SlideShare a Scribd company logo
1 of 62
Download to read offline
PC2000 UTILIZATION OF AVAILABILITY ANALYSIS
TO REDUCE STANBY LOSS TIME
ANDREAS HOTMANRI SIMATUPANG // 61111667
FGDP DEPARTEMEN PRODUKSI // PAMA DISTRIK ADARO
PROJECT ASSIGNMENT FGDP
PERUSAHAAN : PT PAMAPERSADA NUSANTARA
DISTRICT : PT ADARO INDONESIA (ADRO)
DEPARTEMEN : PRODUKSI
TEMA : PENINGKATAN UA UNIT LOADER
JUDUL : MENURUNKAN LOSS TIME-DELAY STAND BY
REQUEST PC 2000 DI AREA LOWWALL
NAMA : ANDREAS HOTMANRI SIMATUPANG
NRP : 61111667
PERIODE KONTRAK : JULI 2011 – JULI 2012
TANGGAL KONTRAK : 1 JULI 2011
LANGKAH 1 : MENENTUKAN TEMA DAN ANALISA SITUASI
MILESTONE
LANGKAH 1 : MENENTUKAN TEMA DAN ANALISA SITUASI
Naik 9%
Naik 6%
TANTANGAN PAMA DITRICT ADARO TAHUN 2012
Trend menurun
diperlihatkan pada sektor
achievement overburden
removal pada semester 2
tahun 2011. Penurunan
signifikan ini terjadi pada
bulan November dan
Desember (dibawah rata
rata achievement
semester 2, 118%)
Walaupun sempat terjadi
fluktuasi yang cukup
signifikan pada bulan
November 2011,
achievement produksi
coal pada semester 2
tahun 2011 menunjukan
trend yang naik
LANGKAH 1 : MENENTUKAN TEMA DAN ANALISA SITUASI
Sumber data : Report KPI Departemen Produksi 2011
REVIEW KPI DEPARTEMEN PRODUKSI SEMESTER II TAHUN 2011
Fluktuasi terjadi pada achievement produksi coal dan overburden removal. Namun dari sektor overburden
removal memperlihatkan trend penurunan. Fluktuasi Achivement terendah terdapat pada bulan November dan
Desember 2011
LANGKAH 1 : MENENTUKAN TEMA DAN ANALISA SITUASI
PRODUKSI = PA x UA x PRODUCTIVITY x SCHEDULED HOUR x JUMLAH UNIT
Sumber data : EWACS
PA actual loader dan hauler mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Sedangkan untuk
achievement PA hauler mengalami penurunan pada bulan November 2011-Desember 2011
LANGKAH 1 : MENENTUKAN TEMA DAN ANALISA SITUASI
Sumber data : Report KPI Departemen Produksi 2011
Achievement UA loader
dan hauler menunjukan
trend penurunan.
Penurunan signifikan
terjadi pada achievement
UA loader pada bulan
November dan Desember
2011 dengan UA aktual
48% dan 48.81%
ACHIEVEMENT PRODUCYIVITY DAN UTILIZATION OF AVAILABILITY
LANGKAH 1 : MENENTUKAN TEMA DAN ANALISA SITUASI
Persentase “delay” dari keseluruhan loss
time adalah
= (129.13/133.65) x 100%
=96.62%
Fokus problem pada
loss time-delay
Sumber data : Section MoCo, Department Engineering
Utilization of Availability  Waktu yang digunakan alat untuk beroprasi dari total
waktu alat itu dinyatakan RFU
LANGKAH 1 : MENENTUKAN TEMA DAN ANALISA SITUASI
Deviasi standby by request memiliki nilai 150 menit/unit/hari
Sumber data : EWACS
WATER FLOW DIAGRAM LOSSTIME-DELAY
Maka problem akan difokuskan pada Loss Time-Delay
Standby by Request
* Standby by req  suatu kondisi dimana alat standby (tidak oprasi dalam kondisi RFU) karena alasan tertentu
LANGKAH 1 : MENENTUKAN TEMA DAN ANALISA SITUASI
* Peningkatan UA akibat loss time-delay stanby by request juga menjadi problem yang
teridentifikasi pada activity plan dept. Produksi tahun 2012
Sumber data : Form 9, Activity Plan Production Department
ACTIVITY PLAN DEPARTEMEN PRODUKSI 2012
Persentase Standby by Request per EGI Loader
LANGKAH 1 : MENENTUKAN TEMA DAN ANALISA SITUASI
PC 2000 memiliki persentase terbesar pada loss time-delay standby by request, dengan
nilai persentase sebesar 35.41% atau sama dengan 1201.58 jam/bulan. Hal ini
menyebabkan loss produksi OB sebesar 961,260 bcm/bulan.
Sumber data : EWACS
PERSENTASE STANDBY BY REQUEST PER EGI LOADER
LANGKAH 1 : MENENTUKAN TEMA DAN ANALISA SITUASI
Rata –rata standby by request per unit PC 2000 tertinggi berada
di area LW, dengan nilai mencapai 160.81 jam/unit/bulan atau
316.34 menit/unit/hari. Sehingga improvement akan di
fokuskan pada area LW terlebih dahulu
STANDBY BY REQUEST PC 2000 PER AREA
Sumber data : EWACS
LANGKAH 1 : MENENTUKAN TEMA DAN ANALISA SITUASI
Peningkatan Utilization of Availability Unit
Loader
PC 2000
di LW
Standby
by
request
UA
Tema
Judul
Menurunkan Loss Time-Delay Standby by
Request PC 2000 Di Area LW
LANGKAH 1 : MENENTUKAN TEMA DAN ANALISA SITUASI
Achievement OB removal pada semester 2 tahun 2011 menunjukan trend penurunan.
Penurunan paling signifikan terjadi pada bulan November 2011 – Desember 2011. Hal tersebut
dipengaruhi oleh rendahnya UA Loader yang hanya mencapai 48.4%. Sedangkan untuk problem
Loss time yang paling mempengaruhi rendahnya UA Loader tersebut adalah standby by request
PC 2000, terutama di area low wall yang mencapai 316.34 menit/unit/hari atau 5.27
jam/unit/hari.
Berdasarkan kondisi tersebut, dibutuhkan usaha perbaikan (improvement) untuk menurunkan
loss time-delay standby by request PC2000 di area low wall.
Problem Statement
Business Case
Loss Production di sektor overburden removal akibat loss time-delay standby by request PC
2000 di area LW selama bulan November 2011 – Desember 2011 di area Low Wall adalah
771,864 bcm.
Apbila kondisi tersebut tidak segera diperbaiki, maka akan berpotensi untuk terjadi
Opportunity Loss sebesar 385,932 bcm/bulan atau sebesar 4,631,184 bcm dari total target
overburden removal tahun 2012 sebesar 130,000,000 bcm.
Dampak dari opportunity loss tersebut adalah potensi untuk kehilangan revenue sebesar
US$ 9,262,368.00.
* Asumsi US$2/bcm
293.34
LANGKAH 2 : MENETAPKAN TARGET
Target standby by request yang ingin dicapai untuk PC2000 di area LW adalah
23 menit/unit/hari atau turun hingga 92.73% dari kondisi existing. Target ini sesuai
dengan target departemen Engineering untuk loss time-delay stanby by request tahun 2012
LANGKAH 3 : ANALISA FAKTOR DAN MENEMUKAN SUMBER PENYEBAB
ANALISIS KONDISI YANG ADA
NO KONDISI IDEAL KONDISI AKTUAL DEVIASI VALIDASI KORELASI
1
PC2000 beroprasi dengan
junlah HD sesuai dengan
plan Engineering
Fleet PC2000 harus standby
karena tidak mendapat HD
Jumlah HD
aktual
kurang
Observasi 30
Nov’11 pada
fleet EX1732
YA
Sumber data : EWACS
Direncanakan beroprasi
Aktual tidak beroprasi
E
W
A
C
S
LANGKAH 3 : ANALISA FAKTOR DAN MENEMUKAN SUMBER PENYEBAB
ANALISIS KONDISI YANG ADA
NO KONDISI IDEAL KONDISI AKTUAL DEVIASI VALIDASI KORELASI
2
Aktifitas loading dapat
berjalan kondusif di front
Aktifitas loading terhenti
karena HD amblas di area front
HD amblas
di front
Observasi 24
Des’11 pada
fleet 1732
YA
Sumber data : EWACS
24/12/11
HD yang amblas di area front harus di evakuasi terlebih dahulu agar aktifitas loading dapat
berjalan kembali. Namun selama proses evakuasi, loader pada front tersebut harus stop oprasi
/standby
LANGKAH 3 : ANALISA FAKTOR DAN MENEMUKAN SUMBER PENYEBAB
ANALISIS KONDISI YANG ADA
NO KONDISI IDEAL KONDISI AKTUAL DEVIASI VALIDASI KORELASI
3
Aktifitas dumping
material di disposal tidak
terhambat
Disposal ditutup sementara
akibat tidak siap menerima
aktivitas dumping
Disposal
crowded
Data observasi
pada 1 Nov’11
pada fleet 1732
YA
Sumber data : EWACS
Disposal dinyatakan crowded apabila tidak dapat menerima aktifitas dumping. Jika hal ini
terjadi maka disposal harus direpair terlebih dahulu. Proses repair ini menyebabkan
“penutupan” disposal sementara sehingga fleet ke disposal tersebut harus stop sementara.
LANGKAH 3 : ANALISA FAKTOR DAN MENEMUKAN SUMBER PENYEBAB
ANALISIS KONDISI YANG ADA
Sumber data : EWACS
NO KONDISI IDEAL KONDISI AKTUAL DEVIASI VALIDASI KORELASI
4
PA HD sesuai dengan
yang ditargetkan oleh
Engineering
PA HD aktual lebih kecil dari
pada yang ditargetkan oleh
Engineering
PA HD tidak
tercapai
Data PA hauler
bulan Nov’11-
Des’12
YA (Tidak
diambil karna di
luar area kerja
dept produksi)
Semakin rendah PA HD, maka akan semakin sedikit jumlah HD yang RFU. Dan
jika PA HD aktual lebih kecil dari PA HD plan, maka akan menimbulkan potensi
untuk terjadi loader yang standby (akibat tidak mendapat HD).
LANGKAH 3 : ANALISA FAKTOR DAN MENEMUKAN SUMBER PENYEBAB
Semakin besar jarak  waktu edar alat angkut juga semakin besar  jumlah
HD yang diperlukan juga akan semakin bertambah
ANALISIS KONDISI YANG ADA
NO KONDISI IDEAL KONDISI AKTUAL DEVIASI VALIDASI KORELASI
5
Jarak aktual sesuai
dengan plan jarak dari
Engineering
Pertambahan jarak aktual
melebihi plan jarak dari
Engineering
Jarak aktual
lebih jauh
Data Jarak
hauler bulan
Nov’11-Des’12
YA
LANGKAH 3 : ANALISA FAKTOR DAN MENEMUKAN SUMBER PENYEBAB
RELATION DIAGRAM
= Sumber penyebab diambil
= Sumber penyebab tidak diambil
Standby by Request PC
2000 Area LW Tinggi
(316.34 menit/unit/hari)
Jumlah HD
aktual
kurang
Terdapat
antrian HD di
front
Pemenuhan
kebutuhan HD di
lapangan tidak
berdasarkan
produktifitas fleet
aktual
Perubahan
jarak kurang
termonitor
Update jarak
hanya pada
awal shift
Update jarak
hanya jika
diminta oleh
GL area
Operator
belum paham
tujuan update
jarak
PA HD tidak
tercapai
HD amblas
di front
Pelapisan base
front dengan
material support
kurang
Tidak ada
material
support ke
front
Pengalihan
material
support tidak
terkoordinasi
Tidak ada pedoman
yang jelas
mengenai supply
material di
lapangan
Disposal
crowded
HD amblas
di disposal
Surface
material
disposal
lunak
Tidak ada
pemberitahuan
antrian HD di
front kepada OCR
Operator tidak
memiliki inisiatif
untuk melaporkan
kondisi antrian ke
OCR
Jarak aktual
lebih besar
dari jarak plan
Lokasi disposal
bertambah jauh
Singkronisasi
armada
kurang tepat
NO AKAR PENYEBAB HASIL VALIDASI TANGGAL VALIDATOR BUKTI KESIMPULAN
1
Pemenuhan
kebutuhan HD di
lapangan tidak
berdasarkan
produktifitas fleet
aktual
Monitoring kebutuhan HD
hanya mengacu pada daily
setting fleet, belum pada
produktifitas aktual. Sehingga
penggunaan HD tidak efektif
12 Februari
2012
Andreas dan
Pak Maspar
Ada korelasi
dan diambil
LANGKAH 3 : ANALISA FAKTOR DAN MENEMUKAN SUMBER PENYEBAB
VALIDASI AKAR PENYEBAB
9 unit
9 unit
Tapi antri??
Sesuai
plan
NO AKAR PENYEBAB HASIL VALIDASI TANGGAL VALIDATOR BUKTI KESIMPULAN
2
Update jarak hanya
pada awal shift
Update jarak hanya dilakukan
pada awal shift, dan itu hanya
dilakukan 1 kali
6 Februari
2012
Andreas
Observasi pada
tanga 6 Feb’12
Ada korelasi
dan diambil
LANGKAH 3 : ANALISA FAKTOR DAN MENEMUKAN SUMBER PENYEBAB
VALIDASI AKAR PENYEBAB
07:56 AM 02:11 PM
6 Feb’12
Jarak masih sama walaupun tempat dumping berpindah??
LANGKAH 3 : ANALISA FAKTOR DAN MENEMUKAN SUMBER PENYEBAB
VALIDASI AKAR PENYEBAB
NO AKAR PENYEBAB HASIL VALIDASI TANGGAL VALIDATOR BUKTI KESIMPULAN
3
Operator belum
memahami tujuan
update jarak
Operator tidak memahami
hubungan antara jarak dan
jumlah HD tiap fleet
Januari 2012
Andreas dan
Nina
Observasi
melalui
Kuisioner
Ada korelasi
dan diambil
LANGKAH 3 : ANALISA FAKTOR DAN MENEMUKAN SUMBER PENYEBAB
VALIDASI AKAR PENYEBAB
NO AKAR PENYEBAB HASIL VALIDASI TANGGAL VALIDATOR BUKTI KESIMPULAN
4
Operator tidak
memiliki inisiatif
untuk melaporkan
kondisi antrian ke
OCR
Tidak ada laporan ke OCR dari
operator pada saat di fleet nya
terdapat antri HD
Januari 2012 Andreas
Observasi naik
HD bulan Jan‘12
Ada korelasi
dan diambil
Operator  tetap pada chanel area  no action
Validator (Andreas)  standby di chanel 6,OCR
Tidak ada laporan yang menyatakan
fleet tersebut antri HD, sehingga OCR
tidak tahu, dan jumlah unit HD antri tidak
dikurangi
Metode Observasi
Tetap Antri!!
LANGKAH 3 : ANALISA FAKTOR DAN MENEMUKAN SUMBER PENYEBAB
VALIDASI AKAR PENYEBAB
NO AKAR PENYEBAB HASIL VALIDASI TANGGAL VALIDATOR BUKTI KESIMPULAN
5
Tidak ada pedoman
yang jelas mengenai
distribusi supply
material di lapangan
GL area tidak berkoordinasi
ketika mengalihkan support
material di lapangan
4 Februari
2012
Andreas
Observasi pada
4 Feb’12
Ada korelasi
dan diambil
Dari perhitungan produktifitas, idealnya harus ada 25 rit per jam yang tiba di
disposal. Namun hanya 12-17 rit per jam yang sampai disposal.
OBSERVASI 4 Februari di Disposal Sawit
LANGKAH 4 : MENCARI IDE-IDE PERBAIKAN
WHAT HOW WHY WHERE WHEN WHO
PROBLEM RENCANA PERBAIKAN ALASAN TEMPAT KAPAN PIC
Pemenuhan
kebutuhan HD di
lapangan tidak
berdasarkan
produktifitas fleet
aktual
Pemenuhan kebutuhan HD
harus berdasarkan
kemampuan produktifitas
PC&HD aktual (real time) di
lapangan
Setting fleet berdasarkan
produktifitas real time
dapat mengoptimalkan
kebutuhan HD
OCR April 2012
Andreas,
Febri (OCR)
PEMBUATAN PROGRAM SETTING FLEET BY REAL TIME PRODUCTIVITY
Sosialisasi kepada GL
dispatch dan jockey dispatch
untuk selalu meng-update
produktifitas PC&HD tiap
jam
Agar GL dispatch dan
jockey dispatch dapat
menggunakan program
tersebut sebagai acuan
untuk memenuhi
kebutuhan HD tiap fleet
OCR April 2012
Andreas,
Rustanto
dan Juat
SOSIALISASI DAN MENGAJARKAN CARA MENGGUNAKAN PROGRAM SETTING FLEET BY
REAL TIME PRODUCTIVITY KEPADA GL DISPATCH DAN JOCKEY DISPATCH
LANGKAH 4 : MENCARI IDE-IDE PERBAIKAN
WHAT HOW WHY WHERE WHEN WHO
PROBLEM RENCANA PERBAIKAN ALASAN TEMPAT KAPAN PIC
Tidak ada aturan
jelas untuk update
jarak secara rutin
Update jarak rutin tiap 2 jam
saat “jam-jam ganjil”
(7,9,11,13,15,17, dan
seterusnya)
Agar perubahan jarak
lebih termonitor
sehingga pemenuhan
jumlah HD dapat lebih
optimal
Pama
district
Adaro
Januari 2012
Andreas dan
GL Area
SISTEM UPDATE JARAK RUTIN SETIAP 2 JAM SAAT “JAM-JAM GANJIL” (7,9,11,13,15,17, dan
seterusnya)
Sosialisasi pada operator
melakukan update jarak
secara rutin atau setiap ada
perubahan jarak
Agar sistem update jarak
secara rutin dapat
diketahui dan
dilaksanakn oleh
operator
Bandara Januari 2012 Andreas
SOSIALISASI SAAT P5M TENTANG SISTEM UPDATE JARAK SECARA RUTIN TIAP 2 JAM ATAU
SETIAP ADA PERUBAHAN JARAK
LANGKAH 4 : MENCARI IDE-IDE PERBAIKAN
WHAT HOW WHY WHERE WHEN WHO
PROBLEM RENCANA PERBAIKAN ALASAN TEMPAT KAPAN PIC
Operator belum
paham tujuan
update jarak
Menjelaskan kepada operator
hubungan antara update
jarak dan kebutuhan jumlah
HD tiap fleet
Agar operator memiliki
pengetahuan tentang
cara menghitung jumlah
HD tiap fleet
berdasarkan jarak
hauling
Bandara April 2012
Andreas dan
Pak Yusuf
PEMBERIAN MATERI TENTANG CARA MENGHITUNG JUMLAH HD TIAP FLET SAAT
KEGIATAN IN-CLASS “TOUCH PEOPLE”
Operator tidak
memiliki inisiatif
untuk melaporkan
kondisi antrian ke
OCR
Menjelaskan kepada operator
mengenai kerugian yang
didapat saat terjadi antrian
HD di front
Agar operator paham
mengenai dampak dari
antrian HD di front,
serta menumbuhkan
sikap peduli dalam diri
operator
Bandara April 2012
Andreas dan
Pak Yusuf
PEMBERIAN MATERI TENTANG KPI DEPARTEMEN PRODUKSI, PRODUKTIFITAS ALAT DAN
UTILISASI ALAT SAAT KEGIATAN IN-CLASS “TOUCH PEOPLE”
LANGKAH 4 : MENCARI IDE-IDE PERBAIKAN
WHAT HOW WHY WHERE WHEN WHO
PROBLEM RENCANA PERBAIKAN ALASAN TEMPAT KAPAN PIC
Tidak ada
pedoman yang
jelas mengenai
supply material di
lapangan
Menetapkan fleet untuk
support material
Agar distribusi material
support tepat sasaran
dan berjalan dengan
tertib
Pama
district
Adaro
Maret 2012 Andreas
PEMBUATAN ALUR PROSES SUPPLY MATERIAL SUPPORT DI LAPANGAN
Memberitahukan tujuan
distribusi material tiap fleet
kepada operator sejak awal
shift
Agar operator
mengetahui distribusi
material tiap fleet.
Sehingga koordinasi
antara GL dan operator
berjalan dengan baik
Bandara Maret 2012 Andreas
PEMBUATAN LEMBAR INFORMASI TUJUAN DISTRIBUSI MATERIAL TIAP FLEET DI
BANDARA
LANGKAH 5 : IMPLEMENTASI IDE-IDE PERBAIKAN
KONDISI SEBELUM PROSES PERBAIKAN KONDISI SESUDAH
Pemenuhan kebutuhan HD di lapangan tidak
berdasarkan produktifitas fleet aktual
1. Membuat program sebagai tool untuk
menganalisis produktifitas fleet
secara real time
2. Sosialisasi cara pemakaian program
Pemenuhan kebutuhan HD berasarkan
produktifitas aktual PC dan HD
1. Pembuatan Program Setting Fleet by Real Time Productivity
Alur Proses Pemenuhan Jumlah HD Tiap Fleet Sebelum Perbaikan
+
Jarak aktual di lapangan
Target produktifitas dari setting
fleet mempengaruhi pemenuhan
jumlah HD di lapangan
= JUMLAH HD TIAP
FLEET
LANGKAH 5 : IMPLEMENTASI IDE-IDE PERBAIKAN
Alur Proses Pemenuhan Jumlah HD Tiap Fleet Setelah Perbaikan
LANGKAH 5 : IMPLEMENTASI IDE-IDE PERBAIKAN
Produksi/fleet 1 jam sebelumnya
Produktifitas PC&HD yang akan
dijadikan kondisi acuan untuk
optimalisasi jumlah HD pada
jam berikutnya
Trial&Error jumlah HD jam
berikutnya untuk mendapatkan
setting fleet optimal
berdasarkan produktifitas fleet
aktual jam sebelumnya
Produktifitas PC&HD simulasi
pada jam berikutnya
berdasarkan kondisi jam
sebelumnya dan optimalisasi
jumlah HD
Produksi 1 jam sebelumnya dan
produksi simulasi 1 jam
berikutnya
LANGKAH 5 : IMPLEMENTASI IDE-IDE PERBAIKAN
PROGRAM PENGHITUNG PROD’TY
AKTUAL
1. Prod’ty PC 1 jam sebelumnya
2. Prod’ty HD 1 jam sebelumnya
3. Problem lapangan 1 jam sebelumnya
4. Jumlah HD plan dan aktual 1 jam
sebelumnya
Optimalisasi
Jumlah HD
PRODUKSI
TIAP JAM
DARI
EWACS
SETTING
HD
AKTUAL
OCR
KONFIRMASI
1. Kondisi front
2. Kondisi jalan
3. Kondisi disposal
4. Putaran HD
SIMULASI
PRODUKSI 1
JAM
BERIKUTNYA
DOKUMENTASI
1. Problem aktual
2. Corrective action (optimalisasi)
3. Produksi 1 jam sebelum
4. Produksi simulasi 1 jam
berikutnya
Alur Proses Pemenuhan Jumlah HD Tiap Fleet Setelah Perbaikan
LANGKAH 5 : IMPLEMENTASI IDE-IDE PERBAIKAN
Sosialisasi Penggunaan Program
Analisis Trial and Eror untuk mendapatkan jumlah HD yang optimal tiap fleet
LANGKAH 5 : IMPLEMENTASI IDE-IDE PERBAIKAN
KONDISI SEBELUM PERBAIKAN PROSES PERBAIKAN KONDISI SESUDAH PERBAIKAN
Update jarak hanya pada awal shift 1. Membakukan sistem update jarak
rutin setiap 2 jam saat “jam-jam
ganjil” (7,9,11,13,15,17, dan
seterusnya)
2. Sosialisasi melalui P5M
Update jarak sudah dilakukan secara rutin
pada jam-jam ganjil sehingga pemenuhan
jumlah HD tiap fleet menjadi lebih optimal
2. Sistem Update Jarak Rutin setiap 2 Jam Saat Jam Ganjil
Sistem Update Jarak Sebelum
Perbaikan
1. Update jarak hanya pada awal shift
2. Belum ada kontrol frekuensi update
jarak
Sistem Update Jarak Setelah
Perbaikan
Sosialisasi saat P5M
LANGKAH 5 : IMPLEMENTASI IDE-IDE PERBAIKAN
KONDISI SEBELUM PERBAIKAN PROSES PERBAIKAN KONDISI SESUDAH PERBAIKAN
Operator belum paham tujuan update jarak 1. Mengajarkan pada operator cara
mencari jumlah HD tiap fleet
2. Memberikan simulasi pengaruh
perbahan jarak terhadap kebutuhan
HD
Operator dapat mencari jumlah HD tiap
fleet berdasarkan jarak
3. Pemberian Materi Tentang Cara Menghitung Jumlah HD Saat Kegiatan Touch People
Kuisioner Terhadap 50 Operator HD
Gambar saat kegiatan touch people Gambar absensi saat pembelajaran Gambar saat menghitung jumlah HD tiap fleet
4. Pemberian Materi Tentang Utilisasi Alat Saat Kegiatan Touch People
KONDISI SEBELUM PERBAIKAN PROSES PERBAIKAN KONDISI SESUDAH PERBAIKAN
Operator tidak memiliki inisiatif untuk
melaporkan kondisi antrian ke OCR
1. Mengajarkan pada operator cara
menghitung utilisasi alat PC dan HD
2. Sosialisasi saat P5M, agar melapor ke
OCR jika ada antrian HD di front
1. Operator HD maupun PC sudah
mengerti faktor faktor yang
menyebabkan UA rendah
2. Muncul inisiatif dari operator untuk
melaporkan kondisi antrian ke OCR
LANGKAH 5 : IMPLEMENTASI IDE-IDE PERBAIKAN
Sosialisasi Saat P5M
Gambar saat mempelajari UA pada kegiatan Touch People dan bukti absensi peserta touch people
Gambar P5M, saat mensosialisasikan pentingnya pelaporan kondisi antrian ke OCR
LANGKAH 5 : IMPLEMENTASI IDE-IDE PERBAIKAN
KONDISI SEBELUM PERBAIKAN PROSES PERBAIKAN KONDISI SESUDAH PERBAIKAN
GL area yang membutuhkan support material
langsung mengarahkan HD tanpa koordinasi
Menyusun alur informasi supply material
ke front
Material support terdistribusi dengan tertib
sesuai dengan plan dari engineering
5. Menyusun Alur Informasi Supply Material
Alur Informasi Sebelum Perbaikan Alur Informasi Sesudah Perbaikan
1. Belum ada kontrol jumlah HD (pengambilan HD random)
2. Belum ada record jumlah HD untuk supply material
Gambar daily setting fleet dengan penambahan kolom remark
LANGKAH 5 : IMPLEMENTASI IDE-IDE PERBAIKAN
KONDISI SEBELUM PERBAIKAN PROSES PERBAIKAN KONDISI SESUDAH PERBAIKAN
Operator tidak mengetahui tujuan distribusi
material fleet, sehingga supply material
kurang terkontrol
Membuat lembar pengumuman supply
distribusi material yang diletakan di
bandara sejak awal shift
Operator mengetahui tujuan distribusi
material
6. Pembuatan Lembar Tujuan Distribusi Material Tiap Fleet
Gambar lembar informasi tujuan distribusi material
Operator
Distribusi material
support tidak tepat
sasaran sesuai dengan
plan dari engineering
Inisiatif memberikan
support material tanpa
koordinasi
Operator
Melihat distribusi
material support saat
awal shift di bandara
Operator mengetahui
tujuan material support
fleet masing-masing
Material support
terdistribusi sesuai
dengan plan
Sebelum Perbaikan
Setelah Perbaikan
LANGKAH 6 : EVALUASI HASIL
EVALUASI LOSS TIME-DELAY STANDBY BY REQUEST PC 2000 AREA LOW WALL
(Nov’11-Des’11) (Apr’12-Mei’12)
Turun
129.78
Turun
44.24%
Kesimpulan dari evaluasi standby by request PC 2000 area Low Wall :
1. Penurunan Loss Time-Delay standby by request dari 316.34 menit/unit/hari (sebelum improvement)
menjadi 186.55 menit/unit/hari (setelah improvement)
2. Loss Time-Delay standby by request turun sebesar 129.78 menit/unit/hari atau sama dengan
44.24% dari 293.34 menit/unit/hari yang merupakan target penurunan improvement
3. Target belum tercapai
LANGKAH 6 : EVALUASI HASIL
EVALUASI UTILIZATION OF AVAILABILITY
(Sebelum Perbaikan) (Proses Perbaikan) (Setelah Perbaikan)
Trend achievement UA Loader menunjukan peningkatan sejak bulan
November 2011 hingga Mei 2012
LANGKAH 6 : EVALUASI HASIL
Trend achievement overburden removal yang mengalami peningkatan sejak
bulan November 2011 hingga bulan Mei 2012
EVALUASI OVERBURDEN REMOVAL
(Sebelum Perbaikan) (Proses Perbaikan) (Setelah Perbaikan)
LANGKAH 6 : EVALUASI HASIL
QUALITY
1. Setting fleet berdasarkan produktifitas aktual fleet yang
sedang beroprasi – Setting Fleet by Real Time
Productivity
2. Menurunkan loss time-delay standby by request PC
2000 area low wall dari 316.34 menit/unit/hari
menjadi 186.55 menit/unit/hari
REVENUE
Total penurunan stb by req = 129.78 menit/unit/hari
= 2.16 jam/unit/hari
Hari evaluasi = 61 hari
Total Unit PC2000 di LW = 3 unit
Produktifitas PC2000 = 800 bcm/jam
Penambahan OB removal = 316,672 bcm
Revenue akibat penambahan kapasitas OB removal
= 316,672 x 2 $/bcm
= US$ 633,334
DELIVERY
1. Melalui setting fleet real time productivity, jumlah HD
tiap fleet akan optimal. Sehingga dapat mengurangi loss
time HD akibat antiran di front dan loss time loader
akibat waiting equipment – Reducing Loss Time
2. Mengurangi PC stanby by request – Reducing Loss
Time
SAFETY
1. Mencegah terjadinya antrian HD di front yang
berpotensi menyebabkan terjadinya indsiden – Prevent
Incident Breakdown
2. Tertib ditribusi material dapat mengurangi potensi
kerusakan bottom guard akibat HD amblas di area soft
material – Prevent Incident Breakdown
MORAL
1. Melalui setting fleet real time productivity GL OCR
dapat menentukan fleet yang akan dioptimalkan jumlah
HD-nya – Decision Maker
2. Melalui setting fleet by real time productivity GL area
dapat terpacu untuk menciptakan kondisi lingkungan
kerja yang mendukung peningkatan produktivitas fleet
– Environtment Respect
3. Pembelajaran KPI, produktivitas alat dan problem
produktifitas pada sesi Touch People akan
membangkitkan kesadaran operator terhadap kondisi
kerja yang tidak produktif – Productivity Care
4. Meningkatkan kepercayaan PT.Adaro terhadap Pama
karena mampu meningkatkan produksi – Customer
Satisfied
PRODUKSI
1. Peningkatan produksi overburden removal Pama
Distrik Adaro sebesar 316,672 bcm selama bulan April
2012-Mei 2012
LANGKAH 6 : EVALUASI HASIL
PROBLEM IDENTIFICATION AND CORRECTIVE ACTION
PROBLEM CAUSE CORRECTIVE ACTION STATUS
Penurunan loss time-
delay standby by request
PC2000 di area LW tidak
mencapai target 23
menit/unit/hari
PA hauler tidak tercapai
Memberikan refresh
materi pembelajaran
kepada operator
mengenai cara
mengoprasikan HD yang
baik dan benar sehingga
meminimalisasikan
kerusakan
Open
Penggunaan HD OB
(yang tidak ber-vesel
jumbo) untuk kegiatan
produksi Coal
Penambahan jumlah HD
“Jumbo” untuk kegiatan
produksi coal
Open
LANGKAH 7 : STANDARISASI
Dokumen yang distandarisasi adalah :
1. Form Monitoring Jarak
2. INK Analisis Optimalisasi Jumlah HD Tiap Fleet
3. Pembuatan kolom “REMARK” pada daily setting fleet yang berisi tujuan material support dari tiap fleet
21 3
LANGKAH 8 : PENETAPAN LANGKAH BERIKUTNYA
MENINGKATKAN
UTILIZATION OF
AVAILABILITY UNIT
LOADER
MENURUNKAN
LOSS TIME-DELAY
WAITING
EQUIPMENT
“THE VALUE OF AN IDEA LIES IN THE USING OF IT”
Thomas Alva Edison
THANK YOU FOR YOUR ATTENTION
LAMPIRAN LANGKAH 1
DEVIASI RATA-RATA LOSS TIME-DELAY UNIT LOADER
BULAN NOVEMBER 2011-DESEMBER 2012
LAMPIRAN LANGKAH 1
PARETO DIAGRAM DEVIASI LOSS TIME-DELAY
LAMPIRAN LANGKAH 3
FLEET MATCHING
LAMPIRAN LANGKAH 3
LOSS TIME-DELAY STANDBY BY REQUEST LOADER TAHUN 2011
Best achievement standby by request tahun 2011 terdapat pada bulan Maret, dengan nilai 20
menit/unit/hari.
Kesepakatan Dept. Engineering dan Dept. Produksi = 2 unit RFU / hari
= 60 menit/unit, untuk siap setting
Total = 120 menit / hari
Total unit loader = 40 unit
Maka, waktu delay standby tiap unit = 120 menit / 40 unit
= 3 menit/unit/ hari
JADI, TOTAL TARGET STANBY BY REQ. = (20+3) menit/unit/hari
= 23 menit/unit/hari
LAMPIRAN LANGKAH 6
EVALUASI LOSS TIME-DELAY STANDBY BY REQUEST SELURUH PC 2000
(Nov’11-Des’11) (Jan’12-Mar’12) (Apr’12-Mei’12)
Kesimpulan dari evaluasi standby by request seluruh PC 2000 :
1. Penurunan Loss Time-Delay standby by request dari 1201.58 jam/bulan (sebelum improvement)
menjadi 887.81 jam/bulan (setelah improvement)
2. Loss Time-Delay standby by request turun sebesar 313.77 jam/bulan atau sama dengan 26.11%
Turun 26.11%
Turun
313.77
LAMPIRAN LANGKAH 6
LAMPIRAN LANGKAH 6
DATA JUMLAH LAPORAN SERVICE DAN BREAKDOWN TIAP JAM
LAMPIRAN LANGKAH 6
TRANSPORT DISTANCE NOVEMBER 2011 – MEI 2012
LAMPIRAN LANGKAH 6
ACHIEVEMENT PA HAULER
LAMPIRAN LANGKAH 6
LAMPIRAN LANGKAH 6
ANALISIS EFEKTIFITAS IMPROVEMENT
Selisih antara pencapaian dan target = 163.55 menit/unit/hari
Jumlah standby akibat penggunaan HD OB untuk coal mining
dan PA HD785 tidak tercapai = 167.36 menit/unit/hari
Maka, improvement sudah efektif, namun belum tercapai karena faktor lain yang masih harus
diperhatikan dan di reduce
LAMPIRAN LANGKAH 6
JADWAL KEDATANGAN UNIT
LAMPIRAN LANGKAH 6
(Sebelum Perbaikan) (Proses Perbaikan) (Setelah Perbaikan)
15% dari peningkatan UA sebesar 19%
disebabkan karena penurunan
standby by request PC 2000 area LW
(dari 316.34 menit/unit/hari menjadi
186.55 menit/unit/hari)
LAMPIRAN LANGKAH 6

More Related Content

What's hot

Daftar nama perusahaan nikel (nickel smelter plant) di indonesia
Daftar nama perusahaan nikel (nickel smelter plant) di indonesiaDaftar nama perusahaan nikel (nickel smelter plant) di indonesia
Daftar nama perusahaan nikel (nickel smelter plant) di indonesiaAbdul Ghofur
 
Tips dalam proses Take Over atau JO
Tips dalam proses Take Over atau JOTips dalam proses Take Over atau JO
Tips dalam proses Take Over atau JOobhi3
 
Manajemen Perawatan dan Perbaikan Kendaraan dan Alat Berat
Manajemen Perawatan dan Perbaikan Kendaraan dan Alat BeratManajemen Perawatan dan Perbaikan Kendaraan dan Alat Berat
Manajemen Perawatan dan Perbaikan Kendaraan dan Alat Beratsutjiharso suwargo
 
Standar operasional prosedur coal handling 2 x135 mw PLTU Jeneponto
Standar operasional prosedur coal handling 2 x135 mw PLTU JenepontoStandar operasional prosedur coal handling 2 x135 mw PLTU Jeneponto
Standar operasional prosedur coal handling 2 x135 mw PLTU Jenepontomuhammad azhar
 
Analisa vibrasi Turbine-Generator unit 1 PLTU AMURANG 2x25MW
Analisa vibrasi Turbine-Generator  unit 1 PLTU AMURANG 2x25MWAnalisa vibrasi Turbine-Generator  unit 1 PLTU AMURANG 2x25MW
Analisa vibrasi Turbine-Generator unit 1 PLTU AMURANG 2x25MWIdabagus Mahartana
 
Cashflow tambang
Cashflow tambangCashflow tambang
Cashflow tambangyannick99
 
Psc gross split - cost recovery
Psc   gross split - cost recoveryPsc   gross split - cost recovery
Psc gross split - cost recoverySampe Purba
 
2023_Materi pendampingan Pengimbasan_PSP.pptx
2023_Materi pendampingan Pengimbasan_PSP.pptx2023_Materi pendampingan Pengimbasan_PSP.pptx
2023_Materi pendampingan Pengimbasan_PSP.pptxIGIKarawang
 
1.2.a.5. Ruang Kolaborasi Modul 1.2 - Diskusi Mandiri.pptx
1.2.a.5. Ruang Kolaborasi Modul 1.2 - Diskusi Mandiri.pptx1.2.a.5. Ruang Kolaborasi Modul 1.2 - Diskusi Mandiri.pptx
1.2.a.5. Ruang Kolaborasi Modul 1.2 - Diskusi Mandiri.pptxd2spdpnd9185
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKirwan461475
 
Presentasi Lomba QCC di perusahaan
Presentasi Lomba QCC di perusahaanPresentasi Lomba QCC di perusahaan
Presentasi Lomba QCC di perusahaanDapikin
 
Mengenal Konsep Pdca
Mengenal Konsep PdcaMengenal Konsep Pdca
Mengenal Konsep PdcaRobi Cahyadi
 
Standar operasional prosedur (sop) perusahaan
Standar operasional prosedur (sop) perusahaanStandar operasional prosedur (sop) perusahaan
Standar operasional prosedur (sop) perusahaanAswel Darussamin
 
Reduce Liquid Natural Gas Consumption Rate at Ladle Preheating Process
Reduce Liquid Natural Gas Consumption Rate at Ladle Preheating ProcessReduce Liquid Natural Gas Consumption Rate at Ladle Preheating Process
Reduce Liquid Natural Gas Consumption Rate at Ladle Preheating ProcessDeanMardilan
 

What's hot (20)

Rantai Pasok Pertamina
Rantai Pasok PertaminaRantai Pasok Pertamina
Rantai Pasok Pertamina
 
Daftar nama perusahaan nikel (nickel smelter plant) di indonesia
Daftar nama perusahaan nikel (nickel smelter plant) di indonesiaDaftar nama perusahaan nikel (nickel smelter plant) di indonesia
Daftar nama perusahaan nikel (nickel smelter plant) di indonesia
 
Tips dalam proses Take Over atau JO
Tips dalam proses Take Over atau JOTips dalam proses Take Over atau JO
Tips dalam proses Take Over atau JO
 
Minyak dan gas bumi
Minyak dan gas bumiMinyak dan gas bumi
Minyak dan gas bumi
 
Manajemen Perawatan dan Perbaikan Kendaraan dan Alat Berat
Manajemen Perawatan dan Perbaikan Kendaraan dan Alat BeratManajemen Perawatan dan Perbaikan Kendaraan dan Alat Berat
Manajemen Perawatan dan Perbaikan Kendaraan dan Alat Berat
 
Standar operasional prosedur coal handling 2 x135 mw PLTU Jeneponto
Standar operasional prosedur coal handling 2 x135 mw PLTU JenepontoStandar operasional prosedur coal handling 2 x135 mw PLTU Jeneponto
Standar operasional prosedur coal handling 2 x135 mw PLTU Jeneponto
 
Analisa vibrasi Turbine-Generator unit 1 PLTU AMURANG 2x25MW
Analisa vibrasi Turbine-Generator  unit 1 PLTU AMURANG 2x25MWAnalisa vibrasi Turbine-Generator  unit 1 PLTU AMURANG 2x25MW
Analisa vibrasi Turbine-Generator unit 1 PLTU AMURANG 2x25MW
 
Cashflow tambang
Cashflow tambangCashflow tambang
Cashflow tambang
 
Psc gross split - cost recovery
Psc   gross split - cost recoveryPsc   gross split - cost recovery
Psc gross split - cost recovery
 
2023_Materi pendampingan Pengimbasan_PSP.pptx
2023_Materi pendampingan Pengimbasan_PSP.pptx2023_Materi pendampingan Pengimbasan_PSP.pptx
2023_Materi pendampingan Pengimbasan_PSP.pptx
 
1.2.a.5. Ruang Kolaborasi Modul 1.2 - Diskusi Mandiri.pptx
1.2.a.5. Ruang Kolaborasi Modul 1.2 - Diskusi Mandiri.pptx1.2.a.5. Ruang Kolaborasi Modul 1.2 - Diskusi Mandiri.pptx
1.2.a.5. Ruang Kolaborasi Modul 1.2 - Diskusi Mandiri.pptx
 
Operasi produksi sand control
Operasi produksi sand controlOperasi produksi sand control
Operasi produksi sand control
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
 
EKMA4111: Modul 4
EKMA4111: Modul 4EKMA4111: Modul 4
EKMA4111: Modul 4
 
Presentasi Lomba QCC di perusahaan
Presentasi Lomba QCC di perusahaanPresentasi Lomba QCC di perusahaan
Presentasi Lomba QCC di perusahaan
 
Mengenal Konsep Pdca
Mengenal Konsep PdcaMengenal Konsep Pdca
Mengenal Konsep Pdca
 
perawatan-valve
perawatan-valveperawatan-valve
perawatan-valve
 
Standar operasional prosedur (sop) perusahaan
Standar operasional prosedur (sop) perusahaanStandar operasional prosedur (sop) perusahaan
Standar operasional prosedur (sop) perusahaan
 
2nd winner ss 2010
2nd winner ss 20102nd winner ss 2010
2nd winner ss 2010
 
Reduce Liquid Natural Gas Consumption Rate at Ladle Preheating Process
Reduce Liquid Natural Gas Consumption Rate at Ladle Preheating ProcessReduce Liquid Natural Gas Consumption Rate at Ladle Preheating Process
Reduce Liquid Natural Gas Consumption Rate at Ladle Preheating Process
 

Andreas Hotmanri Simatupang_Loader Utilization of Availability Analysis

  • 1. PC2000 UTILIZATION OF AVAILABILITY ANALYSIS TO REDUCE STANBY LOSS TIME ANDREAS HOTMANRI SIMATUPANG // 61111667 FGDP DEPARTEMEN PRODUKSI // PAMA DISTRIK ADARO
  • 2. PROJECT ASSIGNMENT FGDP PERUSAHAAN : PT PAMAPERSADA NUSANTARA DISTRICT : PT ADARO INDONESIA (ADRO) DEPARTEMEN : PRODUKSI TEMA : PENINGKATAN UA UNIT LOADER JUDUL : MENURUNKAN LOSS TIME-DELAY STAND BY REQUEST PC 2000 DI AREA LOWWALL NAMA : ANDREAS HOTMANRI SIMATUPANG NRP : 61111667 PERIODE KONTRAK : JULI 2011 – JULI 2012 TANGGAL KONTRAK : 1 JULI 2011
  • 3. LANGKAH 1 : MENENTUKAN TEMA DAN ANALISA SITUASI MILESTONE
  • 4. LANGKAH 1 : MENENTUKAN TEMA DAN ANALISA SITUASI Naik 9% Naik 6% TANTANGAN PAMA DITRICT ADARO TAHUN 2012
  • 5. Trend menurun diperlihatkan pada sektor achievement overburden removal pada semester 2 tahun 2011. Penurunan signifikan ini terjadi pada bulan November dan Desember (dibawah rata rata achievement semester 2, 118%) Walaupun sempat terjadi fluktuasi yang cukup signifikan pada bulan November 2011, achievement produksi coal pada semester 2 tahun 2011 menunjukan trend yang naik LANGKAH 1 : MENENTUKAN TEMA DAN ANALISA SITUASI Sumber data : Report KPI Departemen Produksi 2011 REVIEW KPI DEPARTEMEN PRODUKSI SEMESTER II TAHUN 2011 Fluktuasi terjadi pada achievement produksi coal dan overburden removal. Namun dari sektor overburden removal memperlihatkan trend penurunan. Fluktuasi Achivement terendah terdapat pada bulan November dan Desember 2011
  • 6. LANGKAH 1 : MENENTUKAN TEMA DAN ANALISA SITUASI PRODUKSI = PA x UA x PRODUCTIVITY x SCHEDULED HOUR x JUMLAH UNIT Sumber data : EWACS PA actual loader dan hauler mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Sedangkan untuk achievement PA hauler mengalami penurunan pada bulan November 2011-Desember 2011
  • 7. LANGKAH 1 : MENENTUKAN TEMA DAN ANALISA SITUASI Sumber data : Report KPI Departemen Produksi 2011 Achievement UA loader dan hauler menunjukan trend penurunan. Penurunan signifikan terjadi pada achievement UA loader pada bulan November dan Desember 2011 dengan UA aktual 48% dan 48.81% ACHIEVEMENT PRODUCYIVITY DAN UTILIZATION OF AVAILABILITY
  • 8. LANGKAH 1 : MENENTUKAN TEMA DAN ANALISA SITUASI Persentase “delay” dari keseluruhan loss time adalah = (129.13/133.65) x 100% =96.62% Fokus problem pada loss time-delay Sumber data : Section MoCo, Department Engineering Utilization of Availability  Waktu yang digunakan alat untuk beroprasi dari total waktu alat itu dinyatakan RFU
  • 9. LANGKAH 1 : MENENTUKAN TEMA DAN ANALISA SITUASI Deviasi standby by request memiliki nilai 150 menit/unit/hari Sumber data : EWACS WATER FLOW DIAGRAM LOSSTIME-DELAY Maka problem akan difokuskan pada Loss Time-Delay Standby by Request * Standby by req  suatu kondisi dimana alat standby (tidak oprasi dalam kondisi RFU) karena alasan tertentu
  • 10. LANGKAH 1 : MENENTUKAN TEMA DAN ANALISA SITUASI * Peningkatan UA akibat loss time-delay stanby by request juga menjadi problem yang teridentifikasi pada activity plan dept. Produksi tahun 2012 Sumber data : Form 9, Activity Plan Production Department ACTIVITY PLAN DEPARTEMEN PRODUKSI 2012
  • 11. Persentase Standby by Request per EGI Loader LANGKAH 1 : MENENTUKAN TEMA DAN ANALISA SITUASI PC 2000 memiliki persentase terbesar pada loss time-delay standby by request, dengan nilai persentase sebesar 35.41% atau sama dengan 1201.58 jam/bulan. Hal ini menyebabkan loss produksi OB sebesar 961,260 bcm/bulan. Sumber data : EWACS PERSENTASE STANDBY BY REQUEST PER EGI LOADER
  • 12. LANGKAH 1 : MENENTUKAN TEMA DAN ANALISA SITUASI Rata –rata standby by request per unit PC 2000 tertinggi berada di area LW, dengan nilai mencapai 160.81 jam/unit/bulan atau 316.34 menit/unit/hari. Sehingga improvement akan di fokuskan pada area LW terlebih dahulu STANDBY BY REQUEST PC 2000 PER AREA Sumber data : EWACS
  • 13. LANGKAH 1 : MENENTUKAN TEMA DAN ANALISA SITUASI Peningkatan Utilization of Availability Unit Loader PC 2000 di LW Standby by request UA Tema Judul Menurunkan Loss Time-Delay Standby by Request PC 2000 Di Area LW
  • 14. LANGKAH 1 : MENENTUKAN TEMA DAN ANALISA SITUASI Achievement OB removal pada semester 2 tahun 2011 menunjukan trend penurunan. Penurunan paling signifikan terjadi pada bulan November 2011 – Desember 2011. Hal tersebut dipengaruhi oleh rendahnya UA Loader yang hanya mencapai 48.4%. Sedangkan untuk problem Loss time yang paling mempengaruhi rendahnya UA Loader tersebut adalah standby by request PC 2000, terutama di area low wall yang mencapai 316.34 menit/unit/hari atau 5.27 jam/unit/hari. Berdasarkan kondisi tersebut, dibutuhkan usaha perbaikan (improvement) untuk menurunkan loss time-delay standby by request PC2000 di area low wall. Problem Statement Business Case Loss Production di sektor overburden removal akibat loss time-delay standby by request PC 2000 di area LW selama bulan November 2011 – Desember 2011 di area Low Wall adalah 771,864 bcm. Apbila kondisi tersebut tidak segera diperbaiki, maka akan berpotensi untuk terjadi Opportunity Loss sebesar 385,932 bcm/bulan atau sebesar 4,631,184 bcm dari total target overburden removal tahun 2012 sebesar 130,000,000 bcm. Dampak dari opportunity loss tersebut adalah potensi untuk kehilangan revenue sebesar US$ 9,262,368.00. * Asumsi US$2/bcm
  • 15. 293.34 LANGKAH 2 : MENETAPKAN TARGET Target standby by request yang ingin dicapai untuk PC2000 di area LW adalah 23 menit/unit/hari atau turun hingga 92.73% dari kondisi existing. Target ini sesuai dengan target departemen Engineering untuk loss time-delay stanby by request tahun 2012
  • 16. LANGKAH 3 : ANALISA FAKTOR DAN MENEMUKAN SUMBER PENYEBAB ANALISIS KONDISI YANG ADA NO KONDISI IDEAL KONDISI AKTUAL DEVIASI VALIDASI KORELASI 1 PC2000 beroprasi dengan junlah HD sesuai dengan plan Engineering Fleet PC2000 harus standby karena tidak mendapat HD Jumlah HD aktual kurang Observasi 30 Nov’11 pada fleet EX1732 YA Sumber data : EWACS Direncanakan beroprasi Aktual tidak beroprasi
  • 17. E W A C S LANGKAH 3 : ANALISA FAKTOR DAN MENEMUKAN SUMBER PENYEBAB ANALISIS KONDISI YANG ADA NO KONDISI IDEAL KONDISI AKTUAL DEVIASI VALIDASI KORELASI 2 Aktifitas loading dapat berjalan kondusif di front Aktifitas loading terhenti karena HD amblas di area front HD amblas di front Observasi 24 Des’11 pada fleet 1732 YA Sumber data : EWACS 24/12/11 HD yang amblas di area front harus di evakuasi terlebih dahulu agar aktifitas loading dapat berjalan kembali. Namun selama proses evakuasi, loader pada front tersebut harus stop oprasi /standby
  • 18. LANGKAH 3 : ANALISA FAKTOR DAN MENEMUKAN SUMBER PENYEBAB ANALISIS KONDISI YANG ADA NO KONDISI IDEAL KONDISI AKTUAL DEVIASI VALIDASI KORELASI 3 Aktifitas dumping material di disposal tidak terhambat Disposal ditutup sementara akibat tidak siap menerima aktivitas dumping Disposal crowded Data observasi pada 1 Nov’11 pada fleet 1732 YA Sumber data : EWACS Disposal dinyatakan crowded apabila tidak dapat menerima aktifitas dumping. Jika hal ini terjadi maka disposal harus direpair terlebih dahulu. Proses repair ini menyebabkan “penutupan” disposal sementara sehingga fleet ke disposal tersebut harus stop sementara.
  • 19. LANGKAH 3 : ANALISA FAKTOR DAN MENEMUKAN SUMBER PENYEBAB ANALISIS KONDISI YANG ADA Sumber data : EWACS NO KONDISI IDEAL KONDISI AKTUAL DEVIASI VALIDASI KORELASI 4 PA HD sesuai dengan yang ditargetkan oleh Engineering PA HD aktual lebih kecil dari pada yang ditargetkan oleh Engineering PA HD tidak tercapai Data PA hauler bulan Nov’11- Des’12 YA (Tidak diambil karna di luar area kerja dept produksi) Semakin rendah PA HD, maka akan semakin sedikit jumlah HD yang RFU. Dan jika PA HD aktual lebih kecil dari PA HD plan, maka akan menimbulkan potensi untuk terjadi loader yang standby (akibat tidak mendapat HD).
  • 20. LANGKAH 3 : ANALISA FAKTOR DAN MENEMUKAN SUMBER PENYEBAB Semakin besar jarak  waktu edar alat angkut juga semakin besar  jumlah HD yang diperlukan juga akan semakin bertambah ANALISIS KONDISI YANG ADA NO KONDISI IDEAL KONDISI AKTUAL DEVIASI VALIDASI KORELASI 5 Jarak aktual sesuai dengan plan jarak dari Engineering Pertambahan jarak aktual melebihi plan jarak dari Engineering Jarak aktual lebih jauh Data Jarak hauler bulan Nov’11-Des’12 YA
  • 21. LANGKAH 3 : ANALISA FAKTOR DAN MENEMUKAN SUMBER PENYEBAB RELATION DIAGRAM = Sumber penyebab diambil = Sumber penyebab tidak diambil Standby by Request PC 2000 Area LW Tinggi (316.34 menit/unit/hari) Jumlah HD aktual kurang Terdapat antrian HD di front Pemenuhan kebutuhan HD di lapangan tidak berdasarkan produktifitas fleet aktual Perubahan jarak kurang termonitor Update jarak hanya pada awal shift Update jarak hanya jika diminta oleh GL area Operator belum paham tujuan update jarak PA HD tidak tercapai HD amblas di front Pelapisan base front dengan material support kurang Tidak ada material support ke front Pengalihan material support tidak terkoordinasi Tidak ada pedoman yang jelas mengenai supply material di lapangan Disposal crowded HD amblas di disposal Surface material disposal lunak Tidak ada pemberitahuan antrian HD di front kepada OCR Operator tidak memiliki inisiatif untuk melaporkan kondisi antrian ke OCR Jarak aktual lebih besar dari jarak plan Lokasi disposal bertambah jauh Singkronisasi armada kurang tepat
  • 22. NO AKAR PENYEBAB HASIL VALIDASI TANGGAL VALIDATOR BUKTI KESIMPULAN 1 Pemenuhan kebutuhan HD di lapangan tidak berdasarkan produktifitas fleet aktual Monitoring kebutuhan HD hanya mengacu pada daily setting fleet, belum pada produktifitas aktual. Sehingga penggunaan HD tidak efektif 12 Februari 2012 Andreas dan Pak Maspar Ada korelasi dan diambil LANGKAH 3 : ANALISA FAKTOR DAN MENEMUKAN SUMBER PENYEBAB VALIDASI AKAR PENYEBAB 9 unit 9 unit Tapi antri?? Sesuai plan
  • 23. NO AKAR PENYEBAB HASIL VALIDASI TANGGAL VALIDATOR BUKTI KESIMPULAN 2 Update jarak hanya pada awal shift Update jarak hanya dilakukan pada awal shift, dan itu hanya dilakukan 1 kali 6 Februari 2012 Andreas Observasi pada tanga 6 Feb’12 Ada korelasi dan diambil LANGKAH 3 : ANALISA FAKTOR DAN MENEMUKAN SUMBER PENYEBAB VALIDASI AKAR PENYEBAB 07:56 AM 02:11 PM 6 Feb’12 Jarak masih sama walaupun tempat dumping berpindah??
  • 24. LANGKAH 3 : ANALISA FAKTOR DAN MENEMUKAN SUMBER PENYEBAB VALIDASI AKAR PENYEBAB NO AKAR PENYEBAB HASIL VALIDASI TANGGAL VALIDATOR BUKTI KESIMPULAN 3 Operator belum memahami tujuan update jarak Operator tidak memahami hubungan antara jarak dan jumlah HD tiap fleet Januari 2012 Andreas dan Nina Observasi melalui Kuisioner Ada korelasi dan diambil
  • 25. LANGKAH 3 : ANALISA FAKTOR DAN MENEMUKAN SUMBER PENYEBAB VALIDASI AKAR PENYEBAB NO AKAR PENYEBAB HASIL VALIDASI TANGGAL VALIDATOR BUKTI KESIMPULAN 4 Operator tidak memiliki inisiatif untuk melaporkan kondisi antrian ke OCR Tidak ada laporan ke OCR dari operator pada saat di fleet nya terdapat antri HD Januari 2012 Andreas Observasi naik HD bulan Jan‘12 Ada korelasi dan diambil Operator  tetap pada chanel area  no action Validator (Andreas)  standby di chanel 6,OCR Tidak ada laporan yang menyatakan fleet tersebut antri HD, sehingga OCR tidak tahu, dan jumlah unit HD antri tidak dikurangi Metode Observasi Tetap Antri!!
  • 26. LANGKAH 3 : ANALISA FAKTOR DAN MENEMUKAN SUMBER PENYEBAB VALIDASI AKAR PENYEBAB NO AKAR PENYEBAB HASIL VALIDASI TANGGAL VALIDATOR BUKTI KESIMPULAN 5 Tidak ada pedoman yang jelas mengenai distribusi supply material di lapangan GL area tidak berkoordinasi ketika mengalihkan support material di lapangan 4 Februari 2012 Andreas Observasi pada 4 Feb’12 Ada korelasi dan diambil Dari perhitungan produktifitas, idealnya harus ada 25 rit per jam yang tiba di disposal. Namun hanya 12-17 rit per jam yang sampai disposal. OBSERVASI 4 Februari di Disposal Sawit
  • 27. LANGKAH 4 : MENCARI IDE-IDE PERBAIKAN WHAT HOW WHY WHERE WHEN WHO PROBLEM RENCANA PERBAIKAN ALASAN TEMPAT KAPAN PIC Pemenuhan kebutuhan HD di lapangan tidak berdasarkan produktifitas fleet aktual Pemenuhan kebutuhan HD harus berdasarkan kemampuan produktifitas PC&HD aktual (real time) di lapangan Setting fleet berdasarkan produktifitas real time dapat mengoptimalkan kebutuhan HD OCR April 2012 Andreas, Febri (OCR) PEMBUATAN PROGRAM SETTING FLEET BY REAL TIME PRODUCTIVITY Sosialisasi kepada GL dispatch dan jockey dispatch untuk selalu meng-update produktifitas PC&HD tiap jam Agar GL dispatch dan jockey dispatch dapat menggunakan program tersebut sebagai acuan untuk memenuhi kebutuhan HD tiap fleet OCR April 2012 Andreas, Rustanto dan Juat SOSIALISASI DAN MENGAJARKAN CARA MENGGUNAKAN PROGRAM SETTING FLEET BY REAL TIME PRODUCTIVITY KEPADA GL DISPATCH DAN JOCKEY DISPATCH
  • 28. LANGKAH 4 : MENCARI IDE-IDE PERBAIKAN WHAT HOW WHY WHERE WHEN WHO PROBLEM RENCANA PERBAIKAN ALASAN TEMPAT KAPAN PIC Tidak ada aturan jelas untuk update jarak secara rutin Update jarak rutin tiap 2 jam saat “jam-jam ganjil” (7,9,11,13,15,17, dan seterusnya) Agar perubahan jarak lebih termonitor sehingga pemenuhan jumlah HD dapat lebih optimal Pama district Adaro Januari 2012 Andreas dan GL Area SISTEM UPDATE JARAK RUTIN SETIAP 2 JAM SAAT “JAM-JAM GANJIL” (7,9,11,13,15,17, dan seterusnya) Sosialisasi pada operator melakukan update jarak secara rutin atau setiap ada perubahan jarak Agar sistem update jarak secara rutin dapat diketahui dan dilaksanakn oleh operator Bandara Januari 2012 Andreas SOSIALISASI SAAT P5M TENTANG SISTEM UPDATE JARAK SECARA RUTIN TIAP 2 JAM ATAU SETIAP ADA PERUBAHAN JARAK
  • 29. LANGKAH 4 : MENCARI IDE-IDE PERBAIKAN WHAT HOW WHY WHERE WHEN WHO PROBLEM RENCANA PERBAIKAN ALASAN TEMPAT KAPAN PIC Operator belum paham tujuan update jarak Menjelaskan kepada operator hubungan antara update jarak dan kebutuhan jumlah HD tiap fleet Agar operator memiliki pengetahuan tentang cara menghitung jumlah HD tiap fleet berdasarkan jarak hauling Bandara April 2012 Andreas dan Pak Yusuf PEMBERIAN MATERI TENTANG CARA MENGHITUNG JUMLAH HD TIAP FLET SAAT KEGIATAN IN-CLASS “TOUCH PEOPLE” Operator tidak memiliki inisiatif untuk melaporkan kondisi antrian ke OCR Menjelaskan kepada operator mengenai kerugian yang didapat saat terjadi antrian HD di front Agar operator paham mengenai dampak dari antrian HD di front, serta menumbuhkan sikap peduli dalam diri operator Bandara April 2012 Andreas dan Pak Yusuf PEMBERIAN MATERI TENTANG KPI DEPARTEMEN PRODUKSI, PRODUKTIFITAS ALAT DAN UTILISASI ALAT SAAT KEGIATAN IN-CLASS “TOUCH PEOPLE”
  • 30. LANGKAH 4 : MENCARI IDE-IDE PERBAIKAN WHAT HOW WHY WHERE WHEN WHO PROBLEM RENCANA PERBAIKAN ALASAN TEMPAT KAPAN PIC Tidak ada pedoman yang jelas mengenai supply material di lapangan Menetapkan fleet untuk support material Agar distribusi material support tepat sasaran dan berjalan dengan tertib Pama district Adaro Maret 2012 Andreas PEMBUATAN ALUR PROSES SUPPLY MATERIAL SUPPORT DI LAPANGAN Memberitahukan tujuan distribusi material tiap fleet kepada operator sejak awal shift Agar operator mengetahui distribusi material tiap fleet. Sehingga koordinasi antara GL dan operator berjalan dengan baik Bandara Maret 2012 Andreas PEMBUATAN LEMBAR INFORMASI TUJUAN DISTRIBUSI MATERIAL TIAP FLEET DI BANDARA
  • 31. LANGKAH 5 : IMPLEMENTASI IDE-IDE PERBAIKAN KONDISI SEBELUM PROSES PERBAIKAN KONDISI SESUDAH Pemenuhan kebutuhan HD di lapangan tidak berdasarkan produktifitas fleet aktual 1. Membuat program sebagai tool untuk menganalisis produktifitas fleet secara real time 2. Sosialisasi cara pemakaian program Pemenuhan kebutuhan HD berasarkan produktifitas aktual PC dan HD 1. Pembuatan Program Setting Fleet by Real Time Productivity Alur Proses Pemenuhan Jumlah HD Tiap Fleet Sebelum Perbaikan + Jarak aktual di lapangan Target produktifitas dari setting fleet mempengaruhi pemenuhan jumlah HD di lapangan = JUMLAH HD TIAP FLEET
  • 32. LANGKAH 5 : IMPLEMENTASI IDE-IDE PERBAIKAN Alur Proses Pemenuhan Jumlah HD Tiap Fleet Setelah Perbaikan
  • 33. LANGKAH 5 : IMPLEMENTASI IDE-IDE PERBAIKAN Produksi/fleet 1 jam sebelumnya Produktifitas PC&HD yang akan dijadikan kondisi acuan untuk optimalisasi jumlah HD pada jam berikutnya Trial&Error jumlah HD jam berikutnya untuk mendapatkan setting fleet optimal berdasarkan produktifitas fleet aktual jam sebelumnya Produktifitas PC&HD simulasi pada jam berikutnya berdasarkan kondisi jam sebelumnya dan optimalisasi jumlah HD Produksi 1 jam sebelumnya dan produksi simulasi 1 jam berikutnya
  • 34. LANGKAH 5 : IMPLEMENTASI IDE-IDE PERBAIKAN PROGRAM PENGHITUNG PROD’TY AKTUAL 1. Prod’ty PC 1 jam sebelumnya 2. Prod’ty HD 1 jam sebelumnya 3. Problem lapangan 1 jam sebelumnya 4. Jumlah HD plan dan aktual 1 jam sebelumnya Optimalisasi Jumlah HD PRODUKSI TIAP JAM DARI EWACS SETTING HD AKTUAL OCR KONFIRMASI 1. Kondisi front 2. Kondisi jalan 3. Kondisi disposal 4. Putaran HD SIMULASI PRODUKSI 1 JAM BERIKUTNYA DOKUMENTASI 1. Problem aktual 2. Corrective action (optimalisasi) 3. Produksi 1 jam sebelum 4. Produksi simulasi 1 jam berikutnya Alur Proses Pemenuhan Jumlah HD Tiap Fleet Setelah Perbaikan
  • 35. LANGKAH 5 : IMPLEMENTASI IDE-IDE PERBAIKAN Sosialisasi Penggunaan Program Analisis Trial and Eror untuk mendapatkan jumlah HD yang optimal tiap fleet
  • 36. LANGKAH 5 : IMPLEMENTASI IDE-IDE PERBAIKAN KONDISI SEBELUM PERBAIKAN PROSES PERBAIKAN KONDISI SESUDAH PERBAIKAN Update jarak hanya pada awal shift 1. Membakukan sistem update jarak rutin setiap 2 jam saat “jam-jam ganjil” (7,9,11,13,15,17, dan seterusnya) 2. Sosialisasi melalui P5M Update jarak sudah dilakukan secara rutin pada jam-jam ganjil sehingga pemenuhan jumlah HD tiap fleet menjadi lebih optimal 2. Sistem Update Jarak Rutin setiap 2 Jam Saat Jam Ganjil Sistem Update Jarak Sebelum Perbaikan 1. Update jarak hanya pada awal shift 2. Belum ada kontrol frekuensi update jarak Sistem Update Jarak Setelah Perbaikan Sosialisasi saat P5M
  • 37. LANGKAH 5 : IMPLEMENTASI IDE-IDE PERBAIKAN KONDISI SEBELUM PERBAIKAN PROSES PERBAIKAN KONDISI SESUDAH PERBAIKAN Operator belum paham tujuan update jarak 1. Mengajarkan pada operator cara mencari jumlah HD tiap fleet 2. Memberikan simulasi pengaruh perbahan jarak terhadap kebutuhan HD Operator dapat mencari jumlah HD tiap fleet berdasarkan jarak 3. Pemberian Materi Tentang Cara Menghitung Jumlah HD Saat Kegiatan Touch People Kuisioner Terhadap 50 Operator HD Gambar saat kegiatan touch people Gambar absensi saat pembelajaran Gambar saat menghitung jumlah HD tiap fleet
  • 38. 4. Pemberian Materi Tentang Utilisasi Alat Saat Kegiatan Touch People KONDISI SEBELUM PERBAIKAN PROSES PERBAIKAN KONDISI SESUDAH PERBAIKAN Operator tidak memiliki inisiatif untuk melaporkan kondisi antrian ke OCR 1. Mengajarkan pada operator cara menghitung utilisasi alat PC dan HD 2. Sosialisasi saat P5M, agar melapor ke OCR jika ada antrian HD di front 1. Operator HD maupun PC sudah mengerti faktor faktor yang menyebabkan UA rendah 2. Muncul inisiatif dari operator untuk melaporkan kondisi antrian ke OCR LANGKAH 5 : IMPLEMENTASI IDE-IDE PERBAIKAN Sosialisasi Saat P5M Gambar saat mempelajari UA pada kegiatan Touch People dan bukti absensi peserta touch people Gambar P5M, saat mensosialisasikan pentingnya pelaporan kondisi antrian ke OCR
  • 39. LANGKAH 5 : IMPLEMENTASI IDE-IDE PERBAIKAN KONDISI SEBELUM PERBAIKAN PROSES PERBAIKAN KONDISI SESUDAH PERBAIKAN GL area yang membutuhkan support material langsung mengarahkan HD tanpa koordinasi Menyusun alur informasi supply material ke front Material support terdistribusi dengan tertib sesuai dengan plan dari engineering 5. Menyusun Alur Informasi Supply Material Alur Informasi Sebelum Perbaikan Alur Informasi Sesudah Perbaikan 1. Belum ada kontrol jumlah HD (pengambilan HD random) 2. Belum ada record jumlah HD untuk supply material Gambar daily setting fleet dengan penambahan kolom remark
  • 40. LANGKAH 5 : IMPLEMENTASI IDE-IDE PERBAIKAN KONDISI SEBELUM PERBAIKAN PROSES PERBAIKAN KONDISI SESUDAH PERBAIKAN Operator tidak mengetahui tujuan distribusi material fleet, sehingga supply material kurang terkontrol Membuat lembar pengumuman supply distribusi material yang diletakan di bandara sejak awal shift Operator mengetahui tujuan distribusi material 6. Pembuatan Lembar Tujuan Distribusi Material Tiap Fleet Gambar lembar informasi tujuan distribusi material Operator Distribusi material support tidak tepat sasaran sesuai dengan plan dari engineering Inisiatif memberikan support material tanpa koordinasi Operator Melihat distribusi material support saat awal shift di bandara Operator mengetahui tujuan material support fleet masing-masing Material support terdistribusi sesuai dengan plan Sebelum Perbaikan Setelah Perbaikan
  • 41. LANGKAH 6 : EVALUASI HASIL EVALUASI LOSS TIME-DELAY STANDBY BY REQUEST PC 2000 AREA LOW WALL (Nov’11-Des’11) (Apr’12-Mei’12) Turun 129.78 Turun 44.24% Kesimpulan dari evaluasi standby by request PC 2000 area Low Wall : 1. Penurunan Loss Time-Delay standby by request dari 316.34 menit/unit/hari (sebelum improvement) menjadi 186.55 menit/unit/hari (setelah improvement) 2. Loss Time-Delay standby by request turun sebesar 129.78 menit/unit/hari atau sama dengan 44.24% dari 293.34 menit/unit/hari yang merupakan target penurunan improvement 3. Target belum tercapai
  • 42. LANGKAH 6 : EVALUASI HASIL EVALUASI UTILIZATION OF AVAILABILITY (Sebelum Perbaikan) (Proses Perbaikan) (Setelah Perbaikan) Trend achievement UA Loader menunjukan peningkatan sejak bulan November 2011 hingga Mei 2012
  • 43. LANGKAH 6 : EVALUASI HASIL Trend achievement overburden removal yang mengalami peningkatan sejak bulan November 2011 hingga bulan Mei 2012 EVALUASI OVERBURDEN REMOVAL (Sebelum Perbaikan) (Proses Perbaikan) (Setelah Perbaikan)
  • 44. LANGKAH 6 : EVALUASI HASIL QUALITY 1. Setting fleet berdasarkan produktifitas aktual fleet yang sedang beroprasi – Setting Fleet by Real Time Productivity 2. Menurunkan loss time-delay standby by request PC 2000 area low wall dari 316.34 menit/unit/hari menjadi 186.55 menit/unit/hari REVENUE Total penurunan stb by req = 129.78 menit/unit/hari = 2.16 jam/unit/hari Hari evaluasi = 61 hari Total Unit PC2000 di LW = 3 unit Produktifitas PC2000 = 800 bcm/jam Penambahan OB removal = 316,672 bcm Revenue akibat penambahan kapasitas OB removal = 316,672 x 2 $/bcm = US$ 633,334 DELIVERY 1. Melalui setting fleet real time productivity, jumlah HD tiap fleet akan optimal. Sehingga dapat mengurangi loss time HD akibat antiran di front dan loss time loader akibat waiting equipment – Reducing Loss Time 2. Mengurangi PC stanby by request – Reducing Loss Time SAFETY 1. Mencegah terjadinya antrian HD di front yang berpotensi menyebabkan terjadinya indsiden – Prevent Incident Breakdown 2. Tertib ditribusi material dapat mengurangi potensi kerusakan bottom guard akibat HD amblas di area soft material – Prevent Incident Breakdown MORAL 1. Melalui setting fleet real time productivity GL OCR dapat menentukan fleet yang akan dioptimalkan jumlah HD-nya – Decision Maker 2. Melalui setting fleet by real time productivity GL area dapat terpacu untuk menciptakan kondisi lingkungan kerja yang mendukung peningkatan produktivitas fleet – Environtment Respect 3. Pembelajaran KPI, produktivitas alat dan problem produktifitas pada sesi Touch People akan membangkitkan kesadaran operator terhadap kondisi kerja yang tidak produktif – Productivity Care 4. Meningkatkan kepercayaan PT.Adaro terhadap Pama karena mampu meningkatkan produksi – Customer Satisfied PRODUKSI 1. Peningkatan produksi overburden removal Pama Distrik Adaro sebesar 316,672 bcm selama bulan April 2012-Mei 2012
  • 45. LANGKAH 6 : EVALUASI HASIL PROBLEM IDENTIFICATION AND CORRECTIVE ACTION PROBLEM CAUSE CORRECTIVE ACTION STATUS Penurunan loss time- delay standby by request PC2000 di area LW tidak mencapai target 23 menit/unit/hari PA hauler tidak tercapai Memberikan refresh materi pembelajaran kepada operator mengenai cara mengoprasikan HD yang baik dan benar sehingga meminimalisasikan kerusakan Open Penggunaan HD OB (yang tidak ber-vesel jumbo) untuk kegiatan produksi Coal Penambahan jumlah HD “Jumbo” untuk kegiatan produksi coal Open
  • 46. LANGKAH 7 : STANDARISASI Dokumen yang distandarisasi adalah : 1. Form Monitoring Jarak 2. INK Analisis Optimalisasi Jumlah HD Tiap Fleet 3. Pembuatan kolom “REMARK” pada daily setting fleet yang berisi tujuan material support dari tiap fleet 21 3
  • 47. LANGKAH 8 : PENETAPAN LANGKAH BERIKUTNYA MENINGKATKAN UTILIZATION OF AVAILABILITY UNIT LOADER MENURUNKAN LOSS TIME-DELAY WAITING EQUIPMENT
  • 48. “THE VALUE OF AN IDEA LIES IN THE USING OF IT” Thomas Alva Edison THANK YOU FOR YOUR ATTENTION
  • 49. LAMPIRAN LANGKAH 1 DEVIASI RATA-RATA LOSS TIME-DELAY UNIT LOADER BULAN NOVEMBER 2011-DESEMBER 2012
  • 50. LAMPIRAN LANGKAH 1 PARETO DIAGRAM DEVIASI LOSS TIME-DELAY
  • 52. LAMPIRAN LANGKAH 3 LOSS TIME-DELAY STANDBY BY REQUEST LOADER TAHUN 2011 Best achievement standby by request tahun 2011 terdapat pada bulan Maret, dengan nilai 20 menit/unit/hari. Kesepakatan Dept. Engineering dan Dept. Produksi = 2 unit RFU / hari = 60 menit/unit, untuk siap setting Total = 120 menit / hari Total unit loader = 40 unit Maka, waktu delay standby tiap unit = 120 menit / 40 unit = 3 menit/unit/ hari JADI, TOTAL TARGET STANBY BY REQ. = (20+3) menit/unit/hari = 23 menit/unit/hari
  • 53. LAMPIRAN LANGKAH 6 EVALUASI LOSS TIME-DELAY STANDBY BY REQUEST SELURUH PC 2000 (Nov’11-Des’11) (Jan’12-Mar’12) (Apr’12-Mei’12) Kesimpulan dari evaluasi standby by request seluruh PC 2000 : 1. Penurunan Loss Time-Delay standby by request dari 1201.58 jam/bulan (sebelum improvement) menjadi 887.81 jam/bulan (setelah improvement) 2. Loss Time-Delay standby by request turun sebesar 313.77 jam/bulan atau sama dengan 26.11% Turun 26.11% Turun 313.77
  • 55. LAMPIRAN LANGKAH 6 DATA JUMLAH LAPORAN SERVICE DAN BREAKDOWN TIAP JAM
  • 56. LAMPIRAN LANGKAH 6 TRANSPORT DISTANCE NOVEMBER 2011 – MEI 2012
  • 59. LAMPIRAN LANGKAH 6 ANALISIS EFEKTIFITAS IMPROVEMENT Selisih antara pencapaian dan target = 163.55 menit/unit/hari Jumlah standby akibat penggunaan HD OB untuk coal mining dan PA HD785 tidak tercapai = 167.36 menit/unit/hari Maka, improvement sudah efektif, namun belum tercapai karena faktor lain yang masih harus diperhatikan dan di reduce
  • 60. LAMPIRAN LANGKAH 6 JADWAL KEDATANGAN UNIT
  • 61. LAMPIRAN LANGKAH 6 (Sebelum Perbaikan) (Proses Perbaikan) (Setelah Perbaikan) 15% dari peningkatan UA sebesar 19% disebabkan karena penurunan standby by request PC 2000 area LW (dari 316.34 menit/unit/hari menjadi 186.55 menit/unit/hari)