP kit ((+919101817206)) Buy Abortion Pills KuwaitKuwait City MTP kit ((+919101817206)) Buy Abortion Pills Kuwait
Kuwait City MTP kit ((+919101817206)) Buy Abortion Pills Kuwait
 
Computer Lecture 01.pptxIntroduction to Computers
Computer Lecture 01.pptxIntroduction to ComputersComputer Lecture 01.pptxIntroduction to Computers
Computer Lecture 01.pptxIntroduction to Computers
 
Moment Distribution Method For Btech Civil
Moment Distribution Method For Btech CivilMoment Distribution Method For Btech Civil
Moment Distribution Method For Btech Civil
 
A CASE STUDY ON CERAMIC INDUSTRY OF BANGLADESH.pptx
A CASE STUDY ON CERAMIC INDUSTRY OF BANGLADESH.pptxA CASE STUDY ON CERAMIC INDUSTRY OF BANGLADESH.pptx
A CASE STUDY ON CERAMIC INDUSTRY OF BANGLADESH.pptx
 
data_management_and _data_science_cheat_sheet.pdf
data_management_and _data_science_cheat_sheet.pdfdata_management_and _data_science_cheat_sheet.pdf
data_management_and _data_science_cheat_sheet.pdf
 

Featured

Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software
 

Featured (20)

Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
 

2013-14 VEX Toss Up Engineering Notebook

  • 1. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date: 09‐05‐2013  Start Time: 4:15  End Time: 5:30  Recorded By: Dexter  Snacks: Chips/Fruit Leather  Page:       TASKS  REFLECTIONS  Figure out which tournaments we will be  participating in this season. Since there are  quite a lot this year that are happening in  Texas, we have a lot of options and will  probably be attending a decent amount.   We have decided on specific competitions to  attend in the Austin area, and one in Houston,  there are some other possibilities in the  Houston, Dallas, and Austin areas. There is a  larger competition that is qualify‐only later in  February, so if we qualify, we will attend. The  overall goal of course is getting to worlds.  Consider ideas for recruiting new team  members, both upper and lower classmen.  Lower classmen are preferred since all of  the current members are seniors.   So far Dexter has gotten one possible new  member who can attend some of the  meetings. In the long run, we want new  members who are in lower grade levels so  that there is still a team next year when the  current seniors leave.      Tournament Possibilities:   Scrimmages before any official competition   Houston Regional Competition   Austin VEX Competition   Killeen Regional Competition   Possible: South Texas Regional Competition    Recruiting Ideas:   Sponsor will talk to underclassmen in her various CAD and engineering classes   Convince friends to create a B‐Team   Signage in the halls   Morning announcements   
  • 2. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date: 9/10/2013  Start Time: 4:15  End Time: 5:30  Recorded By: Dexter  Snacks: Chips  Page:       TASKS  REFLECTIONS  Brief the new recruits for the B‐team on the  goings‐on and rules of Vex in general and  the new competition in specific  The new team has begun assembling the VEX  proto‐bot to teach them the ways of robot  building. So far they seem pretty interested  in the prospect of making the robot and  competing in the regional Austin  tournament.  Remove the linear multistage slide lift (1103‐ style) since it was too big for the robot and  not very convenient for our purposes   Now we need to come up with an idea for the  intake and a method for hanging the robot,  hopefully high hanging. We’ll be making  plans for the intake between this and the  next meeting.   Oversee the new team, make sure they are  going strong, and working diligently,  meanwhile discussing intake ideas for our  robot.  They are working fine, and our discussions..  well they devolved a bit into discussing  school, and other non‐VEXian topics.  Remove the plate that the brain sits on so we  can replace the metal with aluminum and  move the brain to a different location  The new location for the brain will help save  space for things such as the intake and  hanging mechanism.        
  • 3. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date: 9‐12‐2013  Start Time: 4:15  End Time: 5:35  Recorded By: Dexter  Snacks: Girl Scout Cookies  Page:       TASKS  REFLECTIONS  Discuss intake/linkage designs for the robot  We have decided to have an “NZ” style intake,  with horizontal rollers on the sides of the  intake. We had an idea to move the basket  separately, but we will make the rollers go  along with the robot.  Discuss food   We need food for every robotics meeting,  hungry kids=no progress  Remount the brain towards the back of the  robot, for looks and ease of access.   This will be helpful for making the brain easy  to access, and also make more room for  linkage/intake/and more.         
  • 4. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date: 9/17/2013  Start Time: 4:00  End Time: 5:30  Recorded By: Dexter  Snacks: none  Page:      TASKS  REFLECTIONS  Brief a new senior member of the robotics  team on the goings‐on of our robot and the  contest. He’ll be on our team since he is a  senior, and wouldn’t be much use on the  freshman team.  Dexter and Jake will begin working on an  intake soon, and JT and Aidan will work on a  lift method.   Remount the brain  It works now, and we can put batteries in the  slot we made, which is useful.  Discuss intake/lift methods  Basically our best idea is to create a horizontal  roller mechanism, but we’re still not sure  about the basket part. The lift is going to  have to reach about 40 inches, in order to  hang. 
  • 5. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date: 9/26/2013  Start Time: 3:55  End Time: 5:27  Recorded By: Dexter  Snacks:  Pirate’s Booty  Page:      TASKS  REFLECTIONS  Work on the intake, strengthening it in order  to attach the motors and the roller that will  actually intake the buckyballs  Since the intake basket was initially made out  of 1x25’s, it’s very difficult to strengthen it,  since we basically have to take it apart and  rethink it completely.  Work on a linkage design that will go in  between the treads of our robot and also  stay under the 12” height limit we have set  for ourselves. We will not be using any sort  of reverse linkage and currently are leaning  on the idea of a 6‐bar.  After Aidan stared at metal long enough, he  came up with a standard 6‐bar linkage  design we can use that stays under the 12”  height limitation if we cut the extra ends off  some of the pieces, and also reaches over  40” into the air, perfect for high hanging.  Sort screws, metal, and all of the loose junk on  our worktable.  This is just an ongoing process that will  probably never end until we spend multiple  hours just organizing, sorting, and finally  everything will be clean.       
  • 6. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date: 10/10/13  Start Time: 3:50  End Time: 5:15  Recorded By: Dexter  Snacks: Fruit snacks‐Chips  Page:       TASKS  REFLECTIONS  Work on an intake that focuses simply on  collecting the bucky‐balls.   This has gone smoothly, we have decided,  finally, to use a horizontal roller with a  chain attached to a powered gear in the  center of the roller.  Create an 8‐bar linkage that stays under the  12” barrier we have set for ourselves when  fully retracted and then extends at least  35”‐38” in height to reach the hanging bar.   It looks good; there currently aren’t any visible  issues with it. But the one thing we don’t  know for sure is how stable it will be.   Cut aluminum c‐channels on the linkage to fit  under the height limit, as the pieces that  need to be cut are excess.  This worked, we needed a jigsaw, but Aidan’s  dad has one, so we were able to easily cut  through the aluminum like butter.  Replace some steel parts on the drive base  with pieces of aluminum to lighten the load  on the back of the robot.  The aluminum has helped make the robot  lighter overall, and has also improved the  center of gravity extremely, now there isn’t  as much of a back tipping issue.  Build a gearbox for the linkage.  Gearbox looks solid, it was built so there are  no axles with unsupported areas, so there  won’t be an axle twisting issue. But  stripping might turn out to be a problem.  Build a motor mount and mount the motors  for the intake mechanism.  The motors don’t seem super stabilized, but  since all they are doing is powering the  rotating ball intake, it shouldn’t be that big  of an issue.       The roller is on a swinging arm that is stopped so it’s high enough at the end to fit a ball 
  • 7. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date: 10/10/13  Start Time: 3:50  End Time: 5:15  Recorded By: Dexter  Snacks: Fruit snacks‐Chips  Page:       Retracted (12 inches tall)      Extended (41 inches tall)   
  • 8. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date: 10/10/13  Start Time: 3:50  End Time: 5:15  Recorded By: Dexter  Snacks: Fruit snacks‐Chips  Page:         Gearbox (top); All of the –current‐ disassembled parts (bottom) 
  • 9. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date: 10‐16‐2013  Start Time: 3:30  End Time: 5:30  Recorded By: Dexter  Snacks: Cheese squared   Page:      TASKS  REFLECTIONS  Attach the intake to the arm  This went well, we don’t have the intake at the  highest point on the arm since it’s not  necessary, so there is a little horn‐looking  peak on our arm.  Wire up the motors on the robot  Went slow at first since some of the motor  controllers were hidden behind motors  which had to be unscrewed to get plugged  in, but in the end we got everything plugged  in very easily.  Begin programming the robot  Very easy since in a programming sense, our  robot is the same as our Sack Attack Robot,  so the only things that need to change are  the motor numbers.  Figure out where we need to put a hook on  the top of our arm for robot high hanging  purposes.  Using some trigonometry we were able to  easily figure out how our robot fits in the  corner of the field and decide on a position  for our hook.   
  • 10. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date: 10‐17‐2013  Start Time: 3:15  End Time: 5:30  Recorded By: Dexter  Snacks: Pretzels  Page:      TASKS  REFLECTIONS  Add a program to the tank tread robot and  test the results.  After extensive testing we realized several  problems:  1. Couldn’t get over bump  2. Massive friction  3. Because of the friction, our motors  experienced massive resistance making  them overheat immediately.  4. Really bad derailing on the bottom  5. Tread slips off (clicks) over the  powered sprocket  Completely remove all of the tank tread  mechanisms, except for the motors  themselves as they are in a good, solid spot.  This involved, first and foremost, unscrewing  and removing all of the rubber band  tensioned tread suspension. Then,  removing all of the miscellaneous odds and  ends that were involved with attaching the  tread to the robot.  Come up with a new idea for our drive train.  We have decided to go for a localized motor  design, using the top wide c‐channel as the  supports for each motor. There will be a  total of 6 wheels, each with one motor to  prevent friction, and to get our robot over  the bump.  Begin the assembly of the new drive train.  So far, no progress has been made on the  drive, but we should have it done by  Thursday of next week, the day when we  begin packing for Houston.    Critical Deadline: October 24, 2013 – Need to have robot finished   
  • 11. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date: 10‐17‐2013  Start Time: 3:15  End Time: 5:30  Recorded By: Dexter  Snacks: Pretzels  Page:      Completely disassembled robot   
  • 12. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date: 10/19/2013  Start Time: 9:00 a.m   End Time: 4:15 p.m  Recorded By: Dexter  Snacks: Whataburger Lunch  Page:      TASKS  REFLECTIONS  Create a wheeled drive train for our robot.   Six wheels powered by six motors (1  motor per wheel)   Decide on a method for mounting the  motors (direct drive vs. a motor block  at the back end of the robot)   Figure out how to attach each wheel to  the motors  We decided to use the largest wheels  provided by VEX, they are just standard  wheels, not omni or mecanum. We decided to  go for a motor mounting solution with 2  groups of 3 motors on the back right and left  sides of the robot. We attached the motors  like so:   1 small sprocket chained to another on  the inner‐outside edge of the wheel  base.   The axle attached to the chained  sprocket powers a long length of high  strength chain that winds around the  wheel base, powering each wheel.  The drawback to having all of the motors  positioned at the back of the robot is that it  could create a backwards tipping problem like  we had before, but so far it seems like our  robot has a sensible center of gravity.  Prevent the high strength chain from slipping  off of the sprockets by using a tensioner.  This was most important for the chain  connecting the motor block to the powered  sprocket, and all we really had to do was  slide in another small sprocket so it spreads  out the chain very slightly, no rubber band  tensioning mechanisms necessary.  Build the framework for the “tower” of our  robot, as well as a mounting solution for  the brain, power expander, and wires. For  the brain and power expander, we are just  hanging it off the back plate of the robot  with 1x25’s. For the rest of the wiring  (motor controllers, sensors, etc..) we are  tucking all of the wiring in the space  between the two 5x25 c‐channels.  Our tower is not even a normal “tower”, there  are really only two 5x10 c‐channels that  make up the entirety of the tower, this is  where our arm’s gearbox will be exclusively,  making it quite difficult to compact it  enough. The wiring will be pretty  straightforward and tidy, but possibly  difficult to access.    Gearing     
  • 13. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date: 10/19/2013  Start Time: 9:00 a.m   End Time: 4:15 p.m  Recorded By: Dexter  Snacks: Whataburger Lunch  Page:          One side of the wheel base      The wheel base motor block/gearbox     
  • 14. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date: 10/19/2013  Start Time: 9:00 a.m   End Time: 4:15 p.m  Recorded By: Dexter  Snacks: Whataburger Lunch  Page:          The completed (and new) wheel base      The new wheel base and “tower” with the arm in place (not attached) 
  • 15. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date: 10/21/2013  Start Time: 4:20  End Time: 5:35  Recorded By: Dexter  Snacks: none   Page:      TASKS  REFLECTIONS  Design and build a gearbox for the arm. Our  gearbox is very condensed, using high  strength gears, no chain, and one motor per  arm.  This gearbox looks like it will work very well,  there are not that many gears, and the lack  of chain makes it very rigid. On the other  hand, there are a couple very small spaces  between some of the gears, so there’s the  possibility for the gears to touch during a  heated match in competition.   Wire the robot – hook up all of the drive  motors and arm motors to motor  controllers and plug 2 drive motors from  each side of the robot into the power  expander.  This took a lot of 5 cent zip ties to complete,  which is unfortunate both financially and in  terms of usability, because a lot of the wires  are completely wrenched down on the back  5x25’s, making them both hard to reach and  hard to work with.  Begin thinking about adding the hook  This didn’t go very far…  Organize a box of parts that can be taken to a  competition and has only the necessary  parts for a competition, that way we don’t  need to bring as much, and only have the  absolutely necessary parts for our robot.  Aidan seemed to be doing well with this task,  and found a lot of low‐strength gears which  were consequently unsorted into a plastic  bag.                    New Gearbox – 15:1 ratio                     Robot Wiring 
  • 16. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date: 10/22/2013  Start Time: 3:15  End Time: 5:30  Recorded By: Dexter  Snacks: Cookies  Page:      TASKS  REFLECTIONS  Finalize the wiring on the robot; basically all  that needs to be done today is connect the  rest of the wires to the cortex.  This went really fast, there wasn’t much that  needed to be completed for the wiring.  Then Dexter made a diagram for Aidan  depicting all of the motor numbers and the  ports where they are plugged into on the  cortex.  Remove the middle wheel on each side of the  robot and reconfigure the chain a little bit  so there was no stopping between the front  and back wheels.   This will actually help us go over the bump  much easier, because the 5x35 c‐channel is  actually about 2.5 inches above the ground,  so after the leading wheel clears the bump,  our robot can straddle the bump. One issue  that might come up is that we have a long  stretch of completely exposed high strength  chain which may get caught up in another  robot’s arm or other mechanism which  would be very bad.  Begin programming the robot.  Going slowly, Dexter’s diagram for the motors  and ports seems to be mildly useful, but the  way he wired the robot is pretty confusing  since the ports and motor numbers don’t  line up.      Now there is simply a chain running from the powered wheel to the front 
  • 17. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date: 10/23/2013  Start Time: 3:15  End Time: 5:30  Recorded By: Dexter  Snacks: Fruit leather  Page:      TASKS  REFLECTIONS  Replace the two arm motors and one of the  driver motors, its internal gears were  completely stripped out, then rewire those  three motors.  This wasn’t too hard of a task even though all  of the wires are zip tied down to the robot,  and it is very helpful since working motors  that aren’t stripped help things.  Attach potentiometers to the arm axles and  possibly optical shaft encoders to the drive,  but we aren’t sure about those.  This will help us install the arm‐stabilization  program to the robot so our arm won’t go  below the wheel base (making it pop up)  and keep it from dropping on its own.   Add the basic drive and lift program to our  robot and test for any possibly friction  points.  So far it seems like this new drive will serve us  very well, there isn’t much friction in the  sprockets and the wheels can very easily go  over the bump. The arm motors,  unfortunately, are not strong enough to lift  our robot and hang.  Dexter will work on finalizing the engineering  notebook, polishing past pages he’s done.  This went well; the only thing that really  needed changing was the times on each  page, and adding in some photos for the  more recent pages.     
  • 18. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date:10/26/2013  Start Time: 7:30a.m  End Time: 5:00p.m  Recorded By: Dexter   Snacks: BBQ Sandwich  Page:      TASKS  REFLECTIONS  Compete in the Houston Regional robotics  competition – we had 5 matches in total,  we won the first 2 matches and lost the last  2, we had no ally in our last match so it was  a pretty easy win for the other alliance.  Our robot was semi‐decent overall, pretty  much all of the elements of our robot will  be changed – wheel base, motor mounting,  wheel type, intake type, and more, we will  be keeping Aidan’s linkage since it is  probably the most unique and strong  linkage we’ve built in a long time.   Fix ongoing problems that occurred during  matches and during practice. One of the  major problems that kept popping up was  that the chain connecting the 3 motors to  the wheel chain would break over and over  again. Another issue that came up was that  our intake mechanism would drag along the  ground, so we added a simple float  mechanism (standoff) to get it off the  ground a little. The last major problem,  which ultimately led to the demise of our  robot, was that our wheels were incredibly  grippy making it nearly impossible for our  robot to turn in place. During one of our  driver skills challenges our robot actually  sheared off screws on the tower due to the  immense torque being applied to the robot  because of the wheel grip.  On our next robot we will resolve any chain  problems by using gears wherever possible  and likely by using direct drive on our wheel  base – motors on the inside of the chassis,  and wheels on the inside. We have decided  that we will probably be using omni wheels  for our drive base because they allow our  robot to turn in place very easily. We will  stick with a 4‐wheel drive since 6 wheels  aren’t really necessary and would require  extra power that we have decided to  devote to the lift (4 motor lift geared down  at 15:1). Our robot’s construction was also  not particularly splendid; we used way too  many standoffs in very important places on  our robot which we will be changing on  future robots of ours.    We weren’t picked for finals, but we still  watched all of the finals matches for fun  and to see if won the Excellence award,  which we didn’t.  We were actually happy we didn’t get picked  for finals, because our robot would not  make our alliance member very happy,  finals requires a robot with longevity,  something our robot clearly, and  unfortunately lacked.       
  • 19. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date:10/26/2013  Start Time: 7:30a.m  End Time: 5:00p.m  Recorded By: Dexter   Snacks: BBQ Sandwich  Page:       
  • 20. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date: 10/28/2013  Start Time: 4:15  End Time: 5:30  Recorded By: Dexter  Snacks: Cheese Squared  Page:      TASKS  REFLECTIONS  Discuss new possible robot designs and  solutions to problems that arose during the  Houston regional competition.  Problems with the old robot:   Wheels are too grippy for turning and  maneuverability.    Chain connecting the drive motors to  the wheels keeps breaking.   The 6‐motor drive isn’t really necessary  when it could be dedicated to the lift.   Our drive base is much longer than  other robot’s, so in order to fit in with  the crowd and in order to get over the  bump easier we’ll use a shorter base.   Our top‐roller intake design proved to  be quite ineffective compared to the  side rollers used by other teams.  We have decided to fix the problems that have  arisen by using a short (20‐25 long) drive base  using only 4 wheels and powered directly (one  motor per wheel) so we have 2 extras for the  lift. 4 motors on the drive is plenty for 1:1 and  4 motors on the lift using the same gear ratio  (15:1) will enable us to lift and score extra  points. In addition we will reduce chain usage  and standoff usage to strengthen the robot  and prevent breakage.    Doug will begin disassembling our robot to  give us maximum time before the Austin  Regional Competition to design and build  the robot.   Doug’s disassembly proved to be immensely  useful, because we were able to finalize our  ideas and divide up labor for the next  iteration of our robot. Plus, as a bonus,  Doug organized all of the parts as he  disassembled something none of us would  have done.  MECANUM DRIVE  We will be using a mecanum drive in all of its  strafing glory, because while an omni drive  would allow us to turn easily, we could very  easily be pushed sideways across the field  which would be very bad for us. Strafing will  also allow us to accomplish some desired  tasks. 
  • 21. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date: 10/28/2013  Start Time: 4:15  End Time: 5:30  Recorded By: Dexter  Snacks: Cheese Squared  Page:         
  • 22. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date: 10/29/2013  Start Time: 4:00  End Time: 5:20  Recorded By: Dexter  Snacks: cookies  Page:          TASKS  REFLECTIONS  Aidan made the decision to use direct motor‐>  axle‐>wheel with the mecanums being  flanked by aluminum c‐channel that are  both 25‐long, so our wheel base has  changed in three ways – new wheels, new  size, new motor mounting, and this time  with 100% less chain!!!    The shorter wheel base means the wheels  have to stick out a little past the edges of  the c‐channel which means they will  undoubtedly hit the bump first, therefore  less momentum will be lost, second the  smaller drive means the wheels are closer  together, meaning it’s harder for our robot  to get caught on the bump. Lastly, and most  obvious, is that the mecanum drive will  prove to be quite useful, or at least more so  than sack attack, because there is a lot  more maneuvering that can be done when  avoiding or picking up balls.  J.T began working on an intake design, but  didn’t get very far since intakes are one of  the weirder, more obscure things to design.  J.T has some interesting ideas for the intake  that may or may not prove to be useful, or  even buildable, it’s difficult for him because  we have a very tight, but vague size  restraint – it must fit between the lift arms,  but we’re currently not even sure how wide  that is.   Misc tasks: Dexter cut 3 full length aluminum  c‐channels down to 25 units long, Aidan  helped Doug teach the M‐team some basic  programming to get their robot up and  running, and Dexter copied what Aidan had  done for one side of the drive.  Cutting the aluminum with a jigsaw is easy, M‐ team seems to be doing good work, they  already have their own tank drive nearly  finished and programmed, now they will  have to begin thinking about lifts, and by  the sounds of them talking about linkage  concepts, they are well on their way. 
  • 23. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date: 10/31/2013  Start Time: 3:30  End Time: 5:20  Recorded By: Dexter  Snacks: none  Page:      TASKS  REFLECTIONS  JT worked on the intake some more, deciding  it would be the best idea to use the largest  sprocket for the intaking part and attaching  the motor to the same side of the c‐channel  that the roller is on, just spacing them  enough so none of the flaps get caught on  the powered chain or the motor.  This intake design should work very well, or at  least from what we’ve seen at competition  it will work very well, we will have chain  with flaps attached for intaking the bucky  balls and on the top of the axle, a smaller  intake mechanism for the big balls.   Aidan had to rethink the wheel mounting  solution we were using, because the old  one was scaring us with its insecurity and  plastic qualities. The new one utilizes cut  1x25 pieces, bearing blocks, and standoffs  and seems pretty secure for being relatively  dumb.  The new mounting solution is more effective  than the plastic pieces we were using  before, and although its construction is  dubious, it is surprisingly sturdy.  Unfortunately, we don’t have a good place  for the front motors currently which  presents a problem for the arm and intake.  Other tasks: the tower was slightly modified in  order to get it more secure and more  efficient, Aidan and Dexter spent a good  deal of the time thinking about a new  method for mounting the front motors so  it’s out of the way of the intake mechanism. The motor mounting problem is going to be  the biggest issue when moving forward with  our robot, so before we attach the tower  we are going to have to slowly move  through the process of making a new  mounting system for the front, most likely  attaching the motor to the inside of the  drive base and then connecting that to the  wheel via chain that runs along the outer‐ inner edge of the wheel base.      The current selection of mechanisms of our robot 
  • 24. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date: 10/31/2013  Start Time: 3:30  End Time: 5:20  Recorded By: Dexter  Snacks: none  Page:    A close‐up of the current wheel mounting mechanism 
  • 25. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date: 11/1 – 11/3  Start Time: 12:00  End Time: 5:30  Recorded By: Dexter  Snacks: CHZ2 Page:      TASKS  REFLECTIONS  Rethink the drive base power system – this  involved moving the motors inwards, so  they are both right next to each other and  connected via chain to the mecanum  wheels. The motors are also now located  above the c‐channel that attaches the  wheels.  This is much better solution to what we had,  because now the front motor is out of the  way and still just as easy to remove as it  was when we had direct motor to wheel  power with no chain involved. We tested  the drive and it seems to be working fairly  flawlessly, if we had the robot fully  assembled and the weight properly  balanced, we think it will work perfectly  fine.  `Think up a solution for the arm, since the  wheels require a wider drive base, there is  less room between the two sides of the  drive base to have an intake, but since we  want to intake large balls, we have to have  a wide enough intake for them, so in the  end our arm has to clear the wheels but  also start at a lower height.  The lowered starting height and need to clear  our drive base has driven us to make a 10‐ bar linkage, which we have officially dubbed  ham‐bone. Aidan will begin working on the  linkage as soon as we have the 15‐long c‐ channel pieces required for it.  Create the gearbox for the arm and attach two  motors per side to provide sufficient power  for lifting.   This required a little bit of interesting gear‐ work, but not too much, it was basically  getting a 15:1 gear ratio and have two  motors powering each arm.   Make minor modifications to the intake  mechanism including perfecting some of  the attachment methods, tightening  screws, and compressing the whole thing  into a 10 unit long mechanism that is  attached onto a 15‐long c‐channel.  Having the mechanism about 5 units shorter  than the c‐channel it is attached to allows  us some free space for creating a  mechanism that allows the rollers to either  fold upwards or inwards, something  required for our robot to be in dimension.  Make the whole chassis of the robot sturdier –  adding cross braces and eliminating  standoffs wherever possible.  This helps our robot during competition  because the screws won’t loosen as much,  and none of the mechanisms we have built  have a chance of becoming detached,  something that happened at Houston. By  having a more rigid robot we ensure that if  our robot makes it to finals, we will be able  to endure the stress that finals puts on  robots.   
  • 26. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date: 11/1 – 11/3  Start Time: 12:00  End Time: 5:30  Recorded By: Dexter  Snacks: CHZ2 Page:      Front of the robot with new drive motor mounts and arms motors attached        Close up of the drive motor mechanism (motor to sprocket to chain to sprocket to wheel)     
  • 27. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date: 11/1 – 11/3  Start Time: 12:00  End Time: 5:30  Recorded By: Dexter  Snacks: CHZ2 Page:        Close up of the arm gearbox with the two motors visible to the left      Intake mechanism – bucky roller underneath, large ball roller above (not attached currently) 
  • 28. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date: 11/4/2013  Start Time: 3:30  End Time: 5:30  Recorded By: Dexter  Snacks: CHZ2  and Candy Corn  Page:      TASKS  REFLECTIONS  Now that we got a shipment of 35‐long  aluminum c‐channel we can begin  constructing our linkage arm. Aidan began  assembling it without any prior planning  and got a pretty efficient 8‐bar linkage that  reaches over the wheels and hits the  ground at the end.  We are all very glad that the linkage didn’t  turn out to be very bad, an 8‐bar is  completely tolerable, although there is an  issue of it not reaching 40 inches, currently  it only reaches 32 inches high so hanging  might be an issue if we don’t figure  something out before the competition this  Saturday.   We tested the gearbox for the arm, currently a  15:1 powered by two motors on each arm,  and we were able to begin warping the  aluminum chassis before the arm would  budge when we held it down – this was  only with a stubby little arm section that  would start the linkage, so it’ll become  more difficult for the robot once we have  the full arm on.  The gearing and motor system we have  working currently will be extremely  effective for lifting, plus we have taken  steps to get our robot as light as possible –  almost no 5 wide c‐channel, and a very  small number of large pieces, and no steel  parts, all of this makes for a much lighter  robot which will help for speed and ease of  lifting.  Configure the motors for a fully functioning  mecanum drive – involved Aidan writing a  simple mecanum program then flipping a  couple motors to perfect the system.  The mecanum drive, after testing it, seems a  little slow, for sure slower than the 5.5”  wheel base we had, but that just comes  with the smaller wheel size, but seeing the  robot strafe for the first time made us all  realize that a mecanum drive is a very good  idea.      Linkage in progress – only one more bar to go until it hits the ground! 
  • 29. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date: 11/6/2013  Start Time: 3:45  End Time: 5:30  Recorded By: Dexter  Snacks: 1 Butterfinger/person  Page:      TASKS  REFLECTIONS  Quickly alter the linkage a little bit to ensure  that it reaches the ground to an ample  degree as well as clears the drive base  easily. Aidan took a little longer than  expected on this, so it slowed down  progress on the intake mechanism a little.  The final linkage will reach about 35 inches, so  we need the hook to reach a little higher  than the top of the arm – we will be lifting  with the end of the arm, not the top of the  intake mechanism like we saw some teams  doing. Plus the linkage looks a little crazy –  a lot of bars in a small amount of space.  Begin thinking about an idea for mounting the  intake rollers onto a basket sort of thing to  hold up to 3 bucky balls.  The intake rollers will flip down at the  beginning of the match, so there has to be  enough room for them to do this (no  obstructions for the flaps) and they have to  connect to the actual mechanism we will  use to contain the bucky balls.  Mount the brain and power expander  Our brain will be mounted sideways towards  the back of our robot, a suggestion from  Anderson High School’s robotics team  (2158m). We also got a new power  expander since our old one had a faulty  battery wire and would get unpowered  during matches and while driving.  Mount the batteries  The batteries are in the middle of the robot, to  balance it out – the batteries are primarily  what we will use to balance the robot for  our mecanum drive, but currently they are  just secured on small plates and strapped in  with the battery zip‐ties.    Competition is this Saturday, so we have very little time for finishing our robot and finally  testing it on a field – which we have acquired. This Saturday’s competition is at Anderson High  School, very near to McCallum which is fortunate because we won’t have to drive far to get  there, and no hotels necessary. Luckily all we have to do in order to finish is build the intake  basket which will probably happen tomorrow and testing on Friday.     
  • 30. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date: 11/6/2013  Start Time: 3:45  End Time: 5:30  Recorded By: Dexter  Snacks: 1 Butterfinger/person  Page:            Battery, cortex, and power expander mounting                Display of the up/down linkage positions 
  • 31. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date: 11/9/13  Start Time: 2:45pm(Fri)  End Time: 12:00am(Sat)  Recorded By: Dexter  Snacks: Pizza, Torchy’s Tacos  Page:    TASKS  REFLECTIONS  Friday – work on the robot, adding finishing  touches to the drive base, linkage, and any  other various mechanisms that need  tweaking.  Most of the work that wasn’t related to the  intake was tightening screws or adding little  pieces of metal to certain parts to  strengthen the robot or make it more  usable.  Friday – Change the intake mechanism so it  flips down after starting within the 18”  length requirement and hinges outwards so  it envelopes the bucky balls. This took an  incredibly long time to assemble due to its  increased complexity and strange  attachment location on the robot’s linkage  and intake trough.   The ability for our intake to hinge in and out  will be very useful because it both helps  keep the bucky balls in the basket we made,  and also seems to work better than a  normal intake mechanism because of its  dual intaking action – the rollers and the  pulling in of the entire rotating mechanism  itself. Unfortunately we didn’t really design  our arm and intake with this plan in mind so  it was mounted completely too insecurely  and needs to be thought about more for  our next robot redesign.  Friday – we had worked late into the night at  Aidan’s house where a field was setup and  we worked on finishing the actual physical  robot, Aidan put a program on the robot to  test the mecanum drive, the arm, and the  two intake mechanisms. Something  happened with the intake mechanisms that  made it so they spun weird, and Aidan was  able to pinpoint the area in the code that  made that happen. He also made a very  slight outline for an autonomous we could  use to knock the two big balls on the 12”  barrier over.  The outline for the autonomous helped  enormously for getting a finalized intake  working for the competition, an  autonomous that would inevitably score a  total of 10 points for our alliance and  generally help us win the autonomous  bonus on multiple different occasions. In  addition, the general programming of our  robot’s driver control mode went smoothly,  Aidan is very used to programming now, so  he’s able to whip up something like a  mecanum code very easily, plus the motors  were logically laid out this time making  programming a whole lot easier.   Saturday – compete in qualifications for the  Austin VEX Competition, we had a total of 5  matches with alliance members varying  from a couple push‐bots to an ally like the  world‐renowned Discobots, in fact we were  able to make a little friendship with  Discobots that would help us greatly in  finals, because during alliance selection we  were in 15th  place and when they got  picked by 1366, they suggested our team as  Overall, one of the biggest things we’ve taken  away from this competition is our team’s  friendship with the Discobots which will  help us greatly in future competitions such  as San Antonio and the South Texas  Regional which we have now qualified for.  We played good matches with Disco, them  being the scoring team and us being great  defenders, helping fend off teams like  4252a and 2158m, both teams that 
  • 32. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date: 11/9/13  Start Time: 2:45pm(Fri)  End Time: 12:00am(Sat)  Recorded By: Dexter  Snacks: Pizza, Torchy’s Tacos  Page:        a second pick and we did, in fact, get picked  by 1366 to be allied with Discobots in the  finals. We advanced through the  quarterfinals and semifinals pretty easily  and once we reached the finals we found  ourselves against 9090a, 9090c, and  another team, but 9090 or T.Vex was the  real competition on their alliance. The first  match our robot’s arm got caught on the  arm float we had constructed that day  upsetting us greatly, then the next two  matches which our alliance won was played  by 1366 and 2587z. They were both very  close and T.Vex put up a huge competition  to us, leaving us with a 1‐point advantage in  the final match. In the end we won the  competition on the backs of the far  superior team: 2587z.  performed incredibly well at the World  competition last year during Sack Attack.  Another very positive benefit of this  competition is the improvement of Dexter’s  driving, he went from barely being able to  navigate the field at Conroe to being able to  score the maximum number of bucky balls  in one swift go, something not many other  robots and drivers can do so soon. We have  also walked away with some plans for our  next robot and nearly a month to perfect it  which will be very good since then we’ll  have time to build, test, and refine,  something we have only been able to do on  a very small scale at competition.  We also had the pleasure of receiving the  Design award at the Austin VEX  Competition, another South Texas Regional  qualifying award.  Dexter was extremely pleased that the team  received this award, because he has been  working extremely hard on the engineering  notebook, reflecting on nearly anything he  can, and putting in pictures wherever  possible, except this page, funny enough  since it’s about the competition where we  won the award for our notebook. 
  • 33. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date: 11/18/13  Start Time: 3:00  End Time: 5:30  Recorded By: Dexter  Snacks: none  Page:       Robot pieces  TASKS  REFLECTIONS  Disassemble our old, award winning robot  from the Austin competition. This didn’t  involve much time or effort, because there  really wasn’t much to disassemble, so we  mostly conversed at Aidan’s house while  disassembling the robot.  When we finished disassembling the robot we  realized just how many bearing blocks and  half‐inch screws we ended up using on the  robot, quite amazing really, but weirdly we  had an incredibly small amount of metal  that we actually used on the robot. By  disassembling the robot early, we were able  to begin working on the robot itself sooner.  Discuss ideas for the robot;  1. Omni‐wheel, 6 motor drive to help  with the robot’s speed, since we could  possibly gear the robot up.  2. 7:1 gear ratio on the arm for faster  lifting, unfortunately this makes it  harder for us to hang, even when we  couldn’t before making this change.  3. Possible piston‐assisted lift, but we just  saw Pastoral Invasion using a 7:1 gear  ratio and 4 motors on the arm lifting  their robot, so we might transition to  something like that since it would be  much simpler.  Omni wheels will allow us to use tank drive for  more precise movement of the robot,  especially when scoring and maneuvering  around obstacles like other robots and big  balls. In addition, the omni‐wheels will help  our robot go a little bit faster which is  something we seemed to be lacking in our  previous robot. On the note of faster  movement, a 7:1 lift is very necessary for  lifting, because it will allow our robot to  score quickly and not make us wait for the  arm to fully lift before we can do anything,  something that Dexter noticed at Austin as  something holding us back a little.  Dexter began working on the drive base a little  bit. The goal is making the drive base about  5 units wide so we would fit an entire large  ball in between the wheel base.  The 5 unit width is a challenge, because there  has to be a one inch wheel, a sprocket, and  no interference with chain or metal  touching the wheel, so it may not be  possible to get it under the 5 unit goal. 
  • 34. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date: 11/19/13  Start Time: 3:45  End Time: 5:30  Recorded By: Dexter  Snacks: Chz Squared  Page:      TASKS  REFLECTIONS  Work on building the drive base, the 5 unit  goal is becoming quite an issue, and Dexter  has gotten it as narrow as possible using a  variety of spacers and axle locks to get the  spacing just right for the sprocket and  wheel, but nothing seems to work.   We are starting to rethink the 6 motor drive  idea, because Aidan built a mock‐up arm  using one motor on a 7:1 gear ratio and it  seems incredibly weak for our purposes, so  we will inevitably need a second pair of  motors on the arm. Not only that, but the  width requirement of the drive base is  making it difficult to include a sprocket in  the “equation.”  Revert our drive base from the sprocket  method to direct drive – one motor to one  wheel, using only 4 motors and adding the  other 2 leftover motors back to the arm.  This incredibly simple design will hopefully  help our robot hang easier since there  won’t be very many metal parts and  connections being made.   This will make each side of the drive base  incredibly narrow, and will help us fit the  arm between each side, giving us a lot more  freedom with the arm. In addition, not  having a motor block on the robot means a  simpler mechanism for powering the  wheels, and thus, less weight, something  that is becoming increasingly crucial to our  robot.  Aidan mocked up an arm using one motor for  power and a 7:1 gear ratio like we want, he  also mounted it on a 5‐wide c‐channel to  simulate the drive base we’ll be building.   The 7:1 gear ratio means the arm is much  weaker than on our previous two robots,  with an increase in speed as the benefit to  this speed increase. But as we’ve seen in  competition, Toss‐Up seems to be a game  of speed and efficiency rather than blocking  and defense – whoever scores the most,  the quickest, and the soonest will often win.  Unfortunately the gear ratio means we will  have to strengthen the arm somehow and  make our robot super lightweight in order  to hang.   
  • 35. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date: 11/19/13  Start Time: 3:45  End Time: 5:30  Recorded By: Dexter  Snacks: Chz Squared  Page:      Early build of the Omni‐Drive      Aidan’s simple mock‐up of an arm with a 7:1 ratio 
  • 36. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date: 11/21/13  Start Time: 3:30  End Time: 5:30  Recorded By: Dexter  Snacks: Chz Squared  Page:      TASKS  REFLECTIONS  Dexter worked on the drive base some more,  making it so that the entire base uses no  chain or sprockets in its construction, and  the motors attach directly to the omni  wheels. The new design is 2.5 inches wide,  not including the motor which is attached  right on the outside of the 2.5 inch wide  base. The new design grants us a lot of  freedom with our arm and intake which will  fit inside the drive base. J.T also helped  Dexter by replicating the other side of the  drive base, ultimately finishing it during this  meeting.  The motor mounting system we are using isn’t  easily removable like we’ve done in the past  – using standoffs to mount a small 5‐long  1x25 pieces that are attached to the motor,  we have used this sort of method a lot in  the past, but since we only have one motor  per wheel with no chain and complicated  mechanisms, detaching the motors if any  problems arise won’t be an issue.  Additionally the increased freedom with our  arm will help us focus on creating an arm  that isn’t super complicated and an intake  that can manipulate the large balls.  Aidan worked on a pneumatic mechanism that  would assist our arm with hanging since  we’re really unsure about our robot’s ability  to hang even with 4 motors since it’s on a  7:1 gear ratio. The hang assist would shut  off the pistons from the air tank so they  could move freely until activated, and then  contracted and expanded via the controller  once activated.   Aidan is very unsure about the hang assist  since it would be very strange to attach the  one directional piston to the rotating  linkage arm and also be able to utilize the  piston’s power to actually translate to lifting  the robot. We’re hoping that we won’t have  to use the piston assist and only motors,  but we’ll have to build a really simple robot  that doesn’t weigh very much at all.      The Drive base in its current configuration 
  • 37. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date: 11/22 and 11/25  Start Time: 3:30   End Time: 5:30  Recorded By: Dexter  Snacks: none  Page:      TASKS  REFLECTIONS  Create and attach a very light weight but  mildly rigid tower to the base of the robot.  We ended up using 2, 2‐wide c‐channel for  each side of the tower and we have two  connected, large, low strength gears to act  like a high strength for our 7:1 gear ratio.  We reinforced the tower from the front and  the back with aluminum L‐channel that is  also connecting the two sides of the drive  base.   Our design for the tower is sufficient for the  gearbox we are creating and since it uses  such a small amount of metal, it furthers  our goal of making the robot incredibly  lightweight. In addition, using the L‐channel  in front of and behind the tower provides  support in both directions, something we  usually don’t have, or we have it but it’s not  a very good system. This one is screwed in  on 3 planes, adding a greater level of  rigidity to the tower and thus, the arm.  Design a linkage arm for the robot that lowers  in between the two sides of the drive base,  this gives us a lot of flexibility for the actual  linkage design.  Our linkage will most likely stay with the usual  8‐bar design, or even be reduced to a 6‐bar  linkage. The only clearance requirement we  have is a motor at the front of the robot  which should be really easy to overcome  since our drive base is only a measly 13”  long, so there is even room in front of the  motor for our arm to drop down to the  ground. We may still create the piston  assisted lift, because we have the drive base  area to mount the mechanism and it would  almost certainly guarantee hanging.  Aidan prototyped the arm early in the  meeting, creating a linkage that only makes  our robot 15” long and the design we used  was an 8‐bar. Hopefully, we will be  attaching the hanging mechanism on the  back of our intake instead of the arm,  because then we would need to have the  hook extend above the intake area of the  arm and could impede large ball intaking  like our last robot.  Our linkage design will allow our robot to have  a roller mechanism that can outstretch 3  inches in front of the robot, but since the  space in between each arm is so small, it  might be challenging to create a mechanism  that can manipulate the large balls and one  that flips up and down before the match,  because we can’t create the whole  mechanism in this small 3” space we have  allotted ourselves, what it does is make the  whole design process a bit easier since we  now have space to work.  Attach the brain, power expander, and the  two batteries to the robot.  We tried attaching the batteries in a way that  wouldn’t affect its center of gravity.       
  • 38. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date: 11/22 and 11/25  Start Time: 3:30   End Time: 5:30  Recorded By: Dexter  Snacks: none  Page:    C‐Channel tower with the gearbox installed The arm, fully contracted                            Brain and power  expander mounting 
  • 39. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date: 11/22 and 11/25  Start Time: 3:30   End Time: 5:30  Recorded By: Dexter  Snacks: none  Page:      The arm, fully extended  Closeup of our arm float – a simple 1  inch screw, spacers, and a nylock. 
  • 40. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date: 11/30 – 12/4   Start Time: n/a  End Time: n/a  Recorded By: Dexter  Snacks: Pretzels  Page:    Linkage Arm  TASKS  REFLECTIONS  Work on tightening the 2” axles that are  connecting all of the linkage pieces.   This will help our linkage be more stable and  not wobble during operation. One of the big  benefits for this is just general structural  endurance of the robot during operation.  Add an arm stop that is directly attached to  certain pieces of the linkage. One piece stood  off on small (1/2”) standoffs at the end of the  linkage and one closer to the point of rotation  that is stood off a little more (1”plus a little).  This type of system will help our linkage keep  its shape when the arm is fully extended –  during tests the arm would collapse in on  itself when fully extended which made the  lifting very inconsistent and we couldn’t  predict where the arm would rest at its max  position, it also just looked bad. This new  system is very simple and works very well.  Test our arm’s and our robot’s ability to lift  itself on the hang bar. We had to re‐ program the robot a little, doubling the  motor code lines because we think the  robot wasn’t utilizing all of the motors, this  was confirmed when we saw that only two  of the wheels were actually spinning.  With the motor code doubled, our arm was  able to lift our robot, but not fully and of  course it won’t stick in the up position. The  lift is a little weird; the robot’s arm doesn’t  fully contract so building some variety of  stop mechanism won’t be easy.  Build an arm stop/catch that will keep the  robot suspended on the bar – it can be  passive or active, using pneumatic pistons.  The piston method we initially tried is directly  attaching the pistons on the arm like a sort  of lift assist we were thinking of using  before testing the current robot build, but  there doesn’t seem to be any good place to  put the pistons, unfortunately. The passive  method seems like it would be simple and  easy to do (hooking the arm to the drive  base when the arm lowers as it hangs).          
  • 41. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date: 11/30 – 12/4   Start Time: n/a  End Time: n/a  Recorded By: Dexter  Snacks: Pretzels  Page:      Arm fully extended, with arm stops installed      Arm fully contracted, ready for intaking   
  • 42. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date: 11/30 – 12/4   Start Time: n/a  End Time: n/a  Recorded By: Dexter  Snacks: Pretzels  Page:      Intake (“NZ‐style)  TASKS  REFLECTIONS  Build an intake using the very common “NZ‐ design” and add the extra, smaller wheel at  the top of the axle that connects the motor to  the main intake spinner.   This design is really effective for picking up the  bucky balls, but not necessarily best for the big  balls, but currently it’s the easiest, lightest,  and most effective method we have tested  and come up with. The unfortunate thing  about this competition is that basically every  team has the exact same intake design and  robot design.   Test different orientations for the motor that  does two different things:  1. Keep any non‐moving parts out of the  way of the big ball from being took in  (our last robot had that big time, there  was a large metal piece obstructing the  big ball and the motor was mounted  on top of the intake mechanism which  also obstructed the big ball)  2. Have enough clearance off of the  ground so that none of the intake  pieces drag against the ground.   In addition to those things we need to have  the intake tensioned inwards using a hinge as  the rotational joint, and tensioned down so  the intake flips down at the beginning of the  match.   The biggest problem with our last robot when  it came to the intake was not being able to  manipulate the large balls, this new one does  very well, we used a rubber band covered  roller for the large ball mechanism and once  we “capture” the big ball, all we have to do is  spin the intake and the big ball gets sucked in.  As for the small balls, this mechanism works as  well as the last robot: very well. This intake  mechanism used a lot of bearing blocks and an  extra little mount for a chain and two  sprockets since we have the motor at the base  of the intake and the roller at the other end.  As a result of all the bearing blocks (and ½”  screws and nuts) the robot has become  incredibly unbalanced, proving a huge  challenge for us just before the competition.  Lighten the intake by simplifying it a lot – we  basically took a 10‐long aluminum c‐channel,  attached the motor at the bottom of the c‐ channel (closer to the ground, so there is very  little clearance) and have the intake rollers  extend up on the other side of the c‐channel.  By doing this and moving the batteries to the  back of the robot as opposed to the middle  where we had them, we minimized the weight  imbalance we had, but it still is a slight  problem since our drive base is so short and  easily tipped over.             
  • 43. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date: 11/30 – 12/4   Start Time: n/a  End Time: n/a  Recorded By: Dexter  Snacks: Pretzels  Page:      Here the entire intake mechanism can be seen, with the large ball and bucky ball rollers  installed – the large ball rollers may change to use VEX mesh in the future      In this picture, the intake’s hinge, shaft (for vertical rotation), and inward tension rubber bands 
  • 44. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date: 11/30 – 12/4   Start Time: n/a  End Time: n/a  Recorded By: Dexter  Snacks: Pretzels  Page:    Other Changes from Thanksgiving  TASKS  REFLECTIONS  Wire the robot in order to test all of components  we’ve added, like the arm, intake, and to see if the  robot hangs‐ which it did.   The wiring went well, there was a little issue with  the arm wiring since Dexter wired the arm, and  since it moves so much and has so many different  areas for wires to get damaged, and he ended up  not doing a very good job, ending with a broken  motor controller.  Add a hang lock mechanism using pistons to latch  a small 5‐long aluminum c‐channel onto one of the  vertical members of the arm, it will be extended  upwards at the end of the match so the 5‐long flips  up (it will be up‐tensioned) and then the piston  will be retracted and lock the arm in place.  This mechanism is relatively simple, and as long as  the arm works how we think it will, it will work.  The only problem is that if we extend the arm and  the lock flips up, we have to hope the arm will  push it back down again and not get stuck or  impeded by the mechanism.  We moved the batteries to the back of the robot  and only had them attached via the battery zip‐ ties, and they snapped during operation. So we  devised a new method of securing them using  1x25 pieces as a sort of holster for them.  The method we devised is much more effective at  holding them, and it is still very easy to put them  in place. Unfortunately, this just adds more weight  to the base of the robot which is something we  don’t necessarily want at this point.                            Here the battery mount can be seen using 1x25 steel 
  • 45. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date: 12/7/13  Start Time: 6:30 am  End Time: 9:00 pm  Recorded By: Dexter  Snacks: Pluckers and  Concessions       Page:     Killeen Toss Up Competition  TASKS  REFLECTIONS  The night prior to the competition, JT and  Dexter worked on a hang lock mechanism  for roughly nine hours, modifying the  mechanism over and over again. In the end  the mechanism would have worked, but it  made the robot too heavy and, when  attached, the robot could not lift itself up  anymore, so we decided to take it off and  not utilize the hang during competition.  It was really unfortunate to find out that the  one mechanism that would allow our robot  to hang made it impossible to hang in its  current build state, the gear ratio we are  using (7:1) doesn’t supply enough torque to  lift up the robot. After looking at Anderson  High School’s (2158M) robot, we have  begun to think that just attaching the piston  to the arm and base will be enough to assist  and lock the robot in place. We tried this  method before, but decided not to use the  idea since the range of motion of the piston  might not be enough for the arm to lift the  intake the full 24 inches to stash bucky  balls.  Compete in the Killeen Toss Up Competition  Reflection on the competition will be  below/on the next page.  We were the runners‐up in the finals of the  competition with Pastoral Invasion (4252A)  and the AustinCans (2158M). The alliance  we lost to was led by Team Floyd 2 (400x).   Pastoral Invasion competed the entire time  during finals and we switched out with the  AustinCans. It seemed like our major  downfall was our robot’s inability to hang as  well as our lack of a good autonomous for  this competition. We did, impressively, win  the autonomous section for almost every  match, except for a couple against the Floyd  alliance. But we won’t be completely  rebuilding our robot before the San Antonio  Competition so there will be more time to  practice and program an autonomous for  our robot, this will help level the playing  field at a competition that will be as fierce  as San Antonio is shaping up to be.  Planned Changes: located underneath the  competition reflection.  We saw a couple of ideas we would like to  work off of and some changes we already  knew we would make, even without going  to the competition.       
  • 46. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date: 12/7/13  Start Time: 6:30 am  End Time: 9:00 pm  Recorded By: Dexter  Snacks: Pluckers and  Concessions       Page:     Killeen Toss Up Competition Reflection      We went into this competition knowing our robot was inferior to some of the robots  that would be there such as the AustinCans senior team and Pastoral Invasion. But we also  knew the competition was pretty low level and that it wouldn’t be super competitive so we  were pretty sure there was a good chance of getting to finals. Our original strategy was to be  fairly competitive, but try to stay out of the top 8 because the AustinCans, Pastoral Invasion,  and our team have forged an out of competition alliance via online social networking and  friendships formed at previous competitions.     Our actual performance went something like this: at first we did well, there was little to  no competition because most of the competition was push bots. Then we began making small  changes to the robot like upward tension on the arm since we didn’t have to hang, but  magically this made our robot tip forward really easily so after tripping through a match we  scrapped the idea. During another match, against our B‐team, one of the gears powering our  arm slipped out of place, this disabled our arm for the entire match, meaning we were a  glorified push bot against our own school’s team. Then towards the end of the competition we  picked it back up, reverting any changes we made so our robot simply picked up and stashed  bucky balls and large balls. In addition, Dexter, the robot’s driver, relaxed a bit and was able to  easily score balls and defend against opponents. In another match we were up against both the  AustinCans and Pastoral Invasion and our robot was partially non‐functional due to the upward  tension we added to arm prior to the match, so we didn’t do well at all during that match. In  the end we placed 12th  with a record of 3 wins, 2 losses. The finals were just a simple 4‐alliance  semi‐finals then finals, so a total of 12 teams. We were approached by 400x twice with them  asking us how well we competed and what our robot could do. But in the end our team got  picked by Pastoral Invasion in addition to the AustinCans. We advanced quickly through the  semi‐finals, easily beating our opponents during driver control and autonomous. In the finals,  400x and their alliance proved to be a very good opponent, 400x has come leaps and bounds  since last year, especially in their driving abilities. We lost the first match between Pastoral and  AustinCans vs. Floyd and 2880A. Then when we were up, we flattened Floyd and their alliance  partner. In the third match, a repeat of the first one, we lost mainly due to some rough play  from 400x, in other words, they were pinning Pastoral’s robot against a large ball for over 10  seconds and never backed up more than 3 inches when called on it. This leads me to my next  point about the competition, the organization, judging, and reffing of it.    The downside about this competition was the competition itself. Starting with the  organization of it, due to ice that never formed, it was delayed 1 hour, then the competition  itself didn’t start until 2 hours after the planned start time. Between the first few matches there  was about a 20‐30 minute delay due to technical troubles and slow counting by the referees. In  addition, the referees didn’t seem well trained and didn’t know the rules of the competition,  even something as simple as putting a bucky ball back into the field if it went over the barrier  slipped the ref’s mind. The finals match I described above was another great example of the  referee’s inability to recognize simple rules that were being broken really badly. Early in the 
  • 47. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date: 12/7/13  Start Time: 6:30 am  End Time: 9:00 pm  Recorded By: Dexter  Snacks: Pluckers and  Concessions       Page:     competition the AustinCans went up against our M‐team (8756M) and M‐team got called for  pinning and instead of just deactivating their robot for the match, the match official disabled  every robot on the field. Besides the poor officiating and refereeing, the judging and award  giving was done relatively poorly, at every competition we’ve been at the wealth of awards is  evenly distributed amongst teams, so Excellence goes to one team and Design to another.  However this competition was different, Pastoral Invasion (4252A) was awarded the Excellence  and Design award. Overall this competition was relatively inadequate on the scale of normal,  good competitions we’ve been to, overall the lack of good competition and the bad refereeing  and organization made this competition less than satisfactory.    Planned Robot Changes:  1. More stable drive base  a. Possibly lengthen the base or add a anti‐tipping mechanism on the front  2. Redesign the intake mechanism a little so the big ball intake and the bucky balls  a. Offset intake rollers so the big ball roller is in front of and wider out than the  bucky ball roller (see attached illustrations).  3. Paint the robot black  4. Make sure the robot hangs by adding pneumatic lift assist.  a. Lift and lock – may require a linkage redesign  5. Multiple autonomous programs for both sides of the bump  6. Possibly meth motor the intake  7. More nylocks, fix and tighten certain elements of the robot, and improve other areas  8. Help the other 2 teams complete their robots before the San Antonio Competition.  9. Practice and test the robot thoroughly.  
  • 48. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date: 1/3/2014  Start Time: 7:30 a.m  End Time: 8:00 p.m  Recorded By: Dexter  Snacks: Provided lunch  Page:      TASKS  REFLECTIONS  Compete in the San Antonio VEX competition  sponsored by the U.S army. During the  competition Dexter took decent amount of  pictures of robots at the competition, but  none of the competitions that our team  competed in, since he drives the robot.   This competition was one of the better ones  we attended, the competition was good,  meaning the other teams that were in  attendance were either really skilled or had  some interesting robots. Teams that were  there included 9090 (T‐Vex), 2587  (DiscoBots), 4252 (Pastoral Invasion), 2158  (AustinCans), 400X (Team Xtreme), and two  really high achieving driver skills scores  from 6966 (GonBotz).   The competition was arranged into two  separate divisions, the RECF Division and  the US army division, we were placed in the  US Army division which we quickly realized  was the far more inferior division. US army,  besides us had 400X whereas the RECF  division had 2587, some 2158’s, 4252,  9090, and more teams. We knew that in the  finals, the winner of the RECF division  (which happened to be 2587Z and 9090C)  would win the competition. As far as our  team went, we got first pick by the 8th  seed  alliance, but were about to be the 1st  seed’s  second pick, in other words we would have  ended up being finalists.  We were slightly bummed about our  performance in this competition, because  we went into it thinking we had a good  chance of doing well. Based on our  friendship with the DiscoBots, it was  entirely possible to be their second pick had  there been no division play, we also have  built up a strong friendship with Pastoral  Invasion. The main reason we were hoping  to do as well as we could at this  competition was because it was a really  good way of judging our level of  competitiveness in a competition similar to  what the South Texas Regional will be like.  Of course 9090C won’t be there, so  DiscoBots will have to choose someone else  for their alliance.   We figured out several problems with our  robot ranging from communications issues  like we’ve had at every past competition  (the controller and cortex disconnect for a  second then have to reconnect fully before  continuing the match). Aside from that, we  had the same front tipping issues we had at  Killeen since the drive base wasn’t changed  at all, we also had problems that we  noticed while scrimmaging with 2158M the  night before, with our intake: it seems to  fling the bucky balls out in a rather irregular  We really have no way to fix the  communications issues that have been  plaguing our team the entire season, aside  from getting new VEX keys (which are  expensive and touch‐and‐go on whether or  not they work out of the box) we don’t  know any way to fix the problem. Solving  the tipping problem will be as simple as  making the drive out of a full length 35‐long  c‐channel, and so far the best intake idea is  the one we were using at the beginning of  the year, but just modified a little bit for 
  • 49. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date: 1/3/2014  Start Time: 7:30 a.m  End Time: 8:00 p.m  Recorded By: Dexter  Snacks: Provided lunch  Page:    pattern which means our scoring ability is  hindered. Dexter also noticed that the  robot was much slower than all of the other  robots on the field, which put our team at a  bit of a disadvantage.   optimal bucky ball picking up. The big ball  intaking was also a little rough, but that’s  just because of obstructions on the intake  structure itself, so rebuilding it will help a  fair amount.      Pre‐match preparation      Army Division Fields ready for play!       
  • 50. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date: 1/3/2014  Start Time: 7:30 a.m  End Time: 8:00 p.m  Recorded By: Dexter  Snacks: Provided lunch  Page:                                          Our finals alliance captain                400X high hanging with large ball      US Army Division Finals 
  • 51. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date: 1/7q/2014  Start Time: 2:40  End Time: 5:30  Recorded By: Dexter  Snacks: Girl Scout Cookies  Page:      TASKS  REFLECTIONS  Dexter started building the new drive base for  the robot using pieces of 35‐long aluminum  C‐channel instead of the old configuration  we used that had 25‐long C‐channels.    This new design that obviously isn’t the most  revolutionary, will help drastically reduce  the tipping problem our robot has been  having in competition. The problem that  tipping has presented for the team, and  especially Dexter, the driver, is that he has  to focus more on not tipping the robot than  actually driving and picking up bucky balls.  Hopefully the new design will help him  drive better than he has been.  Aidan worked on reinforcing the tower of the  robot with nylocks, by doing this we can  ensure less work on the robot – tightening  loose screws – and more time practicing  and focusing on competition‐oriented  tasks.   Using nylocks more often will help improve  the robot’s endurance in a competition  setting where the robot is constantly being  driven and carried around, in addition, help  make connections more rigid.   The idea of gearing the drive motors on our  robot for speed rather than torque was  discussed because we’ve realized that there  aren’t many pushing matches going on,  rather there is an emphasis on getting to  the tube quickly and efficiently to score  bucky balls. We agreed that a 4 motor  speed drive would be feasible and we  would do this once the drive base is  finished.   Having a speedy robot can help us be more  defensive and offensive at the same time,  offensive because we can quickly transport  buckys across the field and defensively  because we can get to the tube and block it  from the opposing robot faster. Overall,  speed has become the apparent deciding  factor in a good robot, with 400X being the  glaring exception because it is only heavy,  strong and slow.   Dexter has been discussing and formulating  tactics for the South Texas Regional that is  coming up at the end of February by  compiling a list of teams going to the south  and north texas regional, currently only 5  teams have qualified for the north  competition, and 22 for the south  competition. We are unsure whether we  can go to the north or the south since our  team is located in central Texas. Dexter also  talked to 4252A, Pastoral Invasion who was  crossed by DiscoBots at the San Antonio  competition and now wants revenge.    Our team has been establishing a close  friendship with 4252A, Pastoral Invasion, so  there is a great possibility of being with  their team at the South Texas Regional, the  problem is that, combined, we may not be  good enough to beat out alliances with  teams like 400X or 2587Z (Disco). If we had  the opportunity to go to the North Texas  Regional, Pastoral has a really good  connection to 9090C (T‐vex) so they could  be together with our team as a second pick,  but that’s only if we can go there. Overall  qualifications are really confusing. 
  • 52. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date: 1/7q/2014  Start Time: 2:40  End Time: 5:30  Recorded By: Dexter  Snacks: Girl Scout Cookies  Page:          The tower and arm without a drive base      The tower and arm with the new 35‐long drive base   
  • 53. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date: 1/8/14  Start Time: 3:00  End Time: 5:30  Recorded By: Dexter  Snacks: Cookies  Page:      TASKS  REFLECTIONS  Continue working on the drive base design,  today Dexter finished the other side of the  drive base he started during the last  meeting, this meant screwing both sides  together with standoffs then attaching the  base assembly to the tower. No motor  mount solution has been discuss  Our new design for the drive base will help  significantly lower the problem we have  had with tipping at past competitions. The  unfortunate part about this design is that  we have to adjust the motor mount for the  front wheels, because having a direct drive  isn’t possible due to the linkage terminating  right where the motor would be, previously  we designed the linkage to float over the  motors. We think internal chain will be  necessary to power the front wheels, so the  two drive base sides will need to be  widened to accommodate the sprockets  and chain.  Dexter thought about how to improve the  tower design of the robot. More  specifically, how to mount the motors on  the outside of the tower frame. It will be  difficult because our motor mount method  uses standoffs and a 1x25 to attach the  motor, that way it is much more modular  than straight attaching the motor to the  tower. But unfortunately the spacing of the  screws for the motor mount combined with  the spacing for the gearbox axles makes the  bearing blocks very difficult to place and  choosing where to attach them and what to  attach them with will be difficult.  The method of attaching the motors on the  outside of the tower frame will make it  easier for us to maintain the structural  integrity of the gearbox. In addition, the  way we previously attached the motors  meant that two motors were facing back to  back (literally touching each other) which  meant they were possibly overheating, or  could have overheated faster. But mostly,  the previous mounting method was easy,  but was not efficient for performing normal  maintenance on the gearbox motors,  mostly tightening them (and the ones on  the inside of the gearbox loosened  incredibly quickly).   Dexter took the linkage off of the robot to  make working on the gearbox and drive  base much easier, this was also inevitable  since we would have to redo the linkage  anyways. Aidan started taking apart the  entire linkage and intake (which will also be  changed quite significantly).   The linkage will hopefully not be too difficult  to redesign, and if we get everything done  quickly (the drive base and gearbox) Aidan  can focus on making a really good linkage,  which again will probably be an 8‐bar like  we’ve had on every robot so far.       
  • 54. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date: 1/8/14  Start Time: 3:00  End Time: 5:30  Recorded By: Dexter  Snacks: Cookies  Page:                                                          Bare Bones Robot                            Empty Gearbox                          Intake being taken apart 
  • 55. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date: 1/9/2014  Start Time: 2:45  End Time: 5:45  Recorded By: Dexter  Snacks: cookies  Page:      TASKS  REFLECTIONS  Dexter removed much of the pieces involved  in the gearbox, including the motor  mounts, some of the bearing blocks and the  potentiometer on each side. This provided  a good space to work on redesigning the  gearbox. Then the spacing for each axle was  figured out, 3” between the two powered  axles that are connected to metal pinions  (12‐tooth) and an axle right between those  two pinions (1.5” away) for the 84‐tooth  gear. This creates the 7:1 gear ratio we’ve  had on many iterations of the robot.   The new gearbox is required because of  having the two motors attached on the  outside of the tower frame, because they  are separate from each other, requiring two  12 tooth pinion gears, one for each motor,  to power the 84 tooth gear. This will also  help us troubleshoot any issues we have  with the lift, seeing if one of the motors  isn’t working or is spinning the wrong  direction, our last design relied on one axle  going through both motors.  Once Dexter finished the new gearbox, Aidan  copied it on the other side of the robot.  Two people working on the robot seems ideal,  because one person can copy what the  other did, often times having three people  working leaves the third doing nothing the  whole time.   Aidan began designing a way to power the  drive base, especially the front wheels since  the rear wheels will likely be direct drive  with no chain. What he found after minimal  investigation about our current design is  that the drive base needs to be widened  slightly in order to accommodate a chain  and sprocket powering method for the  front wheels.  We ended on this note, so during the next  meeting we will have to make some  modifications to the drive base, widening  the frame that supports the motors and  wheels. Unfortunately this is relatively  difficult at this point because most of the  attachments we have to change use  nylocks, so it’ll be a huge pain to change  anything.                           
  • 56. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date: 1/9/2014  Start Time: 2:45  End Time: 5:45  Recorded By: Dexter  Snacks: cookies  Page:                                              Right hand perspective of the left gearbox           Left hand view of the left gearbox 
  • 57. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date: 1‐13‐14  Start Time: 2:45  End Time: 5:30  Recorded By: Dexter  Snacks: none  Page:      TASKS  REFLECTIONS  Before school ended Dexter finished widening  the base of the robot which included  changing out the standoffs on the  unfinished side of the drive base to 3 inch  standoffs and then moving the 1 inch  standoffs on the rear cross beam inwards  by a unit to account for the widened base.  Doing anything related to the drive base is  painful because most of the connections we  are using are either extremely tight or we  used a nylock, so this widening process took  a while. But fortunately the wider base will  allow us to add a sprocket‐chain system to  power the front wheels.  Dexter also figured out a method for mounting  the motor and connecting the front wheel  to the motor via a sprocket and chain. This  involved, for one thing, taking out the front  set of standoffs that hold the drive base  together, so once the whole robot has been  completed, including the arm and intake,  we’ll figure out a method for connecting  the two sides again, preferably with a 35‐ long cross beam that spans both sides of  the drive base to not only hold the two  sides together, but to make the entire drive  base more rigid.  Once Dexter figured out how to mount the  motors for the front drive, he attached the  motor, then let Aidan finish working with  the chain system, spacing for the wheel,  and general attachment of all the related  parts. Dexter will finish attaching all of the  motor and wheel related parts tomorrow,  since it’s a very simple process, but we ran  out of time and weren’t able to finish  everything for the drive base.  The idea of starting the linkage designing  process was brought up by Dexter, but  nothing really got going since we need to  have the drive base complete and wheels  attached.  Aidan is the linkage designing champ on our  team, so he really does have the sole  responsibility for designing and building at  least one side of the linkage, the other side  can be easily replicated by someone else on  our team.       Sprocket and Chain Mechanism for the front wheels 
  • 58. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date:  1/15/14  Start Time: 2:45 p.m  End Time:  5:30 p.m  Recorded By:  Dexter  Snacks:  Page:      TASKS  REFLECTIONS  Finally finish building the drive base by re‐ gearing all of the motors in exchange for  speed rather than torque. Then test the  speed of the robot once all of re‐gearing is  finished, but with our newly decided wiring  configuration.  Aidan re‐geared the motors since he is really  the only person on the team that knows  how to do this, it went pretty fast, and all of  the motors got reattached to the robot for  testing later on during the meeting.   Undo most of the wires on the robot,  including sensors, motor controllers, and  motors that were directly connected to the  cortex (through ports 1 and 10). Then  remove the power expander in favor of less  weight and lower battery power. Dexter did  this then wired up the drive base to test it.  Removing the power expander was the main  goal of rewiring the robot, without a power  expander the robot won’t be able to draw  as much power as it did before, but since  this competition seems like a relatively low  stress one for the batteries, we decided to  opt for a low‐weight solution using only one  battery connected to the cortex.   Once Dexter got all the wires plugged into the  cortex, he tested it out with the leftover  program from the San Antonio  Competition. It seemed to be a bit faster,  but its drive‐path was slightly curved and  we found out that once of the motors  hadn’t been switched out for a speed  motor, in addition we found that some sort  of ghost value was left on the motors after  driving in a direction, making them more  difficult to hand spin (when the robot was  on) in only one direction. To change this,  Aidan began to figure out a programming  fix to this problem, but didn’t want to start  during this meeting due to time constraints  as well as weird RobotC errors that started  occurring.  After changing out the motor, we didn’t get to  retest the robot’s drive, because we wanted  to get right to work on fixing the  programming issue that cropped up. But it  does seem like the motor we used for the  “slow” wheel that was geared for torque is  a rebuilt one (we have rebuilt many of our  motors due to various damages, sound  issues, and circuitry issues, but this motor in  particular seems to have a large amount of  friction internally, which could be a  contributing factor to the lowered speed on  that side of the drive. The programming on  the other hand probably won’t have too  much effect on how the robot drives,  except possibly making it a little more  responsive since it won’t be saving ghost  values like it was.    
  • 59. Engineering Notebook  VEX Team 8756  McCallum High School  2013‐14    Date:  1/15/14  Start Time: 2:45 p.m  End Time:  5:30 p.m  Recorded By:  Dexter  Snacks:  Page:      Back of the robot with the new wiring configuration (no power expander)                              Finished drive base, with speed geared motors